王銘昌,李 楠
(蘇州熱工研究院有限公司,廣東深圳 518026)
設備管理是核電廠高效、安全、可靠運行的重要組成部分。核電廠是一個復雜的工業(yè)系統(tǒng),其設備數(shù)量龐大、結(jié)構(gòu)復雜、性能要求高,且連續(xù)在線運行。如此復雜的系統(tǒng)必然存在設備發(fā)生偏差或故障的風險及可能。當設備發(fā)生故障時,如何制定有效糾正措施是防止此類事件重發(fā)的關鍵。為保證制定的糾正措施能夠防止設備故障重發(fā),需要對設備故障進行根本原因分析[1-3],以透過現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)問題本質(zhì)。
RCA(Root Cause Analysis,根本原因分析)是國際領域先進的事件原因分析方法,該分析方法在核工業(yè)、航天工業(yè)及石油化工等工業(yè)領域廣泛應用。國外根本原因分析方法眾多,如APOLLO、TapRoot等[4]。國內(nèi)主要通過學習借鑒國外研究經(jīng)驗,也取得了一定成果。蘇州院RCA 團隊研究總結(jié)國內(nèi)外RCA 分析案例和經(jīng)驗,結(jié)合10 多年的分析經(jīng)驗,形成了自主的分析方法——六步驟法。
RCA 分析方法——六步驟法,主要包括6 個步驟:事件確認,數(shù)據(jù)收集,故障模式分析,確定原因,制定糾正行動以及效果評估[5],每個步驟又包括多個子步驟,具體分析流程如圖1 所示。該方法已成功應用于國內(nèi)核電廠300 多項重大設備事件分析,在核能行業(yè)得到了廣泛認可。該方法在石油化工領域也有應用,并取得了不錯的效果。
圖1 六步驟法分析流程
以某核電廠GCT(汽輪機旁路排放系統(tǒng))系統(tǒng)閥門紊流罩破裂為例,闡述該方法在核電廠設備故障分析中的應用流程和實施過程。
事件確認是開展根本原因分析的首要環(huán)節(jié),決定了根本原因分析的目的,范圍和深度。事件確認要確認事件,包括事件的過程、后果與性質(zhì)等,對事件進行篩選分級。某核電廠GCT 系統(tǒng)閥門紊流罩破裂事件確認如下。
2016 年,某核電廠1 號機組臨停檢修期間,對GCT121VV進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)GCT121VV 閥門紊流罩破損嚴重(圖2),破損碎片約為40 塊。GCT121VV 閥門紊流罩一旦發(fā)生破裂,可能導致破裂的碎片進入下游凝汽器,進而導致凝汽器鈦管磨損破裂。因此,需要對GCT 閥門紊流罩破裂原因進行根本原因分析,以避免事件重發(fā)。
圖2 GCT121VV 破裂紊流罩
汽輪機旁路排放系統(tǒng)(GCT)作用是將多余的蒸汽排往冷凝器、除氧器和大氣,避免核蒸汽系統(tǒng)超溫、超壓,確保機組安全。GCT121VV 閥門是每次啟停機GCT 系統(tǒng)首先動作的閥門。該閥門類型是帶紊流罩的籠形先導式調(diào)節(jié)閥,紊流罩作用是防沖刷與減噪。
數(shù)據(jù)收集包括實物證據(jù)、數(shù)據(jù)記錄及設計制造圖紙、調(diào)查訪談以及經(jīng)驗反饋。數(shù)據(jù)收集是根本原因調(diào)查分析的重要步驟之一,貫穿于整個事件根本原因分析的始終。
針對紊流罩破裂事件,現(xiàn)場收集了破裂紊流罩樣品和紊流罩套筒數(shù)據(jù)信息,梳理統(tǒng)計了閥門開啟次數(shù)及帶負荷運行時間,并對比分析同類型機組相同功能位置紊流罩檢查情況等。查詢經(jīng)驗反饋信息可知,國內(nèi)同類型機組相同功能位置共有6 個紊流罩發(fā)生破裂。
根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)信息和設備相關經(jīng)驗反饋,分析設備問題征兆,列舉所有可能故障模式。針對所列故障模式分析收集數(shù)據(jù),借助合適的工具和數(shù)據(jù)庫,通過分析驗證等以確定最可能的故障模式。
針對此次GCT121VV 紊流罩破裂事件,列舉可能故障模式為材料缺陷、設計問題、制造加工缺陷、安裝不當和運行工況異常等。根據(jù)所列故障模式對GCT121VV 紊流罩進行金屬學分析、安裝分析、運行數(shù)據(jù)分析和綜合分析等分析工作。
2.3.1 金屬學分析
(1)宏觀觀察:各電廠紊流罩破裂特征相似,紊流罩斷口及整體均呈現(xiàn)為脆性斷裂特征。
