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        基于PLC的特殊容器自動(dòng)裝卸裝置控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2023-10-07 03:55:16范志恒楊大志黃仁杰柳忠彬段林
        機(jī)床與液壓 2023年17期
        關(guān)鍵詞:觸摸屏扭矩部件

        范志恒,楊大志,黃仁杰,柳忠彬,段林

        (1.四川輕化工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,四川宜賓 644000;2.中核建中燃料元件有限公司,四川宜賓 645154)

        0 前言

        隨著社會進(jìn)步和科技發(fā)展,作為提高人類生活質(zhì)量的特種設(shè)備——特殊壓力容器的使用量日益增加。目前使用最多的是具有分離、儲存、反應(yīng)等功能的容器。此設(shè)計(jì)主要針對用于危險(xiǎn)品儲存的移動(dòng)式壓力容器。

        移動(dòng)式壓力容器在全球貿(mào)易中扮演著重要作用,它可以用于運(yùn)輸維持人類生存和科技發(fā)展必需的生活原料、工業(yè)原料、化學(xué)原料,如液化氣、有機(jī)化學(xué)合成原料、放射性原料等[1]。移動(dòng)式壓力容器的使用與危險(xiǎn)品息息相關(guān),若操作不當(dāng)會造成環(huán)境污染甚至人員傷亡。目前該種容器大多還是由人工進(jìn)行裝配和拆卸。為了減小這種危險(xiǎn),使這種容器的封裝、拆卸更加標(biāo)準(zhǔn)化;也為了解放勞動(dòng)力,降低人工成本,本文作者提出由PLC與觸摸屏構(gòu)成控制系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)容器的自動(dòng)化裝配。

        1 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案

        特殊容器自動(dòng)裝卸裝置結(jié)構(gòu)主要有部件抓取模塊、光纖定位模塊、工位回轉(zhuǎn)臺、螺栓就位機(jī)械手、螺栓擰緊平臺、防脫落安全聯(lián)鎖模塊等[2-3]。部件抓取模塊主要包含了絲桿模組、真空抓盤、伸縮電缸、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、光纖傳感器、物位開關(guān)等。系統(tǒng)各模塊主要功能為:

        (1)部件抓取模塊。氣爪開合由電磁閥控制,抓取部件時(shí)由水平絲桿模組與垂直電缸模組定位部件坐標(biāo),抓取時(shí)開啟真空負(fù)壓將物體表面牢牢吸附。由光纖傳感器判斷部件夾取位置是否合理,以及運(yùn)動(dòng)過程中部件是否脫落。

        (2)光纖定位模塊。系統(tǒng)每次啟動(dòng)時(shí),均要對各部件進(jìn)行定位,判斷位置是否合理,不合理則配合工位回轉(zhuǎn)臺進(jìn)行位置調(diào)整。

        (3)螺栓就位機(jī)械手。采用氣缸控制引導(dǎo)絲迫使螺栓沿引導(dǎo)絲軌跡運(yùn)動(dòng),從而改變螺栓當(dāng)前狀態(tài)。例如將螺栓扶正準(zhǔn)備擰緊,或?qū)⒙菟〒芟聹?zhǔn)備拆卸部件。

        (4)螺栓擰緊模塊。由4個(gè)對稱測力矩套筒對螺栓定量擰緊或旋松。套筒內(nèi)部配備扭矩傳感器,用于監(jiān)測實(shí)時(shí)扭矩值。4個(gè)套筒固定于1個(gè)平面,通過氣缸和導(dǎo)向桿實(shí)現(xiàn)整個(gè)平臺的穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)。

        (5)安全聯(lián)鎖模塊。氣爪上配備光纖傳感器,用于判斷抓取位置是否合理和監(jiān)測抓取部件是否脫落,若發(fā)生脫落則系統(tǒng)停止并報(bào)警;擰緊平臺下方也具有光纖傳感器,若部件在擰緊過程脫落,則系統(tǒng)報(bào)警;最后水平模組與垂直電缸模組均在合適位置配備接近開關(guān),當(dāng)模組移動(dòng)位置抵達(dá)接近開關(guān)時(shí)裝置自動(dòng)停止,防止機(jī)構(gòu)損壞甚至人員損傷。

