唐學(xué)慶
(大連理工大學(xué)土木建筑設(shè)計研究院有限公司 大連市 116024)
該橋于2008年12月建成通車,實景照片如圖1所示,采用的道路等級為雙向六車道城市快速路。拱肋斜跨主梁,其水平投影與主梁跨中軸線切向夾角為19.5°。鋼拱肋最大矢高62.12m,拱腳間距180.00m,矢跨比0.35。主梁為跨徑190.00m的扁平鋼箱彎梁,彎曲半徑600.00m,主梁與拱肋之間由28根吊索相連。整個大橋由斜拱、彎梁以及網(wǎng)狀的斜向交叉吊索構(gòu)成,形成了獨特的空間結(jié)構(gòu)形式,橋型平面布置如圖2所示。
圖1 大橋?qū)嵕罢掌?/p>
圖2 橋型平面布置圖(單位:m)
拱肋為單箱單室截面,寬7.04m,高3.80m。主梁為單箱五室截面,梁寬33.30m,中心梁高3.00m。橋墩橫向為四個花瓶墩,墩頂設(shè)蓋梁并在中間處分縫,蓋梁外輪廓尺寸為25m×3.5m×1.5m,承臺相互連接,下設(shè)支承樁基礎(chǔ)。伸縮縫采用模數(shù)式伸縮裝置,東側(cè)型號為GQF-MZL400,西側(cè)型號為GQF-MZL80。支座采用球型支座,主梁每端布置2個,全橋共計4個。主梁兩端設(shè)有限位裝置,并有混凝土配重塊。
運營5年,該橋出現(xiàn)了支座脫空、墩頂蓋梁斜裂縫、限位擋塊壓碎等病害,經(jīng)維修重新投入使用后,2017年該橋又出現(xiàn)了一些新病害,尤其梁端發(fā)生了較大的橫向偏移,導(dǎo)致橋面上出現(xiàn)較大的主、引橋間車道線錯位。為確保安全,主管部門獲批后對大橋做了立即斷交處置,并委托檢測單位對該橋進(jìn)行了一次全面檢測,依據(jù)檢測報告,大橋存在以下主要病害。
(1)支座
通過量測梁底鋼墊板與支座間的相對位置關(guān)系,發(fā)現(xiàn)主梁兩端相對于支座均發(fā)生了較大的橫向位移,其中東側(cè)支點處主梁向上游(偏北方向)偏移25cm,西側(cè)支點處主梁向上游(偏北方向)偏移12cm,且四個支座的上座板均與梁底鋼墊板無可靠連接,東側(cè)兩個支座銹蝕嚴(yán)重。
(2)橋墩及限位裝置
墩頂蓋梁出現(xiàn)大量裂縫,大部分經(jīng)過灌膠修補,但仍有小部分裂縫沒有經(jīng)過處理,且修補過的裂縫有繼續(xù)擴(kuò)展的趨勢。梁端底限位銷失效,蓋梁頂限位塊開裂。
(3)伸縮縫
東側(cè)伸縮縫橫向錯動變形較大,型鋼彎曲、銹蝕嚴(yán)重;西側(cè)伸縮縫型鋼變形嚴(yán)重、局部斷裂;兩側(cè)伸縮縫橡膠止水帶幾乎全部脫落。
(1)根據(jù)現(xiàn)場實測數(shù)據(jù),東側(cè)主梁與支座的相對位置較原設(shè)計圖紙向上游偏移了25cm,橋面伸縮縫的變形、車道線的錯位及限位裝置的失效情況,也可印證主梁發(fā)生了較大的橫向位移,且大部分的偏移是在運營階段發(fā)生的。
(2)根據(jù)現(xiàn)場實測數(shù)據(jù),西側(cè)主梁與支座的相對位置較原設(shè)計圖紙向上游偏移了12cm,但在橋面檢測時,并未發(fā)現(xiàn)伸縮縫有橫橋向的相對錯動,主、引橋間的防撞護(hù)欄和車道線位置也能彼此對應(yīng),說明西側(cè)主梁的橫向位移不是在運營階段發(fā)生的,而是在成橋前就已經(jīng)發(fā)生了。
