張 浩
(國(guó)電建投內(nèi)蒙古能源有限公司,內(nèi)蒙古鄂爾多斯 017209)
隨著我國(guó)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的逐步提高,電廠陸續(xù)完成了超低排放改造,但電廠自身成本的壓力,又迫使電廠必須在成本與效益之間尋找一個(gè)平衡點(diǎn),在保證環(huán)保排放達(dá)標(biāo)的情況下如何降低液氨的消耗量也逐漸成為各個(gè)電廠研究的首要任務(wù)。加強(qiáng)脫硝系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化管理,保證脫硝系統(tǒng)的正常運(yùn)行,合理控制脫硝系統(tǒng)參數(shù),達(dá)到節(jié)能環(huán)保一體化。而且,能源供應(yīng)緊張,液氨價(jià)格持續(xù)走高,供應(yīng)形勢(shì)嚴(yán)峻,氨站庫(kù)存減少,直接影響熱電廠的節(jié)能減排工作及經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效應(yīng)。由于液氨用量過(guò)多,會(huì)存在氨逃逸超標(biāo),在脫硝反應(yīng)的產(chǎn)物中有硫酸氫氨存在,硫酸氫氨在146~207 ℃為黏稠的液態(tài),煙塵會(huì)粘附在空預(yù)器的受熱面上,造成空預(yù)器差壓增大,威脅到鍋爐燃燒穩(wěn)定及風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行,同時(shí)會(huì)造成風(fēng)煙系統(tǒng)阻力增加、風(fēng)機(jī)耗電量增加、機(jī)組經(jīng)濟(jì)性下降的問(wèn)題,因此在運(yùn)行中必須嚴(yán)格控制脫硝系統(tǒng)液氨消耗量。
國(guó)電建投內(nèi)蒙古能源有限公司布連電廠的鍋爐本體,是北京巴布科克·威爾科克斯有限公司設(shè)計(jì)、聯(lián)合制造的超超臨界變壓運(yùn)行本生直流鍋爐,鍋爐為螺旋爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸 吊結(jié)構(gòu)、前后墻對(duì)沖燃燒方式、Π形鍋爐、緊身封閉布置燃煤鍋爐。鍋爐采用低氮雙調(diào)風(fēng)旋流燃燒器,本燃燒系統(tǒng)設(shè)計(jì)了NOx噴口,利用空氣分級(jí)燃燒原理進(jìn)一步控制煙氣中NOx的生成量,其通過(guò)風(fēng)箱引入的二次風(fēng)及時(shí)的與爐膛煙氣混合,使進(jìn)入爐膛的煤粉完全燃燒。布連電廠氨站是為布連電廠兩臺(tái)660 MW 機(jī)組脫硝工程而建立,為1#、2#機(jī)組脫硝系統(tǒng)的SCR(Selective Catalytic Reduction,選擇性催化還原法)反應(yīng)器提供蒸發(fā)氣氨。氨站系統(tǒng)由汽車(chē)裝卸區(qū)、液氨貯存區(qū)和液氨蒸發(fā)區(qū)3 個(gè)部分組成,建設(shè)規(guī)模液氨存儲(chǔ)能力2×100 m3;氣氨蒸發(fā)能力為2×455 kg/h,設(shè)計(jì)一用一備。機(jī)組正常運(yùn)行過(guò)程中,噴氨量過(guò)大會(huì)導(dǎo)致噴入的氨氣與煙氣不能完全混合均勻,造成空預(yù)器壓差緩慢上升,嚴(yán)重時(shí)將影響機(jī)組出力。通過(guò)收集鍋爐運(yùn)行過(guò)程中脫硝系統(tǒng)數(shù)據(jù),利用2#機(jī)組A 修期間進(jìn)入尾部煙道對(duì)脫硝系統(tǒng)催化劑、吹灰系統(tǒng)、供氨噴嘴等其他附件進(jìn)行詳細(xì)檢查,分析脫硝系統(tǒng)噴氨量大的原因,采取了必要的措施,以降低脫硝系統(tǒng)氨消耗量,實(shí)現(xiàn)滿足環(huán)保要求、節(jié)約能源的目的。
目前的脫硝方法主要有SCR、SNCR(Selective Non-Catalytic-Reduction,選擇性非催化還原)、濕法氧化、高分子、HCR 復(fù)合脫硝劑、氨法等,布連電廠的脫硝方法主要是SCR。SCR 技術(shù)是將SCR 反應(yīng)器布置在火電機(jī)組鍋爐尾部煙道省煤器和空氣預(yù)熱器之間,煙氣垂直進(jìn)入SCR 反應(yīng)器,經(jīng)過(guò)各層催化劑模塊將NOx還原為無(wú)害的N2、H2O[1]。上述反應(yīng)溫度可以在300~400 ℃進(jìn)行,脫硝效率約為70%~90%。
