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        燒結(jié)環(huán)冷機(jī)水密封改造提高余熱發(fā)電量

        2023-10-25 13:33:34楊繼銳
        冶金動(dòng)力 2023年5期
        關(guān)鍵詞:煙氣

        楊繼銳

        (河北邯鋼集團(tuán)邯寶公司能源中心,河北邯鄲 056015)

        前言

        某鋼廠在2008 年新建2 臺(tái)360 m2燒結(jié)機(jī),配套2臺(tái)雙壓余熱鍋爐、1臺(tái)汽輪發(fā)電機(jī)組。鍋爐為雙壓自然循環(huán)無(wú)補(bǔ)燃型余熱鍋爐。鍋爐額定高壓過(guò)熱蒸汽壓力為1.96 MPa,額定高壓過(guò)熱蒸汽溫度為380 ℃,額定高壓蒸發(fā)量為49 t/h,額定低壓過(guò)熱蒸汽壓力為0.49 MPa,額定低壓過(guò)熱蒸汽溫度為235 ℃,額定低壓蒸發(fā)量為19 t/h,鍋爐進(jìn)口煙氣溫度為400~500 ℃。為了滿足環(huán)保達(dá)標(biāo)排放和燒結(jié)提產(chǎn)的要求,高效回收利用余熱煙氣,提高發(fā)電量,公司于2022年一季度完成了對(duì)2臺(tái)360 m2燒結(jié)環(huán)冷機(jī)水密封改造和附屬配套設(shè)備的升級(jí)改造,升級(jí)改造后的環(huán)冷機(jī)為2臺(tái)415 m2的水密封環(huán)冷機(jī)。

        1 環(huán)冷機(jī)水密封改造

        1.1 環(huán)冷機(jī)水密封改造前上、下密封工藝原理

        原環(huán)冷機(jī)臺(tái)車與上部煙罩的內(nèi)側(cè)、外側(cè)間隙約為50 mm,在環(huán)冷機(jī)高溫段和低溫段的內(nèi)側(cè)和外側(cè)使用耐高溫的不銹鋼片作為密封材料,耐熱鋼片長(zhǎng)500 mm、寬350 mm、厚0.5 mm。根據(jù)臺(tái)車轉(zhuǎn)向,耐高溫的不銹鋼片依次排列,每塊耐熱鋼片用兩個(gè)M16×50 的螺母固定在煙罩上。隨著環(huán)冷機(jī)的運(yùn)行,耐熱鋼片發(fā)生翹曲變形,環(huán)冷機(jī)運(yùn)行時(shí)有熱煙氣泄露,熱能利用率低。

        原環(huán)冷機(jī)臺(tái)車和下部風(fēng)箱的內(nèi)側(cè)、外側(cè)間隙約為30 mm,使用30 mm 厚、70 mm 寬的耐高溫成型橡膠填料密封固定在風(fēng)箱上,作為下部密封。缺點(diǎn)是填料密封使用周期短,容易脫落,漏風(fēng)量大。改造前環(huán)冷機(jī)上部密封和下部密封示意圖見(jiàn)圖1。

        圖1 改造前臺(tái)車和上部煙罩、下部風(fēng)箱密封示意圖

        1.2 水密封改造后環(huán)冷機(jī)上、下密封工藝原理

        環(huán)冷機(jī)臺(tái)車欄板與煙罩的上部密封裝置由內(nèi)、外兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的環(huán)形槽組成,槽的深度300 mm,內(nèi)部注水,正常運(yùn)行水位保持在250 mm,能克服環(huán)冷機(jī)臺(tái)車和煙罩的壓力在-200~200 Pa 之間波動(dòng),密封水不會(huì)壓穿。固定于鋼架的煙罩兩側(cè)環(huán)形密封板插入環(huán)形水槽中,以此來(lái)切斷冷卻風(fēng)與大氣之間的通道,達(dá)到密封的目的。改造后系統(tǒng)具有如下特點(diǎn):(1)各密封罩均采用鋼板和型鋼焊接而成,加強(qiáng)筋板均采用斷續(xù)焊,以防變形。(2)密封罩全段采取全密封結(jié)構(gòu),其中熱廢氣回收段(高溫段、低溫段)做內(nèi)保溫,降低煙氣散熱損失,同時(shí)確保密封頂部不易積灰,易檢修拆卸。改造后上部密封如圖2所示。

