龔志剛
(山西焦煤霍州煤電臨汾宏大礦業(yè)有限公司,山西臨汾 041000)
臨汾宏大礦業(yè)公司雪坪煤礦8302工作面位于三采區(qū)西南部,東部為三采區(qū)皮帶巷,南部為軌道大巷,西部為5302順槽,北部為實體煤。
8302 工作面回采長度為733m,傾向長度為185m,工作面回采煤層為9#+10#+11#合并煤層,9#煤層位于太原組下段頂部,K2灰?guī)r之下,上距2 號煤層74.08~82.17m,平均80m,煤層厚度0.86~1.20m,平均1m,結構簡單,不含夾矸,為全區(qū)穩(wěn)定可采煤層,煤層頂板為K2石灰?guī)r,底板為泥巖。10#+11#煤層位于太原組下段,上距9#煤層0.75~1.2m,平均1.0m,煤層厚度5.06~5.97m,平均5.6m,結構較簡單,含0~3夾矸,為全區(qū)穩(wěn)定可采煤層。煤層頂板為石灰?guī)r,底板為泥巖、炭質泥巖。煤層硬度系數(shù)(f)2~2.5。合并煤層頂?shù)装鍘r性如表1所示。
8302工作面回采至480m處揭露一條F4正斷層,斷層落差為1.7m,傾角為52°,工作面回采至462m處進入斷層影響區(qū),斷層對工作面影響長度為54m。8302 工作面采用綜合機械化回采工藝,工作面過F4斷層時初步采用強行破巖法。
(1)設備故障率高:通過現(xiàn)場勘查發(fā)現(xiàn),8302 工作面揭露的F4斷層前方為下降盤,揭露斷層巖體為粗砂巖,巖體厚度為1.7m,通過對斷層區(qū)巖體采取單軸抗壓試驗發(fā)現(xiàn),巖體抗壓強度為62MPa,巖體硬度高,采用采煤機進行強行破巖時,破巖效率低且采煤機截割難度大,采煤機截齒損壞嚴重,設備故障率高。
(2)煤柱損失嚴重:由于工作面揭露的F4斷層巖體厚度為1.7m,工作面采煤高度為3.5m,采用強行破巖法過斷層時采煤厚度為1.8m,而斷層上盤煤體下移,回采期間下方煤體隨工作面推移甩入采空區(qū)內(nèi),通過計算工作面強行破巖法過斷層時甩入采空區(qū)煤體達1.3×104t,造成工作面煤柱回采率低;同時增加了工作面破巖量,導致原煤中含矸石率高,增加了洗選負荷。
(3)圍巖破碎嚴重:采用強行破巖法過斷層,采用液壓支架進行頂板支護時,受斷層牽引影響,在過斷層前后20m范圍圍巖破碎嚴重,支架支護效果差,很容易出現(xiàn)頂板破碎、垮落現(xiàn)象,通過前期回采現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),工作面回采至470m 處時進入斷層應力區(qū),工作面進入斷層應力區(qū)后圍巖出現(xiàn)失穩(wěn)現(xiàn)象,主要表現(xiàn)在煤壁片幫,造成端面距加大,端面頂板支護不及時造成頂板破碎嚴重。
(4)回采效率低:由于工作面揭露的斷層巖體硬度高、厚度大,采用采煤機強行破巖時回采速度慢,通過前期回采現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),工作面進入斷層應力區(qū)后工作面回采速度不足3.2m/d,回采效率低。
為了提高工作面過斷層回采效率,減少采煤機破巖量,決定對工作面過斷層回采工藝進行優(yōu)化,采取俯斜回采工藝。
