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        某電廠四角切圓燃燒器鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃改造

        2023-10-10 08:12:18張林周大慧英燏王勃雷雨
        企業(yè)科技與發(fā)展 2023年7期
        關(guān)鍵詞:噴口燃燒器煤粉

        張林,周大慧,英燏,王勃,雷雨

        (1.銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司,安徽銅陵 244002;2.西安熱工研究院有限公司,陜西西安 710032)

        0 引言

        近年來,隨著工業(yè)蒸汽用戶數(shù)量的增加,不少電廠越來越多地應(yīng)用小型背壓機(jī)組。這些機(jī)組設(shè)備相對落后,采用“以熱定電”的運(yùn)行方式,主要滿足附近用戶的蒸汽用量。由于用戶的需求量不穩(wěn)定,因此對小型鍋爐的深度調(diào)峰提出了嚴(yán)峻的考驗。在熱負(fù)荷不高的情況下,機(jī)組只能靠對空排汽的方式維持穩(wěn)定運(yùn)行,造成較大的資源浪費(fèi)。

        為維持蒸汽的供需平衡,提高機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,各電廠開始進(jìn)行鍋爐的靈活性改造。陳江濤等[1]在煤粉管道上增設(shè)濃淡分離器,配備燃燒器進(jìn)行深度濃淡分離燃燒,利用動態(tài)分離器和落煤管改造實現(xiàn)超低負(fù)荷穩(wěn)燃。王俊文等[2]用數(shù)值模擬分析衛(wèi)燃帶導(dǎo)熱系數(shù)、面積、厚度與衛(wèi)燃帶表面溫度的關(guān)系,通過優(yōu)化衛(wèi)燃帶參數(shù),解決了鍋爐低負(fù)荷燃燒不穩(wěn)定的問題。莊志寶等[3]基于進(jìn)化算法,建立火電機(jī)組低負(fù)荷非線性動態(tài)模型,設(shè)計低負(fù)荷協(xié)調(diào)控制策略,提高機(jī)組參與深度調(diào)峰的能力。陳明等[4]針對百萬機(jī)組低負(fù)荷調(diào)峰水冷壁壁溫局部偏高、燃燒不穩(wěn)定、主汽溫度偏差較大等問題進(jìn)行分析,提出解決方案。目前的靈活性改造方案或多或少地存在調(diào)峰深度不足、運(yùn)行成本高、初投資高等缺點,如何釋放原有設(shè)備的深度調(diào)峰潛力,成為不少電廠亟待解決的問題[5-6]。本文以安徽某電廠220 t/h 四角切圓燃燒器鍋爐為研究對象,進(jìn)行低負(fù)荷穩(wěn)燃改造,以期為其他電廠鍋爐的靈活性改造提供借鑒。

        1 鍋爐概況

        某電廠的2 臺220 t/h 鍋爐是四川鍋爐廠制造的型號為CG-220/9.81-M 的自然循環(huán)煤粉爐,具體備置為中速磨正壓直吹式制粉系統(tǒng),直流式濃淡分離燃燒器,采用切向燃燒方式,固態(tài)排渣,平衡通風(fēng),全鋼構(gòu)架,半露天“P”形布置。鍋爐前部為爐膛,四周布滿膜式水冷壁。爐頂、水平煙道兩側(cè)及轉(zhuǎn)向室設(shè)置頂棚和包墻管,尾部豎井煙道交錯布置2 級省煤器和2級空氣預(yù)熱器。

        爐內(nèi)燃燒器假想切圓直徑為?560 mm,每角設(shè)置3 個一次風(fēng)噴口、4 個二次風(fēng)噴口、1 個燃盡風(fēng)噴口(如圖1 所示)。在燃燒器以上區(qū)域設(shè)置2 層分離燃盡風(fēng),以減少NOx 的生成。燃燒器燃盡風(fēng)噴口傾角可在±10°范圍內(nèi)(垂直方向)調(diào)整,尾氣氣流上翹后,可通過調(diào)整燃燒中心調(diào)整過熱的蒸汽溫度。鍋爐主要熱力參數(shù)見表1。