        圖2 改造后臺(tái)車和上部煙罩、下部風(fēng)箱水密封示意圖

        環(huán)冷機(jī)臺(tái)車與風(fēng)箱的下部密封裝置由內(nèi)、外兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的環(huán)形槽組成,槽的深度為650 mm,內(nèi)部注水,正常運(yùn)行水位保持在550 mm,環(huán)冷機(jī)入口風(fēng)壓保持在2.5~4 kPa左右,下部水密封能克服5.5 kPa的環(huán)冷機(jī)鼓風(fēng)壓力,確保運(yùn)行時(shí)密封水不會(huì)從水槽溢流。固定于環(huán)冷機(jī)回轉(zhuǎn)體下部的環(huán)形密封板插入環(huán)形水槽中,切斷冷卻風(fēng)與大氣之間的通道,達(dá)到密封的目的。改造后系統(tǒng)具有如下特點(diǎn):(1)密封介質(zhì)為水,可以大大減少密封阻力,漏風(fēng)率低,并能減少粉塵污染,改善環(huán)冷機(jī)周圍環(huán)境。(2)附加一道橡膠密封為平面密封,可以減少粉塵進(jìn)入密封水槽形成沉淀,同時(shí)也能進(jìn)一步減少冷卻風(fēng)的泄露。(3)在環(huán)冷機(jī)通風(fēng)段的頭、尾分別設(shè)有端部密封,防止冷卻風(fēng)由冷卻區(qū)向非冷卻區(qū)泄露。(4)余熱利用熱風(fēng)循環(huán)段與正常冷卻段之間設(shè)有蝶閥,防止互相竄風(fēng),影響取熱效果。(5)水槽底部共設(shè)有4 個(gè)排污口,排污口直徑為150 mm。設(shè)置有刮小顆粒、污泥的措施。改造后下部密封如圖2所示。

        1.3 水密封改造后多功能鼓風(fēng)環(huán)冷機(jī)的工作原理

        扇形臺(tái)車通過(guò)通軸連接在高剛性回轉(zhuǎn)框架上,扇形臺(tái)車與回轉(zhuǎn)框架等部件一起組成回轉(zhuǎn)體,靠支承輥支撐,回轉(zhuǎn)體在摩擦傳動(dòng)裝置的驅(qū)動(dòng)下,繞著環(huán)冷機(jī)回轉(zhuǎn)中心旋轉(zhuǎn),臺(tái)車欄板與臺(tái)車篦板平面圍成了環(huán)形的裝料空間。800 ℃左右的熱燒結(jié)礦被均勻布到臺(tái)車上,鼓風(fēng)系統(tǒng)輸出的氣流進(jìn)入風(fēng)箱后,穿過(guò)臺(tái)車篦板間隙進(jìn)入料層,與熱燒結(jié)礦進(jìn)行充分接觸并進(jìn)行熱交換,通過(guò)循環(huán)風(fēng)帶走熱量。經(jīng)過(guò)一個(gè)周期的運(yùn)行,熱燒結(jié)礦冷卻到120 ℃以下,臺(tái)車沿偏心軸的軸心自動(dòng)旋轉(zhuǎn)卸料,完成燒結(jié)礦的冷卻過(guò)程。改造后系統(tǒng)具有如下特點(diǎn):(1)熱風(fēng)回收利用率高,漏風(fēng)率低,并能減少粉塵污染。(2)進(jìn)入鍋爐入口煙氣溫度增加,提高了鍋爐出力。(3)換熱充分,降低了附屬冷卻風(fēng)機(jī)的功率,降低了風(fēng)機(jī)電耗。[1]

        2 兩臺(tái)鍋爐更換高溫?zé)煹?,降低散熱損失

        原燒結(jié)機(jī)煙罩出口和鍋爐入口配套的煙道為3.8×3.8 m 的矩形煙道,材質(zhì)Q235A,考慮到環(huán)冷機(jī)水密封改造后,進(jìn)入爐膛的煙氣溫度會(huì)更高,煙道更容易發(fā)生變形,對(duì)2 臺(tái)環(huán)冷機(jī)對(duì)應(yīng)的1#余熱鍋爐和2#余熱鍋爐的高溫?zé)煹肋M(jìn)行升級(jí)改造,將環(huán)冷機(jī)三通閥出口至鍋爐入口更換為厚度8 mm 的15Cr 耐高溫鋼板制作煙道(更換位置見(jiàn)圖3),耐溫性能更好,煙道不會(huì)因?yàn)楦邷匕l(fā)生彎曲變形,1#鍋爐更換高溫?zé)煹?2 m,2#鍋爐更換高溫?zé)煹?00 m,2 臺(tái)鍋爐原配套的高溫?zé)煹莱龎m器保持不變。更換的高溫?zé)煹劳獠夸佋O(shè)100 mm厚硅酸鋁纖維氈,保護(hù)層使用1 mm 鍍鋅鐵板,大大降低了高溫?zé)煹赖纳釗p失,提高了余熱利用效率。低溫?zé)煹览迷瓉?lái)的煙道。

