馮 飛,范慧敏,劉 杰
(西安陜鼓動力股份有限公司,陜西西安 710075)
冶金行業(yè)中,高爐的煤氣透平與鼓風壓縮機組同軸驅(qū)動的能量回收機組BPRT(Blast Furnace Power Recovery Turbine,高爐能量回收裝置),具有高爐鼓風和能量回收兩個功能。當BPRT 機組啟動時,由電機直接拖動軸流壓縮機向高爐送風,由于高爐此時尚未投入正常生產(chǎn),煤氣透平處于停機狀態(tài),變速離合器輸出端齒輪未嚙合,將煤氣透平與軸流壓縮機隔離。
高爐開始生產(chǎn)并隨之產(chǎn)生高爐煤氣后,煤氣透平具備啟機條件,轉(zhuǎn)速超過變速離合器嚙合速度后,傳動端齒輪嚙合,煤氣透平通過變速離合器向軸流壓縮機輸出功率。此時軸流壓縮機在電機和煤氣透平的同時拖動下運行,電機電流下降,輸出功率降低。BPRT 機組能量利用效率更高,起到了降低能耗的作用。
本文對某鋼鐵廠1800 m3高爐配套的BPRT 機組齒輪箱振動故障,進行分析及處理。
該機組于2018 年前后停機,停機前運行狀況未知,停機期間也未作良好的保養(yǎng)。2 年后對整個機組進行重新檢修并投入使用,齒輪箱的傳遞功率為18 000 kW,輸入、輸出轉(zhuǎn)速分別為1489 r/min 和5200 r/min,傳動比為3.441;軸承為橢圓瓦型,振動的報警值和停機值分別為60 μm 和80 μm。
在煤氣透平未投入時,BPRT 機組的齒輪箱高、低速軸存在振動高的問題,主要表現(xiàn)在齒輪箱在軸流壓縮機低負荷運行時低速軸振動偏大。例如,靜葉開度33°、排氣壓力90 kPa 時,低速軸振動值在100 μm 以上,隨著壓縮機負荷增大,排氣壓力大于300 kPa 后降低至在40 μm 左右。高速軸較低速軸狀況稍好,但在低負荷時軸振動也會超過報警值及停機值。
當煤氣透平投入后,在軸流壓縮機相同工況的條件下,振動明顯上漲、最大波動超過20 μm,尤其以低速軸較為嚴重。
對比分析機組開車過程數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)隨著靜葉角度增大即軸流壓縮機增加負荷,齒輪箱傳遞功率相應增加時,齒輪箱振動值明顯下降(圖1、圖2)。
圖1 振動與軸流壓縮機靜葉角度關系
圖2 振動與軸流壓縮機排氣壓力關系
在軸流壓縮機排氣壓力穩(wěn)定在350 kPa 以后,投入煤氣透平過程中,齒輪箱振動值隨著煤氣透平靜葉開度不斷增大,即煤氣透平輸出功率不斷增大,振動值明顯上升(圖3)。
圖3 振動與軸流壓縮機排氣壓力的關系
經(jīng)過綜合對比分析振動值、靜葉角度、壓縮機排氣壓力、煤氣透平靜葉開度(輸出功率)、電機電流值等多個參數(shù)之間的關系,最終發(fā)現(xiàn)齒輪箱軸振動值與電機電流呈明顯的負相關,電機電流越大振動越小,反之電機電流越小振動越大。也就是說,齒輪箱振動值與本身傳遞功率的大小有明顯關系(圖4)。
圖4 振動與電機電流的關系
通常情況下,引起齒輪軸振動故障的原因主要有以下4 個。
(1)不平衡。不平衡是由于齒輪軸部件質(zhì)量偏心、制造誤差、裝配誤差以及材料不均勻或轉(zhuǎn)子部件出現(xiàn)缺損造成的故障。
(2)齒輪磨損。齒輪均勻磨損時由于無沖擊振動信號產(chǎn)生,所以不會出現(xiàn)明顯的調(diào)制現(xiàn)象。當磨損發(fā)展到一定程度時,嚙合頻率及其各階諧波幅值明顯增大,而且階數(shù)越高諧波增大的幅度越大。同時,振動能量有較大幅度的增加。
(3)對中。各轉(zhuǎn)子之間由聯(lián)軸器連接而構(gòu)成軸系,由于安裝誤差、機組承載后的變形以及基礎的沉降不均等原因,可能造成工作時各轉(zhuǎn)子的軸線之間產(chǎn)生軸線平行位移、軸線角度位移或綜合位移等對中變化誤差。轉(zhuǎn)子系統(tǒng)不對中將產(chǎn)生一系列有害于機組的動態(tài)效應,導致發(fā)生異常振動。轉(zhuǎn)子系統(tǒng)不對中的表現(xiàn)形式有3 種,分別為平行不對中、角不對中和綜合不對中。
