吳 鑫, 李曉霞, 李二紅, 李 崢, 田 甜, 劉 磊
(山西柴油機(jī)工業(yè)有限責(zé)任公司, 山西 大同 037036)
連桿是發(fā)動(dòng)機(jī)曲柄連桿機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵件,它的主要功能是連接活塞和曲軸,并將活塞所受的爆發(fā)壓力傳給曲軸,將活塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)榍S的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。某系列高速大功率柴油機(jī)的連桿部件由連桿體、連桿蓋、連桿螺栓、連桿小頭襯套以及上、下軸瓦組成,見圖1。
圖1 連桿部件三維圖
對(duì)于高速大功率柴油機(jī),在將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的過(guò)程中,連桿的大端孔需要承受巨大的往復(fù)力(相比一般柴油機(jī)工況更加惡略),因此,為了提高連桿的使用效能,在此種結(jié)構(gòu)的連桿大端孔的尺寸形狀上有一個(gè)橢圓度的要求,為沿活塞運(yùn)動(dòng)方向的直徑要小于或等于與之垂直方向的直徑,見圖2(兩個(gè)方向的要求)、圖3(三個(gè)方向的要求)。
圖2 兩個(gè)方向的要求
圖3 三個(gè)方向的要求
在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,常常出現(xiàn)機(jī)械加工后的零部件,檢驗(yàn)大端孔的橢圓度符合要求,但是在整機(jī)裝配前按要求進(jìn)行復(fù)檢時(shí),卻發(fā)生相當(dāng)數(shù)量的連桿的橢圓度測(cè)量超差,從而造成零件需要返修的狀況出現(xiàn),不僅耽誤了整機(jī)的裝配周期,同時(shí)零件返修后也出現(xiàn)了一定數(shù)量報(bào)廢的情況。本文對(duì)該類連桿大端孔橢圓度的這種情況展開進(jìn)行分析,并通過(guò)相關(guān)試驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果分析,找出了問(wèn)題發(fā)生的原因。
首先對(duì)問(wèn)題出現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行梳理,主要從機(jī)械加工的過(guò)程,檢驗(yàn)的要求,以及裝配前的復(fù)檢進(jìn)行逐一梳理。
以測(cè)量三個(gè)方向a、b、c 的連桿為例(見圖3),機(jī)械加工階段的情況如下:
1.1.1 工序安排
前期連桿相關(guān)加工工序—粗鏜大端孔- 精鏜大端孔—拆開/組合連桿體和蓋(檢驗(yàn)大端孔橢圓度)—鉆鉸瓦片定位銷孔—安裝瓦片定位銷—組合連桿體和蓋—瓦孔倒角—其他后續(xù)工序。
1.1.2 大端孔最終尺寸形成的時(shí)機(jī)、狀態(tài)和要求
1)時(shí)機(jī):在連桿大端孔的精加工工序中“粗鏜大端孔- 精鏜大端孔”;
2)狀態(tài):連桿體和連桿蓋用連桿螺栓按要求緊固組合進(jìn)行;
3)要求:加工后在“拆開/組合連桿體和蓋”前測(cè)量孔的圓度為0.004 mm。
1.1.3 大端孔橢圓度檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)、狀態(tài)和要求
1)時(shí)機(jī):精加工后連桿體和連桿蓋拆開一次后,在“拆開/組合連桿體和蓋(檢驗(yàn)大端孔橢圓度)”工序,進(jìn)行檢測(cè);
2)狀態(tài):光孔,不裝瓦片,連桿體和連桿蓋用連桿螺栓按要求緊固組合進(jìn)行;
3)要求:連桿大端孔的孔徑要求不變,圓度要求放寬為0.015 mm,橢圓度a≤(b+c)/2,且最小尺寸為a。
1)時(shí)機(jī):裝配前;
2)狀態(tài):庫(kù)房取出的機(jī)加后橢圓度檢測(cè)合格的連桿,檢驗(yàn)時(shí),需要將已經(jīng)緊固好的連桿部件拆開,安裝瓦片,按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行緊固后進(jìn)行;
3)要求:a≤(b+c)/2(安裝瓦片進(jìn)行測(cè)量);
