易守安,王鄭,林攀
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司,安徽 馬鞍山 243000)
馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“馬鋼”)帶鋼脫脂機(jī)組于2016年5月建成投產(chǎn),生產(chǎn)規(guī)模為 70萬(wàn) t/a,生產(chǎn)帶鋼厚度 0.40~2.5 mm,寬度 900~1 600 mm,最大速度 500 m/min,原料單面最大殘油量和殘鐵量分別達(dá)300 mg/m2和150 mg/m2。近年來(lái),生產(chǎn)中原平板式電極板腐蝕速度快,平均使用壽命只有2個(gè)月,脫離卡槽的電極板碎片時(shí)常嵌入電解槽內(nèi)包膠的沉沒(méi)輥,引起帶鋼板面批量劃傷。而且受空間限制,更換維修腐蝕的電極板非常困難,影響了正常生產(chǎn)。對(duì)此,分析了電極板腐蝕的原因,制定了相應(yīng)措施,取得較好的效果。
電極板構(gòu)成示意圖如圖1所示。
圖1 電極板構(gòu)成示意圖Fig.1 Schematic Diagram for Electrode Plate Structure
電解脫脂堿洗機(jī)理是把帶鋼作為陰極或陽(yáng)極,通電后帶鋼表面相應(yīng)析出氫氣和氧氣泡[1]。當(dāng)電極板為陽(yáng)極時(shí),則對(duì)應(yīng)的帶鋼為陰極,這時(shí)析出的是氫氣,反應(yīng)式如下:
當(dāng)電極板為陰極時(shí),對(duì)應(yīng)的帶鋼則是陽(yáng)極,這時(shí)析出的是氧氣,反應(yīng)式如下:
帶鋼通過(guò)堿液噴洗槽再浸入電解液中,受堿液的作用,帶鋼表面油膜的張力下降而產(chǎn)生裂紋,使其對(duì)鋼板表面的粘結(jié)力大大減弱[2]。同時(shí),水流沖洗對(duì)油膜產(chǎn)生沖刷和撞擊作用,鋼板外表油膜會(huì)被分散成細(xì)小的油珠,從鋼板表面電解析出的氫氣、氧氣小氣泡易吸附這些小油珠。當(dāng)不斷析出的氣泡浮力大于油珠附著力時(shí),小油珠就被氣泡帶著離開(kāi)鋼板從而達(dá)到除油目的。隨著正負(fù)極的切換,電極板上產(chǎn)生的氫氣和氧氣對(duì)電極板形成沖擊,再加上高速流動(dòng)的電解液的沖擊,使電極板產(chǎn)生了腐蝕和變形。
1.3.1 電極板變形
原脫脂機(jī)組電極板共8塊,材質(zhì)Q235,均為一整塊平面鋼板。使用時(shí)電極板整體經(jīng)常因腐蝕彎曲變成弧線形狀脫離卡槽,圖2為腐蝕變形的電極板。變形的電極板偏向帶鋼或遠(yuǎn)離帶鋼,下端處于自由狀態(tài),上端懸掛在橫梁上,所以經(jīng)常批量劃傷帶鋼,甚至割斷帶鋼。
圖2 腐蝕變形的電極板Fig.2 Corroded and Deformed Electrode Plates
1.3.2 絕緣條斷裂
電極板靠帶鋼側(cè)有4根豎直絕緣條,如圖2中所示,絕緣條為尼龍材質(zhì),生產(chǎn)過(guò)程中帶鋼邊緣多次嵌入絕緣條造成帶鋼嚴(yán)重撕裂而發(fā)生斷帶的事故。還發(fā)生過(guò)多次由于絕緣條的斷裂及其固定螺栓腐蝕而掉落,帶鋼與電極板接觸后表面產(chǎn)生電火花印跡,最嚴(yán)重的發(fā)生帶鋼側(cè)面電擊穿孔而斷帶。
1.3.3 電極板底部卡槽斷裂
電極板底部為尼龍材質(zhì)凹形卡槽,其兩側(cè)斷裂的頻率非常高,每個(gè)月都需更換。有時(shí)是電極側(cè)卡槽斷裂,有時(shí)是遠(yuǎn)離電極側(cè)的卡板斷裂脫落,造成電極板刮擦帶鋼導(dǎo)致帶鋼批量劃傷。
1.3.4 電極板橫擔(dān)腐蝕
電極板懸掛在材質(zhì)為Q235的橫擔(dān)上,橫擔(dān)使用一年半后出現(xiàn)了明顯的腐蝕,電極板掛鉤和橫擔(dān)懸掛間隙發(fā)生明顯變化,影響了電極板在槽體內(nèi)的穩(wěn)定性。
1.3.5 電解電流和脫脂劑的影響
馬鋼脫脂機(jī)組有4臺(tái)電解清洗裝置,輸入電壓 AC380 V、頻率 50 Hz,輸出電壓 DC (0~±30) V(可調(diào))、最大電流 6 500 A、電流密度 15 A/dm2[4]。脫脂劑一般由堿性物質(zhì)、表面活性劑和添加劑組成[5]。馬鋼使用BONDERITE C-AK 1526W和FCL5180脫脂劑。堿液溫度設(shè)定為70℃,生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),電解電流的大小、切換時(shí)間及脫脂劑濃度均對(duì)電極板的使用產(chǎn)生影響。
1.3.6 電解槽內(nèi)輥系沖擊電極板
電解槽內(nèi)充滿了水,水流速度超過(guò)300 m/min。由于沉沒(méi)輥高速旋轉(zhuǎn)和帶鋼高速移動(dòng),槽體內(nèi)高速水流對(duì)電極板造成強(qiáng)大的沖擊,快速腐蝕局部電極板從而影響其使用壽命。