選擇性是指在催化劑的作用和在氧氣存在條件下,NH3優(yōu)先和NOx發(fā)生還原脫除反應(yīng),生成氮?dú)夂退?,而不和煙氣中的氧進(jìn)行氧化反應(yīng),其主要反應(yīng)式為:
脫硝效率的高低與脫硝系統(tǒng)催化劑是否積灰關(guān)系密切,催化劑積灰主要發(fā)生在迎煙氣側(cè)上層。這種積灰會(huì)造成催化劑孔隙堵塞,使煙氣與催化劑接觸面積減少,煙氣只能通過(guò)未堵塞部分流通,從而造成未堵塞部位煙氣流速增加,使未堵塞部分催化劑局部沖刷嚴(yán)重,長(zhǎng)期積灰將會(huì)導(dǎo)致部分催化劑與煙氣完全無(wú)法接觸反應(yīng),進(jìn)而導(dǎo)致煙氣內(nèi)NOx分布不均,局部噴氨量過(guò)多造成脫硝系統(tǒng)耗氨量增加。
在2#機(jī)組A 修期間打開(kāi)尾部煙道進(jìn)行催化劑積灰檢查,發(fā)現(xiàn)催化劑積灰嚴(yán)重。2#機(jī)組原計(jì)劃于2019 年C 修期間更換脫硝系統(tǒng)催化劑,由于受疫情影響無(wú)法更換,延期至2020 年2#機(jī)組A 修才更換催化劑,此時(shí)催化劑活性早已大幅降低。
本次A 修檢查發(fā)現(xiàn)催化劑積灰嚴(yán)重,由此可以判斷催化劑失效積灰造成噴氨量過(guò)大。
為保證NOx有較高的脫除率,達(dá)標(biāo)環(huán)保排放要求,又減少氨的逃逸率,降低空預(yù)器堵塞的風(fēng)險(xiǎn),必須調(diào)節(jié)控制好氨氣流量。然而燃煤鍋爐燃燒過(guò)程比較復(fù)雜,燃煤來(lái)源、燃燒調(diào)整、負(fù)荷變化幅度等針造成NOx濃度大幅變化。脫硝系統(tǒng)供氨調(diào)節(jié)門(mén)投自動(dòng)跟蹤SCR 出口6%氧氣濃度下反應(yīng)器出口NOx濃度,根據(jù)NOx的變化設(shè)定不同的數(shù)值,維持出口NOx濃度小于50 mg/Nm3。負(fù)荷變化只需改變脫硝系統(tǒng)調(diào)門(mén)設(shè)定值即可,不需過(guò)多干預(yù)。通過(guò)調(diào)取一些電廠歷史曲線,對(duì)比發(fā)現(xiàn)供氨調(diào)門(mén)投自動(dòng)前后日耗氨量變化明顯。
通過(guò)調(diào)取歷通過(guò)調(diào)取歷時(shí)曲線,選擇機(jī)組負(fù)荷同為600 MW、氧含量同為3%時(shí),一臺(tái)上層制粉系統(tǒng)運(yùn)行和兩臺(tái)上層制粉系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)對(duì)脫硝入口NOx和耗氨量的影響(表1)。根據(jù)表1 可知,脫硝兩側(cè)耗氨量大小與上層制粉系統(tǒng)運(yùn)行臺(tái)數(shù)關(guān)系密切,兩臺(tái)上層制粉系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),脫硝系統(tǒng)兩側(cè)耗氨量明顯高于一臺(tái)上層制粉系統(tǒng)運(yùn)行。兩臺(tái)上層制粉系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),由于火焰中心位置升高,煤粉燃燒滯后,產(chǎn)生的熱力型NOx大幅增加,脫硝系統(tǒng)入口NOx增加,脫硝系統(tǒng)耗氨量增加,每日耗氨量增加較多。
表1 磨組運(yùn)行方式與耗氨量關(guān)系
由表2 可知,隨著氧含量的增加,脫硝系統(tǒng)入口NOx濃度及噴氨量也隨著氧含量的增加而增加,氧含量越大噴氨量也越大。因?yàn)樵谌紵^(guò)程中,適當(dāng)降低氧含量可以使鍋爐燃燒的過(guò)量空氣系數(shù)減少。在整個(gè)燃燒過(guò)程中燃燒處于微缺氧燃燒狀態(tài),那么煤中的氮元素與空氣接觸面積減小,通過(guò)燃燒生成的NOx量就會(huì)減小,因此在機(jī)組正常運(yùn)行過(guò)程中氧含量高是噴氨量增加的主要原因。
表2 機(jī)組負(fù)荷600 MW 時(shí)氧含量與耗氨量調(diào)查
由于鍋爐尾部煙道煙氣流場(chǎng)分布不均,需調(diào)整脫硝系統(tǒng)手動(dòng)調(diào)節(jié)擋板開(kāi)度,調(diào)整依據(jù)為脫硝系統(tǒng)A 側(cè)、B 側(cè)出口各測(cè)點(diǎn)位置氣體濃度,以確定一個(gè)最佳位置開(kāi)度。機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定時(shí),測(cè)量脫硝系統(tǒng)A、B 兩側(cè)的氣體濃度,A 側(cè)出口各氣體濃度不存在為“0”區(qū)域,B 側(cè)4#、5#、6#測(cè)點(diǎn)NO 濃度為0(表3)。煙氣中90%~95%的NOx以NO 的形式存在,因此測(cè)量NO 濃度即可得出脫硝系統(tǒng)出口的NOx濃度。