(3)由于東、西側(cè)主梁均發(fā)生了較大的橫向偏位,因此支座并未支撐在主梁結(jié)構(gòu)支撐構(gòu)造最合理的位置,這將導(dǎo)致主梁結(jié)構(gòu)受力不利,同時主梁限位裝置失效,也將給結(jié)構(gòu)帶來很大的安全隱患。
(4)計算分析表明,溫度作用下支承約束體系水平力過大是產(chǎn)生病害的主要原因,過大的水平力使橋梁限位裝置失效,進(jìn)而引發(fā)梁體側(cè)移、梁端伸縮縫破壞等次生病害。
本次維修設(shè)計旨在通過主梁復(fù)位后建立新的豎向支撐和水平限位體系,來改變結(jié)構(gòu)的約束形式,從而減小溫度作用對結(jié)構(gòu)受力和變形的影響,以達(dá)到從根本上調(diào)整并改善整個結(jié)構(gòu)的受力性能。并通過更換能更好適應(yīng)該橋變形特點的伸縮縫,以及對橋墩蓋梁安裝鋼結(jié)構(gòu)加固裝置,消除蓋梁現(xiàn)存的主要病害,同時提高其承載力和耐久性。
(1)蓋梁加固
首先拆除蓋梁上原有的混凝土擋塊并對新增的裂縫灌漿修復(fù),然后對蓋梁采用外包鋼板的方式進(jìn)行加固。即在蓋梁的四周安裝加固鋼板和鋼梁,并在鋼混結(jié)合面的縫隙中灌注結(jié)構(gòu)膠,此舉旨在提高現(xiàn)狀蓋梁的承載力和耐久性,同時用于固定主梁水平約束的銷孔裝置,與其形成一體共同工作。
(2)水平約束設(shè)置
彎梁由溫度作用引起的變形屬于弧段膨脹或收縮性質(zhì)的變形,不僅產(chǎn)生切向位移,還產(chǎn)生徑向位移[1-3],根據(jù)彎梁這一變形特點,采用銷軸式水平約束裝置取代原限位裝置。銷軸式約束裝置由限位銷和銷孔裝置兩部分組成,其中限位銷與主梁連接,銷孔與蓋梁的鋼結(jié)構(gòu)加固裝置連接。通過東西兩側(cè)銷孔不同形狀的設(shè)定,實現(xiàn)東側(cè)主梁徑向位移約束、切向位移釋放(切向活動端),西側(cè)主梁徑向和切向位移均約束的效果(可轉(zhuǎn)動固定端)。東西兩側(cè)銷軸式約束裝置示意圖見圖3和圖4。
圖3 東側(cè)銷軸式約束裝置示意圖(單位:mm)
圖4 西側(cè)銷軸式約束裝置示意圖(單位:mm)
(3)主梁張拉復(fù)位
主梁張拉復(fù)位裝置為臨時結(jié)構(gòu),安裝在大橋的東南角,主要由錨固裝置和鋼絞線索構(gòu)成,待主梁復(fù)位、東側(cè)約束裝置安裝后拆除。錨固裝置由焊接于梁底的固定端裝置和焊接于蓋梁加固鋼結(jié)構(gòu)的張拉端裝置組成,其間穿入兩根8ΦS15.2鋼絞線索。通過張拉鋼絞線拖拽主梁實現(xiàn)東端徑向復(fù)位,張拉端錨具下安裝穿心式壓力傳感器,用于精確控制復(fù)位過程中的張拉力。
(4)支座更換
將原有的球型支座全部拆除,更換為帶測壓功能的四氟滑板橡膠支座。橋梁東側(cè)支座均采用GYZF4φ850型,要求縱橋向容許位移量不小于±200mm,橫橋向不小于±25mm;橋梁西側(cè)支座均采用GYZF4φ750型,要求縱橋向容許位移量不小于±50mm,橫橋向不小于±25mm。每個支座下設(shè)4個壓力傳感器,用于讀取支反力,一方面為調(diào)索工作提供依據(jù),同時也可監(jiān)測大橋的受力狀態(tài)。
(5)伸縮縫更換
將原有的模數(shù)式伸縮縫拆除,更換為單元式多向變位梳型板伸縮縫,后者可適應(yīng)梁端轉(zhuǎn)角變形,容許梁端發(fā)生較小平面內(nèi)旋轉(zhuǎn),其中東側(cè)采用RBKF400型,西側(cè)采用RBKF120型。
