張 林
(中海石油化學(xué)股份有限公司,海南東方 572600)
中海石油化學(xué)股份有限公司海南基地二期裝置設(shè)計(jì)年產(chǎn)45萬(wàn)噸合成氨,其蒸汽系統(tǒng)共分三個(gè)等級(jí):高壓(12.0 MPa、510 ℃)、中壓(4.55 MPa、387 ℃)、低壓(0.345 MPa、150 ℃)。合成裝置產(chǎn)生高壓過熱蒸汽用來驅(qū)動(dòng)2 臺(tái)高壓蒸汽透平,做功后中壓蒸汽作為工藝蒸汽和驅(qū)動(dòng)7 臺(tái)中壓透平,同時(shí)提供尿素裝置所需的蒸汽。產(chǎn)生的低壓蒸汽供給所有公用站、密封蒸汽、滅火蒸汽、汽提蒸汽。其中高壓蒸汽是利用工藝回收熱在3 個(gè)蒸汽發(fā)生器中產(chǎn)生的,1 個(gè)在二段爐出口,其他2 個(gè)分別在高變爐出口和合成塔出口,產(chǎn)生的高壓蒸汽首先在102C 中過熱到369 ℃,隨后在一段爐對(duì)流段加熱到510 ℃后再送到各個(gè)用戶使用,其流程如圖1 所示。中壓蒸汽由1 臺(tái)設(shè)計(jì)能力為60 t/h、4.85 MPa、389 ℃快裝鍋爐提供,開車期間用于建立蒸汽管網(wǎng)。
圖1 蒸汽及鍋爐給水系統(tǒng)流程
高壓廢熱鍋爐水側(cè)封頭隔板沖刷腐蝕現(xiàn)象較為普遍,因受氣、液兩相變化沖擊、開停車的熱應(yīng)力變化,封頭隔板極易損傷,特別在123C1/2 合成塔出口高壓廢熱鍋爐上較為嚴(yán)重。
因合成塔在開車升溫階段開始反應(yīng)產(chǎn)熱時(shí)熱應(yīng)力變化較大,水量控制在小閥位波動(dòng)大,導(dǎo)致123C1/2 溫度變化大,經(jīng)常出現(xiàn)上下波動(dòng)的情況,易造成封頭隔板損傷。針對(duì)此情況優(yōu)化了合成塔升溫步驟,初期利用大氣量進(jìn)行升溫,在開始反應(yīng)時(shí)因前期合成回路導(dǎo)入氣量大、產(chǎn)熱多,對(duì)水的需求多,可以避免小閥位控制,且大氣量操作可以避免在后期合成回路加負(fù)荷時(shí)產(chǎn)生二次波動(dòng),使123C1/C2 溫度控制趨于平穩(wěn)。同時(shí)針對(duì)已經(jīng)對(duì)隔板造成沖刷腐蝕的區(qū)域,對(duì)封頭隔板整體打磨掉一層,升級(jí)材料,增加堆焊強(qiáng)度防止沖刷腐蝕,通過處理取得了比較好的效果,封頭隔板未再出現(xiàn)大面積沖刷腐蝕的情況,合成廢熱鍋爐部件及焊接材料統(tǒng)計(jì)見表1。
表1 合成廢熱鍋爐部件及焊接材料統(tǒng)計(jì)
鍋爐給水側(cè)換熱管出現(xiàn)泄漏一般直接采用堵管處理。2012年7 月,103C1 出現(xiàn)過換熱管爆管,當(dāng)時(shí)裝置出現(xiàn)的現(xiàn)象是工藝氣冷凝液量逐步增加、高壓蒸汽系統(tǒng)產(chǎn)汽量下降,裝置無(wú)法維持運(yùn)行被迫停車。檢修時(shí)經(jīng)渦流檢測(cè)、超聲檢測(cè)、試漏檢查發(fā)現(xiàn)換熱管爆管13 根,造成泄漏。
根據(jù)列管的缺陷形狀及位置,經(jīng)過分析泄漏原因是列管與分布器接觸位置長(zhǎng)期摩擦,造成局部損傷,最終造成穿孔。針對(duì)這些存在泄漏的換熱管,通過對(duì)換熱管管端進(jìn)行堵管處理,解決了鍋爐給水側(cè)換熱管泄漏的問題(圖2)。
圖2 鍋爐給水側(cè)換熱管局部堵管
2006 年101C、103C1、123C1 均出現(xiàn)連接法蘭處泄漏,且在線熱緊已不能消除漏點(diǎn),需通過在線做夾具堵漏。在2006 年計(jì)劃?rùn)z修中對(duì)墊片進(jìn)行了整體更換,徹底消除泄漏隱患。
