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        運用QC方法提高水廠出廠水檢驗合格率

        2023-09-21 03:48:40安呈泰
        關(guān)鍵詞:合格率效率效果

        安呈泰

        山東建筑大學(xué)設(shè)計集團有限公司 山東 濟南 250013

        鄒平市某鎮(zhèn)自來水廠設(shè)計日供水量5000m3/d,供應(yīng)鎮(zhèn)上居民的生活用水。現(xiàn)有處理工藝較簡單,抗沖擊負(fù)荷能力較差。近半年出水品質(zhì)不穩(wěn)定,出廠水無法達(dá)到《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》CJ/T206-2005中水質(zhì)檢驗項目合格率要求,急需改善出水品質(zhì),提高用戶對飲水的滿意度。

        圖1 水廠流程示意圖

        依據(jù)《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》CJ/T206-2005中水質(zhì)檢驗項目合格率要求,水樣檢驗項目出廠水日檢9項指標(biāo)合格率均應(yīng)不小于95%。業(yè)主反映,目前水廠出水指標(biāo)檢測合格率小于95%。因此成立了QC專題研究小組,結(jié)合現(xiàn)場實際情況。組織開展了本次活動,旨在解決水廠的出水水質(zhì)問題。

        1 現(xiàn)狀調(diào)查

        1.1 主要方向調(diào)查

        QC小組成員對近半年的出廠水日檢9項數(shù)據(jù)進(jìn)行分類調(diào)查整理,按照《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》CJ/T206-2005中水質(zhì)檢驗項目合格率要求進(jìn)行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)COD檢測不合格占所有檢測不合格數(shù)量的比例高達(dá)86.36%。進(jìn)一步計算得到出廠水的COD檢測合格率僅為71.5%。故“出廠水COD超標(biāo)”為本次課題分析的主要方向。因此將“出廠水COD超標(biāo)”這一質(zhì)量問題進(jìn)一步分析,以明確問題癥結(jié)所在。

        1.2 問題癥結(jié)調(diào)查

        QC小組對出廠水日檢COD數(shù)據(jù)繼續(xù)整理,并結(jié)合進(jìn)水水質(zhì)、操作使用記錄等資料進(jìn)一步分析,得到工藝流程不完善、原水雜質(zhì)含量超標(biāo)、水溫過低、檢測儀器遭受污染、記錄數(shù)據(jù)有誤共五條原因,均會造成出廠水化學(xué)需氧量超標(biāo)。具體統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表1??芍肮に嚵鞒滩煌晟啤边@一項累計頻率達(dá)到78.95%,為關(guān)鍵少數(shù)項,是出廠水COD超標(biāo)的癥結(jié)。

        表1 COD檢測不合格問題頻數(shù)統(tǒng)計表

        1.3 設(shè)定目標(biāo)

        目前水廠凈水處理技術(shù)較為發(fā)達(dá),臭氧活性炭、超濾、納濾等工藝均能實現(xiàn)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749中COD含量不大于3 mg/L這一目標(biāo),從而提高指標(biāo)檢測合格率[1]。調(diào)查鄒平市和周邊縣市的水廠出水情況,得知同行業(yè)水廠出水COD檢測合格率可達(dá)到98%-100%。QC小組的水廠設(shè)備、環(huán)境、人員條件都沒有缺陷,也應(yīng)達(dá)到這一水平。因此,設(shè)定目標(biāo)為實現(xiàn)出廠水COD檢測合格率達(dá)到98%。

        2 原因分析及要因確認(rèn)

        2.1 原因分析

        為了準(zhǔn)確找出問題所在,QC小組成員召開會議,運用頭腦風(fēng)暴法對“工藝流程不完善”這一癥結(jié)展開分析討論,制定出魚刺圖,尋找到砂濾池效率低下、絮凝沉淀處理效果差、控制系統(tǒng)效果不好等10條末端因素。

        2.2 要因確認(rèn)

        根據(jù)魚刺圖和找出的13條末端原因,QC小組對造成“工藝流程不完善”的末端原因,進(jìn)行了對問題癥結(jié)影響程度的分析,并逐一確認(rèn)。

        2.2.1 絮凝沉淀處理效果差

        確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):絮凝沉淀池是否正常運行,去除COD效率是否達(dá)到行業(yè)水平。

        確認(rèn)過程:對絮凝沉淀池各組成部分和運行情況進(jìn)行檢查驗證,確認(rèn)絮凝沉淀池?zé)o功能性缺陷,可正常運行。進(jìn)一步進(jìn)行出水COD檢測,確認(rèn)絮凝沉淀池的處理效率。

        確認(rèn)結(jié)果:水廠絮凝沉淀池?zé)o功能性缺陷,對COD的去除效率為23.78-38.45%,與行業(yè)內(nèi)絮凝沉淀池COD去除效率(20-35%)基本相同[2]??膳袛嘈跄恋硖幚硇Ч顚栴}癥結(jié)影響程度較小,該因素為非要因。

