劉 軒,鄭 璐,楊 玥
(1.內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古電力科學(xué)研究院分公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010020;2.內(nèi)蒙古自治區(qū)高電壓與絕緣技術(shù)企業(yè)重點實驗室,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010020)
隨著電網(wǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,發(fā)供電企業(yè)投入了大量用于測量和監(jiān)測系統(tǒng)運行情況的電磁式電壓互感器PT(potential transformer)。PT內(nèi)部的鐵芯使其呈電感性質(zhì),當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)的暫態(tài)沖擊滿足一定激發(fā)條件,鐵芯與系統(tǒng)電容構(gòu)成諧振電路,產(chǎn)生相當(dāng)于相電壓3~5倍的諧振過電壓[1-2]。諧振發(fā)生時,PT一次側(cè)勵磁電流迅速增大,造成熔斷器燒毀;如果勵磁電流低于熔斷器限值但高于PT額定值,在熱效應(yīng)的積累下,必然造成PT燒損甚至炸毀瓷瓶絕緣子及避雷器,嚴(yán)重威脅電網(wǎng)的安全運行[3-4]。文獻(xiàn)[5]針對勵磁涌流產(chǎn)生機(jī)理及其影響進(jìn)行了詳細(xì)闡述,重點分析了勵磁涌流中含有大量三次諧波的影響。文獻(xiàn)[6]對鐵磁諧振進(jìn)行了仿真建模,對磁滯損耗等相關(guān)參數(shù)進(jìn)行計算,并提出鐵磁諧振過電壓的影響規(guī)律?,F(xiàn)有文獻(xiàn)所提出的預(yù)防PT鐵磁諧振的主要手段為:一是選用伏安特性較好的PT;二是在PT一次側(cè)中性點串接單相PT增加感抗;三是在母線上加裝對地電容;四是在PT一次側(cè)中性點串接電阻[7]。本文以真實事故案例數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),闡明了PT鐵磁諧振激發(fā)條件,針對現(xiàn)有消諧器未發(fā)揮作用的情況提出一種基于流敏消諧原理的消諧裝置,通過裝置并網(wǎng)運行結(jié)果分析,驗證了該裝置的有效性,為PT鐵磁諧振治理提供了新的途徑。
某發(fā)電廠(10 kV)發(fā)電機(jī)額定功率為9 MW,經(jīng)發(fā)電機(jī)端口開關(guān)連接至廠用母線,后經(jīng)出線柜直接送至某變電站10 kV I段母線并網(wǎng)運行。發(fā)電線路為2根3×240 mm2電纜并聯(lián)運行,全程地埋,線路長度5.5 km。廠區(qū)內(nèi)有發(fā)電機(jī)端口PT、母線PT、出線PT共3組PT。一次設(shè)備接線情況如圖1所示。
圖1 發(fā)電廠的系統(tǒng)一次設(shè)備接線圖
該電廠自建成以來從未發(fā)生過PT諧振事故,但自2022年3月至4月底,連續(xù)發(fā)生多起鐵磁諧振引起的PT燒毀及高壓熔斷器熔斷事故,微機(jī)消諧器、碳化硅一次消諧器均未發(fā)揮作用,特別是碳化硅消諧器連同PT一起燒毀。
事故1:發(fā)電機(jī)端口PT A相燒毀,同時線路PT A相燒毀,母線PT A相高壓熔斷器熔斷,B、C相高壓熔斷器正常,二次無短路;母線PT配有微機(jī)消諧器,未起到消諧作用,出線及發(fā)電機(jī)端口PT無消諧設(shè)備。
