叢 宇
(大慶油田責任有限公司采氣分公司〈儲氣庫分公司〉,黑龍江大慶 163000)
平臺化鉆井技術是大慶油田深層氣開發(fā)史上首次實施的平臺鉆井新模式,該模式應用在大慶深層區(qū)塊,設計井深均超過4000m,井口間距僅10m,該區(qū)塊目的層為火山巖,具有儲層埋藏深、溫度高、CO2含量高的特征,且天然裂縫較發(fā)育,區(qū)塊內(nèi)曾有4口井發(fā)生過井漏事故,鉆井施工風險較高。
(1)目的層巖性對鉆頭及鉆具磨損較為嚴重,單只鉆頭行程進尺較少,鉆速較慢,需要鉆頭鉆具的適配性提高;
(2)目的層的束層滲透性較好,成裂縫發(fā)育,鉆至相應地層易發(fā)生井漏;
(3)兩口水平井的井口距離相對較近,存在直井段段井眼軌跡碰撞的風險,井眼軌跡控制存在相應難度;
(4)水平井水平段較長,井壁穩(wěn)定性需要維護,需要優(yōu)選鉆井液體系,保證攜巖效果及較強的封堵性,起到保護儲層的效果。
為了更有效地發(fā)揮平臺鉆井的優(yōu)勢,大慶油田深層氣田需采用平臺化鉆井模式進行鉆井,分析采用平臺鉆井模式的可行性,充分發(fā)揮平臺鉆井的優(yōu)勢。
該區(qū)塊儲量需多井眼施工,且儲層存在分布較密的情況,采用平臺鉆井技術可以有效提高該區(qū)塊產(chǎn)能開發(fā)潛能;該區(qū)塊構造位于斷陷斜坡帶中部,為典型的鼻狀構造。產(chǎn)氣層段主要為火山巖地層。設計井油層已注水開發(fā),地層壓力發(fā)生了變化;且目的層位發(fā)育較為明顯,設計提示鉆遇至該地層要注意放噴防漏。
平臺化鉆井施工可以有效地減少鉆前準備工作,同時可以減少單井施工中重復性的征地、平整場地及鋪路等復雜的鉆前工程;可以提前同時開展鉆前水井放壓,滿足兩口水平井的鉆井地質(zhì)要求;節(jié)省鉆前搬家及相應的等停時間,相關數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 XX區(qū)塊平臺井鉆前工作分析表
平臺井鉆井施工通過已經(jīng)掌握該區(qū)塊地層地質(zhì)等相關資料,以及鄰井的相關資料如表2所示。
表2 鄰井鉆遇地層相關資料
區(qū)塊內(nèi)勘探井試氣CO2含量為25.5%,存在CO2含量較高的風險,應注意管柱防腐;地層傾角較大,注意軌跡控制;鄰井鉆探在鉆進過程中均發(fā)生不同程度的井漏;裂縫定量參數(shù):綜合分析火山巖裂縫比較發(fā)育。通過已鉆的鄰井資料可以有效預防井漏、軌跡控制等情況,能夠有效地減少該區(qū)塊鉆井的風險性。
通過鄰井實鉆井徑曲線及實鉆數(shù)據(jù)分析,該平臺井區(qū)塊已注水開發(fā),并存在異常高壓,需要防油水侵,X2 段和X3 段鉆遇斷層,注意防漏,而且該區(qū)塊普遍發(fā)育底水,提示施工過程中存在一定的出水風險,本次調(diào)整靶點上提規(guī)避相應風險,由于目的層面上提,對應目的層段存在鉆遇差氣層風險,同時附近鄰井區(qū)試氣CO2含量為25.5%,由于儲層內(nèi)部連通性復雜,距鄰井區(qū)較近,存在CO2含量較高的風險,應注意管柱防腐。同時目的地層傾角較大,注意軌跡控制,鄰井測井曲線顯示上部地層易坍塌,防塌,鄰井鉆探目的層均發(fā)生不同程度的井漏,注意防漏,在保障井壁穩(wěn)定性和井身質(zhì)量研究的基礎上,根據(jù)井型和完鉆井深,來滿足裸眼大位移井的安全鉆進需求。
根據(jù)情況優(yōu)選的情況如下:
(1)確定平臺井各開次的套管下深深度,兩口水平井均采用尾管回接的方式完井,且水泥返深要求表層套管、技術套管、生產(chǎn)套管的水泥漿均要返至地面;
(2)根據(jù)鄰井數(shù)據(jù)分析,設計井采用三層套管井身結構,表層套管下至XX 組,封固含水層。由鄰井井徑測井曲線可知XX 段上部地層坍塌嚴重,技術套管下至XX段底部以下115m;
(3)綜合考慮井眼軌道光滑、無曲率突變、造斜率滿足施工要求、地面情況等因素,通過調(diào)整造斜點、造斜率和軌道設計模型,優(yōu)化了設計軌道。
平臺井井間距較小,存在防碰風險,直井段鉆進過程中更是較為突出,且影響井眼碰撞的原因如下:
(1)目前直井段工程施工不能滿足直井段垂直吊打,主要因素為地層不均一;