        圖1 特殊容器自動(dòng)裝卸裝置結(jié)構(gòu)簡圖

        2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

        2.1 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

        此系統(tǒng)采用2臺西門子S7-1214C+HMI的控制模式。PLC與HMI之間采用Enthernet通信,三者通過工業(yè)交換機(jī)構(gòu)成小型局域網(wǎng),并結(jié)合多種傳感器、電機(jī)及電磁閥等執(zhí)行元件,使其具有數(shù)據(jù)采集、運(yùn)動(dòng)控制、故障報(bào)警等功能[4]。

        驅(qū)動(dòng)器采用雷賽CL86H型,其運(yùn)用32位DSP電機(jī)控制芯片和閉環(huán)控制技術(shù),徹底克服了開環(huán)步進(jìn)電機(jī)丟步的問題,電機(jī)性能顯著提升,并且電機(jī)發(fā)熱狀況進(jìn)一步降低。采用8臺步進(jìn)電機(jī)及1臺伺服電機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)控制,并額外為交流伺服外加繼電器抱閘,防止裝置意外失電時(shí)抓取物掉落產(chǎn)生事故。根據(jù)PLC各I/O狀態(tài)及邏輯關(guān)系,系統(tǒng)可持續(xù)刷新各機(jī)構(gòu)狀態(tài)并實(shí)時(shí)顯示在觸摸屏上。另外系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)會為氣動(dòng)管路施加0.6 MPa氣壓,并利用PLC控制兩位五通電磁閥使機(jī)構(gòu)進(jìn)行運(yùn)動(dòng),至此完成整個(gè)控制系統(tǒng)架構(gòu)[5-6]。

        圖2 控制系統(tǒng)配置

        2.2 控制系統(tǒng)I/O分配

        控制分為兩部分:一部分為1214C DC/DC/DC外加2個(gè)1223 16 DI/16 DQ模塊,該部分使用35路輸入點(diǎn),31路輸出點(diǎn);另一部分為1214C DC/DC/RLY外加SM1222 16DQ與SM1231 4AI,這部分使用10路輸入點(diǎn),20路輸出點(diǎn),4路模擬量輸入。系統(tǒng)主要I/O分配見表1。

        表1 PLC1輸入輸出點(diǎn)定義

        表2 PLC2輸入輸出點(diǎn)定義

        表3 扭矩傳感器主要參數(shù)

        第二部分PLC主要是控制擰緊機(jī)構(gòu),并對扭矩傳感器采集到的模擬量信號進(jìn)行處理轉(zhuǎn)化,同時(shí)對機(jī)構(gòu)狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控,最終將這些數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換后呈現(xiàn)至觸摸屏[7]?;蛲ㄟ^觸摸屏改變數(shù)值來操控螺栓擰緊機(jī)構(gòu)的運(yùn)行速度、運(yùn)作方式、操作閾值等。

        2.3 旋轉(zhuǎn)定位裝置設(shè)計(jì)

        旋轉(zhuǎn)定位裝置主要由2臺24 V光纖信號放大器組成,放大器收發(fā)信號端搭配2 m光纖探頭,其有效距離為200 mm。當(dāng)光源經(jīng)過入射光纖送入調(diào)制區(qū),然后編程被調(diào)制的信號光,最后經(jīng)過解調(diào)器獲得各被測參數(shù)呈現(xiàn)到顯示屏上。

        該裝置中設(shè)定螺栓連接處為定位位置,PLC采集到信號放大器輸出信號時(shí),經(jīng)過程序處理做出相應(yīng)位置調(diào)整[8]。相關(guān)計(jì)算過程如下:

        螺栓連接處弧長為L,代入公式(1)可得對應(yīng)圓心角度數(shù)n1(°)為

        L=n1πR

        (1)