        表1 鍋爐主要設(shè)計參數(shù)

        圖1 燃燒器噴口示意圖 (單位:mm)

        2 鍋爐存在的問題及改造方案

        2.1 鍋爐存在的問題

        目前,2 臺機(jī)組鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃能力較差,鍋爐最低穩(wěn)定運(yùn)行負(fù)荷約130 t/h,在120 t/h 負(fù)荷運(yùn)行時曾發(fā)生滅火。負(fù)荷偏低時火檢閃動嚴(yán)重,無法繼續(xù)降低負(fù)荷。爐膛水冷壁存在小面積結(jié)焦,同時爐膛出口的NOx濃度較高,最高時可達(dá)580 mg/m3。

        2.2 改造目標(biāo)

        通過對鍋爐燃燒器及二次風(fēng)的設(shè)計改造,實現(xiàn)鍋爐最低蒸發(fā)量在95 t/h 時穩(wěn)定運(yùn)行,維持蒸汽參數(shù)的穩(wěn)定,緩解爐膛水冷壁的結(jié)焦,達(dá)到提高機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性與安全性、降低機(jī)組煤耗、減少污染物排放、提升經(jīng)濟(jì)效益與社會效益的目的。

        2.3 改造方案

        本次燃燒器改造整體設(shè)計思路:在保持鍋爐較高燃燒效率的情況下,提高鍋爐的低負(fù)荷穩(wěn)燃能力,防止水冷壁結(jié)渣,降低爐膛出口的NOx濃度。

        (1)對原鍋爐燃燒器進(jìn)行改造,適當(dāng)增大一次風(fēng)噴口的面積,降低一次風(fēng)射流速度,使著火提前[7]。

        (2)中間3 層二次風(fēng)噴口進(jìn)行一定角度的偏置,形成“風(fēng)包粉”的燃燒結(jié)構(gòu)。

        (3)燃燒器出口背火側(cè)增加少量衛(wèi)燃帶,衛(wèi)燃帶呈棋盤型散狀分布,確保衛(wèi)燃帶在不形成結(jié)焦的情況下改善燃燒系統(tǒng)著火穩(wěn)燃條件,提高對煤質(zhì)的適應(yīng)性。

        (4)下層微油燃燒器噴口增加穩(wěn)燃齒,增加噴口氣粉擾動,強(qiáng)化著火。

        (5)改變風(fēng)量分配條件,在燃盡風(fēng)道中設(shè)置導(dǎo)流板,增加SOFA(分離燃盡風(fēng))風(fēng)量,確保燃盡風(fēng)在不同負(fù)荷段可以單層或2層組合運(yùn)行,從而使鍋爐在不同負(fù)荷下均保持高風(fēng)速和適宜風(fēng)量,降低鍋爐運(yùn)行中NOx的生成。

        3 改造前后運(yùn)行狀況對比

        3.1 爐膛火焰溫度對比

        增強(qiáng)鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃技術(shù)主要有燃燒器改造、提高熱一次風(fēng)溫、磨煤機(jī)動態(tài)分離改造、等離子油槍改造、富氧燃燒等,都是通過提高爐膛主燃燒區(qū)溫度,達(dá)到穩(wěn)定燃燒的目的[1]。此鍋爐有A、B、C 3 臺磨煤機(jī),分別對應(yīng)下、中、上3 層燃燒器,每兩臺磨煤機(jī)組合時鍋爐內(nèi)部運(yùn)行工況均有一定差異。在相同運(yùn)行工況下,對比120 t/h 時#1 爐改造前后爐膛火焰溫度的變化,利用高溫紅外線測溫儀,從3 層煤粉燃燒器4個角及燃盡風(fēng)看火孔,分別測量爐膛燃燒火焰溫度,鍋爐改造前后爐膛火焰溫度數(shù)據(jù)對比見表2。

