賈仕博,鄭琪,陳俐峰,趙清碧,郭秋彥
(吉利汽車研究院(寧波)有限公司,寧波 315336)
我國是世界上最大的汽車市場之一,汽車制造業(yè)已經(jīng)成為我國支柱產(chǎn)業(yè)[1]。汽車產(chǎn)業(yè)行業(yè)鏈條長,與其他行業(yè)聯(lián)系緊密,對社會經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。2021年全國汽車類零售額達(dá) 4.4 萬億元,占全國社會消費品零售總額的 9.9 %;汽車制造業(yè)營收 8.67 萬億,占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營收總額的 6.78 %。我國汽車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位不斷增強,已成為支撐經(jīng)濟持續(xù)快速增長的主要產(chǎn)業(yè)之一。然而隨著國內(nèi)汽車市場增速不斷放緩,面對競爭日益激烈的國內(nèi)汽車市場,以中低端產(chǎn)品為主的中國品牌汽車將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。產(chǎn)品質(zhì)量的控制成為各車企生存發(fā)展的基石,一些微小的質(zhì)量問題也會受到客戶的抱怨,影響車企的銷量,因此各車企對產(chǎn)品質(zhì)量控制視為企業(yè)的生命。
某在研車型在進(jìn)行整車腐蝕耐久試驗的驗證中,檢查發(fā)現(xiàn)前機艙發(fā)動機罩鎖鉤異常磨損,隨后進(jìn)行排查發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行相關(guān)滲碳處理,導(dǎo)致鎖鉤表面硬度不達(dá)標(biāo),造成磨損異常。后要求供應(yīng)商按照工藝標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行進(jìn)行滲碳處理,供應(yīng)商執(zhí)行滲碳工藝后將鎖鉤送至生產(chǎn)基地,基地在裝車過程中發(fā)現(xiàn)鎖鉤敲擊斷裂,隨后對同批次的鎖鉤進(jìn)行敲擊試驗,試驗后鎖鉤均斷裂。為分析鎖鉤敲擊斷裂原因,對該供應(yīng)商的不同熱處理工藝,不同材質(zhì)四批次鎖鉤開展了化學(xué)成分、金相組織、硬度及能譜分析試驗驗證,以便推斷分析出鎖鉤斷裂的原因。
本次失效分析的鎖鉤為供應(yīng)商提供的20#鋼三批次不同熱處理工藝及10B21 一批次熱處理工藝。具體樣件狀態(tài)見表1。其中,1~3 號試樣為不同滲碳工藝,4 號試樣為淬火+回火工藝。鎖鉤的相關(guān)技術(shù)要求見表2。開展的試驗分析項目包括,材料化學(xué)成分、硬度、金相組織及能譜分析。
材 料 的 化 學(xué) 成 分 采 用 直 讀 光 譜 儀SPECTROMAXxMM16 按照GB/T4366 進(jìn)行試驗,金相組織采用Imager.M2m 金相顯微鏡按照GB/T 13289 試驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗,硬度采用維氏硬度計DuraScan 50 按照GB/T 430.2 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測試,能譜分析采用X-MAX 150 設(shè)備按照GB/T 29556-2013 進(jìn)行試驗。試驗設(shè)備信息見表3。
對兩種材質(zhì)的鎖鉤進(jìn)行化學(xué)成分分析,測試結(jié)果見表4,結(jié)果顯示,兩種材質(zhì)均滿足化學(xué)成分要求,化學(xué)成分合格。
對4 批次試樣的心部金相組織分析,金相照片見圖1,1 號、2 號、3 號試樣20#鋼的心部組織均為鐵素體+珠光體,這是由于1~3 號試樣的20 鋼采取先滲碳后進(jìn)行的熱處理工藝,提高表面的硬度和耐磨性能,心部組織保持原有組織具有較好的韌性。4 號試驗10B21 的心部組織為回火索氏體。這是由于4 號試樣采取的熱處理工藝是淬火+回火,所以心部組織為回火索氏體。
圖1 試樣心部金相組織照片