施工準(zhǔn)備、拆除蓋梁上原有混凝土擋塊、裂縫修補、清理蓋梁→東西兩側(cè)蓋梁安裝鋼結(jié)構(gòu)加固裝置→安裝西側(cè)主梁限位裝置、西側(cè)蓋梁鋼混結(jié)合面縫隙中灌注結(jié)構(gòu)膠、安裝東側(cè)主梁徑向復(fù)位張拉裝置→拆除東西兩側(cè)原有限位裝置和伸縮縫→東側(cè)主梁張拉復(fù)位→安裝東側(cè)主梁限位裝置→拆除張拉裝置→東側(cè)蓋梁鋼混結(jié)合面縫隙中灌注結(jié)構(gòu)膠→梁端頂升、支座更換→調(diào)整索力和支反力→安裝新伸縮縫→進(jìn)行荷載試驗→根據(jù)加載結(jié)果判斷是否需要進(jìn)一步調(diào)整索力。
該橋施工控制的目標(biāo)有兩個,一是保證結(jié)構(gòu)在施工過程中的安全,二是實現(xiàn)設(shè)計文件所規(guī)定的成橋狀態(tài)。要實現(xiàn)這兩個目標(biāo),在進(jìn)行理論計算的基礎(chǔ)上,還需根據(jù)現(xiàn)場的實際情況及時做出誤差修正和預(yù)告[4-5]。
該橋施工控制的主要內(nèi)容包括:(1)確定主梁張拉復(fù)位過程中的張拉力及各構(gòu)件內(nèi)力變化,確保整個結(jié)構(gòu)受力安全;(2)確定支座更換時所需的頂升力及頂升過程主體結(jié)構(gòu)的受力狀態(tài),確保結(jié)構(gòu)受力安全;(3)確定主梁復(fù)位和支座更換后的吊桿力,并與目標(biāo)值進(jìn)行對比分析,制定調(diào)索方案,使最終索力滿足設(shè)計要求;(4)將現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)(應(yīng)力、變位、索力等)輸入施工監(jiān)控分析軟件進(jìn)行誤差分析和參數(shù)擬合,對下一階段的施工參數(shù)進(jìn)行修正;(5)在施工結(jié)束后總結(jié)整個施工控制過程,給出成橋狀態(tài)參數(shù),為今后運營管理及健康監(jiān)測提供依據(jù)。
采用Midas Civil軟件,建立如圖5所示的大橋空間有限元模型,進(jìn)行結(jié)構(gòu)變形、應(yīng)力、索力及支反力的分析和控制。模型共739個節(jié)點、733個單元,其中梁單元705個,桁架單元28個,包含主梁、拱肋、吊桿、橋墩、蓋梁、承臺、樁基等。支座采用彈性連接模擬,樁周采用土彈簧約束,彈簧剛度通過m法計算確定。
圖5 大橋空間有限元計算模型
張拉復(fù)位前,對主梁東側(cè)梁端的偏移量及全橋的吊桿力進(jìn)行了復(fù)測,其中梁端實測的偏移量為21cm。通過模擬計算,主梁復(fù)位過程中吊桿力變化較大,尤其是靠近東側(cè)梁端的吊桿,其中B1吊桿(編號見圖2)索力增大54%,拱肋等其他構(gòu)件受力均處于安全狀態(tài)。
為減小東側(cè)短吊桿B1~B3對復(fù)位過程的不利影響,在張拉施工前對上述吊桿的索力分別釋放1000kN、800kN、600kN,經(jīng)計算,理論復(fù)位張拉力為2305kN。通過實測,張拉力達(dá)到3100kN時主梁開始滑動,之后保持在2400~2800kN之間,較理論值偏大,主要原因是滑動接觸面間灰塵較多,導(dǎo)致摩擦系數(shù)變大。東側(cè)梁端向下游方向移動20cm時,與東側(cè)引橋連接較為平順,滿足行車要求,主梁復(fù)位完成。
