鐘黎陽
摘要:針對隧道斷層破碎帶涌水突泥地質災害問題,進行災害處治技術的研究。在明確工程概況與涌水突泥災害過程后,通過管棚預支護結構設計、管棚施工、徑向注漿加固,實現(xiàn)地質災害處治。通過支護加固后的沉降分析可知,應用新的處治技術,能夠有效避免破碎帶涌水突泥地質災害發(fā)生,滿足工程施工需求,對類似工程項目具有一定借鑒意義。
關鍵詞:破碎帶;地質災害;突泥;涌水;斷層
0? ?引言
隧道工程是一個十分復雜的系統(tǒng)化工程,施工過程中極易出現(xiàn)涌水突泥災害,從而給隧道施工帶來極大的風險[1]。因受地質作用的綜合影響,隧道斷層破碎帶會產(chǎn)生地質遷移,其中可能存在著一些軟弱的夾層。如果在這一區(qū)域內(nèi)降水較多,或地下水十分豐富,那么此在該區(qū)域開展隧道挖掘施工,就很容易發(fā)生涌水、突泥等突發(fā)性地質災害[2]。
隧道斷層破碎帶破裂引發(fā)的災害很難精確預報。針對此災害,如果未能及時采取措施進行災害處理,可能影響到隧道的正常運營,給周圍群眾的生產(chǎn)和生活造成不利影響[3]。以日本惠納山公路隧道為例,由于斷層破碎帶的存在,使得隧道在使用中發(fā)生了很大變形,嚴重影響了隧道的正常使用[4]。本文以某隧道工程為例,對地質災害的處治展開設計與研究。
1? ?工程涌水突泥災害狀況
某隧道工程項目基本情況如表1所示。對此隧道從進口方向開始施工,施工過程中,隧道標高號EK18+215位置出現(xiàn)異常爆破事故,隨即出現(xiàn)了大規(guī)模的隧道涌水突泥事故[5]。大量的淤泥從出土路左邊斜坡上的一個臨時排水渠,流入到出土路排水渠中,淤泥在出土路約1m厚,從出土路上冒出超過15000m3。隨著時間的推進,施工中的一些機械設備、材料被泥漿浸泡[6],災害現(xiàn)場狀況見圖1。
發(fā)生此災害后,第2日上午安排技術人員進行現(xiàn)場勘查,發(fā)現(xiàn)隧道邊坡位置已經(jīng)出現(xiàn)了漏斗狀的塌陷,錯臺結構、過道位置已經(jīng)出現(xiàn)了裂紋,對現(xiàn)場反饋的各種災害事故圖像進行匯總,如圖2所示。
2? ?隧道斷層破碎帶涌水突泥地質災害處治
2.1? ?管棚預支護結構設計
為了避免隧道斷層破碎帶發(fā)生涌水突泥地質災害問題,引入管棚預支護技術,對其進行處治。對于管棚預支護結構設計,確定鋼管的長度、管徑、鋼管配置間距、水平搭接長度等參數(shù)[7]。隨著支護長度的增大,管棚施工的輔助時間逐漸減少。若使用隧道式鉆機進行管棚施工,則會受到鉆孔工藝、鉆機設備等因素的限制。
若管棚支護長度較長,則會使鋼管產(chǎn)生撓曲,進而影響管棚施工質量[8]。同時,管棚支護長度不宜太短,否則將導致每次施工都要重新布置一個管棚工作室,從而增加造價,并影響工程進度。一般情況下,管棚的支護長度應控制在10~40m范圍內(nèi),管棚鋼管的橫截面直徑應當控制在40~180mm范圍內(nèi)。
2.2? ?管棚施工
2.2.1? ?注漿準備
在完成對管棚預支護結構設計并確定各項參數(shù)后,開始進行管棚施工。在斷裂帶地質情況下,隧道內(nèi)管棚施工前必須先對掌子面進行注漿,以保證施工面的穩(wěn)定性。在工作面后方一定距離處設置管棚施工工作室,管棚施工工作室區(qū)域的開挖半徑應大于正常開挖半徑1m。
使用水平注漿方式,注漿材料取水灰比0.6:1~3:1(質量比),注漿壓力為0.5~1.0MPa,根據(jù)現(xiàn)場的試驗測試來確定漿液配合比和注漿壓力。將套拱作為施作管棚的固定端,套拱采用C25混凝土,必要時可適當加入早強劑。為了保證管棚施工過程中套拱的穩(wěn)定性,需要增加一些臨時支撐結構。
2.2.2? ?鉆孔
在施工過程中,將平臺的支撐點安裝到地面上,并確保其連接牢固、穩(wěn)固,以避免施鉆時出現(xiàn)不均勻沉陷、搖擺、偏移等現(xiàn)象,從而影響到鉆孔的質量。調(diào)整井架高度,使井架與井架方向平行。采用鉆桿導向、經(jīng)緯儀與吊繩相結合的方法,對鉆桿進行持續(xù)地調(diào)節(jié),以確保鉆孔管徑與鉆桿直徑相一致。
將鉆具置于導向筒內(nèi),使鉆桿、固定轉桿的旋轉軸與導向筒處于一條直線上。初鉆時鉆頭為止水式,待鉆深到一定程度后,切斷水壓,拔出鉆頭,再接上鉆頭繼續(xù)鉆。鉆孔時,要定時測量鉆孔位置,通過鉆進情況來判斷成孔質量。每鉆進5m,要復查鉆孔角度,保證鉆孔方向正確。如果井眼向下傾斜過大,可以用水泥砂漿對傾斜部位進行填實,然后在傾斜部位重新鉆孔;如果是朝上傾斜,可以更換特制的合金鉆頭進行二次鉆孔。
2.2.3? ?下管并注漿