對(duì)水側(cè)管線與廢熱鍋爐法蘭連接處泄漏的原因進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)主要原因在于安裝時(shí)的螺栓熱緊時(shí)間及開停車過程中的升、降溫速率控制。針對(duì)上述問題,制定了嚴(yán)格的熱緊時(shí)間及穩(wěn)定的開停車升、降溫速率,優(yōu)化操作流程。改進(jìn)實(shí)施以后,未再出現(xiàn)以上泄漏情況。
爐水側(cè)換熱面結(jié)垢在高壓鍋爐廢鍋系統(tǒng)中是較為常見的故障,也是直接影響高壓蒸汽產(chǎn)汽量下降的根本原因。在以往的大修過程中,均會(huì)對(duì)高壓廢鍋進(jìn)行抽芯處理,抽芯后利用機(jī)械水射流清洗換熱器列管、內(nèi)窺鏡抽檢換熱管內(nèi)壁。但是機(jī)械水射流清洗只對(duì)松軟的垢層清除效果明顯,而換熱管內(nèi)壁較硬的垢層極難處理干凈,每次檢查在管壁內(nèi)部及死角處清洗效果都不理想。
2019 年4 月化肥二部合成氨裝置首次采用化學(xué)清洗的方式來解決水側(cè)結(jié)垢問題,具體化學(xué)清洗過程、流程如下:臨時(shí)配管—水沖洗/帶壓檢漏—堿洗—堿洗后水沖洗—酸洗—酸洗后水沖洗—漂洗中和—鈍化處理—人工清理及檢查驗(yàn)收。
化學(xué)清洗過程使用藥品及產(chǎn)生的廢液量統(tǒng)計(jì)見表2。
表2 藥品及廢液量統(tǒng)計(jì)
通過觀察鍋爐內(nèi)壁及管板清洗效果可以得出,141D 內(nèi)黑色軟垢已清理干凈,內(nèi)壁呈現(xiàn)出黑亮金屬色,123C1、103C1 管板表面清亮無(wú)污垢(圖3)。清洗后,高壓蒸汽系統(tǒng)產(chǎn)汽量增加3~4 t/h。
圖3 鍋爐內(nèi)壁及管板清洗效果
歷年裝置檢修在高壓廢鍋進(jìn)行抽芯時(shí)對(duì)氣側(cè)換熱面結(jié)垢情況進(jìn)行檢查,氣側(cè)換熱面結(jié)垢不是十分明顯,表面只有一層浮塵,用手即可輕松的抹去顯現(xiàn)出設(shè)備本色。通常的處理方式是工藝人員對(duì)殼側(cè)的表面進(jìn)行擦拭,對(duì)殼程底部的積灰進(jìn)行徹底清理,管程氣側(cè)通過機(jī)械水射流清洗即可達(dá)到良好的效果。工藝氣側(cè)換熱面結(jié)垢情況清理前后對(duì)比如圖4 所示。
圖4 工藝氣側(cè)換熱面結(jié)垢情況清理前后
2006 年以前高壓廢鍋管束外側(cè)只有折流板來控制工藝氣側(cè)的氣體分流導(dǎo)向,折流板與殼側(cè)之間所留的間隙較大,工藝氣極易走短路,不能達(dá)到理想的換熱效果。通過與廠家溝通交流,設(shè)備人員提出在折流板上增加葉式密封來減小孔隙率,避免氣體走短路,增加氣側(cè)的換熱效率。2006 年3 月分別對(duì)103C1C2完成管束增加葉式密封改造。2009 年3 月,對(duì)123C1C2 完成管束改造葉式密封,新增葉式密封具體樣式如圖5 所示。
圖5 新增葉式密封
合成氨裝置高壓廢熱鍋爐是主產(chǎn)高壓蒸汽的主要設(shè)備,一旦出現(xiàn)故障將直接影響整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,輕則減少高壓蒸汽系統(tǒng)產(chǎn)汽量,使裝置的能耗增加、經(jīng)濟(jì)效益下降,嚴(yán)重時(shí)可能導(dǎo)致整個(gè)合成裝置停工停產(chǎn)。本文統(tǒng)計(jì)了17 年來合成氨裝置高壓廢熱鍋爐所遇到的故障及處理措施,在預(yù)防和處理應(yīng)對(duì)等方面為同行業(yè)提供參考。