鄧建勇,馬金松,李 響,高博文,范衛(wèi)華,閆茂成
(1. 中國石油 大港石化公司,天津 300280;2. 中國科學(xué)院 金屬研究所,遼寧 沈陽 110016)
隨著煉化一體化改革的不斷深入,加氫裂化技術(shù)逐漸成為煉油化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵工藝過程。加氫裂化技術(shù)靈活,可用于多產(chǎn)石腦油、航空煤油、柴油、潤滑油基礎(chǔ)油等優(yōu)質(zhì)燃料油或?yàn)橹卣土呀馓峁﹥?yōu)質(zhì)原料,也可富產(chǎn)乙烯、丙烯等化工原料。加氫裂化催化劑是加氫裂化工藝技術(shù)的核心,性能直接影響到產(chǎn)品的收率和質(zhì)量[1]。催化劑的級(jí)配技術(shù)是指基于反應(yīng)過程機(jī)理,在不同反應(yīng)區(qū)裝填不同類型的催化劑,使得各類催化劑的性能得以互補(bǔ)、發(fā)揮,最終實(shí)現(xiàn)各類化合物高效轉(zhuǎn)化,實(shí)現(xiàn)目的產(chǎn)品收率最大化[2]。中國石化四川石油化工有限公司將催化劑級(jí)配技術(shù)對(duì)柴油加氫裝置改造,將單反應(yīng)器雙床層中低壓的常規(guī)加氫精制裝置升級(jí)為增產(chǎn)化工原料的加氫裂化裝置,為煉化企業(yè)化工轉(zhuǎn)型進(jìn)行有意義的嘗試[3]。蠟油加氫裂化裝置工業(yè)評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,適宜的催化劑級(jí)配技術(shù)可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)的靈活調(diào)變,在獲得清潔燃料油和優(yōu)質(zhì)化工原料的同時(shí),兼產(chǎn)潤滑油基礎(chǔ)油原料[4]或乙烯裂解原料[5]。此外,將不同類型加氫裂化催化劑進(jìn)行組合級(jí)配,不僅可以提高噴氣燃料質(zhì)量,而且可以大幅降低裝置操作能耗[6-11]。
本工作針對(duì)中國石油大港石化公司(簡(jiǎn)稱大港石化)加氫裂化裝置裝填輕組分產(chǎn)品負(fù)荷高和裂化床層溫升不均、冷氫量大等問題,使用HC150LT型靈活性催化劑與HC185LT型輕油型催化劑進(jìn)行了級(jí)配優(yōu)化,并進(jìn)行了級(jí)配優(yōu)化前后對(duì)比分析。
大港石化1.0 Mt/a加氫裂化裝置采用單反應(yīng)器雙劑串聯(lián)、尾油全循環(huán)的加工工藝,設(shè)計(jì)原料為減壓蠟油與焦化蠟油。為了配合煉化一體化的產(chǎn)業(yè)升級(jí),裝置在上一個(gè)生產(chǎn)周期進(jìn)行了輕質(zhì)化改造,由原來多產(chǎn)柴油方案更改為多產(chǎn)重石腦油方案。但是裝置改造對(duì)運(yùn)行生產(chǎn)帶來了一些新問題,主要包括:液化氣與輕石腦油收率高于設(shè)計(jì)值,輕油部分負(fù)荷過高;反應(yīng)過程溫升較大,4,5床層冷氫量大;精制床層精制效果不佳,第一個(gè)裂化床層有機(jī)N中毒,溫升較低等。受到夏季高溫天氣影響,空冷出口和循氫機(jī)入口溫度超標(biāo)、輕組分產(chǎn)品負(fù)荷高且分離差等問題愈加嚴(yán)重,導(dǎo)致引起的生產(chǎn)瓶頸難以突破。
為解決上述問題并適應(yīng)市場(chǎng)需求,大港石化科技和生產(chǎn)部門聯(lián)合技術(shù)供應(yīng)商通過該裝置的催化劑裝填方案調(diào)整優(yōu)化,解決了輕組分產(chǎn)品負(fù)荷高和裂化床層溫升不均、冷氫量大問題,優(yōu)化產(chǎn)品分布,降低液化氣、輕石腦油收率,適當(dāng)提高重石腦油和航空煤油總收率,緩解裝置內(nèi)輕油部分負(fù)荷過高和高溫期間被迫低負(fù)荷生產(chǎn)的難點(diǎn)問題;解決第一個(gè)裂化床層催化劑有機(jī)N中毒,降低4,5床層冷氫量等問題。
餾分油加氫裂化反應(yīng)過程的強(qiáng)放熱導(dǎo)致催化劑床層溫升高,不僅降低了對(duì)目的產(chǎn)品的選擇性,還會(huì)顯著影響催化劑的長周期運(yùn)轉(zhuǎn)。工業(yè)生產(chǎn)過程中通常將反應(yīng)器中設(shè)置多個(gè)床層,并根據(jù)需要將一定量的冷氫引入不同床層,從而實(shí)現(xiàn)催化劑床層的溫度控制。