事故2:更換發(fā)電機(jī)端口側(cè)一組PT,更換線路出口1組PT,更換母線高壓熔斷器,重新投運。運行24 h后發(fā)電機(jī)負(fù)荷達(dá)到7 200 kW,線路PT C相燒毀、A相和B相高壓熔斷器熔斷,發(fā)電機(jī)端口PT C相高壓熔斷器熔斷、母線PT C相高壓熔斷器熔斷。
事故3:在發(fā)電機(jī)端口、線路PT加裝碳化硅一次消諧裝置,并更換線路出口1組PT、發(fā)電機(jī)端口PT和母線側(cè)PT C相高壓熔斷器。運行12 h后,發(fā)電機(jī)負(fù)荷達(dá)到7 000 kW時,出線PT B相燒毀、C相高壓熔斷器熔斷,母線PT B相燒毀、C相高壓熔斷器熔斷,變電站側(cè)10 kV母線PT燒毀并發(fā)生相間短路。
事故4:恢復(fù)PT及高壓熔斷器后并網(wǎng),并網(wǎng)后運行時,運行人員聽到高壓熔斷器處有異響,運行24 h后出線PT A相高壓熔斷器熔斷,C相高壓熔斷器異響,立即申請停電。將PT高壓熔斷器緊固并將出線碳化硅一次消諧器拆除。送電并網(wǎng)后無異常,連續(xù)運行1周后,發(fā)電機(jī)負(fù)荷6 000 kW時母線側(cè)PT B、C相突然炸裂。1 min后發(fā)電機(jī)端口PT A、B、C三相燒毀,5 min后進(jìn)線PT B、C相燒毀。變電站10 kV Ⅰ段母線PT B相裂開。經(jīng)檢查發(fā)電機(jī)端口碳化硅一次消諧器與PT中性點連接線被擊穿并與地排放電。
事后,對發(fā)電機(jī)進(jìn)行試驗,絕緣、直流耐壓、交流耐壓結(jié)果均正常。該站同批次同廠家相近運行環(huán)境的PT運行正常,排除PT產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的問題。
該電廠線路較長且與母線相連,線路的電感與系統(tǒng)中的電容元件串聯(lián),線路上的自由振蕩頻率為(如圖2所示),可等效為RLC串聯(lián)線性電路,并滿足式(1),變形后得到式(2)。當(dāng)感抗和容抗相等,二者電壓等大反向,互相抵消,電路呈現(xiàn)電阻性,即發(fā)生線性諧振。
圖2 RLC串聯(lián)線性電路
該輸電線路上無人為裝設(shè)的大電阻元件,可不計損耗,即其電阻忽略不計,回路損耗使諧振過電壓產(chǎn)生阻尼效應(yīng)。根據(jù)阻尼振動原理,衰減系數(shù)的表達(dá)式為
該電廠的廠用電系統(tǒng)為中性點不接地系統(tǒng),所以廠用電母線PT、發(fā)電機(jī)端口PT及線路PT的高壓側(cè)中性點均需接地,因此每組PT各相承受的地電壓為相對地電壓,對地勵磁電感L1、L2、L3與對地電容C0之間各自組成獨立的振蕩回路(如圖3所示)。當(dāng)系統(tǒng)遭遇波動、故障、雷擊等時,由于系統(tǒng)只有PT中性點接地,系統(tǒng)對地電容記憶的電荷只能通過PT泄放,引發(fā)PT鐵芯飽和,發(fā)生諧振。假設(shè)某組PT因系統(tǒng)擾動造成其中一相或兩相對地電壓在短時間內(nèi)大幅升高,該PT會因為勵磁電流的突然增大而出現(xiàn)飽和現(xiàn)象,造成該相(兩相)等值電感相應(yīng)降低,系統(tǒng)中性點出現(xiàn)位移,產(chǎn)生零序電壓,三相PT相應(yīng)產(chǎn)生零序電流,并分別與三相對地電容C0構(gòu)成回路,當(dāng)三相PT并聯(lián)的等值零序電感與零序電容在某一頻率下的參數(shù)匹配時,即產(chǎn)生鐵磁諧振。
圖3 三相PT鐵磁諧振震蕩電路
該變電站屬于農(nóng)網(wǎng)供電系統(tǒng),架空線路較多,容易遭受雷擊、樹障的影響,特別是樹障的影響非常惡劣。發(fā)生故障期間正值大風(fēng)揚沙天氣,極易造成系統(tǒng)短時內(nèi)反復(fù)接地,滿足鐵磁諧振激發(fā)條件。