        回轉(zhuǎn)臺以角速度ω旋轉(zhuǎn)時(shí)間t,走過的路程l為

        l=ωRt

        (2)

        將式(2)代入式(1)可得此時(shí)圓周角為n2(°),然后補(bǔ)償角度N為

        N=n2-n1

        (3)

        將計(jì)算得到的補(bǔ)償角度N發(fā)送給軸工藝對象,若N為正值,則回轉(zhuǎn)工作臺逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)N;若N為負(fù)值,回轉(zhuǎn)工作臺順時(shí)針旋轉(zhuǎn)N。

        旋轉(zhuǎn)過程中通過固定旋轉(zhuǎn)靠模與氣缸伸縮式定位輪實(shí)現(xiàn)外桶定心,防止運(yùn)動(dòng)過程中容器偏移中心位置。螺栓旋轉(zhuǎn)定位裝置如圖3所示。

        圖3 螺栓旋轉(zhuǎn)定位傳感器

        2.4 擰緊平臺的設(shè)計(jì)

        升降平臺主體為位于同一平面的4個(gè)套筒扳手,其驅(qū)動(dòng)力由4臺步進(jìn)電機(jī)提供,并配備減速比為1∶20的減速器[9]。擰緊平臺是裝置核心部件,故電機(jī)選型尤為重要。若電機(jī)功率過小,很容易出現(xiàn)“小馬拉大車”的現(xiàn)象,使電機(jī)長期過載過熱從而損壞;若電機(jī)功率過大,則功率因數(shù)和效率都較低,加重供電系統(tǒng)負(fù)荷,浪費(fèi)電能[10-11]。

        此裝置針對的螺栓公稱直徑8 mm,強(qiáng)度等級為6.8,屈服強(qiáng)度480 N/mm2,根據(jù)普通螺栓擰緊力矩國家標(biāo)準(zhǔn)可知螺栓擰緊力矩范圍為17~23 N·m,根據(jù)此項(xiàng)計(jì)算電機(jī)需求最低扭矩:

        (4)

        其中:T為扭矩;P為電機(jī)功率;n為電機(jī)轉(zhuǎn)速。結(jié)合電機(jī)功率與轉(zhuǎn)速,與需求擰緊力范圍比較,即可選出合適的電機(jī)型號[12]。

        套筒與螺栓的結(jié)合、分離由氣缸與4根導(dǎo)向柱配合完成,升降平臺較重且內(nèi)部空間有限,故需要根據(jù)氣缸輸出拉力選擇合適的型號。

        (5)

        由式(5)得知:可根據(jù)平臺拉力F與氣缸工作氣壓選擇合適缸徑D的氣缸[13]。

        螺栓擰緊(拆卸)控制模式由程序進(jìn)行預(yù)定,采用對稱均衡作業(yè)方式,按力矩梯度分2次擰緊。擰緊套筒內(nèi)部連接扭矩傳感器,用于實(shí)時(shí)扭矩監(jiān)測。此裝置選用上海隆旅LONGLV-NJL101系列扭矩傳感器,其綜合精度為0.5%FS(線性+重復(fù)性+滯后),即0.25 N·m,輸出靈敏度1.0~2.0 mV/V,響應(yīng)時(shí)間不大于100 μs,在0~50 N·m內(nèi)有效,滿足控制需求。搭配LONGLV-62C扭矩信號放大器,可在18~30 V DC激勵(lì)電壓下,實(shí)現(xiàn)0~10 V的標(biāo)準(zhǔn)電壓信號的變送輸出,供PLC讀取扭矩值。

        擰緊過程中,通過比較設(shè)定扭矩與實(shí)時(shí)扭矩值控制扳手啟停。PLC2讀取扭矩傳感器數(shù)值并進(jìn)行模擬量處理,模擬量轉(zhuǎn)換使用子程序標(biāo)準(zhǔn)化NORM_X和縮放 SCALE_X,轉(zhuǎn)換公式為

        (6)

        式中:Xout為實(shí)際測量值;X1value為信號輸入模擬量;X1max為傳感器模擬量上限;X1min為傳感器模擬量下限;X2max為傳感器量程上限;X2min為傳感器量程下限。