大港石化加氫裂化裝置反應(yīng)器共設(shè)5個(gè)床層,其中前3床層為精制床層,4,5床層為裂化床層,總裝填量約200 t。表1為反應(yīng)器中催化劑的裝填方案。
表1 反應(yīng)器中催化劑的裝填方案Table 1 Loading scheme of catalyst in reactor
由表1可知,在上一個(gè)生產(chǎn)周期,裝置選用UOP公司的輕油型催化劑。其中,精制床層裝填的催化劑以HYT-6119型為主,搭配部分UF-210r型再生精制催化劑以及少量HYT-8119型脫金屬劑。裂化床層則由HC-185LT型新鮮裂化劑和HC-115LTr型再生裂化劑組成。本周期催化劑裝填級(jí)配方案進(jìn)行了優(yōu)化。其中,精制劑以UOP公司的HYT-6219型為主,搭配少量HYT-8119型催化劑和HYT-6119r型再生精制劑。為了保證脫S脫N效果,反應(yīng)器2,3床層的HYT-6219型采用密相裝填方案,以期保證精制油N含量小于20 μg/g。在裂化劑的選擇方面,為提高重石腦油和航空煤油收率,選用了靈活性HC-150LT型催化劑及部分輕油型HC-185LT型再生劑;為增加柴油低溫流動(dòng)性,同時(shí)裝填具有異構(gòu)活性的HC-120LTr型再生劑。
為對(duì)比近兩個(gè)生產(chǎn)周期加氫裂化裝置的工業(yè)應(yīng)用效果,分別在2017年和2021年裝置換劑運(yùn)行初期進(jìn)行標(biāo)定。表2為原料性質(zhì)。由表2可知,在2021年標(biāo)定時(shí),原料摻煉了8.9%(w)的焦化柴油,因此初餾點(diǎn)低且輕組分含量高。其中,S,N含量均小于設(shè)計(jì)值,N含量的降低直接緩解了裝置精制段脫S脫N的壓力,利于裝置催化劑初期的低溫運(yùn)行,從而延長催化劑使用壽命。
表2 原料性質(zhì)Table 2 Properties of raw materials
表3為加氫裂化裝置在兩次標(biāo)定中換劑前后主要生產(chǎn)參數(shù)對(duì)比。由表3可知,在上一個(gè)生產(chǎn)周期標(biāo)定期間,其中精制床層總溫升為25.2 ℃,相對(duì)設(shè)計(jì)值44 ℃低約19 ℃;反應(yīng)器裂化床層實(shí)際操作工況(4床375.3 ℃,5床367.9 ℃)與設(shè)計(jì)初期值(4床385 ℃,5床383 ℃)相差較大,裂化4,5床層主要催化劑裝填基本一致,4床入口操作溫度比5床入口操作溫度高8 ℃左右,但4床溫升卻低于5床溫升近7 ℃,說明4床層裂化催化劑活性降低,造成此現(xiàn)象的主要原因是有機(jī)N吸附在催化劑酸性中心,裂化催化劑出現(xiàn)有機(jī)N中毒情況。因此導(dǎo)致上一個(gè)生產(chǎn)周期,5床層的冷氫量較大,且閥開度平均在75%左右,超出設(shè)計(jì)值(≤66%),最大開度到達(dá)過80%,限制了控制床層飛溫的有效手段,對(duì)安全生產(chǎn)產(chǎn)生了不利的影響。對(duì)比發(fā)現(xiàn),本生產(chǎn)周期裂化4,5床層溫升基本接近,精制床層的入口溫度在相對(duì)較低的情況下,達(dá)到精制油脫N效果,能滿足生產(chǎn)需求,降低裂化床層有機(jī)N中毒情況。裂化床層催化劑活性穩(wěn)定,裂化床層冷氫量降低10000~17000 Nm3/h,冷氫閥開度降至55%左右,降低了20%左右,提高了裝置的操作安全性。此外,由于5個(gè)床層的入口溫度得到較好控制,也減緩了各個(gè)床層催化劑的失活速率,本生產(chǎn)周期截至目前催化劑每月失活速度為0.3 ℃,和上周期的0.5 ℃相比降低0.2 ℃,為長周期生產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件。
表3 換劑前后主要生產(chǎn)參數(shù)對(duì)比Table 3 Comparison of main production parameters before and after agent change