4)問(wèn)題:出現(xiàn)一些橢圓度檢驗(yàn)不合格的情況。
通過(guò)對(duì)比機(jī)加環(huán)節(jié)和裝配環(huán)節(jié)的橢圓度的檢驗(yàn)條件狀態(tài),發(fā)現(xiàn):
1)機(jī)加環(huán)節(jié)的橢圓度檢測(cè)是在大端孔精鏜后,對(duì)連桿體和蓋拆開,并按照規(guī)定力矩組合緊固后進(jìn)行,此時(shí),圓度值要求由拆開前的0.004 mm 允許放寬到0.015 mm,由此分析,在設(shè)計(jì)層面已考慮了連桿的體和蓋的拆開和組合過(guò)程,對(duì)大端孔的狀態(tài)有一定的影響;
2)裝配環(huán)節(jié)復(fù)驗(yàn)時(shí),需要將連桿部件裝上瓦片進(jìn)行,因此需要將入庫(kù)后組合的連桿體和蓋再次拆開并按規(guī)定力矩組合,此時(shí)的連桿部件的狀態(tài)是在大端孔精加工后,最少又經(jīng)過(guò)了兩次及以上的大扭矩“拆開和組合連桿體和蓋”的過(guò)程,而復(fù)檢出現(xiàn)橢圓度不合格的情況,進(jìn)一步說(shuō)明了連桿體和蓋的拆開和組合過(guò)程,對(duì)大端孔的狀態(tài)有影響。
由以上分析可初步認(rèn)為,連桿體和蓋的“拆開和組合”過(guò)程應(yīng)該是影響連桿大端孔的橢圓度的主要因素,同時(shí)發(fā)現(xiàn),在尺寸方面,前后的狀態(tài)只允許圓度值發(fā)生變化,該因素也值得進(jìn)行分析。
2.2.1 半成品檢測(cè)分析
通過(guò)對(duì)機(jī)械加工過(guò)程中的半成品在完成大端孔精加工,重新組裝后的a、b、c 值測(cè)量,發(fā)現(xiàn)在a 和b、c兩個(gè)方向上的尺寸狀態(tài)不穩(wěn)定,零件狀態(tài)會(huì)隨著擱置時(shí)間的長(zhǎng)短而發(fā)生變化,說(shuō)明了機(jī)械加工過(guò)程使零件內(nèi)部產(chǎn)生了內(nèi)應(yīng)力,而在擱置過(guò)程中,這些應(yīng)力的釋放使連桿的狀態(tài)發(fā)生了變化。
2.2.2 成品檢測(cè)分析
從存放的已檢驗(yàn)合格的成品連桿部件,隨機(jī)抽取5 件,對(duì)其進(jìn)行了三次拆裝檢測(cè),拆開前狀態(tài)及重新組裝后狀態(tài)的a、b、c 的變化數(shù)據(jù)見表1。
表1 《某型連桿大端孔測(cè)量數(shù)據(jù)》(以下數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)值偏差)單位:mm
分析以上數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn):
1)在完成第三次重新組裝后,總體上連桿部件(未安裝瓦片的狀態(tài))仍滿足a≤(b+c)/2且最小尺寸為a 的要求,但是發(fā)現(xiàn)a、b、c 數(shù)值,及(b+c)/2值總體存在變大的趨勢(shì)。
2)相比于拆開前與第一次拆裝的變化值,第二次和第三次拆裝的變化趨勢(shì)在逐步變小,并趨于穩(wěn)定。說(shuō)明了隨著拆裝次數(shù)的增加會(huì)使a 和(b+c)/2的數(shù)值趨于穩(wěn)定,極有可能是由于機(jī)械加工中存在的不良內(nèi)應(yīng)力隨著反復(fù)拆裝的過(guò)程逐步釋放完畢,而為了保證存放后的連桿復(fù)檢時(shí)仍滿足設(shè)計(jì)要求,應(yīng)在加工的過(guò)程中盡量將應(yīng)力釋放完畢。
由上分析,該問(wèn)題的產(chǎn)生應(yīng)該就是由于連桿加工過(guò)程中產(chǎn)生的不良應(yīng)力在成品存放階段釋放后,使大端孔的尺寸發(fā)生了微變形,最終導(dǎo)致了復(fù)檢橢圓度的不合格。為了驗(yàn)證以上分析結(jié)論,制定了以下方案:
3.1.1 加工余量分析
從加工余量上看,連桿粗鏜孔的加工余量為2.3~3.0 mm,精鏜孔余量為0.7~1.0 mm;加工過(guò)程的余量均偏大,加工切深參數(shù)值設(shè)置不合理,會(huì)造成內(nèi)應(yīng)力的產(chǎn)生。
3.1.2 連桿大端孔加工工藝流程分析