(2)微觀觀察:通過對破裂紊流罩斷口微觀形貌和擴展觀察得出如下結(jié)論:①斷口具有明顯的疲勞開裂特征,且為脆性斷口;②由裂紋棱線擴展方向,確定斷口源區(qū)位于下部凸臺;③源區(qū)原始機加工條紋已消失,可以推斷紊流罩底部材料存在碰撞缺失。破裂紊流罩微觀圖像如圖3 所示。
圖3 破裂紊流罩微觀圖像
(3)金相分析:各紊流罩化學成分均符合ASTM(美國材料與試驗協(xié)會)A351/A351M 標準(316 不銹鋼鑄件)的要求。
(4)力學性能分析:各電廠紊流罩的抗拉強度、屈服強度和延伸率均滿足標準要求。
2.3.2 制造尺寸分析
紊流罩現(xiàn)場安裝結(jié)構(gòu)如圖4 所示,紊流罩安裝在套筒的凸臺上,紊流罩底部和套筒之間上下左右均存在間隙。
圖4 紊流罩現(xiàn)場安裝結(jié)構(gòu)
現(xiàn)場用千分尺對套筒底部圓周直徑D1,套筒高度H1進行測量。在備件庫選取同批次紊流罩備件,測量其底部凸臺外徑d1以及高度h1。由測量數(shù)據(jù)可知:①下部凸臺水平間隙量部分實測值為0.66~0.72 mm,不滿足廠家設計值;②下部凸臺垂直間隙量為3.879 mm,滿足廠家設計值。
2.3.3 安裝偏差影響分析
紊流罩頂部平臺舊墊片受壓后存在厚度不均勻現(xiàn)象,會造成水平偏斜。經(jīng)計算分析,底部水平偏斜量最大可達到0.116 mm。分析表明,現(xiàn)場安裝偏差會導致底部水平間隙量進一步減小,墊片不均勻壓縮及安裝偏差造成紊流罩偏斜(圖5)。
圖5 安裝偏差造成紊流罩偏斜
2.3.4 運行數(shù)據(jù)分析
(1)振動異常分析:GCT121VV 閥門管道振動情況與其他閥門管道振動相比,不是振動最大的管道,不存在振動異?,F(xiàn)象。
(2)系統(tǒng)超溫超壓分析:上游主管段溫度最大值為290 ℃,壓力最大值為7.42 MPa。溫度及壓力未出現(xiàn)過超出設計值的現(xiàn)象。
(3)水錘影響分析:GCT121VV 閥前設置疏水箱,疏水箱位置低于主管道。另外閥籠無異常,排除閥前積水沖擊的影響。閥后管道坡度為0.5%,且閥后減溫減壓器位于閥門下游凝汽器內(nèi),正常運行下,凝汽器為真空,閥后積水影響可排除。
通過以上分析,運行工況異常導致紊流罩破裂的可能性低。
2.3.5 紊流罩受力分析計算
通過建立有限元模型,對閥門不同開啟方式對應的紊流罩受力及變形量進行模擬分析。閥門快開工況下,最大應力和最大變形量均明顯超出紊流罩底部間隙量。最大應變位置位于紊流罩出口處下端,與紊流罩下部磨損位置吻合。紊流罩在快開工況下有限元分析應變?nèi)鐖D6 所示。
圖6 快開工況下受力分析
2.3.6 綜合分析
綜合以上分析,對故障模式的可能性高低排查見表1,紊流罩存在制造偏差和在快開工況下的適應性差可能性高。
表1 故障模式的可能性
確認根本原因是對故障模式應逐項進行排除論證并逐層分析,直至確認根本原因為止。分析流程是從所有可能故障模式中確定直接原因,進而分析出導致這一直接原因的間接原因、促成原因和根本原因。事件和原因因素圖(E&CF)分析是事件調(diào)查分析中一種很強有力的分析工具。它可應用于各類事件及對多重復雜原因因素的分析。
根據(jù)故障模式分析,可以確定GCT121VV 閥門紊流罩破裂的直接原因為紊流罩下部凸臺與套筒接觸磨損區(qū)萌生裂紋源。GCT121VV 閥門紊流罩破裂的根本原因為紊流罩底部間隙量小于設計要求;紊流罩在閥門快開工況下的適應性差。GCT121VV閥門紊流罩破裂的原因如圖7 所示。
圖7 GCT121VV 閥門紊流罩破裂原因
糾正行動是指為了消除或改善事件后果、事件根本原因、促成因素和其他不利條件所采取的改進行動,以及所有其他用于改進核電廠管理和運行質(zhì)量而采取的措施。
針對GCT121VV 閥門紊流罩破裂的根本原因制定相應糾正行動(表2)。
表2 GCT121VV 閥門紊流罩破裂糾正行動
對完成的根本原因調(diào)查分析和糾正行動的有效性應進行評估驗證,以確定根本原因分析的總體質(zhì)量。效果跟蹤目的在于對糾正行動的實施情形進行記錄,確保所有糾正行動按計劃落實,以及證實糾正行動的適宜性和有效性。糾正行動實施后,解體檢查GCT121VV 閥門紊流罩未發(fā)現(xiàn)破裂,證實糾正行動的有效性。
設備故障分析是核電廠設備管理的重要組成部分。本文介紹了中廣核集團自創(chuàng)根本原因分析——六步驟法。應用六步驟法分析了某核電廠紊流罩破裂事件,并對列舉的紊流罩破裂可能的故障模式進行逐一分析,確定了紊流罩破裂的根本原因,制定了相應糾正行動。通過實踐驗證,該方法在核電廠設備故障管理中效果顯著,有助于核電廠高效、安全、可靠運行。