康懷斌 顏江淵 伍紅強(qiáng) 肖慶飛 高 明 李沛原 高德水
(1.銅陵有色集團(tuán)控股有限公司冬瓜山銅礦;2.中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究總院股份有限公司;3.昆明理工大學(xué)國(guó)土資源工程學(xué)院;4.省部共建復(fù)雜有色金屬資源清潔利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)
20 世紀(jì)30 年代第1 臺(tái)濕式自磨機(jī)問(wèn)世,到1960年使用自磨機(jī)因處理量無(wú)法達(dá)標(biāo),在自磨機(jī)中添加少量的鋼球形成了半自磨。20 世紀(jì)80 年代后,隨著半自磨裝備和工藝技術(shù)的成熟,半自磨工藝在國(guó)內(nèi)外得到了廣泛運(yùn)用,相較常規(guī)磨礦工藝,半自磨工藝有基建投資低、利用設(shè)備大型化、單位磨礦成本低、流程短、勞動(dòng)力需求少等優(yōu)點(diǎn)[1-3]。
冬瓜山選礦廠投產(chǎn)初期,半自磨系統(tǒng)存在一系列問(wèn)題:①處理量低,臺(tái)效僅270 t/h;②返砂粒度小,最大粒徑20 mm,-74 μm 含量50%,過(guò)粉碎嚴(yán)重;③負(fù)荷高,平均臺(tái)效270 t/h,電機(jī)功率達(dá)4 200 kW左右,磨礦能耗偏高;④鋼球砸襯板現(xiàn)象嚴(yán)重,強(qiáng)度大、頻率高,襯板使用壽命短、成本高。為實(shí)現(xiàn)半自磨達(dá)產(chǎn)目標(biāo),先后通過(guò)調(diào)整筒體襯板外形、格子板開(kāi)孔尺寸、補(bǔ)加鋼球球徑及充填率等手段,使半自磨機(jī)處理能力達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能,提高了半自磨機(jī)處理能力[4-6]。
生產(chǎn)中半自磨機(jī)最終補(bǔ)加φ200 mm 鋼球,雖然處理能力達(dá)到生產(chǎn)要求,但鋼球砸襯板現(xiàn)象嚴(yán)重,筒體襯板壽命縮短至2.5 個(gè)月,半自磨機(jī)能耗高、球耗高,半自磨機(jī)產(chǎn)品中過(guò)粉碎粒級(jí)含量高,因襯板碎裂導(dǎo)致半自磨機(jī)筒體螺栓孔變形嚴(yán)重,為達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)和SAB磨礦系統(tǒng)的提質(zhì)增效,冬瓜山銅礦進(jìn)行了一系列的工藝參數(shù)優(yōu)化研究和實(shí)踐。
冬瓜山銅礦1.3 萬(wàn)t/d 的半自磨系統(tǒng)于2004 年投產(chǎn)使用,半自磨系統(tǒng)采用半自磨+球磨的SAB 磨礦流程,主要設(shè)備為1臺(tái)φ8.53 m×3.96 m 半自磨機(jī)和2臺(tái)φ5.03 m×8.3 m 溢流型球磨機(jī)。半自磨排礦端連接圓筒篩進(jìn)行篩分,篩上物直接返回半自磨,篩下產(chǎn)品進(jìn)入2組6-φ660 mm旋流器分級(jí)系統(tǒng),分級(jí)沉砂分別進(jìn)入2 臺(tái)球磨機(jī)再磨,分級(jí)溢流進(jìn)入浮選系統(tǒng),工藝設(shè)備聯(lián)系見(jiàn)圖1。
根據(jù)磨機(jī)中鋼球運(yùn)動(dòng)規(guī)律,半自磨機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),鋼球被提升條提高到某一高度瀉落或拋落,進(jìn)而以一定的速度對(duì)待磨物料產(chǎn)生沖擊、研磨而粉碎物料,如果鋼球落點(diǎn)過(guò)高或過(guò)低,都會(huì)影響磨機(jī)工作效率[7]。為此,對(duì)半自磨機(jī)筒體襯板進(jìn)行了一系列改型優(yōu)化。
