劉曉營
(天津渤化化工發(fā)展有限公司,天津300450)
天津渤化化工發(fā)展有限公司(以下簡稱“渤化發(fā)展”)目前已建成180 萬t/a 甲醇制烯烴、20 萬t/a 環(huán)氧丙烷聯(lián)產(chǎn)45 萬t/a 苯乙烯單體(共氧化法)、60 萬t/a離子膜燒堿、80 萬t/a 聚氯乙烯、30 萬t/a 聚丙烯、10 萬t/a 雙氧水,同時配套建設(shè)公用工程、碼頭罐區(qū)等輔助設(shè)施,形成集中集約、安全環(huán)保、綠色低碳及智慧化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)。 二期工程的生產(chǎn)裝置規(guī)劃有30 萬t/a 離子膜燒堿、40 萬t/aVCM、40 萬t/a 聚氯乙烯裝置。 一次鹽水工藝采用化鹽池+有預(yù)處理器的有機膜過濾工藝,一次鹽水在搬遷過程中,根據(jù)老廠的運行經(jīng)驗,進行了有針對性的專項提升。
原鹽進入化鹽池制得飽和粗鹽水, 經(jīng)一次鹽水單元精制得一次精鹽水。 一次精鹽水經(jīng)樹脂塔系統(tǒng)制得二次精鹽水,進入離子膜電解槽電解生成氫氣、氯氣、氫氧化鈉;氫氣送入氫氣處理系統(tǒng),壓縮后送至下游系統(tǒng);氯氣送入氯氣處理系統(tǒng),壓縮后送至下游系統(tǒng),一部分液化為液氯,包裝后出售;燒堿經(jīng)蒸發(fā)濃縮后送至罐區(qū)。 氯氣與氫氣反應(yīng)生成氯化氫,氯化氫用水吸收后生成鹽酸。氯氣與燒堿反應(yīng)生成次氯酸鈉,一部分送至酸堿罐區(qū)出售,一部分供裝置內(nèi)使用。產(chǎn)生的廢氯氣用燒堿吸收,防止廢氯氣污染環(huán)境。
來自離子膜電解的淡鹽水、 一部分脫氯淡鹽水進入除硝系統(tǒng)去除硫酸根后淡鹽水、 板框壓濾機的濾液、生產(chǎn)水、電解再生系統(tǒng)回收鹽水、氫氣處理冷凝水回收水、蒸發(fā)冷凝水,進入混合水儲罐混合后,進入配水加熱罐,經(jīng)蒸汽加熱到控制溫度,由化鹽池給料泵送入化鹽池,溶解原鹽后得到飽和粗鹽水。粗鹽水流入粗鹽水緩沖池,經(jīng)粗鹽水泵送入折流槽,在折流槽內(nèi)分別加入氫氧化鈉和次氯酸鈉, 用加壓泵將前反應(yīng)槽內(nèi)的粗鹽水送出, 在氣水混合器中與空氣混合后進入加壓溶氣罐再進入預(yù)處理器, 并在預(yù)處理器進口文丘里混合器加FeCl3,經(jīng)過預(yù)處理的鹽水進入后反應(yīng)槽,再加入碳酸鈉,鹽水中的鈣離子與碳酸鈉反應(yīng)形成碳酸鈣,鹽水自流進入中間槽,加入亞硫酸鈉溶液除去游離氯,用泵送入進液緩沖槽,自流進入膜過濾器進行過濾, 過濾精鹽水進入過濾精鹽水儲槽。
鹽泥池的鹽泥由鹽泥泵打入板框壓濾機進行一次壓濾。使固、液兩相分離,濾液回收化鹽,濾餅進入鹽泥洗滌槽,用生產(chǎn)水稀釋攪拌后,經(jīng)二次壓濾泵打入板框壓濾機進行二次壓濾,濾液回收化鹽,濾餅廢棄運走。
一次鹽水工藝流程圖見圖1
圖1 一次鹽水工藝流程框圖
(1)除菌藻類及其他有機物。采用加入次氯酸鈉的方法殺死鹽水中的菌藻類, 利用次氯酸鈉氧化性將腐殖酸等有機物分解成為小分子進行去除。
