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        某燃煤機(jī)組水媒式煙氣循環(huán)加熱系統(tǒng)能耗評價(jià)與煙氣余熱利用分析

        2023-08-26 05:49:18史鵬飛張志強(qiáng)
        山西電力 2023年4期
        關(guān)鍵詞:煙氣

        史鵬飛,張志強(qiáng)

        (國家能源集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司,江蘇 南京 210023)

        0 引言

        燃煤火電機(jī)組普遍采用濕法脫硫裝置,凈煙氣溫度達(dá)50~60 ℃,飽和濕煙氣與環(huán)境中溫度較低的空氣接觸而凝結(jié),冷凝的小液滴經(jīng)過光線的折射和反射后,煙囪出口的煙羽一般呈現(xiàn)白色,形成視覺污染[1]。濕煙羽治理工程一般有2個(gè)工藝段,即煙氣冷凝和煙氣再熱。煙氣冷凝對濕煙氣進(jìn)行降溫,析出大量水分,降低絕對含濕量;煙氣再熱是將凈煙氣加熱至不飽和狀態(tài),從而消除濕煙羽現(xiàn)象,同時(shí)實(shí)現(xiàn)節(jié)水、節(jié)能減排等目的[2]。煙氣冷凝和煙氣再熱涉及煙氣中熱量的轉(zhuǎn)移和利用,同時(shí)涉及煙氣中水分的收集,這也是煙氣余熱利用技術(shù)的核心。煙氣再熱根據(jù)熱源形式的不同主要有2種:一是利用汽輪機(jī)輔汽對煙氣進(jìn)行再熱;二是水媒式煙氣循環(huán)加熱系統(tǒng)MGGH(media gas-gas heater),利用鍋爐尾部煙氣余熱與循環(huán)水換熱后,高溫的循環(huán)水對煙氣進(jìn)行再熱。根據(jù)實(shí)際情況,煙氣余熱利用系統(tǒng)形式有所不同[3-5]。

        某330 MW燃煤機(jī)組濕煙羽工程采用漿液冷卻+MGGH方案,結(jié)合了煙氣余熱利用方案,本文通過現(xiàn)場測試數(shù)據(jù),結(jié)合理論計(jì)算,對其能耗增加部分和節(jié)能部分進(jìn)行耦合,同時(shí)還與其他工藝的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行對比,綜合評估濕煙羽工程的能耗,并為煙氣余熱利用提出新的思路。

        1 工程概況

        該機(jī)組濕煙羽治理工程主要有MGGH(包括煙道冷卻器、煙氣再熱器、暖風(fēng)器、凝結(jié)水加熱系統(tǒng))系統(tǒng)和漿液冷卻系統(tǒng)。煙氣冷凝采用漿液冷卻方式,利用冷卻塔的循環(huán)水作為冷源冷卻脫硫塔內(nèi)部的漿液,冷卻后的漿液再對煙氣進(jìn)行冷凝除濕,煙氣再熱采用MGGH方案,引出部分凝結(jié)水通過煙道冷卻器升溫后,對煙氣進(jìn)行再熱,然后凝結(jié)水作為暖風(fēng)器的熱源,加熱進(jìn)入空預(yù)器的空氣,此后凝結(jié)水返回到加熱器入口,完成一個(gè)熱力循環(huán)。

        2 能耗測試與分析

        在鍋爐蒸發(fā)量為1 000 t/h時(shí)進(jìn)行冬季現(xiàn)場測試,結(jié)合理論推理,分析冬季工況和夏季工況的能耗影響。以汽輪機(jī)的變工況和背壓特性研究為基礎(chǔ),結(jié)合凝汽器、濕式冷卻塔的耦合變工況對機(jī)組背壓的影響以及機(jī)組輔機(jī)耗電率的變化,對工程進(jìn)行能耗分析[6]。

        2.1 冬季供暖期能耗測試分析

        2.1.1 耗能部分

        冬季采暖期間,耗能因素有冷卻水循環(huán)泵增加的電耗、MGGH循環(huán)水泵電耗,MGGH系統(tǒng)煙道冷卻器阻力增加的風(fēng)機(jī)電耗。供暖期機(jī)組耗能增加測試分析結(jié)果如表1所示。