        圖3 環(huán)冷機(jī)煙氣系統(tǒng)圖

        3 環(huán)冷機(jī)低溫段回風(fēng)管道加裝調(diào)節(jié)門

        在原燒結(jié)余熱環(huán)冷機(jī)循環(huán)風(fēng)機(jī)出口處,布置有環(huán)冷機(jī)高溫段的2 個(gè)回風(fēng)口、低溫段的2 個(gè)回風(fēng)口,4 個(gè)回風(fēng)口管道的直徑為2 000 mm。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行實(shí)踐發(fā)現(xiàn),4 個(gè)回風(fēng)口分布在環(huán)冷機(jī)高溫段和低溫短,導(dǎo)致環(huán)冷機(jī)高溫段冷卻風(fēng)量不足,燒結(jié)礦的熱量不能充分利用,造成熱量損失。進(jìn)入余熱鍋爐高壓側(cè)的煙氣量和溫度受限,影響了鍋爐高壓系統(tǒng)的出力。進(jìn)入低溫段的風(fēng)量大于燒結(jié)礦冷卻需要的風(fēng)量,導(dǎo)致燒結(jié)礦過(guò)冷卻,降低了進(jìn)入余熱鍋爐低壓側(cè)的煙氣量和煙氣溫度,降低了鍋爐的經(jīng)濟(jì)性和熱效率。[2]

        為了充分釋放燒結(jié)礦儲(chǔ)存的熱量,優(yōu)化進(jìn)入環(huán)冷機(jī)高溫段和低溫段的冷卻風(fēng)量,實(shí)現(xiàn)余熱資源利用最大化,在環(huán)冷機(jī)低溫段的2 個(gè)直徑為2 000 mm的3#、4#回風(fēng)管道上加裝調(diào)節(jié)閥,加裝位置如圖3所示。加裝調(diào)節(jié)閥后,環(huán)冷機(jī)變工況運(yùn)行時(shí)風(fēng)量得到有效調(diào)整,進(jìn)入鍋爐高溫系統(tǒng)和低溫系統(tǒng)的煙氣溫度穩(wěn)定在最佳溫度。

        4 改造后系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估

        水密封改造后,對(duì)一臺(tái)鍋爐而言,進(jìn)入鍋爐高溫段煙氣的流量由原來(lái)的34 萬(wàn)m3/h提高到40 萬(wàn)m3/h,進(jìn)入鍋爐低溫段煙氣的流量由原來(lái)的32 萬(wàn)m3/h 提高到38 萬(wàn)m3/h,進(jìn)入鍋爐入口的高溫?zé)煔鉁囟扔?70 ℃提高到520 ℃,進(jìn)入鍋爐入口的低溫?zé)煔鉁囟扔?30 ℃提高到360 ℃,鍋爐高壓蒸汽流量由39 t/h提高到49 t/h,鍋爐低壓蒸汽的流量由13 t/h 提高到19 t/h。通過(guò)對(duì)環(huán)冷機(jī)低溫段回風(fēng)管道加裝調(diào)節(jié)閥門,調(diào)整了環(huán)冷機(jī)工藝參數(shù),實(shí)現(xiàn)了鍋爐煙氣系統(tǒng)工藝參數(shù)的動(dòng)態(tài)調(diào)整,使系統(tǒng)保持在最優(yōu)工況區(qū)域運(yùn)行。

        通過(guò)對(duì)燒結(jié)余熱2 臺(tái)環(huán)冷機(jī)進(jìn)行水密封改造、2臺(tái)鍋爐更換高溫?zé)煹馈?臺(tái)環(huán)冷機(jī)低溫段回風(fēng)管道加裝調(diào)節(jié)門,系統(tǒng)運(yùn)行后各項(xiàng)參數(shù)有了明顯提高,2022 年度發(fā)電量比2021 年度增加2 557.3 萬(wàn)kWh。環(huán)冷機(jī)水密封改造前、后年度發(fā)電量見(jiàn)表1。

        表1 近5年燒結(jié)余熱發(fā)電量

        2 臺(tái)鍋爐高壓蒸汽產(chǎn)量增加20 t/h,低壓蒸汽產(chǎn)量增加12 t/h,提高發(fā)電負(fù)荷4 000 kWh,冬天采暖季機(jī)組停運(yùn),蒸汽外送。年發(fā)電機(jī)組有效運(yùn)行時(shí)間6 300 h,按0.54 元/kWh 計(jì)算,每年可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益1 360.8 萬(wàn)元。年節(jié)約標(biāo)煤0.88 萬(wàn)t,年減少CO2排放量2.197 萬(wàn)t、SO2排放量0.066 萬(wàn)t、NOX排放量0.033 萬(wàn)t、粉塵排放量0.6 萬(wàn)t。由此可見(jiàn),具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        對(duì)燒結(jié)余熱發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造后,提高了環(huán)冷機(jī)余熱煙氣的回收利用率、鍋爐的出力和系統(tǒng)發(fā)電量,降低了環(huán)冷機(jī)煙氣攜帶的粉塵污染,改善了環(huán)冷機(jī)周圍環(huán)境,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著[3]。通過(guò)對(duì)燒結(jié)環(huán)冷機(jī)進(jìn)行水密封改造,提高了燒結(jié)工序余熱利用率,降低了燒結(jié)工序能耗,為公司創(chuàng)造了巨大經(jīng)濟(jì)效益,為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展、打造綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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