劉加洪,黃憲輝
(貴州開陽(yáng)化工有限公司,貴州 開陽(yáng) 550306)
貴州開陽(yáng)化工有限公司(簡(jiǎn)稱開陽(yáng)化工)500 kt/a合成氨裝置于2013年1月建成投產(chǎn),其主要生產(chǎn)工藝為4 MPa干煤粉加壓氣化(2臺(tái)科林爐,兩開無(wú)備)、中溫耐硫變換、大連理工低溫甲醇洗(七塔流程)、杭州中泰液氮洗、瑞士卡薩利15 MPa低壓氨合成工藝;其中,低溫甲醇洗系統(tǒng)設(shè)置有2臺(tái)往復(fù)式循環(huán)氣壓縮機(jī)(一開一備),用于回收富甲醇閃蒸后循環(huán)氣中的H2,回收的H2經(jīng)提壓后并入低溫甲醇洗系統(tǒng)入口變換氣中用于生產(chǎn)合成氨。由于循環(huán)氣壓縮機(jī)設(shè)計(jì)余量大,實(shí)際生產(chǎn)中長(zhǎng)期以來(lái)循環(huán)氣壓縮機(jī)回流閥開度大,部分氣體回流循環(huán)壓縮,造成電能浪費(fèi),且在單臺(tái)氣化爐運(yùn)行時(shí),因富甲醇閃蒸量小,循環(huán)氣壓縮機(jī)不具備開車條件,循環(huán)氣只能排放至火炬燃燒,造成浪費(fèi)。2022年4月,開陽(yáng)化工對(duì)1臺(tái)循環(huán)氣壓縮機(jī)實(shí)施了節(jié)能改造,并實(shí)現(xiàn)了循環(huán)氣壓縮機(jī)的低負(fù)荷運(yùn)行,收到了較好的效果。以下對(duì)有關(guān)情況作一總結(jié)。
工藝流程:從甲醇洗滌塔(T3001)底出來(lái)的富H2S甲醇液減壓后進(jìn)入1#閃蒸分離罐(V3002),閃蒸出溶解在甲醇液中的H2和CO2(含少量CH3OH、N2、H2S、CH4、CO),與2#閃蒸分離罐(V3003)出來(lái)的H2和CO2(含少量CH3OH、N2、H2S、CH4、CO)以及液氮洗系統(tǒng)返回的H2合并后進(jìn)入循環(huán)氣壓縮機(jī),循環(huán)氣壓縮機(jī)入口氣中H2含量41.93%、CO2含量51.77%,提壓后并入低溫甲醇洗系統(tǒng)入口變換氣中予以回收利用。
設(shè)備參數(shù):循環(huán)氣壓縮機(jī)為臥式往復(fù)式壓縮機(jī),為兩級(jí)兩氣缸結(jié)構(gòu)(一級(jí)1個(gè)氣缸、二級(jí)1個(gè)氣缸),采用旁路調(diào)節(jié)方式調(diào)節(jié)流量,由電機(jī)拖動(dòng),配套電機(jī)功率為630 kW;設(shè)計(jì)額定排氣量8 700 m3/h(標(biāo)態(tài),下同)、最大排氣量10 005 m3/h、最小排氣量5 220 m3/h;吸氣壓力0.9 MPa、排氣壓力3.6 MPa,吸氣溫度-29.38 ℃、排氣溫度40 ℃。
開陽(yáng)化工循環(huán)氣壓縮機(jī)于2013年1月投運(yùn),在其10 a來(lái)的運(yùn)行中,由于設(shè)計(jì)額定排氣量偏大(系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)實(shí)際排氣量平均為5 000 m3/h,設(shè)計(jì)額定排氣量為實(shí)際排氣量的174%),系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),其回流閥長(zhǎng)期保持25%以上的開度,部分氣體循環(huán)壓縮,循環(huán)氣壓縮機(jī)效率低;而在系統(tǒng)半負(fù)荷(單臺(tái)氣化爐)運(yùn)行時(shí),因排氣量小(單臺(tái)氣化爐運(yùn)行時(shí)其實(shí)際排氣量約為3 300 m3/h),循環(huán)氣壓縮機(jī)難以滿足啟動(dòng)條件,此部分循環(huán)氣只能排放至火炬燃燒,不僅造成能源浪費(fèi)、生產(chǎn)成本增加,而且CO2排放增加不利于環(huán)境保護(hù)。
2021年循環(huán)氣壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)間及耗電量統(tǒng)計(jì)情況表明,全年系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行316 d,在此期間,循環(huán)氣壓縮機(jī)排氣量為4 300~5 000 m3/h,電能消耗達(dá)379.2×104kW·h,折合日耗電12 000 kW·h、小時(shí)耗電500 kW·h;全年系統(tǒng)半負(fù)荷運(yùn)行17 d,循環(huán)氣壓縮機(jī)不滿足啟動(dòng)條件,約3 300 m3/h循環(huán)氣只能放空至火炬燃燒,17 d共浪費(fèi)循環(huán)氣134.6×104m3,循環(huán)氣中H2約占41.93%,折合浪費(fèi)H256.44×104m3,生產(chǎn)噸氨耗H2以1 977 m3(理論值)計(jì),2021年系統(tǒng)半負(fù)荷運(yùn)行時(shí)因循環(huán)氣壓縮機(jī)不滿足啟動(dòng)條件共少產(chǎn)液氨約285.5 t。
