郭巍峰,張 雪
(山西鋼科碳材料有限公司,山西 太原 030100)
當前,工業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)過程中仍然產(chǎn)生一定規(guī)模的廢水,這些廢水中含有大量污染物,其中較為典型的當屬有機硫化物,如不進行有效處理則會導(dǎo)致嚴重的環(huán)境污染問題[1-2]。針對這一問題,采用光催化氧化法予以去除,是一個切實可行的途徑。為此,有必要從工業(yè)角度著手,研究一種新型且高效的光催化劑,以實現(xiàn)工業(yè)廢水中有機硫化物的深度去除,進而更好契合環(huán)保目標。
本次實驗所使用的試劑主要為十六烷基三甲基氯化銨、磷鎢酸、過氧化氫、異丁醛和甲酸,以上藥品純度等級均為分析純,采購自國藥集團化學(xué)試劑有限公司。同時,本次實驗所采用的去離子水為自制,廢水則取自某工廠的待排放污水(含難以降解的有機硫化物DBT)。
除實驗試劑外,本次實驗應(yīng)用的儀器設(shè)備如表1所示。
表1 實驗儀器設(shè)備
本次實驗首先進行催化劑的制備。在此環(huán)節(jié)中,首先稱取一定量的十六烷基三甲基氯化銨,加入適量去離子水攪拌溶解,記作A 溶液;其次稱取一定量的磷鎢酸,加入適量去離子水攪拌溶解后記作B 溶液。而后將B 溶液緩慢加入到A 溶液中,在25 ℃下攪拌1 h,反應(yīng)結(jié)束后使用去離子水進行多次洗滌和抽濾,并將抽濾洗滌后的物質(zhì)置于80 ℃下的真空干燥箱中進行干燥,即可得到催化劑,該催化劑記作C16-HPW。
在催化劑制備完成后,稱取一定量的催化劑和萃取劑,加入到光化學(xué)反應(yīng)器的玻璃套瓶中,再量取少量的含有機硫化物的廢水加入到玻璃套瓶中,連接好套瓶的出水口和進水口,保持反應(yīng)溫度為30 ℃[3]。由此,首先在黑暗條件下磁力攪拌30 min,使反應(yīng)體系達到萃取平衡,而后向反應(yīng)體系中加入一定量的異丁醛,并向反應(yīng)體系中以300 mL/min 的速率通入空氣。此后打開300 W 的中壓汞燈,在紫外光照射條件下開始去除硫化物的反應(yīng),反應(yīng)進行2 h,而后以氣相色譜法,對反應(yīng)后的產(chǎn)物中的有機硫化物含量進行檢測。
在此基礎(chǔ)上,分別改變萃取劑用量、甲酸和過氧化氫用量以及廢水中的有機硫化物種類等因素進行試驗,驗證本次光催化氧化法的性能。
在本次光催化氧化法的實驗流程中,萃取劑發(fā)揮的作用較為突出,因此在本次研究中,首先對萃取劑用量對脫硫效果的影響進行分析,通過進行多次實驗后,所獲得的脫硫效果如圖1 所示。
圖1 不同萃取劑用量下的脫硫效果變化
從圖1 的變化曲線可知,隨著本次應(yīng)用的萃取劑(氯化1-已基-3-甲基咪唑,[H]mimCl)用量的逐步增加,脫硫效果整體也呈上升態(tài)勢,但在萃取劑用量繼續(xù)增加時,則脫硫效果的變化逐步受到限制,為確保達到脫硫的最優(yōu)條件,則萃取劑的用量則需要調(diào)整至1 mL,此條件下,可在反應(yīng)的30 min 后達到99.1%的脫硫率,并將有機硫化物組分質(zhì)量分數(shù)降低至1 ppm以下,取得了較優(yōu)效果,可將此確定為最優(yōu)條件。
在實驗過程中,分別改變過氧化氫和甲酸的用量,對脫硫率的變化情況進行分析。首先對過氧化氫用量的影響情況進行分析,分析結(jié)果如圖2 所示。
圖2 不同過氧化氫用量下的脫硫效果變化