(2)除SO42-。 采用膜分離系統(tǒng)對淡鹽水進行處理,可以有效地從鹽水溶液單價陰離子(如Cl-)中分離出多價陰離子(如SO42-)。 在所有的濃氯化物的鹽溶液和濃硫酸鹽溶液中, 硫酸鹽對該層膜的排斥率很高(在98%以上),而氯化物對它的排斥率很低。由于氯化鈉溶液對該層膜的排斥力很小, 大部分進料鹽水通過膜滲透過去, 硫酸鹽被排斥且被分離出來,達到鹽水脫除SO42-的目的。
(3)除Ca2+。 加入適量的碳酸鈉溶液,與鹽水中的Ca2+進行反應(yīng),生成碳酸鈣沉淀,其反應(yīng)式如下:
為了將Ca2+除凈,碳酸鈉的加入量必須過量,過碳酸量控制在0.3~0.5 g/L。
(4)除Mg2+。 加入NaOH 溶液,與鹽水中的Mg2+反應(yīng),生成Mg(OH)2沉淀,其反應(yīng)式如下:
為了將Mg2+除凈, 精制劑NaOH 的加入量必須過量,過堿量控制在0.1~0.4 g/L。
(5)去除不溶性機械雜質(zhì)。由于工業(yè)原鹽中存在各種雜質(zhì),并隨化鹽過程進入鹽水中,不溶性機械雜質(zhì)在預(yù)處理器進行沉淀隨下排泥排出。
從原鹽溶解到提供合格的一次鹽水這一過程先后經(jīng)化鹽、前反應(yīng)、加壓溶氣、預(yù)處理器、后反應(yīng)、凱膜過濾等多個步驟共同完成。 為全面提升一次鹽水的質(zhì)量,利用搬遷機會進行全面升級,消除影響離子膜電解穩(wěn)定運行的鹽水因素, 渤化發(fā)展在總結(jié)吸收老廠區(qū)一次鹽水運行中經(jīng)驗的基礎(chǔ)上, 組織技術(shù)人員采用頭腦風(fēng)暴法對一次鹽水運行質(zhì)量不高的原因進行分析,并一一列在因果圖上。一次鹽水因果圖見圖2。 影響因素及后果見表1。
表1 影響因素及影響后果
圖2 一次鹽水因果圖
(1) 老廠區(qū)化鹽采用的是化鹽桶工藝, 間歇上鹽,每4 h 上鹽一次,生產(chǎn)負荷不同,上鹽量不同,在上鹽的過程中,原鹽中Mg2+/Ca2+集中析出,在上鹽過程中,加堿量增大,操作人員需要根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗進行堿量的調(diào)整,易出現(xiàn)過堿量的波動,一次鹽水運行質(zhì)量不高。
(2)原鹽質(zhì)量的不穩(wěn)定,由于鹽坨場地不足,無法存儲足量的調(diào)節(jié)鹽,在春秋季節(jié),鹽場扒新鹽的過程中,新鹽質(zhì)量不穩(wěn)定時期,新鹽與老鹽配比調(diào)節(jié)過程中無法周轉(zhuǎn),且間歇上鹽,上鹽過程中,原鹽配比量大,倒鹽上鹽費用增加,使原鹽配比調(diào)節(jié)實施比較困難,導(dǎo)致原鹽質(zhì)量波動,造成一次鹽水質(zhì)量出現(xiàn)波動。
(3)再生廢水間歇產(chǎn)生,產(chǎn)生的廢水沒有設(shè)置足夠體積的緩存罐進行調(diào)節(jié), 導(dǎo)致水平衡不充分,再生水不能均勻進入化鹽系統(tǒng),導(dǎo)致化鹽水流量不穩(wěn)定,需要根據(jù)一次鹽水罐的液位進行一次水補充調(diào)節(jié),在補充一次水和使用再生水的過程中,使化鹽水溫度波動,一次鹽水溫度出現(xiàn)波動,一次鹽水質(zhì)量降低,且易導(dǎo)致預(yù)處理器出口鹽水返渾,影響生產(chǎn)負荷。