        表1 供暖期機(jī)組耗能增加測試分析

        引風(fēng)機(jī)入口煙溫由135 ℃降低至95 ℃,煙氣體積流量降低了約10 ,MGGH系統(tǒng)增加阻力約500 Pa,假設(shè)其他阻力未發(fā)生變化,則引風(fēng)機(jī)電耗將由2000 kW增加至2 070 kW。改造前后送風(fēng)機(jī)電耗無明顯變化,一次風(fēng)增加暖風(fēng)器阻力接近550 Pa,導(dǎo)致單臺風(fēng)機(jī)電耗增加約60 kW。

        煙氣冷凝將濕煙氣溫度由46 ℃冷卻至43 ℃。MGGH循環(huán)泵增加電耗160 kW,漿液冷卻系統(tǒng)冷卻水循環(huán)泵增加電耗110 kW。

        煙氣再熱器將煙氣溫度由42.5 ℃加熱到58.5 ℃,凝結(jié)水釋放熱量21.54 GJ/h加熱煙氣,煙氣再熱器吸收凝結(jié)水釋放的這部分熱量,使得回到熱力系統(tǒng)熱量減少,煙氣再熱器增加供電煤耗0.73 g/(kW·h)。

        漿液冷卻器冷源取自機(jī)組循環(huán)水,冬季循環(huán)冷卻水溫度低、機(jī)組供熱抽汽使低壓缸排汽流量減少,凝汽器和機(jī)組背壓基本未受新加裝設(shè)備的影響。

        綜上,輔機(jī)電耗增加530 kW,綜合廠用電增高0.161 ,增加供電煤耗0.56 g/(kW·h);煙氣再熱器增加供電煤耗0.73 g/(kW·h)。合計(jì)增加供電煤耗1.29 g/(kW·h)。

        2.1.2 節(jié)能部分

        由于增加了MGGH煙冷器,煙氣熱量由凝結(jié)水吸收,加熱煙氣后,其余熱量回到熱力系統(tǒng),一是回到汽機(jī)抽汽系統(tǒng),提升了汽機(jī)做功能力;二是取代了原暖風(fēng)器使用的輔汽熱量,減少了汽機(jī)熱耗;三是加熱了空預(yù)器熱風(fēng),提高了鍋爐效率。供暖期機(jī)組節(jié)能分析數(shù)據(jù)如表2所示。

        表2 供暖期機(jī)組節(jié)能部分節(jié)能測試分析單位:g/(kW·h)

        MGGH煙氣冷卻器對汽機(jī)系統(tǒng)能耗影響分析。MGGH漿液冷凝循環(huán)水流量約536 t/h,8號低壓加熱器進(jìn)口向MGGH及暖風(fēng)器系統(tǒng)補(bǔ)水45 t/h,7號低壓加熱器出口向MGGH及暖風(fēng)器系統(tǒng)補(bǔ)充水300 t/h。MGGH及暖風(fēng)器回水進(jìn)入6號低壓加熱器入口(回水溫度76.6 ℃)。工質(zhì)吸收熱量后回到汽機(jī)系統(tǒng)排擠了低壓抽汽,使得機(jī)組經(jīng)濟(jì)性提高。當(dāng)投入再熱器時(shí),供電煤耗降低約0.94 g/(kW·h)。不投入再熱器時(shí),供電煤耗降低約1.68 g/(kW·h)。

        暖風(fēng)器節(jié)能。用被煙氣余熱加熱的凝結(jié)水替代高壓輔汽,循環(huán)水量為536 t/h,加熱暖風(fēng)器循環(huán)水從92.5 ℃降低到76.6 ℃,代替抽汽熱量35.68 GJ/h。其中暖風(fēng)器溫度從3 ℃升到38 ℃,按暖風(fēng)器基準(zhǔn)風(fēng)溫25 ℃考慮,暖風(fēng)器從3 ℃升到25 ℃這部分折合熱量約22.43 GJ/h,供電煤耗降低約1.72 g/(kW·h)。暖風(fēng)器風(fēng)溫從25 ℃升到38 ℃,此部分溫升主要為提升空預(yù)器綜合冷段運(yùn)行溫度,以提高機(jī)組運(yùn)行安全性,并不能明顯影響機(jī)組能耗,僅使得空預(yù)器出口熱風(fēng)溫度升高1 ℃左右,鍋爐效率相對提高,供電煤耗降低約0.11 g/(kW·h)。當(dāng)環(huán)境溫度為10 ℃左右時(shí),按照暖風(fēng)器設(shè)計(jì)原則與目前的實(shí)際換熱量計(jì)算,暖風(fēng)器出口溫度約為42 ℃,暖風(fēng)器風(fēng)溫從10 ℃升到25 ℃,供電煤耗降低約1.29 g/(kW·h);暖風(fēng)器風(fēng)溫從25 ℃升到42 ℃,供電煤耗降低約0.16 g/(kW·h)。