前期相關(guān)機(jī)械加工—組合連桿體和蓋(第一次組合)—粗鏜大端孔—中間其他機(jī)械加工—精鏜大端孔(精加工結(jié)束)—拆開/組合連桿體和蓋(檢驗(yàn)大端孔橢圓度)(第二次組合)—拆開連桿體和蓋,鉆鉸瓦片定位銷孔—安裝瓦片定位銷—組合連桿體和蓋(第三次組合)—瓦孔倒角—其他后續(xù)工序。
從加工流程分析,第一次組合連桿體和蓋以后,直到精加工結(jié)束,桿和蓋一直沒(méi)有拆過(guò)。
從受力方面分析,連桿體和蓋在組合狀態(tài)下,緊固力矩約為400 N·m,使得其兩端受力較大且集中,其位置可見圖4 的深色部分,而在較大切削量加工過(guò)程中,始終沒(méi)有對(duì)“連桿的體和蓋”進(jìn)行拆組,也是產(chǎn)生不良應(yīng)力的主要原因。
圖4 連桿體和蓋在組合時(shí)的應(yīng)力分布位置
同時(shí),“瓦孔倒角”工序,對(duì)大端孔形成后在孔端面位置加工倒角時(shí)也會(huì)施加一定的力,有可能也會(huì)影響大端橢圓度。
3.1.3 制定工藝措施
根據(jù)分析,主要制定兩點(diǎn)工藝改進(jìn):
1)減少精鏜孔的加工余量,以減少應(yīng)力產(chǎn)生,主要為:粗鏜大頭孔后,對(duì)于精鏜孔的加工余量定為0.7mm,同時(shí)精鏜孔到最終尺寸改為分兩道工步進(jìn)行,第二工步的余量控制為0.25 mm。
2)在精鏜孔前拆裝連桿桿身和蓋,以釋放加工應(yīng)力,主要為在精鏜孔前增加一道拆組連桿的工序。
3.1.4 試驗(yàn)結(jié)果及分析
抽取14 件連桿進(jìn)行工藝試驗(yàn),按制定的工藝措施加工,分析連桿大端孔的變形情況。此次試驗(yàn)主要為驗(yàn)證,在采取了減少加工應(yīng)力的產(chǎn)生和增加了加工應(yīng)力釋放的措施后,加工質(zhì)量是否有所改善,按圖2在兩個(gè)方向上測(cè)量“精鏜大端孔”后的孔徑,以及“拆開/組合連桿體和蓋”后進(jìn)行一次拆裝。為了了解“瓦孔倒角”后是否會(huì)對(duì)大端孔產(chǎn)生影響,在該工序后進(jìn)行第二次拆裝,并測(cè)量數(shù)值,見表2。
表2 測(cè)量數(shù)據(jù)(以下數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)值偏差) 單位:mm
試驗(yàn)結(jié)果分析:
1)14 件樣件中,12 件精鏜后的圓度值在0~0.001 5 mm 之間,2 件超差。絕大多數(shù)連桿孔圓度均穩(wěn)定在0.004 mm 以內(nèi),滿足設(shè)計(jì)要求。
2)14 件樣件中,經(jīng)過(guò)第一次拆裝后,11 件的圓度值在0.003 5 mm 以內(nèi)(滿足了設(shè)計(jì)要求的拆裝前的0.004 mm 要求)精度大幅度提高,其余3 件為0.006 mm、0.009 mm、0.004 5 mm,均滿足了設(shè)計(jì)要求的拆裝后的0.015 mm 要求。就整體而言,精度都有了大幅度提高,所有14 件樣件的精度較拆裝前變化不大,由此說(shuō)明,采用此工藝方案,不良應(yīng)力已大量釋放,拆裝連桿對(duì)于大端孔的影響已變得很小。
3)14 件樣件中,抽取了11 件進(jìn)行了“瓦孔倒角”后的第二次拆裝,測(cè)量圓度值發(fā)現(xiàn),1 件的近似圓度值0.015 5 mm(超差),其余雖均滿足了設(shè)計(jì)要求的拆裝后的0.015 mm 要求,但部分?jǐn)?shù)值變化較大。說(shuō)明,精鏜孔后的“瓦孔倒角”工序,會(huì)對(duì)大端孔的圓度變化產(chǎn)生影響。
此外,在試驗(yàn)過(guò)程中還發(fā)現(xiàn)了在重新組裝緊固連桿體和蓋時(shí),桿和蓋端面發(fā)生錯(cuò)位會(huì)對(duì)圓度產(chǎn)生影響。
為了驗(yàn)證第一次試驗(yàn)中的新發(fā)現(xiàn),進(jìn)行了第二次驗(yàn)證。
3.2.1 加工方案
根據(jù)第一次的試驗(yàn)結(jié)果,進(jìn)一步優(yōu)化了工藝措施:在前期方案的基礎(chǔ)上,將連桿在精鏜孔前的拆裝次數(shù)由1 次增加為3 次,以進(jìn)一步釋放應(yīng)力;工藝流程上將“瓦孔倒角”提前到“精鏜孔”前進(jìn)行,以減小其對(duì)于大端孔成型后的影響;同時(shí)在連桿的桿和蓋組裝時(shí)嚴(yán)格控制齒槽端面,使之對(duì)齊。
