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        橡膠/SBS 復(fù)合改性瀝青技術(shù)在公路養(yǎng)護(hù)施工中的應(yīng)用

        2023-08-25 05:00:20韓方元徐騰飛白軒宇
        中阿科技論壇(中英文) 2023年8期
        關(guān)鍵詞:鋼輪膠粉改性劑

        崔 宇 韓方元 周 洋 徐騰飛,2 白軒宇

        (1.寧夏交通建設(shè)股份有限公司,寧夏 銀川 750002;2.寧夏交建交通科技研究院有限公司,寧夏 銀川 750001;3.寧夏公路管理中心,寧夏 銀川 750002)

        隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,汽車數(shù)量實現(xiàn)井噴式增長,進(jìn)而導(dǎo)致了廢舊輪胎大幅度增長。國內(nèi)外研究表明,將廢舊輪胎加工成廢胎膠粉用于道路改性瀝青,一方面,能有效降低瀝青的溫度敏感性,增加瀝青的彈性,改善瀝青路面車轍和開裂等病害,提高瀝青路面路用性能、使用壽命及行車安全性;另一方面,作為廢舊輪胎資源化、無害化利用的有效途徑,能緩解其導(dǎo)致的“黑色污染”問題[1]。丁湛等[2]研究表明,膠粉顆粒體積膨脹引起的位阻效應(yīng)和溶解改性引起的瀝青黏滯度增強會大幅增大瀝青黏度,導(dǎo)致橡膠瀝青路面施工和易性差,且橡膠粉與瀝青間的相容性較差,在工程應(yīng)用中橡膠瀝青存在儲存穩(wěn)定性不佳等問題。劉文昌等[3]研究表明,過度脫硫會對混合料高溫性能產(chǎn)生不利影響。謝國梁[4]研究表明,膠粉、SBS復(fù)合改性可兼顧橡膠和SBS性能。目前學(xué)者研究多停留在橡膠活化程度對瀝青的性能影響階段,鮮有綜合性工程應(yīng)用研究?;诖?,本文以某一公路工程養(yǎng)護(hù)施工為例,對橡膠/SBS復(fù)合改性瀝青技術(shù)進(jìn)行深入研究,為相關(guān)施工提供技術(shù)支撐。

        1 工程概況

        某公路合同段起訖樁號為K4+300~K6+400,該路段為雙向四車道一級公路,路線全長為2.1 km,路基寬度為24.5 m,設(shè)計時速為80 km/h,橋梁荷載及等級為公路-I級。原瀝青路面采用4 cm普通瀝青細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13)+6 cm普通瀝青中粒式瀝青混凝土(AC-20)+38 cm水泥穩(wěn)定碎石基層+20 cm級配砂礫底基層,結(jié)構(gòu)層厚度為68 cm,于2016年通車運營。由于道路交通量巨大,重載、超限車輛多,在運行數(shù)年后,瀝青混凝土路面先后出現(xiàn)裂縫、坑槽、唧漿、車轍等病害,服役期間雖實施了預(yù)養(yǎng)措施,但原有病害未得到根治,路面病害更加嚴(yán)重。分析路面病害原因,除交通荷載外,當(dāng)?shù)卮鬁夭瞽h(huán)境也是道路裂縫等病害的主要原因。

        橡膠復(fù)合瀝青的黏彈性可在一定范圍內(nèi)吸收荷載應(yīng)力,抑制車轍、反射裂縫的形成,因此本工程以K4+900~K5+400段為試驗段,左幅采用“4 cm橡膠復(fù)合改性瀝青細(xì)粒式瀝青混凝土(ARSMA-13)+6 cm普通瀝青中粒式瀝青混凝土(AC-20)”結(jié)構(gòu)層,右幅采用原設(shè)計“4cm普通瀝青細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13)+6 cm普通瀝青中粒式瀝青混凝土(AC-20)”結(jié)構(gòu)層,通過長期監(jiān)測路面狀況,探索橡膠復(fù)合改性瀝青技術(shù)的適用性。