(1)8302工作面回采至465m處時開始采用俯斜回采工藝,工作面俯斜回采前需對工作面機道內(nèi)浮煤清理干凈,并調整工作面?zhèn)涡保_保工作面平直,同時將液壓支架移架到位,支架離煤壁最大距離不得大于0.3m。
(2)工作面支架移架到位后開始調整工作面回采角度,采煤機以15°俯角下山掘進,俯斜回采期間工作面頂、底板以同樣俯角變化,保證工作面回采高度為3.5m。
(3)工作面俯斜回采期間應控制采煤機截割深度,截割范圍控制在0.5m 范圍內(nèi),俯斜回風時每回采50m及時進行移架,防止工作面俯斜頂板空頂時間長出現(xiàn)頂板垮落事故。
(4)當工作面俯斜回采20m 后且揭露斷層上盤煤體頂?shù)装鍟r,再次調整采煤機回采角度以近水平回采,如圖1所示;工作面俯斜回采過程中應對斷層前后10m范圍內(nèi)圍巖加強支護。
圖1 8302工作面過F4斷層俯斜回采示意圖(單位:mm)
由于工作面俯斜回采時需預留斷層下盤頂煤,而工作面回采的煤層為9#~11#煤層合并煤層,煤層整體穩(wěn)定性差,易破碎,在留頂煤時很容易出現(xiàn)垮落;所以決定對俯斜段頂板采取“注漿+超前管棚”聯(lián)合支護技術
3.2.1 注漿加固
(1)由于工作面俯斜期間頂煤在構造應力、回采應力等幾種應力作用下很容易出現(xiàn)垮落,所以需對仰斜段頂板采取注漿加固,注漿孔布置在煤壁上距頂板間距為0.6m。
(2)工作面俯斜期間采用手持式鉆機對俯斜頂板施工注漿鉆孔,每排布置三個注漿孔,孔間距為2.0m,鉆孔深度為5.0m,直徑為45mm,鉆孔布置仰角為50°。
(3)注漿鉆孔施工完后對鉆孔內(nèi)安裝注漿花管并在孔口處采用膨脹水泥對花管進行固定,注漿花管長度為2.5m,采用無縫鋼管焊制而成,管直徑為42mm,花管四周均勻布置注漿小孔。
(4)在注漿花管端頭安裝閥門并連接注漿軟管以及注漿泵,注漿采用馬麗散與催化劑混合的有機化學材料,注漿壓力為3.0MPa,注漿2h 后工作面方可繼續(xù)回采,工作面每推進3.0m施工一排注漿孔。
3.2.2 超前管棚支護
工作面俯斜回采期間頂板出現(xiàn)嚴重超前破壞,而原支架在俯斜段支護效果差,無法實現(xiàn)超前支護作用,所以決定對俯斜段頂板采取超前管棚支護。
(1)超前管棚支護體采用無縫鋼管焊制而成的,支護體為中空狀,長度為2.0m,直徑為30mm,管棚支護體一端為實芯銷尖狀,主要用于插入巖體內(nèi)。
(2)工作面俯斜回采時對頂板施工一排超前管棚支護鉆孔,鉆孔深度為1.8m,直徑為32mm,鉆孔布置間距為1.0m,鉆孔布置俯角為15°。
(3)超前管棚支護鉆孔施工完后對鉆孔內(nèi)安裝支護體,并在端頭處采用錨桿進行固定,如圖2所示;若圍巖破碎管棚安裝后出現(xiàn)松動時可對管棚支護體進行錨固。
圖2 8302工作面過斷層區(qū)頂支護示意圖(單位:mm)
宏大礦業(yè)公司雪坪煤礦8302工作面在過F4斷層期間通過合理優(yōu)化回采工藝,并在過斷層期間頂板采取聯(lián)合支護技術后,通過實際應用效果來看,取得了顯著應用成效:
(1)采取俯斜回采工藝后,工作面減少了破巖量,提高了工作面回采率,通過計算發(fā)現(xiàn),與傳統(tǒng)強行破巖法相比,回采工藝優(yōu)化后工作面可增加煤柱回采量達1.27×104t。
(2)對俯斜段頂板采取注漿、超前管棚聯(lián)合支護后,提高了俯斜段頂板整體穩(wěn)定性,防止了因采動及斷層影響出現(xiàn)頂板垮落事故,提高了俯斜段支架支護強度。