從圖2 中可知,在應(yīng)用過氧化氫后,有機硫化物的脫除效率大為提升,但繼續(xù)加大用量后則效果有限,最大脫硫率反而有所降低。初步推斷,造成這種變化的主要原因是,反應(yīng)過程中生成了羥基自由基,但過多的羥基自由基會與新生成的HO2·自由基反應(yīng)生成水,導(dǎo)致反應(yīng)效果反而轉(zhuǎn)差[4]。綜合判斷,過氧化氫用量在0.5 mL 時的效果最優(yōu),可將其視為較優(yōu)的反應(yīng)條件。
其次是對甲酸用量進行分析,分析結(jié)果如圖3所示。
圖3 不同甲酸用量下的脫硫效果變化
從圖3 中可知,甲酸用量與脫硫率兩項指標基本成正比,當甲酸用量大于等于1 mL 后,其均可在30 min 的反應(yīng)時間內(nèi),將硫含量(質(zhì)量分數(shù))降低至1×10-6以下,達到深度去除有機硫化物的要求。但甲酸使用過多也可能帶來新的污染問題,因此確定甲酸用量為1 mL。
在實際的工業(yè)廢水中,有機硫化物種類較多,以本次含DBT 的廢水為例,該廢水中也可能含有其他的衍生物,為驗證該催化劑的廣譜性,以確定其具有一定的實際應(yīng)用價值,在本次研究中,引入4-MDBT 和4.6-DMDBT 兩種有機硫化物[5],模擬復(fù)雜情況下的廢水污染,并基于前文所確定的反應(yīng)條件,對此條件下的有機硫化物去除效果進行分析,分析結(jié)果如圖4 所示。
圖4 不同含硫底物下的硫化物去除效果分析
從圖4 中的結(jié)果不難看出,本次制備的C16-HPW催化劑在反應(yīng)條件取得最優(yōu)解時,對三種含硫底物的脫除效果均較優(yōu),針對DBT、4-MDBT 和4,6-DMDBT的去除效率分別為99.5%、98.1%和80.9%。相對而言,在去除4,6-DMDBT 的過程中,反應(yīng)效果相對較差,其主要原因可能是化合物自身結(jié)構(gòu)帶來的空間位阻效應(yīng)。
為探尋該催化劑的循環(huán)性能,在上文確定的最優(yōu)反應(yīng)條件下進行重復(fù)試驗。在每次試驗結(jié)束后,均采用離心分離法,留下萃取劑和催化劑,并加入新的廢水進行下一次的脫硫?qū)嶒?。實驗結(jié)果顯示,隨著實驗次數(shù)的增加,反應(yīng)體系整體的脫硫效率開始緩慢下降,但整體仍處于較高水平,在循環(huán)試驗進行至第8次時,反應(yīng)體系脫硫效率降低至96.9%,證明該循環(huán)試驗至少可進行7 次。在此基礎(chǔ)上,將反應(yīng)后的催化劑予以回收,并對其進行FT-IR 表征,表征結(jié)果如圖5 所示。
圖5 反應(yīng)前后催化劑的FT-IR 圖
從圖5 可知,催化劑的FT-IR 譜圖變化較小,證明整個反應(yīng)過程中催化劑的結(jié)構(gòu)并未發(fā)生明顯改變,新增的吸收峰初步推斷為反應(yīng)中殘留的甲酸分子中碳氧雙鍵的伸縮振動。據(jù)此分析可知,本次制備的催化劑具有良好的循環(huán)性能和穩(wěn)定性,具有一定的實用價值。
整體來看,在本次研究中,為進一步解決工業(yè)廢水中有機硫化物的處理難題,以光催化氧化法為核心,輔以離子交換法,成功制備了季銨型磷鎢酸離子液體催化劑,以此進行工業(yè)廢水中有機硫化物的光催化氧化降解。實驗結(jié)果表明,本次制備的催化劑對于工業(yè)廢水中的幾種常見有機硫化物均有較優(yōu)的效果,且在多次循環(huán)試驗后,該催化劑的活性并未出現(xiàn)明顯降低,證明該催化劑具有一定的應(yīng)用前景。