尹辰鵬
(山東黃金冶煉有限公司,山東煙臺 261441)
某公司混尾50 m 濃密機(jī)自2011 年投入使用以來,中心部位回轉(zhuǎn)支撐架從未進(jìn)行更換。支撐架作為行走橋架和中心水泥柱的連接部件,對其進(jìn)行拆除更換需對行走橋架和管路橋架進(jìn)行固定。如果固定不牢容易產(chǎn)生傾斜,存在極大的維修安全隱患。濃密機(jī)常年運(yùn)行,池底積累了大量的結(jié)晶物,運(yùn)行過程中耙架受力不均且波動較大,再加上受到液體腐蝕,回轉(zhuǎn)支撐架出現(xiàn)支撐柱斷裂的現(xiàn)象,導(dǎo)致濃密機(jī)行走橋架出現(xiàn)傾斜,存在較大的生產(chǎn)安全隱患。
更換濃密機(jī)中心部位存在以下難點(diǎn):①濃密機(jī)周邊有綠化帶,理想的起吊點(diǎn)僅有其南邊的東西道上,距中心部位最短直線距離約32 m,工作半徑大;②中心部位回轉(zhuǎn)支撐從未進(jìn)行更換,無經(jīng)驗(yàn)可以借鑒;③行走橋架與管路橋架在中心入料桶拆除后是相互獨(dú)立,無支撐點(diǎn);④露天施工,惡劣天氣無法控制,常規(guī)方法存在交叉作業(yè),且長距離鋼絲繩吊掛穩(wěn)定性不夠,存在安全隱患;⑤更換一次需放空池內(nèi)的工藝水約5500 m3,正常情況下需要一段時間進(jìn)行消化,液體量較大,無容器可用于臨時存儲。
常規(guī)的更換方法需采用2 臺300 t 吊車吊掛行走橋架和管路橋架,將行走橋架和管路橋架一直吊掛著,1 臺100 t 吊車配合對中心部位軸承以下部位進(jìn)行拆除、安裝。更換完后,再進(jìn)行軸承、中心入料筒拆除、安裝等工作。
為克服上述難點(diǎn),通過查閱濃密機(jī)相關(guān)圖紙和現(xiàn)場對相關(guān)部件進(jìn)行實(shí)地測量,對濃密機(jī)中心部位拆除、更換維修方案進(jìn)行優(yōu)化,最終采用制作檢修平臺與千斤頂相配合的方式,安全、快速地完成中心部位部件的更換工作。
考慮到此次更換中心部件的濃密機(jī)內(nèi)礦漿不含氰化物,且濃密機(jī)池底存有高堿水池,提前將高堿水池內(nèi)的水排放至廠區(qū)事故池內(nèi),同時根據(jù)工藝流程和需要,對工藝管路進(jìn)行調(diào)整,重新敷設(shè)工藝管路,制作臨時攪拌槽,確保在維修期間工藝系統(tǒng)穩(wěn)定。將50 m 濃密機(jī)內(nèi)的工藝水排放至高堿水池內(nèi),內(nèi)部礦漿排放至下一道工序。將濃密機(jī)池底徹底清空,對于大塊結(jié)晶物用噸袋進(jìn)行承裝,倒運(yùn)至原料庫場地,進(jìn)行粉碎、回流程處理。
根據(jù)維修方案,提前備置30#H 鋼、20#H 鋼、槽鋼和角鋼等鋼材,手拉葫蘆、千斤頂、沖擊鉆等工具。對施工人員進(jìn)行技術(shù)交底和安全教育,學(xué)習(xí)此次維修具體步驟,以及在維修、更換過程中可能出現(xiàn)的各項(xiàng)安全問題及應(yīng)對方法。
因管路橋架和行走橋架在中心部位拆除后是相互獨(dú)立的,考慮在其兩者之間增加支撐。為確保受力點(diǎn)的安全和橋架間相對穩(wěn)定,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)地測繪,確定制作支撐方案。在距中心入料桶1800 mm 處,用兩個30 t 千斤頂把管路橋架平穩(wěn)頂起5~6 cm,用15#H 鋼按圖1 制作焊接成龍門架,并放置在指定位置,與行走橋架焊接牢固。將千斤頂頂桿下落,使其管路橋架搭設(shè)在新焊接的龍門架上,龍門架能夠增強(qiáng)行走橋架固定的穩(wěn)定性,防止管路橋架在更換過程中受到碰撞發(fā)生傾斜。
圖1 管路橋架支撐架
此濃密機(jī)為周邊傳動式,行走端通過齒輪、齒條進(jìn)行傳動,考慮到在維修過程中此端受到外力可能產(chǎn)生移動。對其構(gòu)造進(jìn)行實(shí)地測量,同樣制作一個小型的、適合現(xiàn)場的龍門架,將行走端放置在龍門架上,進(jìn)一步確保拆除中心部位后,整個行走橋架處于穩(wěn)定狀態(tài)。
為解決起吊點(diǎn)少、鋼絲繩吊掛不穩(wěn)定、交叉作業(yè)帶來的安全風(fēng)險等,采用最穩(wěn)妥、最實(shí)用的維修方案:焊接、制作鋼結(jié)構(gòu)檢修平臺(圖2)。因回轉(zhuǎn)支撐架支撐柱斷裂,整體行走橋架已產(chǎn)生傾斜,為確保安裝的質(zhì)量和進(jìn)度,先用水準(zhǔn)儀對濃密機(jī)行走橋架底部各部位進(jìn)行測量,測算出行走橋架底部各部位與回轉(zhuǎn)軸承上端(基準(zhǔn)點(diǎn))的實(shí)際高差,通過分析測量的數(shù)據(jù),與設(shè)備設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行比對,多次進(jìn)行測算,確定檢修平臺的制作尺寸、千斤頂起升高度和安裝后與回轉(zhuǎn)軸承上端的高差。
