劉 宏,符思發(fā)
(江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠新材料車間各工序產(chǎn)出的含銅酸性廢液經(jīng)硫化預(yù)處理后,產(chǎn)出廢液送至硫酸車間處理,含銅廢水渣送至備料返回主系統(tǒng)回收銅。由于各工序含銅酸性液中含氯離子,硫化后廢水渣中夾帶一定量的氯離子。廢水渣主要成分含Cu、As、Cl、Bi。車間全年產(chǎn)出廢水渣濕重約10072.6t,其中含氯約1.98%,全年約100t氯進(jìn)入閃速爐。氯離子能破壞金屬鈍化膜,使管路、金屬設(shè)備更容易受到腐蝕[1-2],對下游工序的設(shè)備壽命以及生產(chǎn)安全會產(chǎn)生不利影響。為減少氯元素造成的不利影響,因此對廢水渣進(jìn)行脫氯研究處理。
廢水渣典型化學(xué)成分見表1。
表1 廢水渣典型化學(xué)成分 %
廢水渣處理工藝流程圖如圖1所示。
圖1 廢水渣處理工藝流程
新材料車間開展了廢水渣脫氯工業(yè)試驗,對返回主系統(tǒng)的廢水渣進(jìn)行了脫氯處理,利用廢水處理工序中擴散滲析產(chǎn)出的回收酸對廢水渣開展脫氯試驗,尋找最佳工藝參數(shù),實現(xiàn)廢水渣脫氯目標(biāo)。
試驗原料為廢水渣,通過調(diào)節(jié)反應(yīng)溫度、酸度、液固比及反應(yīng)時間,跟蹤各因素對廢水渣中氯的脫除率的影響。氯的檢測方法利用了碘量法原理。洗滌劑中有效氯在酸性溶液中與碘化鉀起氧化作用,釋放出碘,再以硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定碘,根據(jù)硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液的消耗量計算出有效氯含量。
試驗通過采用98%濃硫酸來調(diào)節(jié)溶液酸度,在反應(yīng)時間2.5h,液固比3.5∶1,溫度85℃的條件下,確認(rèn)溶液酸度對廢水渣中氯的脫除率的影響。溶液酸度和廢水渣氯脫除率關(guān)系如圖2所示。
圖2 溶液酸度對氯脫除率的影響
由圖2可知,當(dāng)溶液酸度在60g/L以下時,氯脫除率隨酸度的增大而上升,當(dāng)提高溶液酸度至60 g/L以上時,對氯的脫除率的影響很小,氯的脫除率增幅不大[3]。如果繼續(xù)提高酸的濃度,會造成硫酸用量的增大,增加設(shè)備的腐蝕,不利于減少經(jīng)濟損失[4],故脫氯過程中硫酸酸度選擇60g/L。
在反應(yīng)時間2.5h,液固比3.5∶1,酸度60g/L的條件下,確認(rèn)溫度對廢水渣中氯的脫除率的影響。反應(yīng)溫度和廢水渣氯的脫除率關(guān)系如圖3所示。
圖3 反應(yīng)溫度對氯脫除率的影響
由圖3可知,當(dāng)溶液溫度小于80℃時,隨著溫度的上升,氯的脫除率有較為明顯的增加,提高反應(yīng)溫度至80℃以上時,對氯的脫除率影響不大。反應(yīng)溫度越高,蒸汽消耗量越大,不利于節(jié)能降耗和降低生產(chǎn)成本[5]。因此,反應(yīng)溫度確定為80℃。
在反應(yīng)溫度80℃,液固比3.5∶1,酸度60g/L的條件下,確認(rèn)反應(yīng)時間對廢水渣中氯的脫除率的影響。反應(yīng)時長和廢水渣氯脫除率關(guān)系如圖4所示。
圖4 反應(yīng)時長對氯脫除率的影響
由圖4可知,當(dāng)反應(yīng)時間在2.5h以內(nèi),反應(yīng)時間越長,廢水渣氯的脫除率越高,當(dāng)反應(yīng)時間大于2.5h后,增加反應(yīng)時間,廢水渣氯的脫除率增加較小。從試驗圖表可知,反應(yīng)時間大于2.5h,廢水渣中氯已基本脫除。因而,將反應(yīng)時間確定為2.5h。
在反應(yīng)溫度80℃,酸度60g/L,反應(yīng)時長2.5h的條件下,確認(rèn)液固比對廢水渣氯的脫除率的影響。液固比和廢水渣氯脫除率關(guān)系如圖5所示。
圖5 溶液液固比對氯脫除率的影響
由圖5可知,廢水渣脫氯反應(yīng)液固比在小于4∶1時,隨著液固比的增加,廢水渣氯的脫除率增大較為明顯,廢水渣脫氯反應(yīng)液固比在4∶1~6∶1之間,提高反應(yīng)液固比,廢水渣氯的的脫除率增加不大。液固比過小,廢水渣投入多,因溶液粘度高而不利于攪拌和壓濾,液固比大,則造成濃硫酸的使用效率低,產(chǎn)出的廢水體積增加,所以采用液固比4∶1。
所以,廢水渣脫氯反應(yīng)條件:控制反應(yīng)酸度60 g/L,溶液液固比4∶1,溫度80℃以上攪拌2.5h。
根據(jù)試驗,控制反應(yīng)酸度60g/L,溶液液固比4∶1,溫度80℃以上攪拌2.5h,開展廢水渣處理生產(chǎn)實踐,從2021年9月至2022年5月,共整理9個批次相關(guān)數(shù)據(jù),廢水渣處理生產(chǎn)統(tǒng)計情況見表2。
表2 廢水渣處理生產(chǎn)統(tǒng)計表
由表2可見,經(jīng)過9個批次廢水渣處理生產(chǎn)實踐,共處理廢水渣50t,氯含量0.99t,產(chǎn)出脫氯渣48 t,氯含量0.14t,廢水渣脫除率達(dá)85%。
1.廢水渣處理最佳工藝參數(shù)為:溶液反應(yīng)酸度60g/L,反應(yīng)液固比4∶1,溫度80℃,攪拌時間2.5 h,廢水渣中氯脫除率85%。
2.此工藝實現(xiàn)了廢水渣中氯的有效脫除[6],脫氯后的含銅物料,氯含量由原來的1.98%降低至目前的0.3%,大大減少了進(jìn)入后續(xù)工序的氯離子含量,降低了對閃速爐相關(guān)設(shè)備的腐蝕。