表3 脫硝系統(tǒng)B 側(cè)出口各測(cè)點(diǎn)位置氣體濃度分布
由表3 可知,脫硝系統(tǒng)B 側(cè)出口測(cè)點(diǎn)4#、5#、6#測(cè)點(diǎn)位置測(cè)得NO 的濃度為0,即可判斷出脫硝系統(tǒng)B 側(cè)存在過(guò)度噴氨現(xiàn)象。
利用停機(jī)檢修機(jī)會(huì),將催化劑全部更換為新型催化劑,安裝過(guò)程中注意安裝位置正確。脫硝催化劑屬于易碎產(chǎn)品,因此在運(yùn)輸過(guò)程中需要注意。布連電廠鍋爐脫硝系統(tǒng)只有在鍋爐前墻有10 支聲波吹灰器,后墻未設(shè)置聲波吹灰器,在鍋爐運(yùn)行過(guò)程中由于吹灰靠近前墻一側(cè),從而造成后墻一側(cè)大量積灰,從而導(dǎo)致煙氣通過(guò)催化劑時(shí)各部分流速分布不均。對(duì)脫硝系統(tǒng)后墻每層催化劑設(shè)置10 支聲波吹灰器后,停機(jī)檢修檢查發(fā)現(xiàn)積灰各部分比較均勻,更換催化劑和加裝聲波吹灰器后,在入口NOx相差不大情況下耗氨量明顯下降[2]。
脫硝系統(tǒng)兩側(cè)調(diào)門(mén)未投入自動(dòng),將會(huì)導(dǎo)致機(jī)組負(fù)荷變化過(guò)程中調(diào)整不及時(shí),耗氨量過(guò)多,通過(guò)對(duì)脫硝系統(tǒng)兩側(cè)調(diào)門(mén)線性度進(jìn)行調(diào)節(jié),并且邏輯中引入脫硝系統(tǒng)入口NOx變化作為前饋,在保證出口NOx均值滿足環(huán)保要求情況下,調(diào)整動(dòng)作靈敏可靠。
以600 MW 機(jī)組為例,通常每臺(tái)鍋爐配備6 臺(tái)制粉系統(tǒng),B磨、D 磨為上層磨,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)通常運(yùn)行一臺(tái)上層磨,在事故情況下或其他磨煤機(jī)檢修情況下會(huì)出現(xiàn)兩臺(tái)上層制粉系統(tǒng)運(yùn)行。機(jī)組發(fā)生故障時(shí),兩臺(tái)上層制粉系統(tǒng)運(yùn)行不可避免,可以控制的是檢修部根據(jù)每臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行小時(shí)數(shù)。應(yīng)對(duì)磨煤機(jī)進(jìn)行合理檢修,盡量避免兩臺(tái)上層制粉系統(tǒng)同時(shí)運(yùn)行。
在機(jī)組負(fù)荷變化過(guò)程中,在保證鍋爐燃燒所需的氧含量下,適當(dāng)降低鍋爐氧含量,如機(jī)組負(fù)荷600 MW 時(shí)氧含量調(diào)整為3.0%左右?,F(xiàn)將機(jī)組負(fù)荷600 MW 時(shí)氧含量調(diào)整為2.5%左右,觀察鍋爐爐膛結(jié)焦情況以及取灰樣化驗(yàn)分析,爐膛結(jié)焦情況以及灰樣中煤粉量未完全增加。
因脫硝系統(tǒng)B 側(cè)存在過(guò)度噴氨現(xiàn)象,現(xiàn)將其對(duì)側(cè)、A 側(cè)的擋板各開(kāi)大10°,之后測(cè)得B 側(cè)出口4#、5#、6#測(cè)點(diǎn)處NO 濃度分別為2×10-6、1×10-6、2×10-6,不再為0,由此可知B 側(cè)過(guò)度噴氨現(xiàn)象消失。
綜上所述,脫硝系統(tǒng)耗氨量多少,不僅與環(huán)保安全相關(guān),還與鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行關(guān)系密切,耗氨量過(guò)多將會(huì)堵塞鍋爐空預(yù)器、使空預(yù)器差壓增加,同時(shí)造成送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)出力增加,機(jī)組帶負(fù)荷能力下降,不利于鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。在鍋爐運(yùn)行中相關(guān)技術(shù)人員應(yīng)進(jìn)一步探索降低耗氨量方法、途徑,以保障鍋爐安全、穩(wěn)定運(yùn)行。