        2 原材料與試驗方法

        2.1 原材料

        2.1.1 基質(zhì)瀝青

        本文采用的基質(zhì)瀝青為鎮(zhèn)海-90#A級道路石油瀝青,其性能如表1所示。

        表1 基質(zhì)瀝青技術(shù)指標(biāo)

        2.1.2 SBS改性劑

        本文采用SBS改性劑為岳陽石化提供的1301線型改性劑,其性能如表2所示。

        表2 SBS改性劑技術(shù)指標(biāo)

        2.1.3 廢舊膠粉

        本文選用了三種廢舊膠粉,按脫硫程度定義為未脫硫膠粉、輕度脫硫膠粉及重度脫硫膠粉,其性能如表3所示。

        表3 廢舊膠粉主要技術(shù)指標(biāo)

        (4)集料及填料

        粗集料為本地堅硬、無風(fēng)化石灰?guī)r,細(xì)集料為石灰?guī)r機制砂,礦粉為憎水性細(xì)磨石灰?guī)r,各檔集料及填料指標(biāo)均符合規(guī)范及施工要求。

        2.2 試驗方案

        2.2.1 膠粉/SBS復(fù)合改性瀝青的制備及關(guān)鍵參數(shù)的確定

        研究表明,橡膠粉的活化程度、摻加比例,SBS改性劑的摻加比例均會顯著影響復(fù)合改性瀝青的性能[5]。為確定橡膠/SBS復(fù)合改性瀝青最佳工藝參數(shù),本文以鎮(zhèn)海90# A級道路石油瀝青為基礎(chǔ),穩(wěn)定劑摻量為2‰,相容劑摻量為3%,設(shè)計了關(guān)于膠粉脫硫程度、膠粉摻量、SBS改性劑摻量的試驗方案(見表4),且固定溶脹時間為30 min,剪切時間為40 min,發(fā)育時間為90 min。具體制備工藝如圖1所示。

        圖1 SBS改性瀝青制備流程

        表4 廢舊膠粉主要技術(shù)指標(biāo)

        根據(jù)《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規(guī)程》(JTG E20—2011)規(guī)范內(nèi)容,對復(fù)合改性瀝青樣品進(jìn)行針入度、軟化點、(5 ℃)延度、(180 ℃)旋轉(zhuǎn)黏度、存儲穩(wěn)定性及彈性恢復(fù)試驗。以復(fù)合改性瀝青的性能指標(biāo),確定不同工藝的最佳參數(shù)。

        2.2.2 膠粉/SBS復(fù)合改性瀝青混合料級配選擇

        研究表明,較多的橡膠細(xì)顆粒在拌合過程中無法充分分散,導(dǎo)致橡膠瀝青混合料的體積參數(shù)與油石比之間的關(guān)聯(lián)性較差,過高的膠粉摻量會對混合料的級配產(chǎn)生影響,導(dǎo)致橡膠瀝青混合料整體結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定[6]。為探究橡膠復(fù)合改性瀝青的適用級配類型,分別以連續(xù)級配TRHMA-13和間斷級配ARSMA-13為例,開展混合料配合比設(shè)計及性能測試試驗。具體級配設(shè)計內(nèi)容如圖2所示。

        圖2 TRHMA-13和ARSMA-13設(shè)計級配曲線

        2.2.3 膠粉/SBS復(fù)合改性瀝青混合料性能驗證

        為驗證復(fù)合改性瀝青混合料路用性能,以間斷級配ARSMA-13為例,分別成型了SBS改性瀝青混合料試件及膠粉/SBS復(fù)合改性瀝青試件,通過開展車轍試驗、小梁彎曲試驗及凍融劈裂試驗,測試其高溫動穩(wěn)定度、低溫彎拉應(yīng)變及凍融劈裂強度比(TSR)。

        3 試驗結(jié)果與分析

        3.1 不同因素對復(fù)合改性瀝青性能的影響

        在采取不同膠粉類型、膠粉摻量及SBS改性劑摻量下,復(fù)合改性瀝青的性能如表5所示。

        表5 橡膠/SBS復(fù)合改性瀝青技術(shù)指標(biāo)

