周 瑞
(安徽六國化工股份有限公司,安徽 銅陵 244023)
安徽六國化工股份有限公司(簡稱六國化工)280 kt/a合成氨裝置氣化系統(tǒng)采用西北化工研究院的多元料漿加壓氣化工藝,配套3臺氣化爐(兩開一備),所產(chǎn)粗合成氣經(jīng)寬溫耐硫變換后由大連理工六塔流程低溫甲醇洗系統(tǒng)脫除其中的CO2、H2S,再經(jīng)液氮洗脫除工藝氣中的CO、CH4及少量Ar,配制成氫氮比為3∶1的合成氣送至合成氣壓縮機一段進(jìn)口與氨合成系統(tǒng)中壓氨分離器來的閃蒸氣混合并加壓至14 MPa,然后進(jìn)入瑞士卡薩利軸徑向三床兩換熱器氨合成塔反應(yīng)合成氨,氨合成塔出口氣經(jīng)冷卻、冷凝、分離得到產(chǎn)品液氨;其中,低溫甲醇洗系統(tǒng)洗滌塔段間氨冷器、無硫甲醇氨冷器、含硫甲醇氨冷器、H2S餾分氨冷器以及氨合成系統(tǒng)的一氨冷、二氨冷的蒸發(fā)氣氨分別送入氨冰機的一段、二段、三段進(jìn)行壓縮,之后在水冷器內(nèi)冷凝成液氨并收集于液氨受槽,不凝氣從液氨受槽頂部引至惰性氣冷卻器,經(jīng)換熱降溫后被冷凝的液氨回收至液氨受槽,氣相則以尾氣的方式送往火炬長明燈作為燃料。六國化工合成氨裝置自2012年12月開車以來,總體運行平穩(wěn),但也存在一些制約合成氨裝置長周期滿負(fù)荷運行的問題,其中就包括氨冰機出口壓力高致合成氨裝置減負(fù)荷運行的問題,一度成為影響合成氨產(chǎn)量提升的瓶頸,后經(jīng)一系列的優(yōu)化改造,問題得到解決,不僅液氨產(chǎn)量得以提高,而且達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。以下對有關(guān)情況作一介紹。
來自液氮洗系統(tǒng)的新鮮工藝氣與來自氨合成回路中壓氨分離器(V3302)的閃蒸氣混合之后,進(jìn)入合成氣壓縮機(K3101)一段、二段進(jìn)行壓縮,出二段的混合氣與來自氨合成回路冷交換器(E3306)的循環(huán)氣在合成氣壓縮機氣缸內(nèi)混合之后經(jīng)循環(huán)段壓縮進(jìn)入熱交換器(E3304)被來自鍋爐給水預(yù)熱器(E3303)的工藝氣加熱,之后分四路進(jìn)入氨合成塔(R3301),在合成塔內(nèi)進(jìn)行氨合成反應(yīng)。出氨合成塔的反應(yīng)氣依次進(jìn)入蒸汽過熱器(E3301)、廢熱鍋爐(E3302)、鍋爐給水預(yù)熱器(E3303)、熱交換器(E3304)回收熱量,之后進(jìn)入水冷卻器(E3305)、冷交換器(E3306)的管程與高壓氨分離器(V3301)來的循環(huán)氣換熱,再依次進(jìn)入一氨冷(E3307)、二氨冷(E3308)進(jìn)一步冷卻降溫至-7 ℃后送入高壓氨分離器(V3301)進(jìn)行氣液分離,分離出的氣相經(jīng)冷交換器(E3306)回收冷量之后送往合成氣壓縮機循環(huán)段,分離出的液相減壓后送入中壓氨分離器(V3302),溶解在液氨里的氫氮氣被閃蒸出來回收到合成氣壓縮機(K3101)一段入口,液相則送往低壓氨分離器(V3303)進(jìn)一步減壓閃蒸,閃蒸氣去往冷凍回路的液氨受槽(V3201),不凝氣經(jīng)液氨受槽(V3201)頂部的惰性氣冷卻器(E3203)回收氣體中的氣氨之后尾氣作為燃料送至火炬長明燈燃燒,出低壓氨分離器(V3303)的液氨分成兩路——一路去往尿素裝置,另一路去往液氨受槽(V3201)。