        2.2.2 砂濾池效率低下

        確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):砂濾池是否正常運行,去除COD效率是否達(dá)到行業(yè)水平。

        確認(rèn)過程:對砂濾池各組成部分和運行情況進(jìn)行檢查驗證,確認(rèn)砂濾池?zé)o功能性缺陷,可正常運行。進(jìn)一步進(jìn)行出水COD檢測,確認(rèn)砂濾池的處理效率。

        確認(rèn)結(jié)果:水廠砂濾池?zé)o功能性缺陷,但對COD的去除效率為22.59-36.53%,低于行業(yè)內(nèi)絮凝沉淀池COD去除效率(30-50%)[3]。可判斷砂濾池效率低下對問題癥結(jié)影響程度較大,該因素為要因。

        2.2.3 控制系統(tǒng)效果不好

        確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):是否能實現(xiàn)全面高效的自動化控制。

        確認(rèn)過程:QC小組對水廠的控制系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)查。發(fā)現(xiàn)水廠缺乏先進(jìn)的自動控制系統(tǒng),原有初級自控系統(tǒng)部分控制器型號已屬于淘汰產(chǎn)品?,F(xiàn)有的藥劑投加系統(tǒng)陳舊落后,絮凝劑和消毒劑需要人工調(diào)試操作,精度低,調(diào)節(jié)性、可控性較差。

        確認(rèn)結(jié)果:現(xiàn)有的初級自控系統(tǒng)運行狀態(tài)極不穩(wěn)定。加藥系統(tǒng)基本依靠人工調(diào)試操作加藥,投加藥劑無法及時根據(jù)水質(zhì)變化進(jìn)行計量調(diào)節(jié),對水處理效果的影響極大。因此可判斷控制系統(tǒng)效果不好對問題癥結(jié)影響程度較大。該因素為要因。

        2.2.4 無定期養(yǎng)護措施

        確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):是否有完整的定期養(yǎng)護措施。

        確認(rèn)過程:對水廠的日常保養(yǎng)維護情況進(jìn)行調(diào)查,結(jié)果顯示水廠有完善的保養(yǎng)維護制度,周檢、月檢、季檢記錄齊全。設(shè)備廠家每年提供電話指導(dǎo)或上門維護服務(wù)。

        確認(rèn)結(jié)果:水廠保養(yǎng)維護制度完善,不存在缺少養(yǎng)護的現(xiàn)象,該因素為非要因。

        2.2.5 操作方法有誤

        確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):系統(tǒng)操作流程是否標(biāo)準(zhǔn),工藝運行操作是否準(zhǔn)確。

        確認(rèn)過程:對水廠的操作規(guī)程展開調(diào)查。結(jié)果顯示水廠系統(tǒng)操作使用手冊和操作規(guī)程說明書齊全。考察水廠操作人員對系統(tǒng)操作的熟悉程度,正確率均在90%以上。

        確認(rèn)結(jié)果:各類文件齊全,工作人員操作熟練,該因素為非要因。

        2.2.6 藥品投加量不合理

        確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):絮凝沉淀池運行時取樣進(jìn)行最佳加藥量實驗

        確認(rèn)過程:進(jìn)行燒杯實驗確定最佳投藥量,結(jié)果顯示混凝劑最佳投加量為14mg/L。目前絮凝沉淀池加藥量為15mg/L,與試驗結(jié)果基本相同。

        確認(rèn)結(jié)果:燒杯實驗投加量和實際投加量數(shù)值接近,該因素為非要因。

        2.2.7 藥品質(zhì)量有問題

        確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):藥品質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)。

        確認(rèn)過程:對水廠現(xiàn)有混凝劑進(jìn)行檢查,結(jié)果顯示生產(chǎn)廠家具備合格的藥品許可證。水廠購置藥品時,每一批藥都要進(jìn)行入廠檢驗。

        確認(rèn)結(jié)果:混凝劑質(zhì)量合格,該因素為非要因。

        2.2.8 藥品不適合

        確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):水廠選用的絮凝劑和消毒劑是否合理。

        確認(rèn)過程:水廠使用聚合氯化鋁作為混凝劑,使用二氧化氯作為消毒劑。此兩種藥劑均為常用藥劑,效果較好[4-5],能夠滿足水廠工藝處理的水質(zhì)要求。

        確認(rèn)結(jié)果:兩種藥劑均為水廠給水處理中的常用藥劑,效果較好,該因素為非要因。

        2.2.9 工作人員技術(shù)不過關(guān)

        確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):主要操作人員是否經(jīng)驗豐富,具備職業(yè)技能鑒定證書。

