魏江偉
(安徽馬鋼礦業(yè)資源集團姑山礦業(yè)有限公司)
隨著資源開采與利用,選礦的深磨細磨成為提高資源利用率的必然要求,因而產(chǎn)生大量的細粒級尾礦[1-3]。細粒級尾礦堆存不僅占用了大量的土地資源,一些未處理或處理不當(dāng)?shù)奈驳V中還含有害物質(zhì),因此,細粒級尾礦的利用成為新時代重要課題[4-5]。充填采礦法利用尾礦對采空區(qū)進行填充,達到防治地表塌陷的目的,同時處理了大量的尾礦等固體廢棄物,因此成為了礦山實現(xiàn)安全綠色開采的重要技術(shù)途徑之一[6-8]。
白象山鐵礦近幾年充填系統(tǒng)運行可靠,整體充填質(zhì)量相對穩(wěn)定,但隨著尾礦磨礦粒度越來越細,礦山當(dāng)前充填過程中存在尾礦粒徑組成不理想,粒度偏細等問題。從白象山鐵礦目前井下實際充填效果來看,存在充填體質(zhì)量較差、礦柱回收困難、二步采礦房回收時一步采充填體垮落嚴(yán)重、礦石貧化大的問題。
充填成本是制約膠結(jié)充填技術(shù)應(yīng)用的一個重要因素。一般情況下,礦山充填成本占采礦費用的25%~40%,充填材料成本又占充填總成本的70%~80%[9-10]。因此,為解決細粒尾砂及膠結(jié)充填成本高的問題,需選擇合適的膠結(jié)劑[11-13]。本文通過室內(nèi)試驗研究及現(xiàn)場工業(yè)試驗,綜合平衡充填質(zhì)量與成本控制指標(biāo),進一步優(yōu)化膠結(jié)劑組成,以期能提高充填質(zhì)量(充填接頂率、充填體強度),降低充填成本,提高礦山經(jīng)濟效益和可持續(xù)發(fā)展水平。
1.1.1 尾 砂
本次試驗選用的尾砂為白象山鐵礦現(xiàn)場取樣所獲得的尾砂,通過實驗室分析得到該尾砂的粒級分布及主要的化學(xué)組成,尾砂粒級分布與主要化學(xué)組成分別見表1、表2。
經(jīng)檢測,實驗所用尾砂粒度是-400 目約占69.12%,-200 目占82.08%,而由于白象山尾礦的性質(zhì),含泥量大,因此充填使用的尾砂屬于超細尾泥。尾砂主要是由石英和一定量的氧化物(例如MgO,F(xiàn)e2O3,CaO 和Al2O3)組成,說明尾砂具有穩(wěn)定的化學(xué)性質(zhì),屬于惰性材料。
1.1.2 膠結(jié)劑
試驗中所使用的膠結(jié)劑為現(xiàn)用膠結(jié)劑和某公司研發(fā)的新型膠結(jié)劑,新型膠結(jié)劑分別用A1#、A2#、B1#、B2#、C1#表示。
(1)在尾砂接料口用取樣器鏟取部分全尾砂,裝入塑料桶,用烘干法測試此時全尾砂濃度。
(2)按膠砂比1∶6、1∶8、1∶10 和1∶12 分別加入待選膠結(jié)劑,用攪拌器攪拌漿料1 min。將攪拌均勻的料漿倒入70.7 mm×70.7 mm×70.7 mm 三聯(lián)試模中,振動搗實成型后,用1 層塑料薄膜覆蓋在其表面,對其進行編號,并放入恒溫恒濕養(yǎng)護箱中養(yǎng)護3、7、28 d。
(3)當(dāng)養(yǎng)護達到試驗齡期后,取不同膠砂比下不同品種膠結(jié)劑的3個試塊進行抗壓強度試驗,計算三者的平均值作為抗壓強度,精確到0.01 MPa。
表3 為采用A1#、A2#膠結(jié)劑與白象山鐵礦現(xiàn)用膠結(jié)劑制備的充填體3、7 d的強度測試結(jié)果。從表3可以看出,采用A1#膠結(jié)劑所制備的充填試塊,其3、7 d的抗壓強度均為零,顯然A1#膠結(jié)劑在尾砂膠結(jié)充填體中沒有起到膠結(jié)作用,不能滿足井下填充對充填體的強度要求;A2#膠結(jié)劑充填體3、7 d強度均大幅低于白象山鐵礦現(xiàn)用膠結(jié)劑充填體強度,且在膠砂比為1∶12 時,A2#膠結(jié)劑充填體3、7 d 強度均為零。因此,A1#、A2#膠結(jié)劑亦不能應(yīng)用到白象山鐵礦充填工作中。