液氨受槽(V3201)內(nèi)的液氨經(jīng)氨加熱器(E3204)冷卻后分為三路:一路依次進(jìn)入一氨冷(E3307)、二氨冷(E3308)、惰性氣冷卻器(E3203);一路分別進(jìn)入低溫甲醇洗系統(tǒng)洗滌塔段間氨冷器(E2205)、無硫甲醇氨冷器(E2204)、含硫甲醇氨冷器(E2203)、H2S餾分氨冷器(E2213);還有一路富余液氨送往氨罐區(qū)。
來自低溫甲醇洗系統(tǒng)的氣氨與來自惰性氣冷卻器(E3203)的氣氨混合并進(jìn)入一段進(jìn)口分離罐(V3204)氣液分離之后,進(jìn)入氨冰機(K3201)低壓缸一段入口;來自二氨冷(E3308)的氣氨經(jīng)第二氨分離器(V3203)氣液分離之后,與來自罐區(qū)的氣氨混合后進(jìn)入氨冰機(K3201)低壓缸二段入口。來自一氨冷(E3307)的氣氨經(jīng)第一氨分離器(V3202)氣液分離之后,與來自氨冰機低壓缸經(jīng)段間冷卻器(E3201)冷卻的氣氨混合進(jìn)入氨冰機高壓缸,在進(jìn)入高壓缸之前引1根管線至六國化工磷銨車間(用于生產(chǎn)磷酸一銨、磷酸二銨);經(jīng)氨冰機(K3201)高壓缸壓縮之后的氣氨進(jìn)入氨冷凝器(E3202A/B)冷卻降溫,得到的液氨送往液氨受槽(V3201)。氨冰機高壓缸出口引一路管線分別至一段進(jìn)口分離罐(V3204)、第二氨分離器(V3203)、第一氨分離器(V3202),作為氨冰機的防喘振管線。
六國化工280 kt/a合成氨裝置于2012年12月打通全系統(tǒng)流程,總體運行平穩(wěn),液氨產(chǎn)量達(dá)到1 000 t/d。2013年5月開始隨著環(huán)境溫度的逐漸升高,系統(tǒng)循環(huán)水溫度緩慢上漲——由冬季的約25 ℃逐漸上漲至最高36 ℃,氨冰機負(fù)荷及其出口壓力不斷上漲——氨冰機三段入口流量由冬季的39 t/h漲至最高約47 t/h、三段出口壓力由冬季的1.20 MPa最高漲至1.80 MPa,為避免氨冰機超負(fù)荷,確保機組的安全穩(wěn)定運行,合成氨裝置被迫降負(fù)荷運行——負(fù)荷由100%緩慢降至94%,導(dǎo)致液氨產(chǎn)量由1 000 t/d降至940 t/d。
氨冰機一段入口設(shè)計流量為10.6 t/h、二段入口設(shè)計流量為17 t/h、三段入口設(shè)計流量為43 t/h。正常生產(chǎn)時來自低溫甲醇洗系統(tǒng)各氨冷器液氨蒸發(fā)量合計為7 t/h,低于氨冰機一段入口設(shè)計流量10.6 t/h,為使氨冰機一段入口流量在防喘振流量以上,須打開氨冰機高壓缸出口至一段入口防喘振閥(FV3201),將一段入口流量提至9.5~10.0 t/h,以確保氨冰機的安全穩(wěn)定運行。氨冰機系統(tǒng)的水冷器換熱管均采用碳鋼材質(zhì),隨著裝置運行時間的延長,碳鋼換熱管出現(xiàn)不同程度的腐蝕生銹現(xiàn)象,水冷器換熱效率下降,導(dǎo)致氨冰機各段壓力上漲;合成回路液氨蒸發(fā)溫度上漲,影響合成回路氣氨的冷凝效果,高壓氨分離器循環(huán)氣中氨含量增高,導(dǎo)致氨合成塔內(nèi)的反應(yīng)變差,合成回路壓力上漲。