(2)目前二開鉆井儀器測量精度也存在偏差,給工程測量存在不穩(wěn)定的因素。
所以做好水平井直井段防碰措施,保證施工質(zhì)量,平臺井鉆井施工需要按照以下注意事項:
鉆井順序須按照平臺井的施工原則即采用造斜點先淺后深、先大斜度大位移的原則,按照此原則選擇區(qū)塊井位開鉆順序,同時要求井隊做好短起下,保證井眼質(zhì)量,同時按照鉆井工程設計做好復測工作,保障井斜方位等鉆井參數(shù)符合設計要求,達到防碰控斜提速的效果,實現(xiàn)地質(zhì)目的。
井眼軌跡的控制主要依靠鉆具組合和鉆井參數(shù)的控制調(diào)控的方式來實現(xiàn),軌跡控制及鉆井相關參數(shù)要嚴格按照鉆井施工設計要求,同時通過錄井儀器軟件實時控制井眼軌跡的情況,及時進行調(diào)整參數(shù),使實鉆井眼軌跡接近設計井眼軌跡。
在鉆井施工過程中要求鉆井施工隊伍對直井段、造斜段和水平段三個階段的控制做到位,即直井段要求井斜接近0,以確保造斜點以上井段過多產(chǎn)生位移,所以靈活選擇鉆具組合,優(yōu)化鉆井參數(shù),確保XX 井的井身質(zhì)量得到了較好的提高。
直井段優(yōu)選控斜鉆具的同時,增加清砂螺扶,主要技術核心是通過清砂螺扶來保障井壁質(zhì)量,根據(jù)調(diào)整更有利于防斜打快,同時配合MWD 在直井段的應用,能夠隨時控制和調(diào)整井斜與方位。具有防斜能力強、可精準控制高效等優(yōu)點。
三開造斜段應用符合鉆具結構,通過應用LWD 來縮短鉆具與鉆頭之間的距離,能夠有效地減少定向進尺,并減少起下鉆換鉆具的次數(shù),提高施工效率,有效地縮短了施工工期。
三開水平段鉆進過程中的核心技術主要是要更好的穩(wěn)斜,通過螺桿+扶正器+LWD的鉆具組合來實現(xiàn)穩(wěn)斜鉆進的效果,通過優(yōu)化扶正器的相應位置,使得該鉆具組合具有穩(wěn)斜能力強、復合鉆進效果好的特點,能夠有效減少定向的調(diào)整次數(shù),提高三開水平段的鉆進的施工效率。
具體鉆具組合如表3所示。
表3 XX井鉆具組合應用效果
該平臺井通過鉆具組合的優(yōu)化控制的井斜及全角變化率,均符合設計要求,直井段的造斜率為0.41,二開井斜角為0.71°遠低于設計要求的4.5,其中水平位移一開要求是15m,二開水平位移為60m,實鉆過程中水平位移分別達到了0.45m、16.49m,取得了防碰控斜的效果,對井筒質(zhì)量的提升起到了較好的效果。具體情況如表4所示。
表4 平臺井取得的效果
該平臺井一開二開采用水基鉆井液,針對該區(qū)塊的地質(zhì)條件,以及施工作業(yè)要求,鉆井三開采用油包水鉆井液體系,油基鉆井液的優(yōu)勢有:
(1)針對區(qū)塊目的泥巖、頁巖抑制和防塌性強,巖屑清晰分明的特點,油基鉆井液可以有效的控制;
(2)有利于井身結構優(yōu)化,降低固井和鉆井費用;
(3)潤滑效果強于水基鉆井液,同時起下鉆可以減少阻力,降低卡鉆的風險,同時鉆進復雜井井下故障少,機械和綜合效率比較高;
(4)油基鉆井液儲層傷害小,對油氣井產(chǎn)能影響小,對管材和鉆具盈余的損壞有所減少;
(5)同時可反復利用率較高,降低鉆井液成本和資源消耗。
通過選用的油基泥漿的技術優(yōu)勢,在平臺井鉆進過程中,連續(xù)的三開井作業(yè)使得油基泥漿重復利用率達到60%,累計產(chǎn)生200 余立方米廢棄泥漿,減少安全環(huán)保風險。
鉆井過程中均發(fā)生漏失,實鉆結果表明XX組地層裂縫發(fā)育,地層中存在能使鉆井液流動的漏失通道,容易發(fā)生漏失,該平臺井在油基體系泥漿的使用過程中,對井壁穩(wěn)定性有所提升,鉆至該井段上部地層時及時加入隨鉆堵漏劑,預防漏失,做好氣侵和溢流顯示檢測。
3.4.1 區(qū)塊固井難度分析
該區(qū)塊地層傾斜角角度較大等原因會導致套管在下入的過程當中,套管與井壁的摩擦阻力會增加,對套管的磨損及井壁的情況都會造成影響,容易造成井下復雜情況,導致固井效果不佳,增加施工難度;同時水平井井筒的內(nèi)部受力較為復雜,會造成套管不集中的現(xiàn)象,扶正器的扶正作用及位置需要進行較好的分配,且套管的受力點難以預估,影響最后的頂替效果,容易造成固井質(zhì)量無法達到設計要求;巖屑床的形成也對固井質(zhì)量造成的影響較大,前期需要進行三次通井,對遇卡井段進行劃眼處理,對巖屑床進行徹底的清理,減少影響因素。
