楊文振,祝浩東,姚志偉,朱江,胡曉亮,蔡迎來
(嘉興新嘉愛斯熱電有限公司,浙江嘉興 314000)
反滲透(RO)技術是一種高效的純水制備技術,被廣泛應用于電力、醫(yī)藥、半導體等行業(yè)。RO系統(tǒng)中,水在壓力作用下透過膜成為淡水,而鈣、鎂、鋇、鋁、硫酸鹽及其他多價離子和有機物等雜質則被截留下來進入濃水中〔1〕。通常地表水源RO系統(tǒng)的產水率為75%左右,即約有25%的濃水(一濃水)產生。部分系統(tǒng)采用二級RO系統(tǒng)對一濃水進一步處理,但最終仍會產生10%~15%的濃水(二濃水)〔2〕。
隨著環(huán)保理念的不斷提升,對濃水的處理愈發(fā)受到重視。目前濃水處理技術主要有直接排放、深井注射、多效蒸發(fā)、正滲透、膜蒸餾等〔3〕。直接排放不僅浪費了水資源,還可能造成水體pH變化、熱污染、鹽分累積、富營養(yǎng)化等危害。深井注射受限于特殊的地質條件要求。多效蒸發(fā)運行費用較高,正滲透、膜蒸餾工藝還處于小規(guī)模試驗階段,有待于進一步發(fā)展。有研究指出,使用RO工藝處理濃水較為高效、經濟,不僅可回收水資源,還能夠對濃水進一步濃縮,這對蒸發(fā)結晶等末端工藝十分有利〔4〕。但是由于濃水中Ba2+、Ca2+、SO42-、CO32-等離子有較高的結晶傾向,直接使用RO系統(tǒng)再次對濃水進行處理易使得膜表面結垢,進而導致能量消耗和清洗頻率增加,膜壽命縮短〔5〕。因此,若要使用RO系統(tǒng)對濃水進一步處理,必須先將硬度離子去除。
高效反滲透(HERO)是一種將軟化除硬與RO相結合而發(fā)展起來的一種技術,其最大的特點是膜在高pH條件下運行〔6〕。為防止高pH條件下出現(xiàn)硬度結垢,需要預先將水中硬度盡可能除去。另外高pH條件下硅以離子形式存在,不會污堵膜;水中有機物在此條件下會發(fā)生皂化或弱電離,不會造成膜的有機物污染;此外膜表面Zeta電位變?yōu)樨撾娦裕瑢λ袔ж撾姷哪z體物質、溶解硅和有機物有排斥作用,膜不易污堵〔7〕。因此,HERO技術用于處理濃鹽水時也能達到95%以上的除鹽率和90%以上的產水率〔8〕。
某熱電廠采用HERO工藝處理反滲透系統(tǒng)產生的二濃水并將產水作為循環(huán)冷卻水補水。項目投運以來,運行狀況良好,出水水質穩(wěn)定,產生了良好的社會和環(huán)境效益。筆者對該套工藝系統(tǒng)的運行情況進行分析,提出了改進建議,以期為其他項目提供思路與借鑒。
某熱電廠就近取京杭大運河河水作為水源,通過反滲透-離子交換法制取純水作為鍋爐補給水,產生的濃水沒有合適去向。為提升環(huán)保水平、提高資源利用率,采用HERO技術對濃水進行處理,一期設計處理能力50 m3/h,產水水質可滿足《城市污水再生利用工業(yè)用水水質》(GB/T 19923—2005)要求。
為確定項目進水水質情況,于2021年3月連續(xù)一個月對項目進水采樣監(jiān)測,結果見圖1。
圖1 2021年3月份項目進水水質監(jiān)測結果Fig. 1 Monitoring results of influent water quality of the project in March 2021
由圖1可知,項目進水Cl-為500~1200 mg/L,電導率為3500~4500 μS/cm,pH為7~9,堿度為3.7~8.5 mmol/L,硬度為740~1340 mg/L(以CaCO3計)。而該熱電廠所取地表水電導率為450~550 μS/cm??梢?,相比于原水,項目進水中雜質濃縮了8倍以上。
系統(tǒng)流程見圖2。
圖2 工藝流程Fig. 2 Technological process
來水首先進入高效反應器中進行純堿軟化,然后進入流砂過濾器以去除細小顆粒;水中剩余的碳酸根在脫碳塔中被吹脫,而超濾可將水中大分子有機物和膠體顆粒進一步去除以保證后續(xù)設備的進水穩(wěn)定性,水中剩余硬度在弱酸陽床中被徹底去除。經過以上處理后,高效反滲透可在高pH條件下穩(wěn)定運行,達到較高的除鹽率和產水率。