中性點不接地系統(tǒng)單相接地故障時非故障相健全相工頻電壓如圖4所示。設(shè)k=X0/X1(零序阻抗/正序阻抗),由圖4可知,k值落在(-20,-1)區(qū)間內(nèi),單相接地故障發(fā)生相間電磁耦合,產(chǎn)生很高的工頻過電壓,k值越靠近-2工頻過電壓值就越高,k=-2時出現(xiàn)工頻諧振,線路上各點電壓趨于無窮大。
圖4 單相接地故障時非故障相健全相工頻電壓
因為影響系統(tǒng)對地電容的因素眾多,如設(shè)備安裝的位置、線路敷設(shè)的路徑及高度、海拔高度、氣候環(huán)境、空氣的濕度、環(huán)境污染程度等。在供電系統(tǒng)設(shè)計時,很難獲得準(zhǔn)確的系統(tǒng)對地電容,造成無法驗算k值是否會落入(-20,-1)區(qū)間,而且即使設(shè)計時計算參數(shù)匹配合理,現(xiàn)場實際參數(shù)匹配也無法保證。
10 kV系統(tǒng)且電纜線路長度在8 km以內(nèi),k<-20,非故障相對地電壓會升高接近運行線電壓的1.1倍[8]。該發(fā)電廠埋線線路長度5.5 km,符合上述條件,隨著變電站不斷增加負(fù)荷,系統(tǒng)的對地電容越來越大,以至于k值落入(-20,-1)區(qū)間內(nèi),出現(xiàn)連續(xù)故障;而發(fā)電廠與該變電站不并網(wǎng)時,k值超出(-20,-1)區(qū)間,系統(tǒng)運行穩(wěn)定。這也是該發(fā)電廠一旦并網(wǎng)就發(fā)生事故的主要原因。
該站采用的消諧措施為:二次消諧器以微機(jī)消諧器為主,一次消諧器以碳化硅非線性電阻為主。組合使用消諧裝置的思路是:根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù),通過傅里葉變換獲得諧振的頻譜特性,由智能單元計算出破壞諧振的電阻數(shù)值,最后由高速開關(guān)投入,破壞諧振參數(shù),達(dá)到抑制諧振的目的。上述2種消諧措施本身都存在缺陷,無法達(dá)到配合使用的目的。
2.3.1 微機(jī)消諧器存在保護(hù)死區(qū)
微機(jī)消諧器是先諧振后治理,消諧方式為被動式消諧。其缺點是僅僅依靠零序電壓的大小區(qū)分單相接地和基波諧振故障。通常情況下,零序電壓等于或超過150 V時,判定為基頻諧振;在30 V至145 V之間時,判定為單相接地故障。安裝有微機(jī)消諧器的電網(wǎng)依然會發(fā)生PT諧振,由于工頻諧振的調(diào)整可能與單相接地的特征一樣,無法區(qū)分故障類型[9]。另外,微機(jī)消諧器判斷運算及中間繼電器的響應(yīng)時間至少需要20 ms,接觸器動作合閘時間80 ms以上,整個消諧時長至少需要100 ms。由于該變電站負(fù)荷持續(xù)增加,系統(tǒng)對地電容較大,故障表現(xiàn)為間歇性接地,伴有PT因瞬時飽和發(fā)生涌流,微機(jī)消諧器在100 ms內(nèi)無法完成消諧。
2.3.2 碳化硅一次消諧器失效
以母線PT尾端加裝消諧器為例,其零序等效電路如圖5所示。
圖5 母線PT尾端加裝消諧器零序等效電路
通常情況下,PT三相的一次繞組直阻都較為平衡并與勵磁阻抗較為接近,式(4)可化簡為
由式(5)可以得出,消諧器電阻值 越大,UN越大。如 設(shè)置過大,容易引起PT尾端放電;如 設(shè)置過小,則無法起到消諧作用。碳化硅的阻值可達(dá)幾百上千歐姆,PT尾端加裝碳化硅消諧器與PT中性點懸空不接地效果相同,即PT中性點對地不具備泄放渠道。加裝碳化硅消諧器雖然對PT A、B、C三相電流有一定的限制作用,但結(jié)合后期諧振改造后的過電壓記錄可知,每一次沖擊流過熔斷器的電流都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過熔斷器的額定電流峰值,故此,雖然電壓互感器中性點加裝碳化硅消諧器,由于碳化硅材料的特性,依然會出現(xiàn)熔斷現(xiàn)象。另外,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時過電壓會持續(xù)造成消諧器發(fā)熱甚至燒毀,其燒毀的同時引起PT燒毀的概率也很大。