冬瓜山半自磨機(jī)筒體襯板為高-低-高的聯(lián)合形式布置,通過(guò)對(duì)半自磨機(jī)內(nèi)物料及鋼球運(yùn)動(dòng)軌跡仿真研究,發(fā)現(xiàn)存在鋼球沖擊襯板的情況,從而降低了磨礦效率并造成了襯板的過(guò)早損壞。依據(jù)半自磨機(jī)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行參數(shù)設(shè)定進(jìn)行仿真分析,繪制碰撞區(qū)顆??倓?dòng)能變化趨勢(shì)曲線(圖2),結(jié)果顯示碰撞區(qū)能量分別在63 組取得峰值,說(shuō)明現(xiàn)有襯板組數(shù)56 組不是最優(yōu)。
根據(jù)澳大利亞Conveyor Dynamics Inc 公司2003年為紐克雷斯特礦業(yè)改進(jìn)的襯板,減少提升條組數(shù)可減緩?qiáng)A持現(xiàn)象。因?yàn)樘嵘龡l組數(shù)減少,提升條間的間隙加大,夾持現(xiàn)象減緩,并提高了提升條之間物料的容納量,有利于物料的提升[8]。根據(jù)上述分析,采用背向重疊襯板安裝形式(圖3),相對(duì)冬瓜山現(xiàn)有襯板安裝形式襯板數(shù)量不變,提升條組數(shù)由56 組變?yōu)?8組。
依據(jù)半自磨機(jī)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行參數(shù)設(shè)定進(jìn)行仿真分析,提取碰撞區(qū)顆??倓?dòng)能分布情況作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)組數(shù)為28 組,高為255 mm 時(shí),提升條角度為25°或29°時(shí),碰撞區(qū)顆??倓?dòng)能最大(圖4)。
筒體襯板面角是決定鋼球運(yùn)行軌跡的關(guān)鍵因素之一,面角越小,鋼球被提升的越高,鋼球撞擊襯板的概率就越大[9]。由此可見(jiàn),合理的筒體襯板面角既有利于最大化地實(shí)現(xiàn)鋼球的沖擊破碎效果,又能有效避免鋼球?qū)σr板的沖擊磨損。通過(guò)分析碰撞區(qū)顆??倓?dòng)能隨角度變化的趨勢(shì)(圖5),得出采用背向重疊襯板提升條組數(shù)28、高度255 mm 及角度29°時(shí)結(jié)果最優(yōu)。
使用優(yōu)化后的筒體襯板,同步將半自磨機(jī)補(bǔ)加鋼球球徑由φ200 mm 降至φ150 mm,半自磨機(jī)運(yùn)行情況見(jiàn)表1。
由表1 可知,當(dāng)半自磨機(jī)處理能力穩(wěn)定在545 t/h的情況下,半自磨機(jī)補(bǔ)加鋼球球徑由200 mm 減小到150 mm,有效降低了鋼球砸襯板的情況,半自磨機(jī)筒體襯板使用壽命由優(yōu)化前的2.5 個(gè)月提高到5.5 個(gè)月,同時(shí)鋼球單耗由0.792 kg/t降低到0.608 kg/t,有效降低了磨礦生產(chǎn)成本。
半自磨機(jī)的出料端主要由礦漿提升器與格子板組成,其中礦漿提升器實(shí)現(xiàn)提料與排料,格子板的作用是篩分鋼球和大粒徑礦石,使合格產(chǎn)品從磨機(jī)內(nèi)部進(jìn)入礦漿提升器的槽腔內(nèi)。冬瓜山原出料端是直形結(jié)構(gòu)的格子板-提升器,進(jìn)入提升器內(nèi)的礦漿不能及時(shí)排出、返礦量大,從而導(dǎo)致磨機(jī)內(nèi)大量頑石、殘球及部分合格粒級(jí)礦石未能及時(shí)排出,導(dǎo)致磨礦效率下降。同時(shí),提升器內(nèi)的返礦也加大了提升器的磨損及功率消耗,特別是礦石難磨時(shí),排礦效率低的弊端尤為明顯,未能及時(shí)排出的頑石和礦漿使磨機(jī)充填率快速上升,從而導(dǎo)致半自磨機(jī)功率升高,影響處理量[10-11]。