        表2 改造前后爐膛火焰溫度對比數(shù)值表

        120 t/h 為改造前鍋爐所能達(dá)到的最低負(fù)荷。由于負(fù)荷較低,爐膛火焰溫度為700~930 ℃,煤粉進(jìn)入爐膛后在主燃燒區(qū)開始初步燃燒,到爐膛上部燃盡風(fēng)區(qū)域燃燒更加劇烈,此處爐膛火焰溫度高于主燃燒區(qū)。由表1可以看出,鍋爐改造后,任意磨組合時的爐膛火焰溫度均有不同程度的提高,其中A、B 磨組合時,#2 角上層測點火焰溫度升高最大,達(dá)到54 ℃,爐膛整體火焰溫度平均升高19.3 ℃。此次燃燒器改造對提高爐膛火焰溫度有顯著效果。

        鍋爐改造前后,不同磨之間組合運(yùn)行時爐膛火焰溫度分布均存在一定差異,A、B 磨組合時爐膛下層火焰溫度較高,A、C 磨組合和B、C 磨組合時火焰中心上移,爐膛出口火焰溫度有一定程度的提高。在鍋爐運(yùn)行負(fù)荷較低時宜采用A、B 磨組合,這是因為上層磨組合時,下層燃燒器周界風(fēng)只有270 ℃左右,相對于上層主燃燒區(qū)是一股冷卻風(fēng),對爐膛火焰有干擾作用,不利于燃燒的穩(wěn)定性;并且上層磨組合時爐膛出口煙溫較高,容易引起過熱器、再熱器超溫。

        3.2 爐膛負(fù)壓波動對比

        鍋爐在低負(fù)荷運(yùn)行時,隨著爐膛溫度的降低,火焰出現(xiàn)擾動,會引起爐膛負(fù)壓波動,甚至偶爾變?yōu)檎龎海藭r鍋爐負(fù)壓的小幅度波動都可能引發(fā)滅火,對機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行造成嚴(yán)重影響。因此,爐膛負(fù)壓的變化是檢測爐內(nèi)燃燒狀況的重要參數(shù),通過觀察爐膛負(fù)壓變化就能及時反映運(yùn)行的穩(wěn)定性[8]。記錄鍋爐改造前后不同負(fù)荷下爐膛負(fù)壓的變化情況,通過對比負(fù)壓波動情況判斷改造對鍋爐穩(wěn)燃的效果。負(fù)壓隨時間變化的波動如圖2至圖4所示。

        圖2 改造前120 t/h負(fù)荷爐膛負(fù)壓變化情況

        圖3 改造后120 t/h負(fù)荷爐膛負(fù)壓變化情況

        圖4 改造后95 t/h負(fù)荷爐膛負(fù)壓變化情況

        已知改造前120 t/h 為鍋爐穩(wěn)定燃燒的最低負(fù)荷,到120 t/h 時爐膛火焰出現(xiàn)閃動,個別噴口會有脫火現(xiàn)象。從圖2 可以看出,此時爐膛負(fù)壓波動幅度較大,最大差值可達(dá)59 Pa;改造后,相同負(fù)荷下的爐膛負(fù)壓波動如圖3 所示,相較于改造前,負(fù)壓波動幅度明顯減小,趨于相對穩(wěn)定狀態(tài),爐膛火焰呈穩(wěn)定切圓燃燒狀;隨著負(fù)荷進(jìn)一步降低,負(fù)壓波動逐漸增大,在降低到本次改造目標(biāo)值95 t/h 時,負(fù)壓波動愈發(fā)劇烈,最大差值可達(dá)57 Pa,但相較于改造前120 t/h 時的負(fù)壓波動幅度略小且變化頻率有所降低,爐內(nèi)火焰偶爾閃動,無噴口脫火現(xiàn)象,在不投油時仍可以穩(wěn)定燃燒。從爐膛負(fù)壓波動可以看出,隨著負(fù)荷的降低,鍋爐的穩(wěn)燃能力逐漸下降,火焰燃燒越來越不穩(wěn)定。爐膛在改造前120 t/h 負(fù)荷、改造后120 t/h 負(fù)荷、改造后95 t/h 負(fù)荷這3 個工況下,負(fù)壓平均值分別為34.98 Pa、35.78 Pa、38.42 Pa,均在鍋爐正常運(yùn)行的負(fù)壓范圍內(nèi),燃燒基本趨于穩(wěn)定狀態(tài)。