確定采用316L不銹鋼平板電極板代替原Q235材質(zhì)并將電極板結(jié)構(gòu)優(yōu)化成格柵形式,格柵間隙會(huì)減小沉沒(méi)輥和帶鋼高速運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生高速水流的沖擊。優(yōu)化后的格柵式電極板示意圖見(jiàn)圖3。電極板四周為長(zhǎng)和寬均為75 mm、厚10 mm的316L角鋼,中間是長(zhǎng)1 600 mm、寬100 mm、厚6 mm的316L鋼板以48°傾角焊接在兩側(cè)的角鋼上。
圖3 優(yōu)化后的格柵式電極板示意圖Fig.3 Schematic Diagram of Optimized Grid Electrode Plates
原豎直絕緣條長(zhǎng) 2 600 mm、寬 30 mm、厚20 mm,絕緣條的固定螺栓經(jīng)常因腐蝕而脫落。優(yōu)化后,將絕緣條水平安裝,厚度和寬度不變,長(zhǎng)度縮短至1 600 mm,每塊電極板絕緣條數(shù)量由4根增加到11根。螺栓材質(zhì)也選擇和電極板一樣的316L材質(zhì),螺栓安裝緊固后用尼龍對(duì)安裝孔進(jìn)行塑焊封堵,絕緣條外觀沒(méi)有螺栓孔。
針對(duì)電極板底部卡板斷裂脫落的問(wèn)題,將卡槽厚度由20 mm增加至40 mm。延長(zhǎng)電極板最底部的角鋼寬度,由75 mm增加至125 mm,最終實(shí)現(xiàn)了卡槽的使用壽命與電極板同步。
原電極板橫擔(dān)材質(zhì)為Q235,將其改成316L不銹鋼材質(zhì),厚度由20 mm增加至30 mm。另外還優(yōu)化電極板的掛鉤,長(zhǎng)度由20 mm延長(zhǎng)到50 mm,以增加橫擔(dān)和掛鉤的接觸面,提高了電極板懸掛的穩(wěn)定性,橫擔(dān)使用壽命超過(guò)了5年。
使用初期,電解電流為5 000 A,正負(fù)極60 min切換一次。不斷調(diào)節(jié)和測(cè)試后發(fā)現(xiàn),電解電流為1 950 A、正負(fù)極20 min切換一次時(shí),電解清洗后單面殘鐵量和殘油量反射率均≥93%,所用電量和電極板損耗相對(duì)合適。
試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),堿液濃度調(diào)整到3%(按NaOH折算)時(shí),達(dá)到高清潔度和低消耗的要求,所以堿液濃度設(shè)定為3%。
為了減少輥系和帶鋼偏移對(duì)電極板局部沖擊造成的快速腐蝕,對(duì)電解槽內(nèi)沉沒(méi)輥和轉(zhuǎn)向輥的垂直度及水平度進(jìn)行了測(cè)量和優(yōu)化。輥系測(cè)量數(shù)據(jù)如圖4所示,水平合格值為0.1/1 000,正交合格值為0.1/1 000。
圖4 輥系測(cè)量數(shù)據(jù)Fig.4 Measurement Data of Roll System
分析圖4認(rèn)為,水平不合格項(xiàng)包括1#沉沒(méi)輥和1#、3#轉(zhuǎn)向輥,正交不合格項(xiàng)為1#、2#沉沒(méi)輥和1#、2#、3#轉(zhuǎn)向輥。 分別采取措施為,在 1#沉沒(méi)輥和1#、3#轉(zhuǎn)向輥低的一側(cè)增加或減少墊片使水平小于0.1/1 000;在1#、2#沉沒(méi)輥定位銷(xiāo)側(cè)面增減墊片,調(diào)整 1#、2#、3#轉(zhuǎn)向輥的軸承座和螺栓。
上述水平和正交調(diào)整的輥?zhàn)右竭M(jìn)行,結(jié)束后用力矩扳手按照螺栓的預(yù)緊力預(yù)緊所有螺栓并焊接擋塊。
采取上述優(yōu)化措施以后,馬鋼帶鋼脫脂機(jī)組8塊電解電極板平均使用壽命均由2個(gè)月延長(zhǎng)至8個(gè)月,滿足了生產(chǎn)要求。316L材質(zhì)格柵電極板又應(yīng)用到硅鋼生產(chǎn)線上,該生產(chǎn)線電極板使用壽命也大大延長(zhǎng)。此后,316L材質(zhì)電極板在馬鋼得到了推廣應(yīng)用。
分析了馬鋼帶鋼脫脂機(jī)組電解電極板腐蝕速度快、本體變形嚴(yán)重的原因后,將電極板材質(zhì)優(yōu)化為316L鋼,結(jié)構(gòu)優(yōu)化成格柵形式;絕緣條由豎直安裝優(yōu)化為水平安裝并將其固定螺栓封堵;卡槽厚度由20 mm增加至40 mm,電極板最底部角鋼寬度由75 mm增加至125 mm,實(shí)現(xiàn)了卡槽的使用壽命與電極板同步;電極板橫擔(dān)厚度由20 mm增加至30 mm,電極板掛鉤長(zhǎng)度由20 mm延長(zhǎng)到50 mm;優(yōu)化電解電流為1 950 A、正負(fù)極20 min切換一次;設(shè)定脫脂劑濃度為3%。采取上述措施后,電極板的平均使用壽命從2個(gè)月延長(zhǎng)至8個(gè)月,保證了帶鋼脫脂機(jī)組的生產(chǎn)順行。316L材質(zhì)格柵電極板在馬鋼其他生產(chǎn)線得到了推廣應(yīng)用。