3.1.1 問題描述
氨合成塔出口工藝氣依次經(jīng)蒸汽過熱器(E3301)、廢熱鍋爐(E3302)、鍋爐給水預(yù)熱器(E3303)、熱交換器(E3304)回收熱量后,進(jìn)入水冷卻器(E3305)被循環(huán)水冷卻降溫,由于夏季環(huán)境溫度高,循環(huán)水溫度高,E3305冷卻效果下降,E3305出口工藝氣溫度由29 ℃漲至39 ℃,使一氨冷(E3307)、二氨冷(E3308)殼側(cè)液氨蒸發(fā)量增加,導(dǎo)致氨冰機負(fù)荷增大,進(jìn)而導(dǎo)致氨冰機出口壓力高。氨冰機負(fù)荷與循環(huán)水溫度數(shù)據(jù)見表1。
表1 氨冰機負(fù)荷與循環(huán)水溫度數(shù)據(jù)
3.1.2 優(yōu)化改造
合成氨裝置負(fù)荷達(dá)到100%時,低溫甲醇洗系統(tǒng)各氨冷器液氨蒸發(fā)量合計為7 t/h,而氨冰機一段入口設(shè)計流量為10.6 t/h,為防止氨冰機喘振,正常生產(chǎn)時須打開氨冰機高壓缸出口至一段入口防喘振閥(FV3201),將氨冰機一段入口流量提至9.5~10.0 t/h。為降低氨冰機負(fù)荷,同時能保證氨冰機一段入口流量在防喘振流量9.5 t/h以上,經(jīng)分析與討論,決定在氨冰機一段入口增設(shè)一路由低壓缸段間冷卻器(E3201)出口至一段入口的防喘振管線,其流量控制在0~4 t/h,投用新增的這路防喘振管線,可使正常生產(chǎn)時氨冰機高壓缸出口至一段入口防喘振閥(FV3201)關(guān)閉,減少高壓缸入口流量3~4 t/h,降低氨冰機高壓缸負(fù)荷。
3.2.1 問題描述
來自二氨冷(E3308)的氣氨與來自低溫甲醇洗的氣氨在氨冰機低壓缸內(nèi)混合并經(jīng)壓縮后,進(jìn)入低壓缸段間冷卻器(E3201)被循環(huán)水冷卻,之后與來自一氨冷(E3307)的氣氨混合后進(jìn)入氨冰機高壓缸,出氨冰機高壓缸的氣氨進(jìn)入氨冷凝器(E3202A/B)殼側(cè),被循環(huán)水冷卻降溫液化進(jìn)入液氨受槽(V3201)。隨著環(huán)境溫度、循環(huán)水溫度的升高,E3201、E3202A/B冷卻效果下降,E3201冷卻效果下降導(dǎo)致氨冰機三段進(jìn)口工藝氣溫度(TI2307)、高壓缸出口工藝氣溫度(TI3209)上漲,E3202A/B冷卻效果下降使得氣氨冷凝不完全,進(jìn)而導(dǎo)致氨冰機出口壓力高。氨冰機出口壓力與氨冰機系統(tǒng)水冷器溫度數(shù)據(jù)見表2??梢钥吹?,2013年夏季時E3202A/B進(jìn)水溫度最高達(dá)到了35.3 ℃,氨冰機高壓缸入口工藝氣溫度達(dá)30.50 ℃、出口工藝氣溫度達(dá)139.60 ℃、出口壓力達(dá)1.74 MPa;2014年夏季,氨冰機轉(zhuǎn)速在與2013年同期相差不大的情況下,高壓缸入口壓力漲至0.54 MPa、出口壓力高達(dá)1.89 MPa。