(4)化鹽水pH 值波動。 樹脂塔再生廢水pH 控制不穩(wěn)定,由于樹脂塔再生廢水產(chǎn)生量大,現(xiàn)有緩存罐無法達到有效的酸堿平衡, 產(chǎn)生的酸性廢水和堿性廢水分時段打入鹽水,造成化鹽水pH 值波動,對一次鹽水的穩(wěn)定運行造成了很大的干擾, 操作人員需要根據(jù)化鹽罐出口的pH 頻繁調(diào)節(jié)加堿量,增大操作人員的操作難度,易造成預(yù)處理器出口鹽水返渾。
(5)自動化控制不足,助劑的加入、鹽水流量的控制、 加壓溶氣罐空氣的加入量、 化鹽水溫度的調(diào)節(jié)、下排泥等都需要人工進行調(diào)節(jié),尤其兩堿和三氯化鐵加入量的調(diào)整,在生產(chǎn)負荷和上鹽過程中需要及時調(diào)節(jié)來保證鹽水質(zhì)量的穩(wěn)定運行,自動化不足,導(dǎo)致操作人員的操作量加大, 易出現(xiàn)疲勞未及時調(diào)節(jié)的現(xiàn)象,且易出現(xiàn)操作失誤,導(dǎo)致一次鹽水質(zhì)量不高。
(6)鹽泥壓濾處理量不足,在排泥、浮泥過程中產(chǎn)生的泥漿不能被壓濾系統(tǒng)全部處理掉, 造成泥漿循環(huán)進入化鹽水系統(tǒng)重新進行化鹽循環(huán), 此部分泥漿無法在預(yù)處理器中與絮凝劑及空氣反應(yīng), 無法從浮泥部分浮出, 此部分泥漿只能在清液層中隨清液排出,導(dǎo)致預(yù)處理器出口返渾;當一次鹽水含堿量過高或過低時,循環(huán)鹽泥中的碳酸鈣、氫氧化鎂又會溶解, 造成鹽水系統(tǒng)中的鈣鎂超標, 預(yù)處理器出口返渾,影響一次鹽水質(zhì)量。
(7)在線檢測點位少,人工分析取樣工作量大,一次鹽水鈣鎂超標后無法及時發(fā)現(xiàn)處理。
(8)凱膜過濾器流通量不足,由于設(shè)備老化,凱膜過濾器在線量不足,設(shè)備頻繁檢修,影響正常的使用。
(9)預(yù)處理器等設(shè)備老化,斜板未做防腐,造成斜板穿孔,清液層與鹽泥層混合,造成鹽水質(zhì)量不高。
(10)前反應(yīng)槽攪拌設(shè)備設(shè)計不合理,在使用過程中損壞,未能及時檢修,導(dǎo)致反應(yīng)時間縮短,鹽水中的鎂與氫氧化鈉的反應(yīng)時間不夠, 影響預(yù)處理器出口鹽水質(zhì)量。
(11)凱膜過濾器使用時間久,自動控制損壞,未及時檢修,過濾器清洗需要手動操作,清洗質(zhì)量根據(jù)操作人員的經(jīng)驗不同而不同,清洗質(zhì)量無法保證。
(12)離子膜裝置在開停車過程中,淡鹽水含游離氯高,化鹽水儲罐緩存能力不足,含游離氯高的淡鹽水無法進行稀釋處理,直接進入生產(chǎn)系統(tǒng),造成設(shè)備腐蝕, 影響凱膜過濾器過濾膜及螯合樹脂塔樹脂的使用壽命。
