孔 博,余銀峰,李 沛,李曉明
(廣汽乘用車有限公司,廣東 廣州 510700)
近年來,為滿足客戶對采光和透氣的需求,汽車越來越多采用全景天窗,同時客戶對乘坐舒適性要求也越來越高。天窗NVH (Noise、Vibration、Harshness,噪聲、振動與聲振粗糙度)性能對乘坐舒適性有重要影響,天窗異響、漏水等問題時有發(fā)生[1]。
本文針對某車型怠速工況下天窗共振異響問題進行分析和優(yōu)化,查找噪聲產生的部位,建立簡化力學模型和單自由度振動微分方程,分析天窗自身固有頻率和汽車怠速激振頻率之間的關系,利用CAE(Computer Aided Engineering,計算機輔助工程)技術改善天窗固有頻率和激振頻率相近產生共振的問題,對天窗框架結構進行設計優(yōu)化[2-3]。
汽車天窗安裝在白車身頂部和頂棚之間,如圖1 所示,主要由框架、移動玻璃(A 玻)、固定玻璃(B 玻)、擋風網、機械組、遮陽簾、電機、后梁及車身膠條等部件組成,其中框架包括前梁總成、左右側導軌總成、后梁總成、左右側機構總成、左右側玻璃軟軸總成、左右側遮陽簾軟軸總成以及擋風條總成。天窗框架總成四周螺栓固定在白車身頂部,A玻和B玻鑲嵌于車頂框架內。
圖1 汽車天窗玻璃總成
針對天窗振動噪聲,首先尋找噪聲源及產生機制,之后針對不同噪聲源采取相應對策。某車型道路試驗時天窗處于關閉狀態(tài),發(fā)動機怠速運行,此時可明顯聽見天窗出現(xiàn)共振噪聲,打開天窗后噪聲消失。通常四缸發(fā)動機的怠速轉速為750~850 r/min,當發(fā)動機怠速激振頻率與天窗及框架總成的固有頻率接近時,玻璃與導軌安裝面會發(fā)生共振異響,導致天窗出現(xiàn)Z向振動。由經驗判斷,發(fā)動機怠速抖動主要引起整車Z向振動,X、Y向振動較小本文不做分析[4]。
建立汽車天窗和框架的Z向單自由度振動簡化模型,如圖2 所示,其中,F(xiàn)(t)為激振力,m為天窗質量,k、c分別為天窗與框架之間連接的彈性剛度系數和阻尼系數,x為天窗Z向位移。
圖2 天窗與框架單自由度振動模型
發(fā)動機怠速時與天窗產生共振,F(xiàn)(t)激勵天窗離開平衡點產生Z向位移x,從而產生共振噪聲,建立天窗及框架總成關于發(fā)動機怠速共振的微分方程,即
式中:為天窗振動加速度;為天窗振動速度;P0為激振力幅值;ω為激振頻率;t為激勵時間。
利用傅里葉變換求穩(wěn)態(tài)響應的復振幅方程,得到
計算得
則發(fā)動機怠速激勵天窗產生的強迫振動的穩(wěn)態(tài)響應為
進一步整理得
由于天窗結構的阻尼小于剛度,進行模態(tài)分析時可不考慮阻尼,因此求取各階模態(tài)應變能分布較容易實現(xiàn),利用各階模態(tài)應變能分布,找出彈性位移變化較大位置進行結構優(yōu)化[5-6]。
模態(tài)應變能可以識別結構局部剛度性能的變化,準確發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)剛度變化的部位[7]。
無阻尼多自由度系統(tǒng)第j階模態(tài)特征方程為
式中:K為剛度矩陣;M為質量矩陣;?j為系統(tǒng)自由響應幅值陣列;ωj為第j階特征值。
式(6)中等號左側為天窗的彈性恢復向量,右側為慣性力向量,則彈性恢復力的應變形式為
式中:l為結構件數;Vn為第n個構件的體積;D為本構矩陣;?jn為第n個構件第j階模態(tài)的應變分布。