3.4.2 措施及應用效果
針對上述情況在平臺井施工過程中,按照施工設計要求,做好固井作業(yè)前的井眼準備工作,按照設計要求做好三次通井過程,可以有效地提高固井質(zhì)量和成功率,井眼的順暢能夠保障管串的正常下入及順利下入到指定位置;按照設計要求,對平臺井管串進行軟件模擬設計,對管串的結構進行優(yōu)化,確保扶正器的位置和使用數(shù)量,保障管串的最優(yōu)方案下入。
根據(jù)三口井完鉆資料顯示分析,平臺井表層套管下至XX組層位,封固含水層。由鄰井井徑測井曲線可知上部地層坍塌嚴重,技術套管下至層段底部以下135m,臨井資料顯示鉆井過程中均發(fā)生了漏失,故兩口平臺井采用了回接方式固井完井。
平臺井的儲層壓力為36.54MPa,CO2含量占1.26%,CO2分壓為0.46MPa,屬于嚴重腐蝕范疇。因此生產(chǎn)套管在靶點前20m至井口壁厚9.17mm防腐套管,采用氣密扣;井底至靶點前20m 采用鋼級P110、壁厚9.17mm 套管,采用氣密扣;氣密扣套管應逐根進行氣密封檢測,固井采用防腐防竄抗高溫膠乳水泥漿,同時現(xiàn)場采用多級隔離沖洗液以及自愈合水泥漿的利用,有效地提高了固井質(zhì)量和滿足后期壓裂需求。
同時加強過程管控,要求施工組織人員及現(xiàn)場服務人員對現(xiàn)場情況進行管控,設備設施和裝備工具是否配套,施工設計是否滿足現(xiàn)場要求,工具是否配套,施工設計是否滿足需求,套管和工具入井前合格證等相關進行監(jiān)督檢查,固井材料與水泥漿體系是否滿足設計要求。
3.5.1 節(jié)約鉆前準備周期
(1)減少單井施工征地的周期約30d;同時區(qū)塊環(huán)評無需重復開展,節(jié)約環(huán)評等待周期4個月左右時間;
(2)減少單井搬家及等停周期,鉆臺平移到開鉆準備只需3d時間;
(3)減少注水井重復鉆關及放壓周期。
3.5.2 鉆進周期控制
三開全部采用PDC 非平面齒鉆頭配合螺桿和LWD 儀器,單只鉆頭完成造斜段78.83%的進尺,單只鉆頭進尺503m,三開平均鉆速3.48m/h;鉆井參數(shù)選擇鉆壓達80~140kN,最高轉(zhuǎn)數(shù)110r/min,排量34L/s,平臺井單只鉆頭三開最高進尺503m,機械鉆速平均為3.56m/h,根據(jù)實鉆數(shù)據(jù)分析及實鉆參數(shù)PDC 鉆頭更符合該區(qū)塊井的鉆頭選型。
由于平臺井二開直井段相距較近,在鉆井過程中采用測井數(shù)據(jù)共享,僅對XX-平3井進行套前測井,其中測井項目包括井徑、井斜方位、自然電位、自然伽馬、雙側向,測量井段為表層套管底部一開二開完鉆井深,采用高分辨率聲波,測量井段為二開完鉆井深,通過減少一次二開測井工序,壓縮二開完井周期。
(1)有利于地面與鉆井同期開展設計工作;
(2)井場設施的投入減少,減少井場共用設備,數(shù)字化監(jiān)控等設備設施,有利于井場設計優(yōu)化;
(3)便于井站后期的生產(chǎn)管理;
(4)有利于減少井場征地面積及優(yōu)化布局,兩口平臺井共用一個井場,并且井場減少一個放空池設計,可節(jié)省征地面積1500余平方米。
平臺化鉆井模式的應用有效縮短鉆機搬家安裝周期近10d,提高三開油基鉆井液重復利用率近60%,完井周期提速了52%,取得了較好的效果:
(1)繼續(xù)開展三開油基鉆井液體系模式,深入研究體系對井身質(zhì)量的提升及完井固井效果的影響;
(2)平臺井采用裸眼分段壓裂方式完井,完井作業(yè)時需打撈可取橋塞作業(yè),由于井口距離較近,需反復平移鉆機作業(yè),才能實現(xiàn)打撈及安裝采氣樹施工,建議下步平臺井優(yōu)化井口安全距離,滿足原鉆機撈塞施工需求;
(3)深入研究平臺化+一體化鉆井模式的研究,達到縮周期、降成本的要求;
(4)繼續(xù)研究廢棄油基泥漿鉆井液處理體系,達到安全環(huán)保要求。