(13)反應(yīng)時間短,鹽水經(jīng)過化鹽罐出口直接溢流進入前反應(yīng)槽, 進入前反應(yīng)槽后直接被加壓泵輸送至加壓溶氣罐,由于鹽水流量大,流通混合時間縮短,導(dǎo)致反應(yīng)時間及預(yù)處理時間縮減,造成預(yù)處理器出口鎂超標。
(14)冷凍脫硝運行異常,在檢修期間,鹽水系統(tǒng)硫酸根持續(xù)升高,指標最高達到20 g/L,硫酸根超標對一次鹽水影響較大,造成鹽水濃度降低,鹽水中的硫酸根與原鹽中帶入的Ca2+反應(yīng)生成硫酸鈣, 硫酸鈣在系統(tǒng)中沉積,堵塞設(shè)備及管道,一次鹽水質(zhì)量大大降低,一次鹽水經(jīng)過精制后,硫酸根無法再去除,進入離子膜,造成電解效率下降,氯氣含氧升高。
(15)調(diào)峰幅度大,為平衡生產(chǎn)和用電成本之間的關(guān)系,離子膜生產(chǎn)采用調(diào)峰運行,生產(chǎn)負荷在50~72 t/h 進行調(diào)整,造成化鹽水溫度、流量不穩(wěn)定,影響一次鹽水的高質(zhì)量運行。
(16)膜法除硝pH 不穩(wěn)定,除硝系統(tǒng)頻繁聯(lián)鎖。在生產(chǎn)負荷調(diào)峰過程中, 離子膜電解淡鹽水的pH值控制不能自動調(diào)節(jié),需要手工干預(yù),淡鹽水過堿量會出現(xiàn)波動情況,影響到除硝系統(tǒng)加酸的穩(wěn)定運行,加酸閥門調(diào)節(jié)幅度大, 導(dǎo)致系統(tǒng)pH 值超出控制范圍聯(lián)鎖停車。
(17)預(yù)處理器及凱膜過濾器未封閉,鹽水熱量損失大,鹽水溢流管易結(jié)晶,鹽水中SS 懸浮物高。
(18)排泥池尺寸比較小,排出的鹽泥需要及時打走,碳酸鈣和氫氧化鎂不能充分混合均勻,造成鹽泥壓濾濾餅質(zhì)量差,含水量高。
(1)為消除化鹽桶工藝,間歇上鹽帶來的弊端,嘗試將原工藝的兩個化鹽桶工藝設(shè)計為5 個地下化鹽池及2 個緩沖池工藝,調(diào)整上鹽的頻次,上鹽時保持原鹽露出化鹽水水面實現(xiàn)連續(xù)化鹽,原鹽中Mg2+/Ca2+穩(wěn)定析出,減少加堿流量的調(diào)節(jié)次數(shù),穩(wěn)定鹽水質(zhì)量。
(2)加強原鹽質(zhì)量的監(jiān)控,在春秋季節(jié),鹽場扒新鹽的過程中加大鹽場鹽的分析頻次, 嚴格進廠把關(guān),做到分類存放,合理儲存一定量的質(zhì)量好的原鹽調(diào)配使用,穩(wěn)定原鹽質(zhì)量;監(jiān)控化鹽池出口Mg2+/Ca2+比值,嚴格控制Mg2+/Ca2+<1,實現(xiàn)較好的沉降效果。粗鹽水中的碳酸鈣為結(jié)晶型沉淀,較易過濾,而氫氧化鎂為膠體絮狀物,呈穩(wěn)定分散狀,不易過濾;鹽水中Ca2+含量大于Mg2+,生成的氫氧化鎂可以較好地包裹住碳酸鈣晶體,沉降效果較好,實現(xiàn)較好的過濾效果。
(3)通過增加緩沖罐進行酸堿中和,加強樹脂塔再生廢水pH 值的管控, 在樹脂塔再生廢水輸送泵出口增加pH 計,嚴禁不合格廢水輸送至鹽水工序;對樹脂塔再生程序進行優(yōu)化, 再生廢水進行分級使用,控制再生廢水進入化鹽水的流量,保持穩(wěn)定連續(xù)輸送,減少波動。