        3.3 鍋爐效率對比

        對于整個供電流程而言,鍋爐效率會隨著運(yùn)行負(fù)荷的改變而變化,隨著負(fù)荷的降低,爐膛溫度有所下降,鍋爐排煙溫度同步降低會減小排煙損失,但會使煤粉燃盡率降低,增大固體不完全燃燒損失[9]。測量鍋爐在120 t/h 負(fù)荷下(A、B 磨組合)的空預(yù)器出口氧量、溫度、脫硝入口NOx 含量,對入爐煤、灰、渣進(jìn)行化驗分析,計算鍋爐效率,對比改造前后鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性指標(biāo),相關(guān)數(shù)據(jù)見表3。

        表3 改造前后鍋爐經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)對比

        由表3 可知,2 次測試期間入爐煤質(zhì)接近,揮發(fā)成分、發(fā)熱量等主要參數(shù)相差不大,對測試結(jié)果影響可忽略不計。鍋爐改造后灰渣含碳量降低,這與爐膛火焰溫度升高的測量結(jié)果相吻合,主燃燒區(qū)火焰溫度上升及燃盡風(fēng)量的增大,都有利于提高煤粉燃盡率。并且,隨著燃盡風(fēng)量的增大,主燃燒區(qū)煤粉處于缺氧燃燒狀態(tài),對爐內(nèi)NOx 生成起到一定的抑制作用,爐膛出口的NOx 含量為395 mg/Nm3,較改造前降低137 mg/Nm3,減少了鍋爐污染物排放,可降低SCR脫硝成本,大幅度提高鍋爐的經(jīng)濟(jì)性。

        根據(jù)計算可知,改造后鍋爐的機(jī)械不完全燃燒損失和化學(xué)不完全燃燒損失降低,隨著爐膛煙溫的升高,雖然排煙熱損失增大,鍋爐效率較改造前有所降低,但是基本達(dá)到了本次改造的主要目的,提高了鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃能力,最低運(yùn)行負(fù)荷達(dá)到目標(biāo)值95 t/h,爐膛出口NOx排放量明顯降低。

        4 結(jié)論

        本次鍋爐改造研究解決了低負(fù)荷穩(wěn)燃的問題,得出的結(jié)論總結(jié)如下。

        (1)主燃燒區(qū)水冷壁敷設(shè)一定量的衛(wèi)燃帶以及控制煤粉進(jìn)入爐膛的燃燒距離,均對提高鍋爐的低負(fù)荷穩(wěn)燃能力有明顯作用。

        (2)鍋爐運(yùn)行負(fù)荷較低時宜采用下層相鄰磨組合,爐膛著火相較于上層磨組合更加穩(wěn)定,并且上層磨組合時爐膛出口煙溫較高,易造成過熱器、再熱器超溫。

        (3)熱風(fēng)配比對鍋爐運(yùn)行至關(guān)重要,燃盡風(fēng)量的增大能有效降低爐膛出口的NOx 含量,提高煤粉燃盡率,減少鍋爐的機(jī)械不完全燃燒損失。

        (4)鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃和降氮改造,會相對降低鍋爐效率,增加煤耗;但從長期來看,避免了對空排汽造成的資源浪費(fèi)及污染物排放導(dǎo)致的環(huán)境惡化,可提高鍋爐運(yùn)行的安全性,產(chǎn)生顯著的社會效益。

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