軟化預處理系統(tǒng)主要包括高效反應器、流砂過濾器、脫碳塔和超濾等設備。高效反應器是一種能夠同時進行軟化與混凝沉淀的反應器,其結構類似于中心進水的污泥濃縮池。原水與純堿、NaOH、聚丙烯酰胺(PAM)、聚合硫酸鐵(PFS)等藥劑同時加入反應器中心筒內,生成的沉淀在重力作用下進入底部貯泥桶,軟化后的水經溢流堰收集進入流砂過濾器。
高效反應器中純堿設計投加量為500 mg/L,PAM為0.3 mg/L,PFS為25 mg/L,NaOH以將反應器內pH調節(jié)至11為準。在堿性條件下,大部分碳酸鹽硬度和非碳酸鹽硬度以石灰石漿液形式被去除。反應器中發(fā)生的主要反應見式(1)~式(6):
由于水中含有RO系統(tǒng)運行時加入的阻垢劑,固體晶粒的聚集和長大受到阻礙。反應生成的CaCO3和Mg(OH)2往往有少部分以膠體狀態(tài)殘留在水中,并且水中的有機物易吸附在膠粒上使得這些膠體更加穩(wěn)定,因此生成的固體顆粒較細小而不易沉淀〔9-10〕。這些因素導致殘留在水中的CaCO3和Mg(OH)2增加,不僅降低了軟化效果,而且會使出水不穩(wěn)定。因此向反應器中加入混凝藥劑PAM和PFS,使膠體和小顆粒聚集成較大的絮體,促進固液分離,保證除硬效果。沉淀進入反應器下部泥斗中暫存,根據泥量情況定時排泥。
高效反應器中水上升流速為1.1 m/h,出水經溢流堰進入流砂過濾器進一步去除顆粒物。流砂過濾器是一種以石英砂為介質,能夠連續(xù)過濾、清洗的新型過濾器。使用鹽酸將過濾器進水pH回調至6.5,防止砂表面結硬垢而導致濾層板結、失效。流砂過濾器中上升流速為2.5 m/h,流砂過濾器出水SS低于5 mg/L。
由于碳酸根具有pH緩沖作用,水中剩余的碳酸根將導致后續(xù)pH調節(jié)藥劑消耗增加,同時也會增加離子交換系統(tǒng)的負荷。用HCl調節(jié)脫碳塔進水pH至6左右,CO32-和HCO3-轉化為CO2從而在脫碳塔中被吹脫去除。
超濾可截留水中的懸浮物、膠體、有機物、微生物而允許小分子有機物、無機鹽和水透過,能夠保證弱酸陽床、高效RO的進水穩(wěn)定性。超濾系統(tǒng)前設置1套自清洗過濾器,過濾精度100 μm,過濾能力60 m3/h。超濾膜材質為改性聚醚砜中空纖維膜,過濾方式為內壓式,采用死端過濾以提高產水率,單支膜組件有效面積為80 m2,凈出力為52 m3/h。超濾系統(tǒng)反洗周期設定為40 min,反洗水源為超濾產水,反洗廢水返回進水池。
超濾出水進入弱酸陽床除去剩余硬度。弱酸陽床的除硬原理是通過離子交換樹脂表面的活性基團與硬度離子發(fā)生交換反應從而將水中的硬度去除。弱酸陽床除硬較為徹底,出水硬度可低至0,最大程度地降低了HERO運行時受到無機污染的風險,進而保證了高除鹽率與高產水率。
弱酸陽床中所裝樹脂為大孔型弱酸性丙烯酸系樹脂(D113),樹脂裝填體積為10 m3。該樹脂具有抗有機物污染能力強、易再生等優(yōu)點。項目設置兩套弱酸陽床,1用1備。弱酸陽床以固定床方式運行,當樹脂吸附飽和后使用HCl和NaOH再生,再生廢水進中和池中和后返回進水池。
經過軟化處理后,水中硬度已被完全去除,保證了高效反滲透系統(tǒng)在高pH條件下安全、穩(wěn)定運行。系統(tǒng)所用膜材質為聚酰胺復合膜(型號為BW30FR-400/34),單支膜有效面積為37 m2。膜排列方式為一級兩段,一段膜48支,二段膜24支。其中一段膜殼數(shù)為5∶3,二段膜殼數(shù)為2∶2。一段高壓泵揚程為170 m,二段高壓泵揚程為227 m。膜前設保安過濾器,濾芯材質為聚丙烯,過濾精度為5 μm。HERO系統(tǒng)設計處理能力為50 m3/h。
為確定項目運行情況,對2022年5月份數(shù)據進行統(tǒng)計分析,高效反應器運行結果見圖3。
圖3 高效反應器進、出水硬度變化情況Fig. 3 Variation of influent and effluent hardness of high efficiency reactor