(4)鹽水膜過濾器出口管線增加在線氫氧化鈉、碳酸鈉分析儀,增加在線濁度儀,可及時調(diào)整兩堿加入量,保證鹽水質(zhì)量。
(5)優(yōu)化鹽泥壓濾處理的能力,根據(jù)預(yù)處理器返渾期間的鹽泥量匹配鹽泥壓濾能力,增加混合罐,碳酸鈣和氫氧化鎂混合攪拌池,增加鹽泥洗滌裝置,提高了鹽泥壓濾的質(zhì)量和能力, 有效避免了鹽泥循環(huán)返回系統(tǒng)的情況。
(6)優(yōu)化除硝系統(tǒng)。老廠區(qū)鹽水除硝膜工藝控制pH 值7.0~10.5, 新廠區(qū)鹽水除硝膜工藝控制3.5~7.0。 增加淡鹽水高位槽、鹽酸高位槽,提高系統(tǒng)加酸穩(wěn)定性。 深冷換熱器由4 個列管換熱器改為1 個板式換熱器,板式換熱器為布萊恩專利設(shè)備,避免結(jié)鹽堵塞管路。增加除硝含氯聯(lián)鎖,淡鹽水含氯到達聯(lián)鎖值時切換到回收水池,除硝系統(tǒng)不停車。
(7)膜過濾器的智能清洗。 根據(jù)生產(chǎn)運行情況,根據(jù)一次精鹽水的透過量和運行壓力, 膜過濾器實現(xiàn)自動的在線隔離、酸洗、鹽水置換、過濾器并線等操作。 鹽水膜過濾器優(yōu)化更新, 采用大通量的膜組件,提升流量要求,并根據(jù)使用情況,定期對低流量的膜組件進行更換,膜過濾器出口增加了pH 計,設(shè)置聯(lián)鎖切換,鹽水質(zhì)量出現(xiàn)問題后,能夠第一時間不合格鹽水切換至化鹽水罐,避免并入系統(tǒng),造成鹽水事故。
(8)預(yù)處理器斜板等重要組件進行防腐,嚴格控制一次鹽水的游離氯, 減緩設(shè)備腐蝕及一次鹽水鐵含量超標。
(9)在前反應(yīng)槽之前增加折流槽,增加鹽水中鎂與氫氧化鈉的反應(yīng)時間,折流槽末端增設(shè)pH 計,監(jiān)控一次鹽水過堿量的情況, 并根據(jù)過堿量設(shè)置堿加入量的串級調(diào)節(jié),穩(wěn)定一次鹽水過堿量的控制指標,減少人為經(jīng)驗因素的干擾。
(10)嚴格控制反應(yīng)時間。 化鹽后的飽和粗鹽水按比例分別投加次氯酸鈉、碳酸鈉、氫氧化鈉等精制劑進前反應(yīng)槽攪拌,反應(yīng)時間控制在30 min;在進預(yù)處理器的同時,按比例投加鐵鹽預(yù)處理劑,攪拌、反應(yīng)時間控制在30 min。
(11)嚴格控制離子膜電解在開停車過程中淡鹽水含氯的情況,設(shè)置報警值,串級調(diào)節(jié)亞硫酸鈉的加入量,并增設(shè)含氯淡鹽水緩存罐,含氯超標時切出,加入藥劑單獨處理,合格后并入系統(tǒng)化鹽使用。
(12)嚴格控制鐵鹽預(yù)處理劑和預(yù)處理時間。 三氯化鐵是保證預(yù)處理效果的關(guān)鍵藥劑, 根據(jù)原鹽質(zhì)量的情況加入量應(yīng)控制在15~45 mg/L, 既能有效吸附天然有機物,又提高過濾能力。 提高精制效率。 為保證沉降分離實現(xiàn)最佳效果,預(yù)處理時間控制在30 min。