        綜上,冬季工況MGGH煙冷器及暖風(fēng)器的應(yīng)用使得機(jī)組供電煤耗降低3.12~3.51 g/(kW·h),結(jié)合夏季工況增加的供電煤耗1.29 g/(kW·h),冬季工況濕煙羽工程的使用使機(jī)組供電煤耗減少約1.83~2.22 g/(kW·h),通過MGGH的合理設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)濕煙羽工程轉(zhuǎn)變?yōu)楣?jié)能項(xiàng)目。

        2.2 夏季工況能耗預(yù)測分析

        夏季影響機(jī)組能耗的因素有冷卻水循環(huán)泵增加的電耗,MGGH循環(huán)水泵電耗,MGGH系統(tǒng)煙道冷卻器增加風(fēng)機(jī)電耗,煙冷器熱量回系統(tǒng)減少的煤耗,漿液冷卻循環(huán)水溫度升高增加的煤耗。夏季工況機(jī)組能耗測試分析結(jié)果如表3所示。

        表3 夏季機(jī)組耗能部分能耗分析

        2.2.1 能耗增加部分

        夏季需增加1臺漿液冷卻系統(tǒng)冷卻水循環(huán)泵,功率110 kW,其他輔機(jī)電耗暫參考冬季。累計(jì)增加供電煤耗約0.75 g/(kW·h)。

        部分循環(huán)水用于煙氣冷凝后,將使循環(huán)水溫升高,同時(shí),進(jìn)凝汽器循環(huán)水量減少,預(yù)計(jì)使機(jī)組背壓升高約0.30 kPa,增加供電煤耗約0.77 g/(kW·h)。

        按照煙氣量1 400 t/h,煙氣再熱器提升煙氣溫度13 ℃計(jì)算,MGGH再熱器吸收凝結(jié)水釋放熱量20.93 GJ/h,增加供電煤耗約0.42 g/(kW·h)。

        2.2.2 能耗節(jié)約部分

        夏季工況,鍋爐煙氣量1 400 t/h,按照煙氣溫降45 ℃計(jì)算,系統(tǒng)循環(huán)水量為576.8 t/h,循環(huán)水在煙冷器吸收熱量后溫度從泵入口溫度70 ℃升高至100 ℃。假若煙道冷卻器煙氣釋放熱量全部回到系統(tǒng),供電煤耗降低約 0.94 g/(kW·h)。

        綜上,夏季工況MGGH煙道冷卻器及暖風(fēng)器的應(yīng)用使得節(jié)約供電煤耗0.94 g/(kW·h),結(jié)合夏季工況增加的供電煤耗1.94 g/(kW·h),夏季工況供電煤耗總計(jì)增加約1.00 g/(kW·h)。

        3 未進(jìn)行煙氣余熱利用設(shè)計(jì)的濕煙羽治理工程能耗分析

        某600 MW空冷機(jī)組濕煙羽治理工程采用漿液冷卻+蒸汽煙氣再熱技術(shù)路線,未進(jìn)行煙氣余熱利用的設(shè)計(jì)。通過現(xiàn)場測試,對濕煙羽治理工程進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性分析。冬季供暖期機(jī)組能耗變化測試結(jié)果如表4所示,夏季機(jī)組能耗變化預(yù)測結(jié)果如表5所示。

