趙 新,李世財(cái),王立峰,肖光宇,鄧聯(lián)新
(中國(guó)石油獨(dú)山子石化分公司設(shè)備檢修公司,新疆獨(dú)山子 833699)
膨脹烘干機(jī)是某裝置后處理生產(chǎn)橡膠產(chǎn)品的關(guān)鍵設(shè)備,膠料通過(guò)擠壓、剪切、摩擦沿軸向輸送推進(jìn),直到從模板擠出,以達(dá)到使膠料進(jìn)一步膨脹干燥的目的,這對(duì)橡膠產(chǎn)品的質(zhì)量有著重要作用。膨脹烘干機(jī)的頻發(fā)故障制約著產(chǎn)品的正常生產(chǎn),給公司造成極大的經(jīng)濟(jì)損失。
膨脹烘干機(jī)主要由主電機(jī)、液力耦合器、減速箱、螺桿軸、螺套、筒體等組成,螺桿軸右端插入減速箱的傳動(dòng)軸套內(nèi),左端由24 節(jié)螺套用鍵連接套裝在軸上。長(zhǎng)4.0 m、重1.0 t 的螺桿在筒體內(nèi)呈懸臂狀態(tài),各段螺距不同,螺距由低壓側(cè)向高壓側(cè)逐漸縮小到,利用螺距縮小制造壓力,增加摩擦生熱,以達(dá)到將膠料內(nèi)水分?jǐn)D出,提高烘干能力的目的。沿筒體每隔一段距離的四周,由外向內(nèi)壁伸出4 個(gè)凸起的剪切螺釘,共22 圈,與螺套的插槽相對(duì)應(yīng),其作用是剪切螺桿上的膠料,使膠料不隨螺桿同軸轉(zhuǎn)動(dòng),促使其沿軸向受擠壓而向前推進(jìn)。螺桿頭為有利于螺桿主軸調(diào)心定位的圓錐形結(jié)構(gòu)。
脫水機(jī)工作時(shí)輸出的膠料,通過(guò)膨脹式烘干機(jī)進(jìn)料斗將膠料源源不斷地喂入進(jìn)料段,再將膠料通過(guò)剪切螺釘、旋轉(zhuǎn)螺桿等方式進(jìn)行剪切,使膠料擠壓后沿軸向輸送;同時(shí),在筒體夾套內(nèi)通過(guò)熱蒸汽加熱以軟化膠料而利于擠壓和干燥,膠料在筒內(nèi)受到剪切、擠壓和摩擦作用,至擠出段膠料壓力已升至5~7 MPa,溫度達(dá)100~175 ℃,當(dāng)處于受壓狀態(tài)的膠料從模板噴嘴高速?lài)姵鰰r(shí),由于模板外側(cè)空間突然增大,膠料壓力由7 MPa 左右驟降至0,使膠條突然膨脹松弛,膠條內(nèi)所含水分迅速閃氣化,從膠料中逸出,將膠料含水率由8%~12%降至1.5%,以達(dá)到膨脹干燥的目的。
(1)螺桿軸斷裂。從所有斷軸的情況來(lái)看,斷軸部位基本上是在螺桿軸直徑的變徑部位,也是在膠料入口的第一級(jí)螺套(圖1)。
圖1 螺桿軸的斷裂面
(2)螺套及筒體襯套磨損。螺套和筒體襯套在高壓段磨損嚴(yán)重(圖2)。
圖2 磨損的螺套及筒體襯套
(3)剪切螺釘損壞,在高壓段剪切螺釘損壞最嚴(yán)重(圖3)
圖3 剪切螺釘螺紋損壞及端部磨損
設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中,通過(guò)旋轉(zhuǎn)的螺桿將橡膠從進(jìn)料段推進(jìn)到模頭,螺桿軸一方面受到螺旋擠壓過(guò)程中產(chǎn)生的扭轉(zhuǎn)剪切應(yīng)力,另一方面也受到自重產(chǎn)生的彎曲應(yīng)力,同時(shí)受到介質(zhì)的腐蝕應(yīng)力,因此螺桿軸在運(yùn)行過(guò)程中受到的壓力較大。另外,在外部負(fù)荷變化的作用下,剪切應(yīng)力產(chǎn)生交變應(yīng)力,呈周期性變化。在交變應(yīng)力作用下,螺桿軸極易出現(xiàn)疲勞斷裂、縮短使用壽命。
3.1.1 開(kāi)、停車(chē)過(guò)于頻繁
為了開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,設(shè)備要經(jīng)常進(jìn)行新產(chǎn)品試機(jī)試驗(yàn),由于工藝操作不成熟,需要不斷摸索經(jīng)驗(yàn),設(shè)備運(yùn)行不能達(dá)到穩(wěn)定的狀態(tài),有時(shí)一天開(kāi)停車(chē)數(shù)次。另外,為了適應(yīng)市場(chǎng)需求,需要經(jīng)常轉(zhuǎn)換不同系列的橡膠產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn),造成開(kāi)停機(jī)頻繁。每次開(kāi)停機(jī)使螺桿軸的扭轉(zhuǎn)應(yīng)力在零和最大值之間變化,螺桿軸承受了巨大的交變應(yīng)力,對(duì)螺桿軸的斷裂產(chǎn)生重大影響。