        結(jié)合表5數(shù)據(jù)及試驗情況可知,未脫硫膠粉摻量上限較低,30%摻量時膠粉吸收輕質(zhì)組分過量,瀝青黏度超限(見圖3);20%摻量時黏度仍較大,需摻加相容劑至5‰并延長發(fā)育時間至7 h,經(jīng)濟(jì)效益較低且施工和易性差。重度脫硫膠粉30%摻量時黏度仍較低,可摻加上限較高,但過度脫硫喪失了橡膠的高溫性能,且對低溫性能的改性效果較差[7];輕度脫硫膠粉平衡了改性瀝青的性能與和易性,兼顧高低溫性能,且保留了橡膠瀝青的黏彈特性。同時,對比第5、6、7組試驗數(shù)據(jù)可得,SBS改性劑摻量提升1%與膠粉摻量提升10%所帶來的高溫性能提升幅度相近,故出于經(jīng)濟(jì)性考慮,確定SBS摻量為2%。綜上所述,最佳工藝為:輕度脫硫膠粉摻量20%,SBS改性劑摻量2%。

        圖3 30%摻量未脫硫膠粉改性瀝青

        3.2 不同級配類型對復(fù)合改性瀝青混合料體積參數(shù)的影響

        連續(xù)級配TRHMA-13和間斷級配ARSMA-13瀝青混合料體積參數(shù)指標(biāo)如表6所示。

        表6 TRHMA-13和ARSMA-13混合料體積參數(shù)指標(biāo)

        由表6可知,連續(xù)級配TRHMA-13混合料體積參數(shù)與油石比之間的關(guān)聯(lián)性較差,主要表現(xiàn)在毛體積密度隨著油石比的增大而增大,很難達(dá)到峰值,同時礦料間隙率VMA很難呈現(xiàn)出凹曲線;間斷級配ARSMA-13混合料體積參數(shù)與油石比之間的關(guān)聯(lián)性較好??赡茉蚴窍鹉z顆粒沖散了連續(xù)級配的連續(xù)性,導(dǎo)致混合料體積參數(shù)規(guī)律不明顯[8],因而本項目中針對活化程度較低橡膠(顆粒較大)復(fù)合改性瀝青,最終采用間斷級配ARSMA-13鋪筑路面。

        3.3 復(fù)合改性瀝青混合料路用性能驗證

        SBS改性瀝青混合料、膠粉/SBS復(fù)合改性瀝青混合料路用性能指標(biāo)如表7所示。

        表7 SBS改性瀝青與復(fù)合改性瀝青混合料路用性能技術(shù)指標(biāo)

        由上表可知,復(fù)合改性瀝青混合料性能與SBS改性瀝青混合料相似,各項路用性能指標(biāo)均符合規(guī)范,滿足施工要求。同時,因復(fù)合改性瀝青中包含大量低成本膠粉,其總成本與基質(zhì)瀝青相近,因此,復(fù)合瀝青混合料較SBS改性瀝青混合料經(jīng)濟(jì)效益更高。

        4 工程應(yīng)用情況

        4.1 施工技術(shù)要點

        4.1.1 拌和

        由于復(fù)合改性瀝青黏度較高,拌合過程中橡膠瀝青加熱溫度應(yīng)控制在175 ℃~185 ℃,實際溫度178 ℃;集料加熱溫度控制在190 ℃~200 ℃,實際溫度為200 ℃;控制濕拌合時間為35 s,現(xiàn)場觀察混合料拌和均勻,無花白料現(xiàn)象;混合料出料溫度控制不小于175 ℃,廢料溫度為200 ℃,拌和站實測出料溫度在177 ℃~191 ℃。

        4.1.2 運輸

        混合料運輸過程中采用篷布覆蓋保溫、防雨、防污,以保證混合料到達(dá)施工現(xiàn)場卸入攤鋪機料斗前的溫度不低于160 ℃,現(xiàn)場檢測料溫均高于175 ℃。

        4.1.3 攤鋪

        由于復(fù)合改性瀝青混合料施工溫度較高,故攤鋪機熨平板溫度應(yīng)適當(dāng)提高,此次試驗段熨平板加熱溫度為130 ℃;攤鋪過程中保持恒定的攤鋪速度,下面層攤鋪速度為2 m/min~3 m/min,上面層可以適當(dāng)加快。