        表4 冬季供暖期機(jī)組能耗測試分析

        表5 夏季機(jī)組能耗分析

        濕煙羽治理工程實(shí)施后,冬季工況增加供電煤耗約2.98 g/(kW·h),夏季工況增加供電煤耗約1.51 g/(kW·h)。

        4 對比分析

        從能耗的對比分析來看,漿液冷卻+MGGH煙氣再熱技術(shù)路線冬季節(jié)能(1.83~2.22)g/(kW·h),夏季能耗增加1.00 g/(kW·h);漿液冷卻+蒸汽煙氣再熱技術(shù)路線冬季能耗增加2.98 g/(kW·h),夏季能耗增加1.51 g/(kW·h)。由此可以看出,MGGH技術(shù)路線利用鍋爐尾部煙氣余熱,可以減少蒸汽用量,能大幅降低濕煙羽治理工程對機(jī)組能耗的影響。冬季的節(jié)能量要遠(yuǎn)高于夏季,冬季機(jī)組一方面由于供熱抽汽,低壓加熱器抽汽壓力較低,凝結(jié)水溫度較低,可以有效利用回水熱量。另一方面,MGGH技術(shù)路線多余煙氣熱量,冬季加熱鍋爐暖風(fēng)器后,再回到低壓凝結(jié)水系統(tǒng)加熱凝結(jié)水,替代了加熱暖風(fēng)器的高壓蒸汽,冬季節(jié)能量較大,經(jīng)濟(jì)效益明顯。從兩種技術(shù)路線能耗增加的部分對比來看,輔機(jī)耗電能耗增量夏季要高于冬季,煙氣再熱器能耗增量冬季要高于夏季。其中,直接利用蒸汽加熱煙氣,煙氣再熱器冬季和夏季供電煤耗增量分別為2.71 g/(kW·h)和0.67 g/(kW·h),冬季能耗增加幅度較大。MGGH系統(tǒng)利用低品質(zhì)的煙氣余熱加熱煙氣,煙氣再熱器冬季和夏季能耗增量為0.73 g/(kW·h)和0.42 g/(kW·h),冬夏季能耗變化較小。

        從再熱增加耗能來看,MGGH煙氣再熱技術(shù)冬季工況耗能部分能耗增加1.29 g/(kW·h),夏季能耗增加1.94 g/(kW·h)。蒸汽煙氣再熱技術(shù)夏季工況耗能部分能耗增加2.98 g/(kW·h),夏季能耗增加1.51 g/(kW·h)。若煙氣余熱不回收到熱力系統(tǒng)時(shí),機(jī)組能耗增量在1~3 g/(kW·h)。

        5 結(jié)論

        通過對某330 MW濕冷機(jī)組濕煙羽治理工程的能耗進(jìn)行全面分析,并和其他機(jī)組進(jìn)行對比,可以得出以下結(jié)論。

        a)與直接利用蒸汽加熱再熱煙氣相比,MGGH技術(shù)路線利用鍋爐尾部煙氣余熱,可以減少蒸汽用量,能大幅降低濕煙羽治理工程對機(jī)組能耗的影響。

        b)從2種技術(shù)路線能耗增加的部分對比來看,機(jī)組輔機(jī)耗電能耗增量夏季要高于冬季,煙氣再熱器能耗增量冬季要高于夏季。其中,直接利用蒸汽加熱煙氣,冬夏季能耗增加幅度較大。MGGH系統(tǒng)利用低品質(zhì)的煙氣余熱加熱煙氣,冬夏季能耗變化較小。

        c)從2種技術(shù)路線耗能增加的部分來看,濕煙羽治理工程若煙氣余熱不回收到熱力系統(tǒng)時(shí),機(jī)組能耗增量在1~3 g/(kW·h)。

        d)與國內(nèi)其他鍋爐尾部煙氣余熱利用系統(tǒng)相比,本工程MGGH系統(tǒng)利用多余煙氣熱量,在冬季加熱鍋爐暖風(fēng)器后,再回到低壓凝結(jié)水系統(tǒng)加熱凝結(jié)水,替代了加熱暖風(fēng)器的高壓蒸汽,冬季節(jié)能量較大,經(jīng)濟(jì)效益明顯,可作為鍋爐尾部煙氣余熱利用的一種典型案例,具有較高的參考價(jià)值。

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