為滿足支座更換及便于施工的要求,兩側(cè)梁端需頂升30mm。通過模擬計算,梁端分別頂升后,鄰近吊桿索力影響較大,其中西側(cè)頂升后,B14吊桿索力減小13%;東側(cè)頂升后,B1吊桿索力減小17%;拱肋等其他構(gòu)件受力均處于安全狀態(tài)。
支座更換按照先西側(cè)后東側(cè)、相同的方案進(jìn)行,梁體頂升采用4套500t液壓千斤頂。為確保結(jié)構(gòu)受力安全,千斤頂橫橋向分別布置在蓋梁頂四個墩柱對應(yīng)的位置上,順橋向均布置在梁端第二道橫隔板(即支點處橫隔板)對應(yīng)的位置上。為滿足梁體頂升后臨時支撐的需要,分別在4套千斤頂旁設(shè)置鋼墊板臨時支撐。為方便控制梁體頂升高度,在梁體頂面距梁端1m位置處設(shè)置4個標(biāo)高測點。
支座更換完成后(新支座見圖6)即可拆除臨時支撐,使主梁回落到原位置,整個升降過程,標(biāo)高測點的高程變化如表1所示。
表1 標(biāo)高測點高程變化 單位:mm
圖6 新支座安裝后照片
主梁回落就位后,通過支座下的壓力傳感器可測讀支反力,具體數(shù)值如表2所示,可見各支座均有一定的壓力儲備。
表2 主梁就位后各支座反力 單位:t
在調(diào)索前對全橋索力進(jìn)行了通測,以獲得當(dāng)前狀態(tài)下的索力,為后續(xù)工作提供依據(jù)。經(jīng)測量,目前索力與目標(biāo)索力相差較大,偏差在0~5%的吊桿有12根,占比42.9%;偏差在5%~10%的吊桿有7根,占比25.0%;偏差大于10%的吊桿有9根,占比32.1%;其中B1~B3吊桿由于在主梁張拉復(fù)位前進(jìn)行了索力釋放,最大偏差達(dá)53.4%。
為保證調(diào)索過程結(jié)構(gòu)具有足夠的安全儲備、減小吊桿力之間的相互影響,采用分批張拉、逐次逼近的方法進(jìn)行。經(jīng)三輪調(diào)整,最終索力與目標(biāo)索力相差較小,偏差在0~2%的吊桿有15根,占比53.6%;偏差在2%~3%的吊桿有10根,占比35.7%;偏差在3%~4%的吊桿有3根,占比10.7%;同時實測支反力如表3所示。
表3 調(diào)索結(jié)束后各支座反力 單位:t
伸縮縫安裝完成后進(jìn)行了荷載試驗,經(jīng)測量,在最不利的布載工況下,支座仍有較大的壓力儲備,無需進(jìn)一步調(diào)索。
(1)基于彎梁在溫度等作用下的變形特點,采用銷軸式約束裝置取代傳統(tǒng)的限位裝置,較好地解決了主梁一系列的側(cè)移病害。
(2)銷軸提供水平約束,多向活動支座提供豎向支承,該體系受力簡單明確,從根本上調(diào)整并改善了整個橋梁結(jié)構(gòu)的受力性能。
(3)鋼結(jié)構(gòu)加固裝置的安裝極大的提高了原蓋梁的承載力和耐久性,新支座下壓力傳感器的布設(shè)提供了跟蹤監(jiān)測支反力的手段。
(4)通過模擬計算與現(xiàn)場控制,保證了整個結(jié)構(gòu)在主梁復(fù)位、支座更換和索力調(diào)整過程中的受力安全,同時實現(xiàn)了設(shè)計意圖。
(5)2017年11月1日,大橋維修完成順利通車,目前運營狀況良好,鑒于該橋結(jié)構(gòu)復(fù)雜,后期需加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)管理、日常巡檢。