表2 氨冰機出口壓力與氨冰機系統(tǒng)水冷器溫度數(shù)據(jù)
此外,2013年系統(tǒng)大修期間,清洗氨冰機低壓缸段間冷卻器(E3201)、氨冷凝器(E3202A/B)換熱管時發(fā)現(xiàn),E3202A/B換熱管及管板有泄漏現(xiàn)象;同時,發(fā)現(xiàn)合成回路水冷卻器(E3305)換熱管腐蝕生銹較為嚴(yán)重,換熱管內(nèi)壁有較厚的鐵銹層,嚴(yán)重影響其換熱效果,E3305冷卻效果差對氨冰機的安全穩(wěn)定運行造成了嚴(yán)重影響。
3.2.2 優(yōu)化改造
鑒于氨冰機系統(tǒng)水冷器/冷凝器碳鋼材質(zhì)換熱管易腐蝕的缺點,2015年合成氨裝置大修期間完成了水冷卻器(E3305)、低壓缸段間冷卻器(E3201)、氨冷凝器(E3202A/B)的整體更換,將其換熱管材質(zhì)由Q345D改為304L,并將E3202A/B換熱面積由2 950 m2增至3 200 m2。
3.3.1 問題描述
氨冰機弛放氣包含氮氣、氫氣、氨氣、氬氣等組分,在排放前被惰性氣冷卻器(E3203)殼側(cè)液氨蒸發(fā)吸熱降溫至-25 ℃以下,由于氣氨的冷凝溫度比氮氣、氫氣、氬氣高,使得氨冰機弛放氣中的大部分氣氨被冷凝成液態(tài)而得以回收,達(dá)到回收氨的同時降低氨冰機出口壓力的目的,弛放氣中的其他組分則仍以氣相形態(tài)排放。但在合成氨裝置正常運行期間,弛放氣冷卻效果不佳,弛放氣排放溫度很難達(dá)到設(shè)計值-25 ℃,部分氣氨未冷凝回收即排放至火炬系統(tǒng)燃燒,造成資源浪費、生產(chǎn)成本增加。
來自液氨罐區(qū)球罐蒸發(fā)的氣氨與二氨冷內(nèi)閃蒸的氣氨進(jìn)入氨冰機低壓缸二段進(jìn)口,提壓后進(jìn)入氨冷凝器(E3202A/B)冷凝為液氨,其中的氫氣、氮氣、氬氣等仍以氣態(tài)形式存在,這部分氣體與液氨受槽中來自合成回路低壓氨分離器(V3303)的閃蒸氣一同進(jìn)入惰性氣冷卻器(E3203)換熱降溫。液氨受槽中的氣相不僅含有大量的飽和氣氨,還有氮氣、氫氣、氬氣等惰性氣,E3203換熱效果不佳導(dǎo)致液氨受槽(V3201)氣相中的惰性氣不能及時充分排放出去,造成惰性氣在V3201氣相中不斷累積,由此導(dǎo)致氨冰機出口壓力上漲,為避免氨冰機出口壓力過高,不得不增大弛放氣的排放量,導(dǎo)致弛放氣排放溫度繼續(xù)升高,引發(fā)惡性循環(huán)——弛放氣排放溫度高且排放量大,而弛放氣中惰性氣排量偏少,惰性氣排放率低。
3.3.2 優(yōu)化改造
對于惰性氣冷卻器(E3203)換熱效果欠佳的問題,六國化工從如下兩個方面進(jìn)行了分析與探討。
3.3.2.1確認(rèn)E3203的液氨流量是否足夠
