陶海波
(浙江杭叉集團(tuán)股份有限公司,浙江杭州 311300)
隨著我國(guó)交通運(yùn)輸及物流業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)各種貨物的流動(dòng)需求日漸增長(zhǎng)。叉車的使用不僅可以提高貨物的流動(dòng)速度,而且可以減少人力成本,從而提高物流運(yùn)輸業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。然而,在叉車生產(chǎn)及工裝過程中,門架故障不但會(huì)使叉車的工作效率受到限制,而且對(duì)其使用的安全性也有很大影響[1-2]。因此,加強(qiáng)叉車門架設(shè)備出廠前的質(zhì)量檢驗(yàn),重視叉車門架的工裝質(zhì)量,對(duì)提升叉車工作的穩(wěn)定性具有重要意義。
叉車門架不能升降主要是由于液壓油黏度過大,或者是油封損壞造成的。當(dāng)液壓油黏度過大時(shí),液壓系統(tǒng)壓力增大,導(dǎo)致門架升降不到位的現(xiàn)象發(fā)生;而如果是油封損壞,則會(huì)導(dǎo)致油缸內(nèi)密封不嚴(yán),造成門架不能升降。對(duì)此,更換油封,在液壓系統(tǒng)中注入適量的潤(rùn)滑油就可以有效解決這個(gè)問題。除了門架不能升降外,還有一些故障是由于車輛使用不當(dāng)造成的,具體故障有:①叉車門架運(yùn)行過程中頻繁啟停開關(guān)后,使門架各部件過度磨損;②由于門架不能升降,制動(dòng)時(shí)門架過重或過輕引起故障;③頻繁開關(guān)門導(dǎo)致門架出現(xiàn)磨損、變形以及損壞;④當(dāng)叉車在使用過程中突然停下時(shí),門架會(huì)突然下落而導(dǎo)致貨物掉落[3-4]。
首先檢查門架彈簧、制動(dòng)器彈簧和制動(dòng)蹄片是否出現(xiàn)變形,然后用卡尺檢查門架的每個(gè)軸,如果沒有變形,就需要檢查門架的定位銷、導(dǎo)向輪和制動(dòng)摩擦片以及制動(dòng)器是否存在磨損、變形等情況。檢查中可以先將其拆下,用細(xì)砂紙打磨各軸使其光滑,然后再用游標(biāo)卡尺檢查,如果發(fā)現(xiàn)定位銷、導(dǎo)向輪和制動(dòng)摩擦片的磨損情況比之前明顯增加或減少,說明這些部件已經(jīng)損壞,應(yīng)該及時(shí)更換損壞的部件;其次,如果發(fā)現(xiàn)問題比較嚴(yán)重,就需要將這些部件重新組裝起來;最后,如果門架在正常狀態(tài)下運(yùn)行一段時(shí)間后出現(xiàn)故障,或者是某一個(gè)部件出現(xiàn)了問題,檢查修復(fù)后不能完全解決問題,那么就需要更換零部件或者重新組裝,也可以考慮更換叉車門架上不正確的安裝位置[5-6]。
叉車門架產(chǎn)生噪聲的主要原因是由于各零件之間的摩擦。噪聲源主要包括傳動(dòng)系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)和液壓系統(tǒng)等[7]。例如,在開式起重機(jī)的驅(qū)動(dòng)裝置中,門架鏈條、傳動(dòng)軸和齒輪箱等都會(huì)產(chǎn)生振動(dòng),在這種情況下,也會(huì)產(chǎn)生噪聲。而且,在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)候,因?yàn)闅饬骱兔}沖的吸入會(huì)產(chǎn)生噪聲,同樣,廢氣也會(huì)有漩渦的噪聲,而且當(dāng)排氣管振動(dòng)時(shí)也會(huì)產(chǎn)生噪聲。
引起叉廣式車門架振動(dòng)[8-9]的原因有:
(1)叉車內(nèi)外門架和滑塊的間隙較大。叉車門架通常為可折疊式結(jié)構(gòu),在工作條件下可達(dá)到堆垛機(jī)高度、叉車高度等方面的需要。通常情況下,內(nèi)門架的導(dǎo)向軌道是外門架,其運(yùn)動(dòng)軌道是以上下作為運(yùn)動(dòng)方向進(jìn)行的,如果內(nèi)門架的滑塊間隙大,調(diào)節(jié)不夠合理,可能導(dǎo)致貨叉提升時(shí)產(chǎn)生內(nèi)門架不穩(wěn)定的現(xiàn)象,進(jìn)而導(dǎo)致叉車機(jī)架出現(xiàn)嚴(yán)重的抖動(dòng)現(xiàn)象。