圖2 行走橋架檢修平臺
制作檢修平臺,平臺主梁采用30#H 鋼,副梁采用20#H 鋼,加強(qiáng)筋采用5#和20#槽鋼,在5#和6#耙架中間根據(jù)設(shè)計(jì)尺寸和現(xiàn)場實(shí)際維修條件,進(jìn)行下料、組裝、焊接??紤]到檢修平臺較大,采用池外焊接部分框架,在池內(nèi)根據(jù)空間將框架焊接成一個整體。底板采用1000 mm×1000 mm×30 mm的方形鋼板,增大檢修平臺與水泥池底的接觸面積,減少受力集中對池底的破壞,且檢修平臺與中心水泥柱進(jìn)行有效連接,進(jìn)一步增強(qiáng)平臺的穩(wěn)定性。
根據(jù)測量數(shù)據(jù)得出的千斤頂起升高度和與回轉(zhuǎn)軸承上端的高差,在檢修平臺水平橫梁對稱位置放置4 個50 t 的千斤頂,要求同時起高,隨時測量4 個角的起升高度。待達(dá)到指定高差后,根據(jù)現(xiàn)場的水平衡梁與行走橋架底部的高差,焊接制作兩側(cè)和上方焊接4 塊d=10 mm 鐵板的30#H 鋼,代替4 個千斤頂,然后將千斤頂撤走。為進(jìn)一步確保行走橋架不發(fā)生側(cè)傾,在4 塊H鋼支撐部位的行走橋架外側(cè)各焊接1 塊20#槽鋼作為擋板。
拆除中心入料桶、中心軸承、回轉(zhuǎn)支撐架和下方的回轉(zhuǎn)框架??紤]到回轉(zhuǎn)框架和副耙在現(xiàn)場焊接較為困難,需在池外將其部分鋼件進(jìn)行焊接(回轉(zhuǎn)框架焊接成兩半),在焊接、制作檢修平臺前,將回轉(zhuǎn)框架和副耙按照設(shè)計(jì)要求焊接、制作到位,臨時用手拉葫蘆吊掛在指定位置。按照回轉(zhuǎn)軸承和回轉(zhuǎn)支撐架、回轉(zhuǎn)框架和副耙的順序進(jìn)行安裝,最后安裝中心入料桶。所有備件更換完成后,對所有部件的牢固情況進(jìn)行檢查,用水準(zhǔn)儀測量行走橋架與回轉(zhuǎn)軸承上端的高差,確保安裝質(zhì)量滿足實(shí)際要求。用千斤頂交叉配合的方式,拆除檢修平臺、管路橋架支撐架和行走端支撐架。拆除完畢后,再次用水準(zhǔn)儀對各部位進(jìn)行測量,確保數(shù)據(jù)在誤差范圍內(nèi),隨后恢復(fù)中心滑環(huán)、供電設(shè)施,中心回轉(zhuǎn)軸承加油,設(shè)備進(jìn)入試運(yùn)行階段。
原中心入料桶為一體模式,長期運(yùn)行后內(nèi)部積存大量的礦,且受到礦漿沖刷的影響,每2 年就要對其進(jìn)行整體更換。更換時需將入料桶整體全部拆除,成本較高,且費(fèi)時、費(fèi)力。利用本次維修中心部位的時機(jī),自主設(shè)計(jì)、測繪,將一體式改進(jìn)為分體式(圖3、圖4),中間改用法蘭連接。改進(jìn)后的中心入料桶,僅需拆除上端部分就可完成桶內(nèi)積礦的清理工作,不需整體拆除,減少清理工作所需時間。未來需要更換入料桶時,也僅需更換磨損嚴(yán)重的部分,不需整體更換,降低維修成本。
圖3 中心入料桶分體式結(jié)構(gòu)
圖4 中心入料桶尺寸
本次濃密機(jī)中心部位更換方案安全系數(shù)較高,為后續(xù)濃密機(jī)維修打下良好的基礎(chǔ),并提供了維修思路。常規(guī)維修計(jì)劃16 d,此維修方案僅用了10 d。
直接經(jīng)濟(jì)效益:吊車費(fèi)60 000 元;材料費(fèi)27 000 元;人工費(fèi)17 500 元;總費(fèi)用為104 500 元。較常規(guī)方法,本方案節(jié)省直接成本約10 萬元。
間接經(jīng)濟(jì)效益:缺少濃密機(jī)的濃縮作用,對后續(xù)工藝造成影響。濃度過低會造成壓濾機(jī)每柜運(yùn)行周期加大,風(fēng)干時間延長,每天處理量減少,工藝指標(biāo)波動較大,同時縮短了濾布的使用壽命。通過對歷年壓濾機(jī)設(shè)備運(yùn)行的成本分析,本方案濃密機(jī)維修時間縮短6 d,可以降低18.75 萬元的間接成本。
社會效益:消除交叉作業(yè),取消鋼絲繩吊掛,安全系數(shù)高。減少更換時間,提高工作效率,降低維修成本,推廣價值高。
采用此方法對濃密機(jī)中心部位進(jìn)行維修、更換,施工方式簡潔、實(shí)用,焊接檢修平臺穩(wěn)定性比搭建腳手架更高,無需過多的考慮極端惡劣天氣對施工安全的影響,安全系數(shù)高,能夠很好的滿足現(xiàn)場的維修要求。本次更換工作僅用10 d 時間完成,大大減少了濃密機(jī)停車時間,使工藝系統(tǒng)、工藝指標(biāo)較快的恢復(fù)正常穩(wěn)定。