3.2.2 試驗(yàn)結(jié)果及分析
抽取了20 件樣本作為一個(gè)批次,對(duì)連桿連續(xù)加工,加工過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行新制定的工藝方案,對(duì)加工過(guò)程中的精鏜孔后、重新組裝后、裝連桿瓦后整個(gè)過(guò)程中孔的尺寸進(jìn)行測(cè)量,試驗(yàn)結(jié)果測(cè)量主要分兩步進(jìn)行:
3.2.2.1 機(jī)加過(guò)程后測(cè)量(不裝瓦片)
進(jìn)行精鏜孔后及重新組裝后的連桿進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量部位如圖2 所示,檢測(cè)數(shù)據(jù)見表3。
表3 測(cè)量數(shù)據(jù)(以下數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)值偏差) 單位:mm
測(cè)量結(jié)果表明:20 件樣本中,19 件精鏜后的圓度在0~0.001 mm 之間,1 件為0.002 mm,精度滿足同時(shí)遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)要求的0.004 mm;第一次拆裝后,18 件在0.003 5 mm 以下,其余兩件為0.005 mm 和0.007 5 mm,同樣遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)要求的0.015 mm 要求,進(jìn)一步驗(yàn)證了精加工孔前的拆裝對(duì)釋放應(yīng)力效果顯著。
3.2.2.2 按照裝配前要求檢驗(yàn)(裝瓦片)
將這20 個(gè)連桿放置7 d 以上,然后作為一個(gè)批次進(jìn)行瓦片裝配,并進(jìn)行測(cè)量。測(cè)量部位按圖2 進(jìn)行,檢測(cè)數(shù)據(jù)見表4。
表4 測(cè)量數(shù)據(jù)(以下數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)值偏差) 單位:mm
測(cè)量結(jié)果表明:20 件樣本中全部都滿足了A≤B的設(shè)計(jì)要求。
從以上試驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果分析,精鏜孔后、第一次拆裝后,以及裝上瓦片以后,測(cè)量值均滿足了設(shè)計(jì)要求,說(shuō)明所制定的工藝措施是有效的。
通過(guò)對(duì)同類型連桿多批次的試驗(yàn)測(cè)量結(jié)果表明,連桿部件裝配前橢圓度檢驗(yàn)不合格的問(wèn)題,是由于在加工過(guò)程的工序安排不合理,導(dǎo)致產(chǎn)生的不良應(yīng)力沒(méi)有有效釋放,雖然在機(jī)加結(jié)束后,檢測(cè)零件可滿足設(shè)計(jì)要求,但是隨著存放過(guò)程中應(yīng)力的逐步釋放,導(dǎo)致連桿部件的大端孔發(fā)生了變化,從而在裝配前橢圓度復(fù)檢時(shí)不合格,因此,在零部件的加工過(guò)程中要特別注意應(yīng)力的產(chǎn)生和釋放,原則是合理設(shè)計(jì)工序,盡量減少應(yīng)力的產(chǎn)生,同時(shí)增加應(yīng)力釋放的機(jī)會(huì),最大程度的降低應(yīng)力對(duì)零件加工結(jié)果的影響。對(duì)于該類連桿的加工及該問(wèn)題的解決給出以下建議:
1)合理安排加工工序及參數(shù),減少最終工序(精鏜孔)的加工余量,從而減少加工過(guò)程的應(yīng)力產(chǎn)生;
2)合理安排拆組連桿的時(shí)機(jī),在最終工序(精鏜孔)進(jìn)行前,增加應(yīng)力釋放的機(jī)會(huì),使應(yīng)力提前釋放,避免在后期釋放影響零件的合格率;
3)對(duì)于“精鏜孔”后對(duì)大端孔形狀有影響的加工工序,在可行的情況下盡量前移,以進(jìn)一步排除后期加工對(duì)孔徑的影響。