(2)在叉車廣式門架中,支架與銅套管的支承銷間隙過大。叉車門架的外支架通常用于支持內(nèi)門架,而外側(cè)的門架則會(huì)與支架的框架鉸鏈連接,通過一個(gè)傾斜的液壓缸使支架向前和向后傾斜。若支架的支承銷與銅套管嚴(yán)重磨損,兩者間隙過大,一側(cè)支架的軌道沿運(yùn)轉(zhuǎn)路線移動(dòng),則會(huì)引起起重機(jī)的擺動(dòng)。
QA 型倉(cāng)儲(chǔ)門架出廠合格率調(diào)查結(jié)果見表1。
表1 QA 型倉(cāng)儲(chǔ)門架不合格項(xiàng)調(diào)查情況
通過對(duì)QA 型倉(cāng)儲(chǔ)門架側(cè)移時(shí)出現(xiàn)異常跳動(dòng)的原因分析,最終認(rèn)為可能的原因?yàn)椋簰煦^板與側(cè)移架左右間隙偏差大、側(cè)移叉橫梁材料不平整、貨叉架體材料橫梁不平整、下掛鉤材料尺寸偏差、左右掛鉤板松緊不一致、左右固定螺栓扭力差異、下掛鉤板與側(cè)移架沒有間隙要求、裝配員工未按工藝安裝、側(cè)移總成安裝完成后未設(shè)置檢驗(yàn)項(xiàng)目等,根據(jù)原因進(jìn)行分步確認(rèn)(表2)。
表2 要因確認(rèn)
通過測(cè)量實(shí)驗(yàn)之后,得到下掛鉤板與側(cè)移架沒有間隙要求、側(cè)移總成安裝完成后未設(shè)置檢驗(yàn)項(xiàng)目為主要影響因素。
(1)下掛鉤板與側(cè)移架沒有間隙要求:工藝文件增加下掛鉤板與側(cè)移架間隙差,要求小于0.5 mm,工藝改進(jìn)安裝工藝,增加間隙要求,對(duì)裝配調(diào)試人員進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)。
(2)側(cè)移總成安裝完成后未設(shè)置檢驗(yàn)項(xiàng)目:增加側(cè)移總成檢驗(yàn)項(xiàng)目,側(cè)移總廠安裝后100%檢驗(yàn),工藝對(duì)側(cè)移運(yùn)行檢查項(xiàng)目加入《整車門架調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書》,對(duì)裝配調(diào)試人員進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)。
改進(jìn)措施實(shí)施后,生產(chǎn)的303 臺(tái)QA 型倉(cāng)儲(chǔ)門架,其中出廠檢驗(yàn)合格264 臺(tái),不合格39 臺(tái),其中側(cè)移時(shí)出現(xiàn)異常跳動(dòng)5 臺(tái),QA 型倉(cāng)儲(chǔ)門架的出廠檢驗(yàn)合格率87.13%,達(dá)到改進(jìn)預(yù)期目標(biāo)。側(cè)移時(shí)出現(xiàn)異常跳動(dòng)不合格項(xiàng)占比由72.15%降至10.26%。統(tǒng)計(jì)結(jié)果如圖1 所示。
圖1 QA 型倉(cāng)儲(chǔ)門架改進(jìn)后不合格項(xiàng)占比
公司2020 年、2021 年QA 型倉(cāng)儲(chǔ)門架生產(chǎn)量分別是698臺(tái)和1326 臺(tái),按照2022 年QA 型倉(cāng)儲(chǔ)門架生產(chǎn)預(yù)計(jì)2000 臺(tái)計(jì)算,可產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益=(2000×46.83%×72.15%-2000×13.87%×10.26%)×45.65=29 549 元。且降低車輛單位生產(chǎn)時(shí)間,提高總裝分廠的生產(chǎn)效率;減少因返工造成的車輛逆流行駛,減少生產(chǎn)亂序現(xiàn)象,降低生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn);加快車輛發(fā)貨速度,降低資金周轉(zhuǎn)壓力;提升合同履約率,提高顧客滿意度,提升品牌影響力。
在大數(shù)據(jù)、信息化技術(shù)快速發(fā)展的背景下,叉車門架故障診斷應(yīng)朝著自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展,以達(dá)到對(duì)叉車故障的及時(shí)診斷和預(yù)防,提高生產(chǎn)及工裝效率。并通過強(qiáng)化叉車門架出廠的合格率檢測(cè),保證叉車門架的使用效果。