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        #2 汽輪機主汽門、調(diào)門異常擺動分析及處置

        2023-09-17 12:26:08王勝輝高振淵
        科技與創(chuàng)新 2023年17期
        關(guān)鍵詞:汽輪機故障

        王勝輝,高振淵

        (中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司化工分公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)

        中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司是國內(nèi)目前在運最大規(guī)模的煤制烯烴項目,項目于2016 年10 月試運行,熱力發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計有6 臺高壓煤粉鍋爐,配有總量為300 MW 的發(fā)電機組(#1 汽輪發(fā)電機組為30 MW 背壓機組、#2、#3 汽輪發(fā)電機組為135 MW 抽凝機組);公司裝置區(qū)正常工況運行時用電總負(fù)荷在330 MW 左右,其中#2、#3 汽輪發(fā)電機組共計發(fā)電量270 MW·h,#1 汽輪發(fā)電機組由于蒸汽不平衡暫無法運行,缺額電量從外電網(wǎng)吸取。

        中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司廠區(qū)所在烏審斷面處于電網(wǎng)供電的末端,受制于外電網(wǎng)供電能力不足的影響,電力公司對公司下網(wǎng)用電頻繁限制,不能完全滿足公司安全生產(chǎn)用電需求。在這種情況下,若#2、#3汽輪發(fā)電機組發(fā)電機因故障或檢修停運時,電網(wǎng)沒有足夠的電力負(fù)荷供應(yīng),需要生產(chǎn)系統(tǒng)大量裝置迅速停車、壓減負(fù)荷來保證供電穩(wěn)定。

        #2、#3 汽輪機均采用DEH(Digital Electric Hydraulic,汽輪機數(shù)字電液)控制系統(tǒng),其控制精度高、反應(yīng)速度快、動態(tài)響應(yīng)好,DEH 控制系統(tǒng)在整個系統(tǒng)中發(fā)揮了重要作用。然而主汽門、調(diào)門控制系統(tǒng)就地設(shè)備所處的環(huán)境溫度高,振動大,EH 油(抗燃油)的品質(zhì)時刻影響著伺服閥的工作性能,特別是EH 油油質(zhì)劣化變質(zhì)后形成的油泥、凝膠等物質(zhì)將造成整個EH 油系統(tǒng)工作不穩(wěn)定,甚至造成機組非計劃停機事故發(fā)生[1]。

        汽輪機主汽門、調(diào)門異常擺動故障在熱電廠中出現(xiàn)頻次較多,但具體原因大都是某個部件出現(xiàn)問題。本文通過對故障部件進行解體檢查,在深入研究的基礎(chǔ)上查找出導(dǎo)致汽輪機主汽門、調(diào)門異常擺動的根本原因,并給出較為完善的解決方案,對其他同類型的電廠解決相似的問題具有一定的借鑒作用。

        1 設(shè)備、控制系統(tǒng)簡介

        1.1 汽輪機EH 油系統(tǒng)

        中天合創(chuàng)能源責(zé)任公司熱電部汽機裝置#2 汽輪機采用上海電氣集團股份有限公司生產(chǎn)的CCZK135-11.8/1.8/0.9 型汽輪機,該機組為超高壓、單軸、直接空冷、具有2 級可調(diào)整抽汽式汽輪機;DEH 系統(tǒng)采用艾默生過程控制有限公司的產(chǎn)品,為高壓抗燃油型數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng),機組EH 液壓系統(tǒng)配置有2 個高壓自動主汽門油動機(TV1、TV2)、4 個高壓調(diào)節(jié)汽門油動機(GV1—GV4)、3 個中壓抽汽門油動機(IV1—IV3),所有油動機都采用單側(cè)進油、連續(xù)控制式結(jié)構(gòu),油動機靠油壓作用開啟閥門,靠彈簧作用關(guān)閉閥門。

        1.2 機組主汽門、調(diào)門控制系統(tǒng)工作原理

        #2 汽輪機高壓調(diào)節(jié)汽門油動機屬連續(xù)控制型執(zhí)行機構(gòu),可以將高壓調(diào)節(jié)汽門控制在任一位置上,成比例地調(diào)節(jié)進汽量以適應(yīng)汽輪機運行。它一般是由伺服閥、伺服回路控制卡(伺服卡)、線性位移傳感器(Linear Variable Differential Transformer,LVDT)、EH 油液壓系統(tǒng)組成。