        現(xiàn)場控制混合料在攤鋪螺旋處的溫度多為180 ℃左右[9],說明混合料在運輸過程中溫度損失很小;攤鋪成型后實測溫度在162 ℃~170 ℃,攤鋪和易性良好。

        4.1.4 碾壓

        試驗段碾壓過程中遵循“緊跟慢壓、高頻低幅”的原則,壓路機在每次碾壓時應(yīng)一直壓至攤鋪機熨平板的正后方約3 m處;控制初壓開始溫度在155 ℃~165 ℃,初壓結(jié)束溫度在140 ℃~155 ℃,復(fù)壓結(jié)束溫度應(yīng)不低于125 ℃。

        該試驗段施工過程中,分別試驗了三種碾壓方案:①膠輪碾壓7~8遍,鋼輪收面;②鋼輪和膠輪同進(jìn)同退6~8遍;③鋼輪穩(wěn)壓1遍,膠輪碾壓6~8遍,鋼輪收面。通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),橡膠改性瀝青混合料相比于普通瀝青混合料和SBS改性瀝青混合料碾壓難度更高[9],其壓實主要依靠膠輪的揉搓作用,鋼輪壓路機對橡膠改性瀝青混合料的壓實效果有限,且由于石灰?guī)r強度較低,鋼輪碾壓遍數(shù)過多將導(dǎo)致石料被壓碎。

        采用方案①時,發(fā)現(xiàn)膠輪第一遍碾壓之后混合料產(chǎn)生較為明顯的軌跡,隨著碾壓遍數(shù)的增加軌跡雖然一直在減小,但很難消除,且鋼輪收面時路表溫度已經(jīng)在100 ℃左右,收面效果甚微。

        采用方案②時,發(fā)現(xiàn)雖然能夠較好地消除方案①的輪跡問題,但是隨著碾壓遍數(shù)的增多,推移現(xiàn)象十分明顯,對平整度和路面厚度有較大不利影響。

        采用方案③時,鋼輪收面很好地解決了前兩種方案的缺陷。鋼輪穩(wěn)壓1遍后,膠輪碾壓所產(chǎn)生的軌跡很小,且隨著膠輪碾壓遍數(shù)的增多,軌跡逐漸消除,甚至不需要鋼輪收面,故該碾壓方案作為今后的推薦方案。

        4.2 工程應(yīng)用效果

        經(jīng)檢測,橡膠/SBS復(fù)合改性瀝青路面鉆芯壓實度為97%,平整度均值為0.59 mm,構(gòu)造深度均值為0.40 mm,滲水系數(shù)為117 mL/min,均滿足規(guī)范要求。

        長期性能監(jiān)測顯示,公路運行2年后,左幅橡膠/SBS復(fù)合改性瀝青路面較右幅普通瀝青路面裂縫數(shù)量、車轍深度顯著降低,路面行車噪聲降低約3.7 dB。

        5 結(jié)論

        (1)根據(jù)針入度、軟化點、延度、(180 ℃)旋轉(zhuǎn)黏度、存儲穩(wěn)定性、彈性恢復(fù)試驗結(jié)果,確定最佳工藝為:輕度脫硫膠粉摻量20%,SBS改性劑摻量2%。

        (2)橡膠顆粒對連續(xù)級配的連續(xù)性有一定影響,建議活化程度較低的橡膠/SBS復(fù)合改性瀝青混合料采用間斷型級配鋪筑路面。

        (3)復(fù)合改性瀝青混合料性能與SBS改性瀝青混合料相似,且較SBS改性瀝青混合料經(jīng)濟(jì)效益更高。

        (4)復(fù)合改性瀝青路面施工時,宜采用鋼輪穩(wěn)壓1遍,膠輪碾壓6~8遍,鋼輪收面。橡膠/SBS復(fù)合改性瀝青路面服役期間,路用性能良好,可有效降低路面早期病害率和道路行車噪聲,具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益及社會效益。

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