為避免繼續(xù)發(fā)生上述連續(xù)性PT燒毀和熔斷器熔斷惡性事故,選用流敏型消諧裝置對該變電站進(jìn)行諧振抑制改造。流敏型材料可以在一定的轉(zhuǎn)變溫度(居里溫度點)發(fā)生半導(dǎo)體和絕緣體的相互轉(zhuǎn)變,進(jìn)而電阻值發(fā)生躍變,即正常運行時,消諧裝置為低阻狀態(tài),不對系統(tǒng)造成影響;當(dāng)發(fā)生PT鐵磁諧振時,消諧裝置快速呈高阻狀態(tài),降低系統(tǒng)電流,達(dá)到抑制諧振的目的[10]。
流敏型智能消諧裝置是由二次智能監(jiān)測裝置和一次流敏消諧器組合而成。智能監(jiān)測裝置采集PT二次側(cè)三相電壓及開口電壓和流敏消諧器的工作電流。如果發(fā)生PT鐵磁諧振,流敏消諧器先于智能監(jiān)測裝置動作。如智能監(jiān)測裝置檢測到是某種頻率的鐵磁諧振,則啟動二次消諧元件,并發(fā)出報警、顯示和自動存儲相關(guān)數(shù)據(jù)。同時,智能監(jiān)測裝置可監(jiān)測流過流敏消諧器的電流值是否屬于正常范圍,判斷一次消諧是否可用。流敏型智能消諧裝置接線原理如圖6所示。
圖6 流敏型智能消諧裝置接線原理圖
裝置的消諧電阻自動跟蹤調(diào)整數(shù)學(xué)模型為
4月27日對出線PT、母線PT、發(fā)電機(jī)端口PT各加裝1套流敏型消諧裝置,4月28日下午18:00并網(wǎng),并網(wǎng)運行6 d內(nèi)智能消諧裝置記錄了3起沖擊,PT所在回路運行穩(wěn)定,有效抑制了PT諧振。
借助智能檢測裝置的過電壓記錄,該流敏型消諧裝置共阻止了3起沖擊。第1起沖擊時間為2022-05-01T11:03:34,出線側(cè)1號記錄的A相、B相、C相和UN電壓分別為54 V、53 V、102 V和70 V,C相過電壓沖擊,PT未發(fā)生諧振;第2起沖擊時間為2022-05-01T11:03:43,出線側(cè)2號記錄的A相、B相、C相和UN電壓分別為54 V、53 V、102 V和71 V,間隔時間僅為9 s,C相過電壓沖擊,PT未發(fā)生諧振;第3起沖擊發(fā)生在14 h之后,時間為2022-05-02T11:12:15,出線側(cè)6號記錄的A相、B相、C相和UN電壓分別為101 V、52 V、55 V和71 V,A相過電壓沖擊,流敏型消諧裝置吸收沖擊能量,PT未發(fā)生諧振。經(jīng)過4個月運行,該線路運行平穩(wěn),未再發(fā)生PT燒毀及熔絲熔斷現(xiàn)象。
某發(fā)電廠連續(xù)發(fā)生多起鐵磁諧振燒毀PT及高壓熔斷器事故,對該電廠進(jìn)行消諧抑制技術(shù)改進(jìn)時,選用了由二次智能監(jiān)測裝置和一次流敏消諧器組合使用的流敏型智能消諧裝置。實踐表明,該類消諧裝置可有效避免因系統(tǒng)間歇性接地導(dǎo)致的PT炸裂和熔斷器熔斷事故。在事故分析過程中,得到以下結(jié)論:
a)一次消諧器可有效抑制PT鐵磁諧振,但其線性系數(shù)范圍設(shè)置要合理。過高會造成PT尾端電壓升高甚至放電,過低則起不到消諧的作用。
b)一次消諧裝置和二次智能監(jiān)測裝置配合使用可有效提高諧振抑制效果,并為一次消諧裝置運行狀態(tài)提供監(jiān)測途徑,避免了以往消諧器老化、失效等故障無法察覺的問題。
c)在設(shè)計階段,應(yīng)對整站的過電壓保護(hù)和絕緣配合進(jìn)行有效驗證,PT一次直阻的大小對PT回路鐵磁諧振的抑制起著至關(guān)重要的作用,過小易引發(fā)高頻鐵磁諧振,過大則易引發(fā)分頻諧振。