本文利用1階模態(tài)應變能分布,查找異響車型天窗框架彈性位移變化較大的位置,進而對結構進行優(yōu)化。對異響天窗進行模態(tài)分析求解,得到1階模態(tài)應變能分布,如圖3所示。
圖3 異響天窗1階模態(tài)應變能分布
當汽車發(fā)動機轉速為650~800 r/min時,整車怠速頻率為26.3~26.7 Hz,均值約為26.5 Hz,天窗振動1階模態(tài)平均值為27.85 Hz,與汽車怠速頻率相差1.15 Hz,存在怠速工況下天窗共振的風險,因此須進行避頻,將天窗振動模態(tài)優(yōu)化至28.5 Hz 以上,使之與整車怠速頻率相差至少2 Hz。由圖3 可以明顯看出,天窗橫梁上的應變能分布比較集中,說明此區(qū)域剛度相對較弱,可通過優(yōu)化該區(qū)域提高天窗的振動模態(tài),這是最經濟便捷的改進措施。
異響天窗的窗框結構如圖4所示,主要承力結構為4 根橫梁。由圖3 可知,異響天窗的1 階模態(tài)應變能最大點分布在前、中、后橫梁上,為優(yōu)化橫梁結構,首先與對標車型進行橫梁截面對比,如圖5所示。
圖4 天窗窗框結構
圖5 各橫梁截面對比
由圖5(a)可以看出,前橫梁截面Z向尺寸相比對標車型偏小;由圖5(b)可以看出,后橫梁截面Z向尺寸相比對標車型明顯偏?。挥蓤D5(c)可以看出,中部橫梁1的截面X向尺寸相比對標車型偏小;由圖5(d)可以看出,中部橫梁2 相比對標車型無明顯差異,可不作優(yōu)化。
通過上述對比發(fā)現(xiàn),異響車型的各橫梁截面尺寸偏小是橫梁剛度不足的主要原因,可通過尺寸優(yōu)化提升剛度性能,優(yōu)化前后的結構對比如圖6所示。
圖6 優(yōu)化各橫梁結構
圖6 中各橫梁的優(yōu)化方案為:圖6(a)中前橫梁結構Z向延長5 mm,圖6(b)中后橫梁Z向延長10 mm,圖6(c)中中部橫梁1X向延長5 mm,圖6(d)中中部橫梁1Z向延長5 mm。采用圖6中不同方案對天窗結構進行優(yōu)化,并分別計算優(yōu)化后天窗的振動模態(tài),如圖7所示。
圖7 各橫梁優(yōu)化前、后模態(tài)應變能對比
由圖7 可知,相比其他方案,同時采用圖6(b)、(d)方案進行優(yōu)化,天窗振動模態(tài)的平均值最大,達到28.68 Hz,相比優(yōu)化前模態(tài)平均值27.85 Hz提升了2.98%,并且與發(fā)動機怠速激振頻率26.5 Hz的差值超過2 Hz。天窗橫梁優(yōu)化后模型如圖8所示。
圖8 優(yōu)化天窗框架
將優(yōu)化后的橫梁結構安裝在實車上進行驗證,車輛怠速工況下,保持天窗關閉狀態(tài),行駛中未出現(xiàn)共振噪聲。進而將優(yōu)化后的橫梁結構裝車量產測試,發(fā)現(xiàn)天窗振動噪聲不良率出現(xiàn)大幅度降低,說明橫梁結構優(yōu)化方案有效可行,天窗振動噪聲問題得到解決。
本文針對某款車型怠速工況下天窗共振異響問題進行分析,闡述天窗異響產生的原因是怠速共振使天窗產生Z向振動,建立怠速工況下天窗和框架總成的振動微分方程,通過模態(tài)分析發(fā)現(xiàn)模態(tài)應變能的集中點在框架總成的4根橫梁處,此位置剛度較弱,受到激勵時易發(fā)生共振,為此對各橫梁進行結構優(yōu)化,使天窗框架的振動頻率得到提升。對優(yōu)化方案進行實車驗證,發(fā)現(xiàn)異響不良率大幅下降,天窗振動噪聲問題得到有效解決,為整車NVH 相關問題解決提供參考。