由圖3可知,高效反應器可以除去大部分硬度,出水硬度受進水硬度變化的影響略有波動,出水平均硬度為172 mg/L,硬度平均去除率為80.9%。出水硬度的變化主要是由于加藥系統(tǒng)僅能根據進水量調節(jié)加藥量,而當進水中的硬度離子濃度升高時,加藥量不能及時調整,導致出水硬度增加。由深度除硬系統(tǒng)出水硬度變化可知,弱酸陽床除硬較徹底,出水硬度基本穩(wěn)定為0。弱酸陽床吸附飽和后需要進行再生,當進水水質相對穩(wěn)定時,周期制水量能夠直接反映出再生質量與樹脂狀況。在統(tǒng)計時間內,兩套弱酸陽床分別再生了8次,周期制水量變化見表1。
表1 弱酸陽床周期制水量Table 1 Periodic water production of weak acid cation bedt
由表1可知,每次再生后周期制水量基本穩(wěn)定,1號弱酸陽床周期制水量為2000 t左右,2號周期制水量為2300 t左右,這說明深度脫硬系統(tǒng)運行狀況良好。兩套弱酸陽床周期制水量的差異可能是樹脂裝填量及安裝質量的差異造成的。
當產水流量不變時,跨膜壓差能夠直接反映出超濾膜的污堵情況。超濾運行時跨膜壓差與產水流量的變化情況見圖4。
圖4 超濾跨膜壓差與產水流量的變化情況Fig. 4 Variation of transmembrane pressure difference and permeate flow rate of ultrafiltration
由圖4可知,在設定的條件下,超濾運行穩(wěn)定,平均產水流量為55 m3/h,跨膜壓差保持在0.04 MPa左右。
統(tǒng)計時間內,HERO的除鹽率和產水率的變化情況見圖5。
圖5 HERO除鹽率和產水率的變化情況Fig. 5 Fluctuation of salt removal rate and water production rate of HERO
由圖5可知,HERO除鹽率穩(wěn)定在91.0%~97.4%之間。隨著運行時間的延長,膜污堵逐漸積累,產水率由88.8%逐漸降至85.8%。于5月20日對膜進行化學清洗,清洗后產水率恢復,最高達到91.3%。
統(tǒng)計期間,項目進水與產水電導率的變化情況見圖6。
圖6 項目進水與產水電導率的變化情況Fig. 6 Variation of conductivity of influent and produced water
由圖6可知,進水電導率在3100~4300 μS/cm之間波動,產水電導率較為穩(wěn)定,保持在150~300 μS/cm之間。產水水質見表2。
表2 項目產水水質統(tǒng)計結果Table 2 Statistical results of water quality of produced water
由表2可知,除pH指標有時略超出要求外,其他指標均滿足冷卻循環(huán)水補水要求。
統(tǒng)計時間內,項目藥劑消耗與費用見表3。
表3 藥劑費用Table 3 Costs of the reagents
由表3可知,項目噸水藥劑費用為4.7元,其中液堿和鹽酸在藥劑費用中分別占53.80%和17.28%。這是由于高效反應器、除碳器、高效反滲透中pH條件分別為堿、酸、堿,需要使用較多酸、堿進行調節(jié),弱酸陽床再生時也需要大量酸、堿,因此酸、堿費用較高。
1)純堿軟化-高效反滲透工藝處理反滲透濃水效果較好,除鹽率達97.4%,回收率達91.3%,產水可用作循環(huán)冷卻水補水。
2)軟化系統(tǒng)的良好除硬效果是高效反滲透裝置能夠在高pH條件下穩(wěn)定運行的保證,因此要加強弱酸陽床出水硬度監(jiān)督,飽和后及時再生。
3)應根據進、出水硬度及時調整高效反應器中的加藥量,避免因加藥不足導致弱酸陽床負荷升高和再生頻率增加,或加藥過多造成浪費和脫碳塔pH調節(jié)用酸量增加。
4)高效反應器中使用液堿調節(jié)pH,加藥量大、費用高。可考慮使用石灰-純堿軟化法,利用石灰的堿性降低液堿加藥量,減少藥劑費用。