1 號試樣滲碳層深度為900.9 μm、870.6 μm、862.8 μm,2 號試樣的滲碳層深度為275.4 μm、267.5 μm、276.6 μm,3 號試樣的滲碳層深度為358.4 μm、358.2 μm、357.8 μm,4 號試樣淬火工藝無滲碳層。滲碳層深度見圖2。
圖2 滲碳層深度金相照片
對4 批次試樣進(jìn)行洛氏硬度檢測,檢測結(jié)果見表5,1 號試樣硬度為36、35、36 HRC,均值為35.6 HRC(符合技術(shù)要求),2 號和3 號試樣的洛氏硬度均小于20 HRC(不符合技術(shù)要求),4 號試樣的硬度為38、38、38 HRC,均值為38 HRC(符合技術(shù)要求)。對于2號和3 號試樣硬度不符合原因分析為,滲碳層深度較小,2 號試樣的滲碳層深度為275.4 μm、267.5 μm、276.6 μm,3 號試樣的滲碳層深度為358.4 μm、358.2 μm、357.8 μm,洛氏硬度計打穿滲碳層,直接打在母材上,所以硬度為母材材質(zhì)硬度,硬度偏低。針對上述問題,采用維氏硬度計在距離表面0.1 mm 處進(jìn)行硬度檢測,檢測結(jié)果見表6,其中1 號試驗硬度為520、529、526,2 號試樣硬度為534、541、539,3 號試驗硬度為588、584、581,4 號試樣硬度為361、366、365。1~3 號試樣換算后的表面硬度均超過技術(shù)要求(35~44)HRC。由于硬度值偏高,使得零件韌性下降斷裂風(fēng)險升高。
表5 洛氏硬度檢測結(jié)果
表6 維氏硬度檢測結(jié)果
對1 號、2 號、3 號試樣進(jìn)行能譜分析,結(jié)果見圖3,結(jié)果顯示滲碳層中的碳含量分別為6.69 %、9.54 %、3.64 %。確定為是滲碳工藝。
圖3 能譜分析照片
1) 通過對兩種材質(zhì)20#鋼和10B21 的鎖鉤進(jìn)行分析,兩種材質(zhì)鎖鉤的化學(xué)成分均符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。材質(zhì)未使用錯誤。
2)1 號、2 號、3 號試樣20#鋼的心部組織均為鐵素體+珠光體,這是由于1-3 號試樣的20#鋼采取的熱處理工藝是表面滲碳后進(jìn)行淬火+回火,滲碳后可以提鎖鉤表面的硬度和耐磨性能,心部組織保持原有組織的韌性。4 號試樣10B21 的心部組織為回火索氏體。這是由于4 號試樣采取的熱處理工藝是淬火+回火,所以心部組織為回火索氏體。
3)對4 批次試樣進(jìn)行洛氏硬度檢測,1 號試樣硬度為36、35、36 HRC,均值為35.6 HRC(符合技術(shù)要求),2 號和3 號試樣的洛氏硬度均小于20 HRC(不符合技術(shù)要求),4 號試樣的硬度為38、38、38 HRC,均值為38 HRC(符合技術(shù)要求)。對于2 號和3 號試樣硬度不符合原因分析為,滲碳層深度較小,2 號試樣的滲碳層深度為275.4 μm、267.5 μm、276.6 μm,3 號試樣的滲碳層深度為358.4 μm、358.2 μm、357.8 μm,洛氏硬度計打穿滲碳層,直接打在母材上,所以硬度為母材材質(zhì)硬度,硬度偏低。針對上述問題,采用維氏硬度計在距離表面0.1mm 處進(jìn)行硬度檢測,其中1 號試驗硬度為520、529、526,2 號試樣硬度為534、541、539,3 號試驗硬度為588、584、581,4 號試樣硬度為361、366、365。1~3 號試樣換算后的表面硬度均超過技術(shù)要求(35~44)HRC。由于硬度值偏高,使得零件韌性下降易斷裂風(fēng)險升高。
表7 滲碳層能譜分析結(jié)果
4)1 號、2 號、3 號試樣的能譜分析結(jié)果顯示,滲碳層中的碳含量分別為6.69 %、9.54 %、9.54 %。確定為是滲碳工藝。
5)通過對以上化學(xué)成分、金相組織、硬度及能譜分析,推斷出鎖鉤敲擊斷裂可能有以下幾種原因:20#鋼的三種熱處理工藝制定不合理或者工藝執(zhí)行不到位,沒有進(jìn)行回火處理或者回火不充分,導(dǎo)致表面硬度過高,殘余內(nèi)應(yīng)力未去除,敲擊時斷裂。
1)目前鎖鉤技術(shù)要求中沒有滲碳層深度要求,建議增加滲碳層深度技術(shù)要求,提高產(chǎn)品熱處理工藝穩(wěn)定性。
2)修改熱處理工藝或者嚴(yán)格執(zhí)行熱處理工藝,滲碳后進(jìn)行充分回火,去除內(nèi)應(yīng)力,確保硬度滿足技術(shù)要求。
3)更換鎖鉤材料,10B21 材料熱處理后能滿足技術(shù)要求且未斷裂。