表4 為采用B1#、B2#膠結(jié)劑與白象山鐵礦現(xiàn)用膠結(jié)劑制備的充填體3、7 和28 d 的強度測試結(jié)果。由表4 可以看出,在膠砂比相同的情況下,B1#與B2#膠結(jié)劑充填體3、7 和28 d 強度均要遠遠高于同齡期白象山鐵礦現(xiàn)用膠結(jié)劑充填體強度。在膠砂比為1∶6時,B1#膠結(jié)劑各齡期充填體的抗壓強度要高于B2#膠結(jié)劑,而當(dāng)膠砂比高于1∶6 時,B2#膠結(jié)劑各齡期充填體的抗壓強度均稍高于B1#膠結(jié)劑,但總體來說,2 種膠結(jié)劑表現(xiàn)比較接近。
表5為采用C1#膠結(jié)劑與白象山鐵礦現(xiàn)用膠結(jié)劑制備的充填體3、7 和28 d 的強度測試結(jié)果。從表5中可以看到,在相同膠砂比情況下,采用C1#膠結(jié)劑充填體不同齡期的抗壓強度均高于白象山鐵礦現(xiàn)用的膠結(jié)劑充填體抗壓強度,特別在齡期為3、7 d 時,強度優(yōu)勢更為明顯。在膠砂比為1∶8時,采用現(xiàn)用膠結(jié)劑的充填體3、7 和28 d 的強度僅為0.35、0.56、0.89 MPa,相同情況下,采用C1#膠結(jié)劑充填體強度則為現(xiàn)用膠結(jié)劑充填體對應(yīng)齡期的1.8、1.7和1.3倍,強度提升效果非常明顯,且在其他膠砂比下表現(xiàn)類似,能夠滿足白象山鐵礦的充填要求。
根據(jù)上述試驗結(jié)果分析可得,A1#、A2#膠結(jié)劑制備的充填體無法滿足礦山對充填體的強度要求;B1#與B2#膠結(jié)劑制備的充填體強度大,但其成本高,不具備批量工業(yè)化生產(chǎn)條件;C1#膠結(jié)劑的使用效果明顯好于礦山現(xiàn)用膠結(jié)劑,強度指標(biāo)能夠滿足礦山充填要求,且綜合成本較低,因此,選用C1#膠結(jié)劑替代在用膠結(jié)劑較為合適。
使用C1#膠結(jié)劑替代現(xiàn)用膠結(jié)劑制備充填體進行了工業(yè)試驗,試驗在不同時間多次取樣,表6 為試驗取樣的濃度和抗壓強度試驗結(jié)果。
根據(jù)表6中的數(shù)據(jù)對測試結(jié)果進行統(tǒng)計分析,得到充填體3、7、28 d的強度平均值,統(tǒng)計結(jié)果如表7所示。從強度平均值來看,不同膠砂比下,充填體3、7與28 d 的強度平均值均超過工業(yè)充填控制指標(biāo),滿足工業(yè)充填要求,且從現(xiàn)場充填情況來看,充填體表面較為平整,未出現(xiàn)明顯的剝落現(xiàn)象,充填效果良好。
為了監(jiān)測C1#膠結(jié)劑充填料漿的濃度情況,間隔30 min 取一次充填料漿樣,共取10 次。采用濃度壺法和烘干法對充填料的濃度進行測試,測試結(jié)果見表4,充填體濃度變化范圍分別為47%~53%(烘干法測定)和63%~70%(濃度壺測定),濃度壺法和烘干法測得的結(jié)果有較好的相關(guān)性,說明使用C1#膠結(jié)劑充填料漿趨于穩(wěn)定狀態(tài)。
(1)采用A1#膠結(jié)劑所制備的充填試塊,其3、7 d的抗壓強度均為零,A2#膠結(jié)劑充填料3、7 d強度均大幅低于白象山鐵礦現(xiàn)用的膠結(jié)劑充填料強度,因此A1#、A2#膠結(jié)劑在尾砂膠結(jié)充填體中沒有起到較好的膠結(jié)作用,不能滿足井下填充對充填體的強度要求。
(2)在膠砂比相同的情況下,B1#與B2#膠結(jié)劑充填料3、7、28 d 強度均要遠遠高于同齡期白象山鐵礦在用膠結(jié)劑充填料強度,但其成本較高,并且不具備批量工業(yè)化生產(chǎn)條件。
(3)C1#膠結(jié)劑的使用效果明顯好于在用膠結(jié)劑,強度指標(biāo)能夠滿足礦山充填要求,且該膠結(jié)劑綜合成本較低,因此,選用C1#膠結(jié)劑替代在用膠結(jié)劑較為合適。
(4)現(xiàn)場工業(yè)試驗表明,C1#膠結(jié)劑制備充填體具有良好的強度性能,并且充填體表面較為平整,未出現(xiàn)明顯的剝落現(xiàn)象,充填體較為完整,充填效果良好。通過濃度壺法和烘干法監(jiān)測C1#膠結(jié)劑充填料漿濃度,得出C1#膠結(jié)劑充填料漿趨于穩(wěn)定狀態(tài)。