        經(jīng)DEH 控制器運算處理后,開大或關(guān)小高調(diào)門的電氣信號,經(jīng)過伺服放大器放大后,在電液伺服閥中將電氣信號轉(zhuǎn)換為液壓信號,使電液伺服閥主閥芯移動,并將液壓信號放大后控制高壓抗燃油的通道,使高壓抗燃油進入執(zhí)行機構(gòu)活塞桿下腔,使執(zhí)行機構(gòu)活塞向上移動,帶動高壓調(diào)節(jié)汽閥使之開啟,或者是使壓力油自活塞桿下腔泄出,借彈簧力使活塞下移,關(guān)閉高壓調(diào)節(jié)汽閥。當(dāng)執(zhí)行機構(gòu)活塞移動時,同時帶動2個LVDT 線性位移傳感器,將執(zhí)行機構(gòu)活塞的位移轉(zhuǎn)換成電氣信號,作為負(fù)反饋信號與前面計算機處理后送來的信號相疊加,輸入伺服放大器。當(dāng)伺服放大器輸入信號為0 時,伺服閥的主閥回到中間位置,不再有高壓油通向執(zhí)行機構(gòu)活塞桿下腔,此時高壓調(diào)節(jié)汽閥便停止移動,停留在一個新的工作位置。

        油動機控制塊上裝有一個卸載閥。當(dāng)汽機轉(zhuǎn)速超過103%額定轉(zhuǎn)速或發(fā)生故障需緊急停機時,危急中斷系統(tǒng)動作時,使機組OPC(OLE for Process Control,針對現(xiàn)場控制系統(tǒng)的一個工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)接口)母管油壓泄去,卸載閥快速打開,迅速泄去執(zhí)行機構(gòu)活塞桿下腔的壓力油,在彈簧力的作用下迅速關(guān)閉各高壓調(diào)節(jié)汽門[1]。

        2 故障現(xiàn)象及直接損失

        2.1 故障現(xiàn)象

        2021-11-02#2 汽輪發(fā)電機組為配合電儀裝置#2 主變清掃預(yù)試停機8 h,根據(jù)技術(shù)監(jiān)督導(dǎo)則要求完成了相關(guān)靜態(tài)試驗,自2021-11-02 啟動并網(wǎng)發(fā)電2021-12-09,機組在EH 母管油壓無波動和主汽門、調(diào)門閥門指令不變的情況下,多次出現(xiàn)閥門開度異常擺動的現(xiàn)象,如表1 所示。電負(fù)荷波動較大,而且中壓調(diào)門異常關(guān)閉導(dǎo)致中低壓抽汽管道安全閥起跳,嚴(yán)重影響裝置運行。

        表1 機組主汽門、調(diào)門若干次擺動情況匯總

        2.2 直接損失

        根據(jù)“內(nèi)發(fā)改價費字〔2020〕1290 號”文件中2021—2022 蒙西電網(wǎng)輸配電價表規(guī)定:最大需量電費為28 元/kW·月,中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司正常工況下的下網(wǎng)電量為6 萬kW·h 左右,#2 汽輪機主汽門、調(diào)門故障期間,最大下網(wǎng)電量達(dá)到了10 萬kW·h,相當(dāng)于最大需量電量增加了4 萬kW·h,當(dāng)月帶來的直接經(jīng)濟損失約112 萬。故障期間為保證#2 汽輪發(fā)電機組工況安全穩(wěn)定可控,機組被迫以低負(fù)荷運行,環(huán)比十月份同一時段少發(fā)電量約60 萬kW·h,按照每kW·h 需0.4 元/(kW·h)的電費計算,故障期間產(chǎn)生經(jīng)濟損失約24 萬元。

        3 主汽門、調(diào)門異常擺動原因分析

        由油動機動作原理可知,DEH 控制器上輸出閥門控制信號與LVDT 位置反饋信號的比較形成位置偏差信號,該信號經(jīng)伺服卡(伺服放大器)放大后控制電液伺服閥改變油動機活塞下腔室油量,進而控制閥門開度,控制原理如圖1 所示。由圖1 可知,伺服卡、伺服閥、卸載閥故障均有可能導(dǎo)致主汽門、調(diào)門油動機出現(xiàn)異常擺動故障。

        圖1 油動機動作原理圖[2]

        3.1 伺服卡、LVDT 線性位移傳感器故障

        根據(jù)機組調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)說明書可知,當(dāng)LVDT 線性位移傳感器出現(xiàn)故障,輸出電壓信號突然變大時,機組調(diào)門在DEH 有差調(diào)節(jié)作用下將關(guān)閉閥門;當(dāng)伺服卡接線松動或卡件損壞時,伺服卡將無法輸出電壓信號,機組調(diào)門油動機油壓將緩慢卸去,在油動機壓簧的作用下,閥門也將下關(guān)。