        確認(rèn)過程:水廠主要操作人員工作年限均大于3年,有豐富的本崗位工作經(jīng)驗,且取得相應(yīng)的職業(yè)技能鑒定證書。

        確認(rèn)結(jié)果:水廠工作人員工作經(jīng)驗豐富,該因素為非要因。

        2.2.10 工作人員責(zé)任心不強

        確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):各類巡檢、水質(zhì)檢測記錄是否齊全。

        確認(rèn)過程:查看整理了近三年水廠的各類巡檢記錄、水質(zhì)檢驗記錄等文件,發(fā)現(xiàn)各項記錄記錄詳細(xì),數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

        確認(rèn)結(jié)果:水廠工作人員工作責(zé)任心較強,巡檢記錄齊全,該因素為非要因。

        3 制定對策

        根據(jù)得到的主要原因,QC小組提出多個對策方案進(jìn)行評價,并依此制定對策,如表2所示。并根據(jù)選定的對策制定相應(yīng)的對策實施計劃,如表3所示。

        表2 對策分析評價表

        表3 對策表

        4 對策實施

        根據(jù)所制定的對策,嚴(yán)格按照計劃對兩條主要原因進(jìn)行改進(jìn),落實到QC小組每個人。改進(jìn)過程中嚴(yán)格控制進(jìn)度節(jié)點,定期檢查實施效果。

        4.1 要因一實施措施

        針對“砂濾池效率低下”這一要因,提出三條對策實施措施。

        措施一:制定最佳工藝方案。召開會議討論過濾單元增加活性炭裝置的最佳技術(shù),確認(rèn)選用新建活性炭吸附罐的技術(shù)方案。措施二:繪制施工圖。組織設(shè)計人員完成活性炭吸附罐施工圖設(shè)計,圖紙經(jīng)校對審核無誤后提交業(yè)主,進(jìn)行下一步的設(shè)備采購和安裝施工。罐體放置在新建的活性炭吸附罐廠房內(nèi)。分兩組運行,每組2個吸附罐串聯(lián)運行。設(shè)計流量:Qmax=5000x1.10=5500m3/d=229.2m3/h(流量系數(shù)1.10)。措施三:建設(shè)安裝活性炭吸附罐。建設(shè)單位進(jìn)行招標(biāo),購置活性炭吸附罐。水廠組織施工,廠家負(fù)責(zé)指導(dǎo)安裝。安裝完成后由廠家進(jìn)行試水調(diào)試,培訓(xùn)并指導(dǎo)水廠工作人員進(jìn)行設(shè)備的操作和日常維護。QC小組成員參與項目的試水調(diào)試和培訓(xùn)指導(dǎo)過程。

        4.2 要因二實施措施

        針對“控制系統(tǒng)效果不好”這一要因,提出三條對策實施措施。

        措施一:制定最佳工藝方案。討論并確認(rèn)采用基于可編程邏輯控制器(PLC)組成的計算機自動控制系統(tǒng),借助上位機的編程來實現(xiàn)對水廠各單元的自動控制,對水廠水質(zhì)實時性和精確性監(jiān)控[6]。

        措施二:繪制施工圖。組織設(shè)計人員,完成自控系統(tǒng)和加藥系統(tǒng)的設(shè)計,圖紙經(jīng)校對審核無誤后提交業(yè)主,進(jìn)行下一步的設(shè)備采購和安裝施工。

        措施三:配置自控系統(tǒng)和加藥系統(tǒng)。建設(shè)單位進(jìn)行招標(biāo),購置自控系統(tǒng)和加藥系統(tǒng)。

        4.3 實施效果檢查

        QC小組成員在試水調(diào)試期間對水廠出水COD濃度進(jìn)行了監(jiān)測,一天兩次,共7天。結(jié)果顯示,水廠出水COD均小于3mg/L,COD指標(biāo)檢測合格率為100%,達(dá)到預(yù)期的效果。

        5 效果檢查及鞏固措施

        5.1 效果檢查

        QC小組收集了水廠改造后兩個月內(nèi)水廠各工藝單元出水COD濃度。記錄顯示,水廠配置活性炭過濾罐和自控系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)后運行穩(wěn)定,水廠出水COD均小于3mg/L,COD指標(biāo)檢測合格率為100%,成功達(dá)成課題目標(biāo)。

        5.2 鞏固措施

        為了鞏固本次活動效果。QC小組將活動成果整理歸檔,總結(jié)并編制《水廠砂濾池改造標(biāo)準(zhǔn)流程指導(dǎo)書》,在集團中推廣應(yīng)用。同時小組決定繼續(xù)開展 QC 活動,并針對今后設(shè)計工作中可能出現(xiàn)的問題,決定下一個課題選擇“降低自來水廠混凝劑藥耗量”。

        6 結(jié)語

        QC小組按照PDCA循環(huán),持續(xù)質(zhì)量改進(jìn),有效的提高了出廠水化學(xué)需氧量合格率,同時也使得水廠各工藝單元得到了優(yōu)化,效率得到了提高。本次課題保障了農(nóng)村居民的飲水安全,對提高人民的衛(wèi)生水平、提高居民的身體健康有著重要的意義。

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