為惰性氣冷卻器(E3203)提供冷源的液氨來自二氨冷(E3308)的1根DN25管線,通過加氨調(diào)節(jié)閥(FV3252)控制液氨的流量,加氨管線從E3308殼側(cè)底部DN25總管引出分為兩路:一路DN25管線經(jīng)FV3252至E3203殼側(cè);另一路DN25管線至一段進(jìn)口分離罐(V3204)底部,用于E3308停車退氨。正常生產(chǎn)中,F(xiàn)V3252已開至100%,F(xiàn)V3252現(xiàn)場DN25副線閥也已全開,而E3203殼側(cè)中上部溫度(TE3221)僅能達(dá)到15 ℃,弛放氣排放溫度在-25 ℃以上,由此判定E3203的液氨流量不能滿足生產(chǎn)所需。為解決E3203冷源——液氨流量不足的問題,據(jù)氨冰機冷凍回路的工藝流程,在E3203加氨調(diào)節(jié)閥(FV3252)后再增設(shè)1路DN25補充液氨管線,第二氨分離器(V3203)至E3308的 DN50重力流管線上增設(shè)1個DN50×DN25的異徑三通,引出的DN25補充液氨管線接至原E3308退氨管線上,然后再連接到FV3252后的DN50重力流管線上,并在此DN25管線上增設(shè)一道DN25手動閥,用于控制E3203殼側(cè)的加氨量。在E3308需要退氨時,關(guān)閉新增的DN25管線上的手動閥,將退氨管線靠近V3204之前增設(shè)的手動閥打開,進(jìn)行退氨操作。DN50重力流管線相較于之前的加氨管線相對高度高且管徑大,加氨量大,完全能滿足E3203的冷量需求。惰性氣冷卻器(E3203)加氨流程改造示意如圖1(云線內(nèi)為技改部分)。
圖1 惰性氣冷卻器加氨流程改造示意圖
3.3.2.2分析E3203換熱能力能否達(dá)到要求
惰性氣冷卻器(E3203)加氨管線改造完成后,系統(tǒng)運行時E3203殼側(cè)中上部溫度(TE3221)達(dá)到-37 ℃,且氨冰機一段進(jìn)口分離罐(V3204)液位有上漲趨勢,判斷E3203殼側(cè)夾帶液氨至了V3204,而E3203管程出口弛放氣排放溫度在-15~5 ℃之間波動——冬季環(huán)境溫度較低時弛放氣排放溫度可達(dá)-15 ℃,夏季環(huán)境溫度較高時弛放氣排放溫度在0~5 ℃之間,由此判定E3203的換熱能力不能滿足弛放氣的降溫需求。為此,六國化工采購了新的換熱器對E3203進(jìn)行替換,新?lián)Q熱器的換熱面積為30 m2(原E3203的換熱面積為10 m2)。新E3203投運后,無論是冬季還是夏季,弛放氣排放溫度均能穩(wěn)定在-25 ℃以下,不僅有效回收了弛放氣中的氣氨,而且氨冰機出口壓力也得以降低——夏季高溫時節(jié)氨冰機出口壓力由之前的1.89 MPa降至1.50 MPa且能保持穩(wěn)定。
氨冰機出口壓力高曾一度是影響六國化工合成氨裝置產(chǎn)量提升的瓶頸問題,通過原因分析,找到癥結(jié)所在并對氨冰機實施一系列的優(yōu)化改造后,氨冰機負(fù)荷及其出口壓力顯著降低——氨冰機負(fù)荷由之前的47 t/h降至43 t/h、三段出口壓力由之前的最高1.89 MPa降至1.50 MPa且能保持穩(wěn)定;氨冰機負(fù)荷及出口壓力的降低使得合成回路一氨冷(E3307)、二氨冷(E3308)的冷卻效果提高,夏季高溫時節(jié)合成氨產(chǎn)量得到有效提升,由之前的940 t/d提升至1 040 t/d;氨冰機出口壓力的降低還使汽輪機動力蒸汽用量降低了0.6 t/h,按全年運行8 000 h計,全年可節(jié)約3.8 MPa過熱蒸汽4 800 t,達(dá)到了節(jié)能降耗、增產(chǎn)增效的目的。