        3 軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        3.1 控制主體流程

        工人將部件放置于指定工位后啟動(dòng)裝置,啟動(dòng)設(shè)備時(shí)定位機(jī)構(gòu)與鎖緊氣缸將部件限制在正確位置。然后水平與垂直模組電機(jī)驅(qū)動(dòng)機(jī)械爪抓取部件并組裝。再利用引導(dǎo)絲配合旋轉(zhuǎn)平臺迫使螺栓狀態(tài)改變,最后由扭力扳手進(jìn)行定量擰緊后將成品送出。

        程序執(zhí)行時(shí),首先會對各部件進(jìn)行位置糾正,直到感應(yīng)開關(guān)感應(yīng)到正確位置。定位模塊系統(tǒng)流程如圖4所示。然后機(jī)械手對各部件進(jìn)行組裝,將組裝后的容器送入擰緊工位,扶正機(jī)構(gòu)會將螺栓全部扶正。最后擰緊平臺對螺栓進(jìn)行擰緊,第一次是對各螺栓預(yù)擰緊,一組螺栓擰緊后,外桶回轉(zhuǎn)切換另一組螺栓,直至每顆螺栓預(yù)擰緊完成。預(yù)擰緊完成后進(jìn)行正式擰緊,擰緊力矩達(dá)到設(shè)定值后完成整個(gè)工藝,最終將容器送回初始工位。控制系統(tǒng)流程圖如圖5所示。

        圖4 光纖定位模塊流程

        圖5 控制系統(tǒng)流程

        3.2 上位機(jī)程序設(shè)計(jì)

        上位機(jī)采用MCGS昆侖通態(tài)觸摸屏,該觸摸屏自帶組態(tài)與仿真開發(fā)工具。組態(tài)界面分為五大功能塊:自動(dòng)裝配、自動(dòng)拆卸、參數(shù)設(shè)置、手動(dòng)控制、工藝組合[14]。

        通過交換機(jī)連接觸摸屏HMI與PLC,三者之間只需將PLC與HMI觸摸屏IP地址設(shè)置到同一網(wǎng)段即可進(jìn)行信息交互。如圖6所示,調(diào)試界面下可以實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)及相關(guān)參數(shù)。調(diào)試界面包含了各回轉(zhuǎn)臺調(diào)試、螺栓擰緊平臺內(nèi)部調(diào)試、氣動(dòng)系統(tǒng)調(diào)試等,可對整個(gè)工藝流程進(jìn)行詳細(xì)監(jiān)控以及實(shí)現(xiàn)參數(shù)的可視化呈現(xiàn)[15]。

        圖6 HMI觸摸屏界面

        為了優(yōu)化操作人員對設(shè)備的控制,通過HMI參數(shù)設(shè)定界面可以實(shí)時(shí)查詢設(shè)備預(yù)設(shè)的各參數(shù),并對運(yùn)動(dòng)參數(shù)等進(jìn)行快速修改,從而確保設(shè)備運(yùn)行時(shí)的高效及準(zhǔn)確性。不僅如此,此套設(shè)備還具備報(bào)警功能,系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),綠燈閃爍;設(shè)備運(yùn)行故障時(shí),紅燈閃爍,并在HMI觸摸屏界面輸出故障代碼,便于工人查看故障原因,從而有效進(jìn)行快速檢修,降低損失。

        4 結(jié)語

        此系統(tǒng)充分發(fā)揮了PLC的控制優(yōu)勢,降低了裝配失誤率,提高了裝配精度和裝配效率。根據(jù)多次試驗(yàn)驗(yàn)證,該控制系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確完成用戶預(yù)設(shè)功能,上位機(jī)監(jiān)控軟件也能直觀反映裝置狀態(tài)。搭載此控制系統(tǒng)的設(shè)備目前已投入使用,運(yùn)行情況良好,基本滿足需求。下階段的研究會著力于提升裝配速度以及控制系統(tǒng)的集中控制能力。

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