往復(fù)式壓縮機(jī)常用的流量調(diào)節(jié)方式主要有旁路調(diào)節(jié)、部分行程壓開進(jìn)氣閥調(diào)節(jié)、轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)和余隙調(diào)節(jié):① 旁路調(diào)節(jié),是使壓縮機(jī)出口多余氣體經(jīng)旁路調(diào)節(jié)閥返回壓縮機(jī)入口,該法操作簡(jiǎn)單,但調(diào)節(jié)范圍相對(duì)較小,回流的氣體重復(fù)壓縮,不僅增加電機(jī)功耗,還需消耗大量的循環(huán)冷卻水來(lái)降低回流氣體的溫度(開陽(yáng)化工循環(huán)氣壓縮機(jī)采用此種調(diào)節(jié)方法);② 部分行程壓開進(jìn)氣閥調(diào)節(jié),利用進(jìn)氣閥的特殊結(jié)構(gòu),在一個(gè)特定時(shí)間點(diǎn)將氣缸內(nèi)壓縮前的多余氣體返回至壓縮機(jī)入口,從而實(shí)現(xiàn)流量調(diào)節(jié),該法氣體阻力損失大、系統(tǒng)復(fù)雜、控制精度高、操作繁瑣,氣閥維修更換頻繁,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用高;③ 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),通過(guò)改變壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速來(lái)調(diào)節(jié)排氣量,一般適用于內(nèi)燃機(jī)或汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)的壓縮機(jī)組,電機(jī)驅(qū)動(dòng)的壓縮機(jī)組一般采用變頻技術(shù)調(diào)節(jié),但大功率高壓變頻器價(jià)格昂貴,目前很少采用,此外,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)極易造成機(jī)組潤(rùn)滑不充分、部件磨損加劇、振動(dòng)增大等;④ 余隙調(diào)節(jié),是在壓縮機(jī)氣缸上除固定余隙容積外另外在氣缸蓋處設(shè)一定的空隙,調(diào)節(jié)時(shí)接入氣缸工作腔,使余隙增大,容積系數(shù)減小,排氣量降低,此法的優(yōu)點(diǎn)是改造簡(jiǎn)單,僅更換缸蓋,不改變壓縮機(jī)主體結(jié)構(gòu)及控制系統(tǒng),采用氣動(dòng)驅(qū)動(dòng),不用設(shè)置液壓油站,不需要三相動(dòng)力電源,可最大限度減少現(xiàn)場(chǎng)電纜和管線敷設(shè),改造成本低,流量調(diào)節(jié)范圍廣,可實(shí)現(xiàn)高達(dá)40級(jí)的自動(dòng)調(diào)節(jié),缺點(diǎn)是需手動(dòng)調(diào)節(jié)。
綜上所述,開陽(yáng)化工低溫甲醇洗系統(tǒng)循環(huán)氣壓縮機(jī)最小排氣量(單臺(tái)氣化爐運(yùn)行時(shí)實(shí)際排氣量平均僅約3 300 m3/h)為設(shè)計(jì)額定排氣量的37.9%左右,氣量調(diào)節(jié)范圍為30%~70%,余隙無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)方式可滿足生產(chǎn)所需,且只需在軸側(cè)氣閥處壓閥罩增加30%的固定余隙以降低氣量,改造最為簡(jiǎn)單,改造費(fèi)用低。