為了對(duì)比近兩個(gè)周期的生產(chǎn)狀況,將3年中6種產(chǎn)品的收率統(tǒng)計(jì)于圖1中。其中2020年和2022年為該年度的平均結(jié)果,2021年為本周期的標(biāo)定結(jié)果。由圖1可知,對(duì)比2021年標(biāo)定值與2020年平均值,本周期液化氣收率下降了3百分點(diǎn),輕石腦油收率下降了8百分點(diǎn),說明新裂化劑的活性較低;重石腦油收率下降7百分點(diǎn),航空煤油收率增加15百分點(diǎn),重石腦油與航空煤油總收率達(dá)到64%,說明新的級(jí)配方案對(duì)目的產(chǎn)品的選擇性更好。相比2022年平均值與2021年標(biāo)定值,出現(xiàn)差異的主要原因?yàn)楦鶕?jù)市場(chǎng)需求,調(diào)節(jié)反應(yīng)深度,降低柴油收率等導(dǎo)致。雖然輕組分產(chǎn)品收率相對(duì)增加,但輕油部分負(fù)荷過高的問題也得到了解決,同樣達(dá)到了此次換劑預(yù)期目標(biāo)。
圖1 換劑前后兩周期液體產(chǎn)品收率對(duì)比Fig.1 Comparison of liquid product yield in two cycles before and after agent change.
表4為兩周期重石腦油產(chǎn)品性質(zhì)對(duì)比。由表4可知,兩周期重石腦油產(chǎn)品的餾程、密度、組分和雜原子含量相差不大,均可為連續(xù)重整裝置提供優(yōu)質(zhì)原料。
表4 重石腦油性質(zhì)對(duì)比Table 4 Comparison of properties of heavy naphtha
表5為兩周期航空煤油產(chǎn)品性質(zhì)對(duì)比。由表5可知,航空煤油產(chǎn)品煙點(diǎn)提升7.8 mm,且總芳烴含量下降3.73百分點(diǎn)??梢?,將催化劑進(jìn)行優(yōu)化級(jí)配后,加氫裂化裝置可在收率增加15%的情況下,生產(chǎn)出各項(xiàng)指標(biāo)出色且品質(zhì)優(yōu)異的航空煤油產(chǎn)品,且本周期催化劑級(jí)配經(jīng)優(yōu)化后展現(xiàn)出對(duì)芳烴更加優(yōu)異的加氫飽和能力。
表5 航空煤油性質(zhì)對(duì)比Table 5 Comparison of properties of aviation kerosene
表6為兩周期柴油性質(zhì)對(duì)比。由表6可知,柴油低溫流動(dòng)性能得到改善,凝固點(diǎn)降低近9 ℃,充分展示出HC-120LT催化劑優(yōu)異的異構(gòu)性能,也表明催化劑級(jí)配優(yōu)化后對(duì)柴油的降凝效果明顯。此外,本周期柴油的十六烷值相較于上周期提高了3.5。這與本周期多環(huán)芳烴和總芳烴含量較低的數(shù)值相一致,再次驗(yàn)證了優(yōu)化后的催化劑級(jí)配方案可顯著提升加氫精制深度。
表6 柴油性質(zhì)對(duì)比Table 6 Comparison of properties of diesel fuel
1)大港石化加氫裂化裝置使用HC-150LT型靈活性催化劑與HC-185LT型輕油型催化劑級(jí)配方案進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,床層溫度得到了有效控制,裂化床層溫升分布均勻,裂化床層冷氫量降低10000~17000 Nm3/h,提高了操作安全性。
2)各產(chǎn)品分布情況較好,液化氣和輕石腦油收率降低11百分點(diǎn),也解決了輕油負(fù)荷過高,夏季無法高負(fù)荷生產(chǎn)的問題;航空煤油收率提高15百分點(diǎn)的情況下,煙點(diǎn)提升7.8 mm;重石腦油與航空煤油總收率達(dá)到64%,實(shí)現(xiàn)多產(chǎn)重石腦油與航空煤油的目標(biāo)。
3)通過合理規(guī)劃催化劑級(jí)配裝填,實(shí)現(xiàn)了不同催化劑的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),最大化目標(biāo)產(chǎn)品收率,顯著提高煉化企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。