3.1.2 下料不均
當(dāng)膨脹烘干機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),應(yīng)根據(jù)進(jìn)料負(fù)荷適當(dāng)調(diào)整轉(zhuǎn)速。凝聚釜到后處理的物料,由于工藝的影響,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)負(fù)荷波動(dòng)過(guò)大,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)霈F(xiàn)斷料的現(xiàn)象。螺桿轉(zhuǎn)速不可能在物料負(fù)載波動(dòng)時(shí)及時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整,因此螺桿軸受交變應(yīng)力的影響比較頻繁,特別是當(dāng)進(jìn)入烘干機(jī)內(nèi)的物料較少時(shí),機(jī)體內(nèi)會(huì)出現(xiàn)間歇空腔,使螺桿軸無(wú)法正常托起,從而引起螺桿與機(jī)筒的摩擦,使其壽命大大降低。
3.1.3 頻繁堵料
堵料原因主要有兩個(gè):①由于原來(lái)的料斗設(shè)計(jì)不合理,容易引起加料堵塞;②由于烘干機(jī)的螺套有不同程度的磨損,使螺桿與筒體之間的間隙增大,導(dǎo)致烘干機(jī)吃料不暢,在烘干機(jī)進(jìn)料段發(fā)生堵料。物料在進(jìn)料斗內(nèi)積存,不再進(jìn)入機(jī)體內(nèi),操作人員不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并立即停機(jī),此時(shí)螺桿軸在機(jī)體內(nèi)無(wú)物料的情況下繼續(xù)運(yùn)行,導(dǎo)致螺桿與筒體摩擦,加劇了螺套與筒體襯套之間的磨損。
3.1.4 模板開(kāi)孔率不合適
開(kāi)孔率一方面影響產(chǎn)品的揮發(fā)分,另一方面對(duì)螺桿頭部產(chǎn)生背壓,使物料包裹螺桿,讓螺桿與筒體不發(fā)生碰撞。當(dāng)開(kāi)孔率不合適時(shí),形成不了足夠的背壓,就無(wú)法托起螺桿,造成螺桿與筒體碰撞。
膨脹烘干機(jī)在高溫、高壓、腐蝕、沖擊大的環(huán)境下工作,交變負(fù)荷變化頻繁,再加上螺桿在機(jī)筒內(nèi)處于懸臂狀態(tài),所以在運(yùn)行過(guò)程中難免會(huì)出現(xiàn)螺套與機(jī)筒襯套接觸磨擦的現(xiàn)象。所以在這種復(fù)雜多變的環(huán)境中工作,選材尤其重要,不能單從某方面考慮,還應(yīng)從實(shí)際出發(fā)綜合考量。并選擇合適的熱處理工藝,以達(dá)到滿(mǎn)足生產(chǎn)實(shí)際需要的最佳性能,來(lái)保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的使用周期。
膨脹烘干機(jī)原設(shè)計(jì)產(chǎn)能為4 t/h,實(shí)際產(chǎn)能為2 t/h;模板前設(shè)計(jì)壓力不大于7 MPa,實(shí)際操作模壓有時(shí)低于4 MPa,使機(jī)組在運(yùn)行過(guò)程中不能滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),橡膠介質(zhì)不能完全充滿(mǎn)整個(gè)腔體,螺桿在轉(zhuǎn)動(dòng)中不能很好的支撐,產(chǎn)生很大的撓度,末端螺套與筒體磨擦,造成筒體內(nèi)表面及螺套磨損,特別是對(duì)螺桿根部產(chǎn)生疲勞應(yīng)力,最終會(huì)導(dǎo)致螺桿斷裂、縮短螺桿軸壽命。
凝聚設(shè)備運(yùn)行正常,生產(chǎn)負(fù)荷平穩(wěn),確保下料均勻進(jìn)入膨脹烘干機(jī);聚合單元運(yùn)行穩(wěn)定,橡膠門(mén)尼值恒定,凝膠含量低,橡膠各項(xiàng)性能指標(biāo)優(yōu)良,所以橡膠到后處理單元不會(huì)出現(xiàn)堵膠和掛膠現(xiàn)象;使螺桿在交變過(guò)程中受到較小的應(yīng)力。