余隙調(diào)節(jié)原理為,往復(fù)式壓縮機(jī)氣缸內(nèi)余隙容積的大小與排氣量成反比(相同壓力、溫度條件下,余隙容積越大,排氣量越小,電機(jī)軸功率越??;余隙容積越小,排氣量越大,電機(jī)軸功率越大),通過(guò)控制儀表空氣電磁閥的通斷控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)部若干氣囊的開啟和關(guān)閉,改變余隙容積的大小,從而調(diào)節(jié)排氣量。簡(jiǎn)言之,通過(guò)調(diào)節(jié)余隙容積的大小可以達(dá)到調(diào)節(jié)往復(fù)式壓縮機(jī)打氣量和減少電機(jī)功耗的目的。
余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng)主要由執(zhí)行機(jī)構(gòu)、PLC控制柜、管路系統(tǒng)、電纜系統(tǒng)和DCS組成;其中,執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要由標(biāo)準(zhǔn)氣缸部件、高強(qiáng)度連接件、缸體和法蘭等組成,PLC控制柜由接線箱、電磁閥和氣路管件等集成一體。余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù):調(diào)節(jié)范圍35%~75%,氣量調(diào)節(jié)精度≤2.0%;DCS控制;液壓系統(tǒng)電磁閥及用電元件控制電壓24 VDC,控制氣源為儀表空氣,氣動(dòng)元件工作壓力為0.6 MPa。
循環(huán)氣壓縮機(jī)增設(shè)余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng)之改造步驟:① 按照操作規(guī)程對(duì)循環(huán)氣壓縮機(jī)進(jìn)行置換、吹掃等工作,以滿足現(xiàn)場(chǎng)安全施工要求,避免因工藝介質(zhì)溢出而發(fā)生爆炸、中毒、窒息等人身傷害事故;② 拆除循環(huán)氣壓縮機(jī)缸蓋及缸蓋螺柱;③ 清理循環(huán)氣壓縮機(jī)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)配合面,安裝密封墊片或膠圈;④ 安裝螺柱和執(zhí)行機(jī)構(gòu),按照各級(jí)執(zhí)行機(jī)構(gòu)圖紙接口方位確定執(zhí)行機(jī)構(gòu)的安裝方位,確保執(zhí)行機(jī)構(gòu)安裝水平、對(duì)中后,緩慢裝入氣缸,螺柱須用扭力扳手依次上、下、左、右對(duì)稱分3次以上安裝緊固力矩進(jìn)行緊固;⑤ 以方便操作、就近執(zhí)行機(jī)構(gòu)和方便檢維修為原則,據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況安裝現(xiàn)場(chǎng)PLC控制柜;⑥ 管線安裝及清洗,所選用不銹鋼無(wú)縫管內(nèi)壁須光潔、無(wú)腐蝕、無(wú)氧化皮、無(wú)夾皮等缺陷,管線接頭處應(yīng)光滑平整(不應(yīng)有毛刺),所有管路在焊接后須酸洗、中和、吹干,然后進(jìn)行二次安裝,并將原缸蓋上、下冷卻水管線連接到執(zhí)行機(jī)構(gòu)上、下冷卻水管接口;⑦ DCS及執(zhí)行機(jī)構(gòu)調(diào)試,電磁換向閥分別進(jìn)行空載換向,確認(rèn)電氣動(dòng)作是否正確、靈活且符合動(dòng)作順序要求;⑧ 調(diào)節(jié)信號(hào)接入DCS,增加DCS操作畫面,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)功能。
開陽(yáng)化工2臺(tái)循環(huán)氣壓縮機(jī)一開一備,2022年4月對(duì)循環(huán)氣壓縮機(jī)備機(jī)進(jìn)行改造(先行技改1臺(tái)循環(huán)氣壓縮機(jī),視其運(yùn)行情況再確定是否擇機(jī)對(duì)另一臺(tái)循環(huán)氣壓縮機(jī)進(jìn)行技改),增設(shè)余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng),投運(yùn)后,循環(huán)氣壓縮機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,機(jī)組振值較改造前變小,完全可以滿足不同負(fù)荷條件下的穩(wěn)定運(yùn)行。2臺(tái)氣化爐運(yùn)行時(shí)改造前(2022年3月)與改造后(2022年5月)循環(huán)氣壓縮機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比見(jiàn)表1。可以看到,改造后低溫甲醇洗系統(tǒng)循環(huán)氣壓縮機(jī)回流閥開度由25%以上關(guān)至0%,由于沒(méi)有回流氣體,循環(huán)氣壓縮機(jī)入口氣溫度降低28 ℃以上,出口氣溫度下降20 ℃左右,提高了循環(huán)氣壓縮機(jī)的效率與運(yùn)行的安全性,日耗電量減少約4 000 kW·h。另外,單臺(tái)氣化爐運(yùn)行時(shí)循環(huán)氣壓縮機(jī)也可啟動(dòng)正常運(yùn)行,且回流閥能夠完全關(guān)閉,達(dá)到了回收H2和節(jié)約電能的目的。