(13)通過改進工藝,采用成熟先進的設(shè)備提升硫酸根的去除能力,加強人員培訓(xùn),通過MES 系統(tǒng)給數(shù)據(jù)采集,嚴格趨勢管理,穩(wěn)定冷凍脫硝系統(tǒng)的運行,減少系統(tǒng)內(nèi)硫酸根富集的情況。
(14)為穩(wěn)定鹽水流量、鹽水溫度及鹽水濃度,合理優(yōu)化及取消調(diào)峰操作,避免生產(chǎn)負荷的波動。鹽水處理量增大,將會減少反應(yīng)、預(yù)處理等時間、導(dǎo)致反應(yīng)、預(yù)處理不徹底,影響精制效果,因此務(wù)必保持處理量基本穩(wěn)定。 提高鹽水溫度, 把溫度控制在60~70 ℃,使鹽水粘度和比重減小,使鹽泥形成較大顆粒,有利于過濾。減少負荷波動可以提高鹽水濃度的穩(wěn)定性, 避免鹽水濃度的變化引起過濾過程中鹽結(jié)晶析出,影響過濾能力和過濾膜的壽命。
(15)探索自動上鹽控制。通過智能化手段,掃描化鹽罐或化鹽池的鹽層高度, 智能平臺根據(jù)掃描結(jié)果,結(jié)合鹽庫的鹽堆放情況,根據(jù)生產(chǎn)負荷的運行情況,實現(xiàn)上鹽車的自動取鹽,實現(xiàn)無人化操作。
(16)鹽水精細化管理,采用智能MES 系統(tǒng),加強鹽水系統(tǒng)的工藝監(jiān)控,定時進行數(shù)據(jù)采集,優(yōu)化工藝控制報警, 減少鹽水系統(tǒng)的無效報警對生產(chǎn)系統(tǒng)的影響, 采用先進的在線儀表及聯(lián)鎖控制技術(shù)實現(xiàn)精準加入精制劑,實現(xiàn)工藝指標卡邊運行。
(17)智能APP 的應(yīng)用。 采用安全可靠的新型現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)及數(shù)字化基站,通過智能APP 實現(xiàn)設(shè)備健康診斷、安全運行管理、環(huán)保監(jiān)測、應(yīng)急處置、報警治理、回路整定、員工培訓(xùn)、巡檢定位等先進自動化應(yīng)用,助力企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化管理。
(18)結(jié)合廣角攝像機、熱成像攝像機、巡檢機器人、 實時在線儀表等智能設(shè)備的應(yīng)用, 結(jié)合智能算法、專家經(jīng)驗、行業(yè)運行數(shù)據(jù)庫和工藝原理等,實現(xiàn)生產(chǎn)裝置一鍵開停車、自動調(diào)整負荷、精準報警、異常處理、工藝指標優(yōu)化控制等,實現(xiàn)全流程的智能控制,最終實現(xiàn)黑屏運行,無人或少人巡檢工廠。
渤化發(fā)展在搬遷前針對老廠區(qū)在一次鹽水運行中的存在的問題, 提出了在搬遷改造中進行的針對性提升的措施, 在搬遷后, 結(jié)合智能工廠的優(yōu)化升級,采用一系列先進的控制及監(jiān)控手段,提升一次鹽水精細化管理的程度,減少了管理的盲區(qū),實現(xiàn)了一次鹽水運行質(zhì)量的大幅提升, 為離子膜電解的穩(wěn)定高質(zhì)量運行打下了堅實的基礎(chǔ)。