        #2 汽輪機主汽門、調(diào)門開度異常波動期間,儀表人員對波動調(diào)門(IV3)伺服卡輸出電壓信號和LVDT反饋電壓信號進行現(xiàn)場實測,當(dāng)IV3調(diào)門指令為100%、反饋為100%時,伺服卡輸出電壓值變化呈恒定上波浪型波動曲線,LVDT 反饋電壓信號呈恒定下波浪型波動曲線;證明機組DEH 調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作正常,伺服卡和LVDT 線性位移傳感器處于正常調(diào)節(jié)狀態(tài)。當(dāng)IV3 調(diào)門指令為100%、反饋為0%時,伺服卡輸出電壓值為最大恒定值,LVDT 反饋電壓信號為小電壓恒定值;該現(xiàn)象反映了調(diào)門故障情況下機組DEH 調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作正常,伺服卡和LVDT 線性位移傳感器也處于正常調(diào)節(jié)狀態(tài)。

        通過上述分析,結(jié)合機組調(diào)門擺動期間伺服卡和LVDT 線性位移傳感器輸出電壓值變化情況,可初步判斷主汽門、調(diào)門故障由機組主汽門、調(diào)門故障非伺服卡和LVST 線性位移傳感器故障引起。

        3.2 卸載閥故障

        卸載閥動作原理如圖2 所示。由圖可知,正常情況下杯形閥A 和錐形閥B 均處于關(guān)閉狀態(tài)(錐形閥B可控制杯形閥A 的開度),進入油動機下腔室的壓力油無法卸出,油動機下腔壓力油油壓恒定,油動機開度維持不變。

        圖2 卸載閥動作原理圖[2]

        當(dāng)杯形閥A 存在開度時,油動機下腔壓力油就會從油壓回油母管卸出,進而導(dǎo)致油動機開度處于關(guān)閉狀態(tài),使閥門開度發(fā)生變化。引起杯形閥A 由關(guān)變開的因素有:閥A 上壓簧彈性減弱、閥B 上壓簧彈性減弱、危急遮斷油母管壓力(AST 油壓)不足。

        #2 汽輪機主汽門、調(diào)門開度擺動期間,AST 就地壓力表壓力恒定正常,指針無擺動,可排除危急中斷油母管壓力不足因素;閥A、閥B 上壓簧彈性減弱導(dǎo)致閥門開度降低為不可逆過程,從主汽門、調(diào)門開度下關(guān)后可回位可排除閥A、閥B 上壓簧彈性減弱因素;可知機組主汽門、調(diào)門故障不是由卸載閥故障引起。

        通過對國內(nèi)外不同國家和地區(qū)的城市污水處理廠EDCs去除情況分析可知,由于各種EDCs的不同性質(zhì)以及痕量性,導(dǎo)致它們在當(dāng)前傳統(tǒng)污水處理廠中的去除往往不完全,而且變化很大,從12.5%到100%不等.因此,優(yōu)化廢水處理,構(gòu)筑EDCs排放的絕對障礙,仍舊是今后一項高度優(yōu)先的任務(wù).盡管二級生物處理無法完全有效地去除EDCs,但它的功效可以通過延長SRT和HRT、提升溫度和調(diào)控氧化還原條件等措施得到改善.

        3.3 伺服閥故障

        3.3.1 伺服閥工作原理

        DEH 控制器發(fā)出閥位開啟指令后,通過電磁線圈作用,將擋板轉(zhuǎn)動,擋板移近左邊噴嘴時,該噴嘴的泄油面積減小,流量減小,與左側(cè)噴嘴相通的滑閥左側(cè)油壓升高;與此同時右邊噴嘴與擋板的距離增大,流量增加;與右側(cè)噴嘴相通的滑閥右側(cè)油壓降低;當(dāng)滑閥左右兩側(cè)的油壓不相等時,差壓導(dǎo)致滑閥向右邊移動,使滑閥凸肩所控制的油口開大,壓力油進入油動機活塞下部;增加油動機進油量,使油動機活塞上升,開啟主汽門、調(diào)門[1]。伺服閥動作原理如圖3 所示。

        圖3 伺服閥動作原理圖[2]

        3.3.2 伺服閥故障分析

        #2 汽輪機主汽門、調(diào)門開度擺動故障發(fā)生后,為TV1、IV2、IV3 控制機構(gòu)更換新伺服閥,機組在后續(xù)運行過程中不再出現(xiàn)主汽門、調(diào)門異常擺動故障。經(jīng)拆卸檢查伺服閥發(fā)現(xiàn),高壓油進油濾網(wǎng)、伺服閥入口濾網(wǎng)、伺服閥滑閥中部積累了大量油泥、凝膠等臟物,如圖4 所示。

        圖4 伺服閥部分部件內(nèi)部圖

        當(dāng)伺服閥噴嘴回油口處積聚大量臟物時,與伺服閥噴嘴相通的滑閥左右側(cè)油壓差減小,使得油動機油缸下腔進油量減少,油動機開度減??;當(dāng)伺服閥噴嘴回油口憋壓后,積聚臟物被沖開,與噴嘴相通,滑閥左右側(cè)油壓差形成,油動機油缸下腔進油量增大,油動機開度增大。故可判定伺服閥故障是導(dǎo)致機組#2 汽輪機主汽門、調(diào)門開度擺動故障的主要因素[3]。