表1 改造前后循環(huán)氣壓縮機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比
循環(huán)氣壓縮機(jī)增設(shè)余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng),其改造費(fèi)用約50萬(wàn)元。按全年合成氨裝置運(yùn)行330 d,氣化爐雙爐運(yùn)行300 d、因氣化爐檢修等單爐運(yùn)行30 d計(jì),改造效益分析如下。
(1)氣化爐雙爐運(yùn)行時(shí)的節(jié)電效益。氣化爐雙爐運(yùn)行時(shí),日節(jié)電約4 000 kW·h,電價(jià)以0.53元/(kW·h)計(jì),全年節(jié)電效益為4000×300×0.53÷10000=63.6萬(wàn)元。
(2)氣化爐單爐運(yùn)行時(shí)回收H2產(chǎn)生的效益。氣化爐單爐運(yùn)行時(shí),循環(huán)氣量為3 100~3 400 m3/h,以3 300 m3/h計(jì),循環(huán)氣中H2含量約41.93%,全年氣化爐單爐運(yùn)行時(shí)可回收H2量3300×24×30×41.93%=996 256.8 m3,回收的H2可增產(chǎn)液氨996256.8÷1977=503.9 t,2022年1—5月液氨平均市場(chǎng)價(jià)格為4 958.4元/t,則回收H2增產(chǎn)液氨的銷售收入為503.9×4958.4÷10000=249.85萬(wàn)元;氣化爐單爐運(yùn)行時(shí),循環(huán)氣壓縮機(jī)日耗電約7 600 kW·h,電價(jià)以0.53元/(kW·h)計(jì),電費(fèi)為7600×30×0.53÷10000=12.08萬(wàn)元??鄢h(huán)氣壓縮機(jī)消耗的電費(fèi),全年氣化爐單爐運(yùn)行時(shí)回收H2產(chǎn)生的效益為249.85-12.08=237.77萬(wàn)元(改造前,氣化爐單爐運(yùn)行時(shí)循環(huán)氣壓縮機(jī)不具備啟動(dòng)條件,這部分循環(huán)氣直接排放至火炬燃燒;改造后,這部分循環(huán)氣得到回收,只需消耗循環(huán)氣壓縮機(jī)的電能,回收氣體生產(chǎn)的液氨不需要除去生產(chǎn)成本或增加的生產(chǎn)成本可忽略不計(jì),只需除去電費(fèi)即可)。
開陽(yáng)化工針對(duì)合成氨裝置低溫甲醇洗系統(tǒng)循環(huán)氣壓縮機(jī)電耗高以及低負(fù)荷下不能啟動(dòng)運(yùn)行的問(wèn)題進(jìn)行深入分析,通過(guò)對(duì)比往復(fù)式壓縮機(jī)流量調(diào)節(jié)方法,對(duì)循環(huán)氣壓縮機(jī)進(jìn)行了增設(shè)余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng)的改造,實(shí)現(xiàn)了循環(huán)氣壓縮機(jī)出口氣的“零回流”,降低了電耗,且循環(huán)氣壓縮機(jī)低負(fù)荷下(氣化爐單爐運(yùn)行時(shí))也能啟動(dòng)運(yùn)行,增產(chǎn)了合成氨,減排了CO2,助力了合成氨裝置的優(yōu)質(zhì)運(yùn)行,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯,本項(xiàng)節(jié)能改造非常成功?,F(xiàn)階段日常生產(chǎn)中運(yùn)行已技改的循環(huán)氣壓縮機(jī),未技改的循環(huán)氣壓縮機(jī)作為備機(jī)(計(jì)劃2024年對(duì)其進(jìn)行同樣的技改)。實(shí)踐表明,余隙無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)技術(shù)具有高安全性、高可靠性、高性價(jià)比的優(yōu)點(diǎn),技改投資少、實(shí)施易、效果好,可實(shí)現(xiàn)往復(fù)式壓縮機(jī)的節(jié)能降耗。