下管時,相同斷面位置上接頭的數(shù)目不能超過50%,一孔鉆完后就頂進一根大管棚。可采用鋼花管跟進的方法,一段一段地跟進到設計深度。用絲扣將每節(jié)管棚連接起來,確保相鄰接頭錯開,搭接長度不能超過1m。在導向管與管棚間用CS灰漿堵好。注漿時,應從兩端管棚鋼管進行跳孔灌漿,先采用較低的漿液濃度,再逐步增加到設計濃度。為了確保注水壓力、注水效果、注水體積、注水流量,需要進行注水試驗。
2.3? ?徑向注漿加固處理
在完成管棚施工后,為了進一步提高施工安全性,在隧道開挖之前需要進行徑向注漿加固處理。加固的范圍是整個隧洞初期支護的外輪廓,采用長度為440cm、規(guī)格為φ42mm×4mm的鋼花管,縱向間隔距離為150cm,環(huán)向間隔距離為60cm,傾斜角度為上傾斜60°。在實施全面灌漿前,必須先進行現(xiàn)場測試。在此基礎上,對灌漿過程中的灌漿效果進行測試,確定灌漿過程中的灌漿范圍,進而對灌漿壓力等進行調(diào)節(jié)。
3? ?支護加固后的沉降分析
完成上述處治后,對災害的處治效果進行分析。在此過程中,可以通過現(xiàn)場監(jiān)測與測試,反映出處治后圍巖的穩(wěn)定性與支護應力的狀態(tài),并基于動態(tài)角度,對變形動態(tài)信息進行認識,以此判定設計與施工的安全性與可靠性。
3.1? ?現(xiàn)場監(jiān)測
3.1.1? ?監(jiān)測目的
通過在處治現(xiàn)場監(jiān)控的量測,可以從數(shù)據(jù)中反映出圍巖的受力狀態(tài)、穩(wěn)定性及其變化趨勢,進而對隧道的變形和受力進行動態(tài)監(jiān)測,以確保隧道結構的長期穩(wěn)定。監(jiān)測測量結果能有效地檢驗圍護結構的加固效果,并可用于指導維護方案及加固參數(shù)的調(diào)整。
3.1.2? ?監(jiān)測內(nèi)容
隧道的監(jiān)控量測內(nèi)容主要包括洞內(nèi)外觀測、周邊位移及拱頂沉降測量。除了上述3種監(jiān)測項目之外,還應做好對隧道拱頂、地表沉降的監(jiān)測。由于隧道位于斷層破碎帶的深埋區(qū),在涌水突泥后,坍塌的位置比較穩(wěn)定,污水已經(jīng)排出,前面出現(xiàn)涌水突泥的概率很低,墻面坍塌的概率也很低,所以對斷層破碎帶進行監(jiān)測的內(nèi)容主要為拱頂下沉等。
3.1.3? ?主要監(jiān)測參數(shù)確定
在隧道開挖后,由于隧道圍巖的自重應力和開挖后的應力重新分布,會使隧道拱頂產(chǎn)生下移。通常情況下,將拱頂?shù)慕^對沉降量稱作下沉值,將單位時間的沉降量稱作拱的沉降率。通過對拱頂沉陷的監(jiān)測,能夠準確地反映出拱頂沉陷的實際情況,對設計進行校核,對實際工程進行指導,同時它也是對災害處治技術應用效果進行評估的基礎。
3.2? ?數(shù)據(jù)采集與分析
明確監(jiān)測項目后,以隧道某斷面為例,對其進行拱頂下沉量測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與匯總。對量測的數(shù)據(jù)進行匯總與統(tǒng)計分析,得到處治后隧道拱頂下沉時間與時間的關系曲線如圖3所示,下沉速率與時間的關系曲線如圖4所示。
從圖3可以看出,隧道斷面開挖施工1~9d內(nèi),拱頂?shù)睦奂酉鲁林翟鲩L較快,可以達到10.83mm,占隧道拱頂總下沉值的83%。在隧道斷面開挖施工9d以后,拱頂?shù)睦奂酉鲁林翟鲩L變慢,整體下沉趨近于穩(wěn)定,最終累計下沉值約為12mm。
從圖4可以看出,隧道斷面開挖施工1~4d內(nèi),其位移變形呈現(xiàn)急劇增長階段,隧道斷面開挖施工5~11d天內(nèi),其位移變形呈現(xiàn)緩慢趨勢。在隧道斷面開挖施工12d天后,位移變化量基本可以控制在0.15mm/d以內(nèi),說明在此時拱頂基本處于穩(wěn)定狀態(tài)。
4? ?結束語
隧道工程是一個十分復雜的系統(tǒng)化工程,施工過程中極易出現(xiàn)涌水突泥災害,從而給隧道施工帶來極大的風險。隧道斷層破碎帶破裂引發(fā)的災害很難精確預報。針對此災害,如果未能及時采取措施進行災害處理,可能影響到隧道的正常運營,給周圍群眾的生產(chǎn)和生活造成不利影響。
明確工程概況與涌水突泥災害過程后,通過管棚預支護結構設計、管棚施工、徑向注漿加固,實現(xiàn)地質災害處治。通過支護加固后的沉降分析可知,應用新的處治技術,能夠有效避免破碎帶涌水突泥地質災害發(fā)生。隧道經(jīng)過加固、支護后,雖然存在一定的拱頂沉降,但根據(jù)現(xiàn)場實測與統(tǒng)計結果可以看出,拱頂沉降總值較低,不會影響隧道整體結構的穩(wěn)定性,本次所提出的災害處治技術應用效果較好。
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