(4)軸承?;瑒虞S承具有結(jié)構(gòu)簡單、工作平穩(wěn)可靠、無噪聲、承載能力強等特點,軸承性能的好壞對于轉(zhuǎn)子—軸承系統(tǒng)的穩(wěn)定及能否正常運行具有重要意義,軸承結(jié)構(gòu)不合理、軸承磨損、接觸不充分、緊力不足等均會明顯影響轉(zhuǎn)子的振動情況。
針對可能的原因進行分析,整理檢修過程中及后期運行過程中的檢測數(shù)據(jù),主要情況匯總?cè)缦拢?/p>
(1)高、低速軸曾在檢修時做過低速動平衡,殘余不平衡量分別為7560 gmm/kg 和280 gmm/kg,平衡精度高于G1.0,完全滿足各種相關國際國內(nèi)標準,可以排除不平衡的影響。根據(jù)API 613—2021《石油、化工和天然氣工業(yè)用特種用途齒輪裝置》的要求,低速軸測振帶電氣跳動不應超過6 μm(檢修時實測約30 μm),但在齒輪箱空載試車時振動也不大,基本上低于30 μm。齒輪箱低速軸測振動帶電氣跳動存在超差,可能會導致機組運行過程中存在瞬時振動不穩(wěn)定,必要時應予以修理。
(2)目測檢查齒面無明顯磨損,且檢查高速軸、低速軸齒面嚙合情況,接觸長度可以達到整個齒總長的80%,接觸高度可以達到齒高的50%以上,其余齒側(cè)間隙、平行度、中心度等同樣滿足設計要求,可以排除齒面磨損或接觸不良的可能。
(3)經(jīng)復查,齒輪箱與電機、軸流壓縮機的對中情況也調(diào)整至機組使用說明書要求范圍內(nèi)。
(4)對比檢修時齒輪箱軸承間隙實測值與原制造廠設計值,其中高速、低速軸軸承均為橢圓瓦,前者設計間隙0.396~0.445 mm、實測0.46~0.48 mm,后者設計間隙0.45~0.507 mm、實測0.52~0.55 mm。
通過對比可以看出,實測的軸承間隙偏大,接近或超過設計值上限,而過大的軸承頂間隙抑振能力較弱,可能導致振動大并加劇振動波動。但是,由于當時檢修時間短且無備件可以更換,因此并未進行進一步處理,為后期出現(xiàn)振動故障埋下隱患。
隨后在機組運行過程中進一步使用對振動頻譜進行分析,在監(jiān)測時間內(nèi)齒輪箱低速軸X、Y 兩測點振動總體存在較明顯的波動情況,低速軸X 測點通頻振動順勢幅值在40~60 μm,低速軸Y 測點振動波動在55~90 μm(圖5)。同步觀察驅(qū)動電機電流變化情況,電流為320~500 A。
圖5 齒輪箱低速軸振動頻譜圖
由圖5 可知,低速軸振動頻譜中以工頻(25 Hz)成分為主要激振能量,2 倍能量及其他高倍頻能量相對較小且幅度穩(wěn)定。當振動通頻幅值變化時,工頻成分能量變化明顯,但其他頻率分量相對穩(wěn)定。
通過對檢測數(shù)據(jù)、實際中運行數(shù)據(jù)相結(jié)合進行分析,齒輪軸振動頻率主要集中在工頻,引起一倍頻最可能的則為不平衡和軸承間隙超標。結(jié)合齒輪對動平衡較好的情況,判斷軸承瓦間隙超標是導致齒輪箱振動問題的最可能原因。在與專業(yè)齒輪箱廠家溝通、交流多次后,決定在對軸承重新進行改造設計,以期滿足運行要求。
最終重新設計、改造的軸承形式和軸承設計間隙,低速軸支撐軸承為圓瓦軸承,設計間隙值0.33~0.43 mm;高速軸支撐軸承為圓瓦軸承,設計間隙值0.24~0.34 mm。
制作、加工重新設計的軸承,借生產(chǎn)允許停機的機會更換軸承,同時復查齒面嚙合、軸承瓦背接觸、機組對中等,各項數(shù)據(jù)達到原始設計及改造設計要求。
機組開車后,齒輪箱振動明顯降低、不超過30 μm,且無論在何種負荷下齒輪箱均沒有出現(xiàn)過明顯波動(圖6)。
圖6 改造后齒輪箱的振動情況
通過重新設計、更換軸承,解決齒輪箱的振動故障問題,從而驗證了振動故障原因分析和處理措施的正確性和有效性。通過處理,使機組恢復了正常運行狀態(tài),保證生產(chǎn)工作的順利進行。
通過分析過程和實際處理結(jié)果也可以看出,對于壓縮機組等通過強制潤滑的設備,理論上橢圓瓦較圓瓦軸承有較好的高速穩(wěn)定性和抗振性能,但是這是建立在合理設計的基礎之上,對于低速重載的齒輪箱,合理設計的圓瓦軸承完全可以滿足使用要求。此外,借助頻譜分析技術(shù)可以判斷故障可能的位置和類型,通過相關分析可以及時掌握設備狀態(tài)變化,對于設備故障的預判、處理有積極意義。