原廠進(jìn)料斗是以?xún)A斜的方式沿著螺桿的切線(xiàn)進(jìn)行進(jìn)料的設(shè)計(jì),很容易產(chǎn)生窩料的現(xiàn)象?,F(xiàn)在料斗改成圓錐形結(jié)構(gòu),這一段的壓縮比將會(huì)增加,進(jìn)料量也會(huì)增加;為增加膠料與料斗的摩擦,提高投料效率,在料斗錐形內(nèi)壁上加工幾條溝槽;同時(shí)加大了料斗錐形內(nèi)壁面粗糙度的要求,使膠料不會(huì)產(chǎn)生粘滯感;使物料順利入筒,不會(huì)出現(xiàn)進(jìn)斗堵料的現(xiàn)象。
通過(guò)調(diào)整開(kāi)孔率來(lái)控制產(chǎn)品的揮發(fā)分和螺桿頭部的背壓,來(lái)保證螺套與筒體不發(fā)生碰撞,生產(chǎn)合格的產(chǎn)品。
其中,N 為??讉€(gè)數(shù),d 為??字睆剑珼 為筒體內(nèi)徑。
根據(jù)不同牌號(hào)、不同的螺套來(lái)設(shè)計(jì)不同開(kāi)孔率,以滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝需求。根據(jù)此次改造情況,模板??自O(shè)計(jì)了2.5 mm(開(kāi)孔率0.67%)、3.0 mm(開(kāi)孔率0.91%)、3.5 mm(開(kāi)孔率1.38%)3 種規(guī)格。分別采用不同規(guī)格??走M(jìn)行負(fù)荷測(cè)試,根據(jù)產(chǎn)品揮發(fā)份逐步提升工作負(fù)荷,當(dāng)工作負(fù)荷達(dá)到2.0 t/h,觀察產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備運(yùn)行情況,來(lái)最終確定??滓?guī)格。改造后的模板采用316L 材料,該材料耐腐蝕性、耐高溫性好,同時(shí)模板內(nèi)設(shè)有蒸汽夾套,可以對(duì)模板進(jìn)行加熱。
螺桿在筒體中呈懸臂狀態(tài),旋轉(zhuǎn)時(shí)如果不能得到很好的支撐就會(huì)產(chǎn)生很大撓度,末端螺套與筒體襯套就會(huì)產(chǎn)生磨擦,筒體內(nèi)表面和螺套將嚴(yán)重磨損。為此在末端螺套、筒體襯套上堆焊司太立硬質(zhì)合金材料,提高耐磨性、耐高溫性、耐腐蝕性,并增加襯套厚度,同時(shí)末端螺套采用雙頭螺套,增強(qiáng)物料的混煉能力,提高螺桿旋轉(zhuǎn)穩(wěn)定性,延長(zhǎng)螺桿使用壽命。
為了匹配生產(chǎn)實(shí)際產(chǎn)能,需要將產(chǎn)能由4 t/h 降低至2 t/h。
綜合考慮各方面因素,經(jīng)計(jì)算和實(shí)際結(jié)合,螺套外徑由255 mm 減小至225 mm;底徑保持不變;外徑減小,吃料空間減小,產(chǎn)量、負(fù)荷合理地降低和減少;部分螺套螺距按規(guī)律增大;部分螺套長(zhǎng)度減小;總長(zhǎng)保持不變。螺距增大導(dǎo)致擠壓作用減小,減少發(fā)熱同時(shí)產(chǎn)量、負(fù)荷合理降低和減少;相應(yīng)減小與螺套配合錐筒體內(nèi)孔尺寸和直筒體襯套尺寸,同時(shí)改變直筒體上與螺套配合的剪切螺釘孔位置。
剪切螺釘形式由螺紋連接改為光孔,設(shè)有4 個(gè)安裝螺釘及兩個(gè)拆卸螺紋孔,并且端面銑扁,安裝拆卸更方便,節(jié)省時(shí)間。材料選用3Cr13 調(diào)質(zhì)處理,強(qiáng)度高耐腐蝕。另外剪切螺釘采用端面密封,由于緊固密封的螺栓不與介質(zhì)接觸,就不會(huì)造成螺紋損壞失效引起泄漏,所以改造后密封效果好。
膨脹烘干機(jī)經(jīng)降能改造后,設(shè)備運(yùn)行正常,滿(mǎn)足生產(chǎn)實(shí)際負(fù)荷,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo);現(xiàn)已運(yùn)行一年,沒(méi)有發(fā)生一次設(shè)備原因而停機(jī)的故障,確保了設(shè)備的長(zhǎng)周期運(yùn)行。