        4 主汽門、調(diào)門故障處置

        4.1 工藝應(yīng)急處置

        針對#2 汽輪發(fā)電機組出現(xiàn)主汽門、調(diào)門開度異常擺動的情況,為確保#2 汽輪發(fā)電機組安全穩(wěn)定運行,避免中低壓抽汽管道安全閥頻繁起跳,當(dāng)發(fā)生類似情況時,運行班組應(yīng)按照以下步驟進行應(yīng)急處置:①#2汽輪發(fā)電機組正常運行時,發(fā)電功率暫定不超過135 MW,并保持一定的中低壓抽汽量;②如IV3、IV1、IV2 調(diào)閥異常關(guān)閉,#2 汽輪發(fā)電機組應(yīng)及時下調(diào)機組功率或增加中低壓抽汽量,確保機組中低壓蒸汽抽汽口的壓力小于等于2.2 MPa;③如GV1 或GV2、GV3、GV4 調(diào)閥異常關(guān)閉,關(guān)注其余高調(diào)閥是否正常開啟,如功率無法保持,則降低機組發(fā)電功率;④如TV1 或TV2 主汽門異常關(guān)閉,關(guān)注剩余主汽門是否正常開啟(單個主汽門時,機組最大功率為100 MW),并將電負(fù)荷盡快降低至100 MW,主汽門恢復(fù)正常開度后,可恢復(fù)機組至正常負(fù)荷;⑤增設(shè)主汽門、調(diào)門單閥未全開的聲光報警,當(dāng)閥門開度異常擺動時提前警醒班組。

        4.2 伺服閥在線清洗

        4.3 重視EH 油油質(zhì)管理

        伺服閥滑閥中部積累的大量“凝膠”是#2 汽輪機主汽門、調(diào)門異常擺動故障發(fā)生的根本原因,機組EH油系統(tǒng)形成凝膠的原因是EH 油電阻率和酸值均不滿足運行油標(biāo)準(zhǔn),故障發(fā)生后聯(lián)系西安熱工研究院有限公司對#2 汽輪機EH 油系統(tǒng)進行油質(zhì)分析及再生處理等試驗,結(jié)果表明#2 汽輪機EH 油酸值、電阻率超標(biāo),已嚴(yán)重劣化變質(zhì),伺服閥滑閥中部的凝膠為油質(zhì)劣化形成。#2 汽輪機EH 油再生處理前后數(shù)據(jù)對比如表2所示。

        表2 #2 汽輪機EH 油再生處理前后數(shù)據(jù)對比

        #2 汽輪機主汽門、調(diào)門異常擺動故障發(fā)生后,采用西安熱工研究院有限公司的“西熱超機”濾油機濾油45 d,EH 油油質(zhì)得到了明顯改善,如圖5 所示。

        圖5 #2 汽輪機EH 油油質(zhì)變化圖

        #2 汽輪機主汽門、調(diào)門再未發(fā)生異常擺動情況,可見高度重視機組EH 油的品質(zhì)、加強EH 油的監(jiān)督管理、發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施進行處理,對機組安穩(wěn)運行有著極其重要的意義。

        4.4 重視伺服閥預(yù)檢工作

        二十五項反措第8.1.17 條規(guī)定電液伺服閥(包括各類型電液轉(zhuǎn)換器)的性能必須符合要求,否則不得投入運行。運行中要嚴(yán)密監(jiān)視其運行狀態(tài),不卡澀、不泄漏和系統(tǒng)穩(wěn)定。大修中要進行清洗、檢測等維護工作。發(fā)現(xiàn)問題及時處理或更換。備用伺服閥應(yīng)按照制造廠的要求妥善保管。需在大修伺服閥期間進行清洗、檢測工作,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。但2020 年大修#2汽輪機過程中未按照要求對伺服閥進行清洗檢測,也是本次#2 汽輪機主汽門、調(diào)門異常擺動故障發(fā)生的原因。

        5 結(jié)束語

        受限于外電網(wǎng)供電能力不足,#2 汽輪發(fā)電機組在日常運行過程中要求盡量以高負(fù)荷運行,一旦機組因故停機,分公司將被迫減負(fù)荷運行,造成的損失難以估量,而汽輪機調(diào)節(jié)保安油系統(tǒng)是機組正常運行的關(guān)鍵所在,同時也是一個極為精密的系統(tǒng),運行條件苛刻;廠家配套調(diào)節(jié)保安油說明書中已經(jīng)明確其維護導(dǎo)則,嚴(yán)格按照維護導(dǎo)則對機組調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)進行定期維護是確保機組長期安穩(wěn)運行的根本所在。

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