通過(guò)計(jì)算機(jī)仿真模擬物料在半自磨機(jī)直形與弧形出料端的運(yùn)行軌跡和排礦效率,發(fā)現(xiàn)半自磨機(jī)在同樣轉(zhuǎn)動(dòng)一圈的情況下,弧形結(jié)構(gòu)出料端的起始排礦時(shí)間更早,結(jié)束排礦時(shí)間與直形一致。因此,弧形結(jié)構(gòu)具有更長(zhǎng)的排礦時(shí)間,可有效提高排礦效率。
保持出料端內(nèi)圈襯板、中圈襯板不變,把外圈提升器和格子板的結(jié)構(gòu)由直形改為弧形結(jié)構(gòu)。其中,外圈提升器弧度通過(guò)離散元模擬分析定型,改進(jìn)前后外圈提升器與格子板結(jié)果見(jiàn)圖6。
在格子板-提升器結(jié)構(gòu)優(yōu)化為弧形后,根據(jù)半自磨返砂量和圓筒篩篩下粒度檢測(cè)情況,考慮到頑石和小鋼球?qū)︻B石窗的堵塞情況,對(duì)頑石窗進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,優(yōu)化前后開(kāi)孔面積見(jiàn)表2,調(diào)整前后頑石窗結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖7。
弧形出料端襯板安裝前后,對(duì)半自磨機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì),見(jiàn)表3。半自磨出料端襯板優(yōu)化后,半自磨機(jī)臺(tái)效增加至560 t/h,半自磨機(jī)運(yùn)行功率降低150 kW/h,鋼球單耗降低2.3%,有效降低了半自磨機(jī)的能耗和鋼耗,但半自磨排料-74 μm 含量降低了2.3個(gè)百分點(diǎn)。
半自磨機(jī)在使用φ150 mm 直徑鋼球時(shí),處理能力有富裕。在確保處理能力的基礎(chǔ)上,為進(jìn)一步降低半自磨機(jī)運(yùn)行功率和鋼球單耗、延長(zhǎng)襯板壽命、優(yōu)化半自磨排礦粒度組成以減少過(guò)粉碎現(xiàn)象,進(jìn)行了降低鋼球球徑生產(chǎn)實(shí)踐。
根據(jù)中信重工選型數(shù)據(jù)庫(kù)計(jì)算軟件進(jìn)行模擬計(jì)算(表4),鋼球充填率為14.5%時(shí),電機(jī)輸入功率為4 628 kW,半自磨機(jī)排料端篩下產(chǎn)品粒度P80為1.69 mm,半自磨機(jī)處理能力為542 t/h,即1.3 萬(wàn)t/d,滿足設(shè)計(jì)處理能力。
根據(jù)前期半自磨筒體襯板和出料端襯板優(yōu)化后半自磨能力富裕的情況,進(jìn)行了設(shè)計(jì)補(bǔ)加球徑130 mm 鋼球的逐步替代試驗(yàn)。試驗(yàn)對(duì)半自磨返砂量、半自磨運(yùn)行功率、半自磨臺(tái)效、鋼球充填率等進(jìn)行跟蹤,并將鋼球充填率由8%提高至11%,半自磨處理能力達(dá)1.3 萬(wàn)t/d,半自磨鋼球球徑降低后半自磨運(yùn)行指標(biāo)見(jiàn)表5。
由表5 可知,半自磨鋼球球徑降低后,在確保半自磨處理量的同時(shí),半自磨運(yùn)行功率降低250 kW/h,鋼球單耗降低12.46%,半自磨襯板壽命由5個(gè)月增至7 個(gè)月,在保證襯板壽命5.5 個(gè)月的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了襯板的整體更換,有效降低半自磨能耗和鋼耗的同時(shí)提高了半自磨開(kāi)車(chē)率,但半自磨排料-74 μm 含量降低了1.4個(gè)百分點(diǎn),半自磨排料粒度變粗。
設(shè)計(jì)旋流器溢流-74 μm 含量70%,在筒體襯板優(yōu)化前實(shí)際生產(chǎn)中旋流器溢流-74 μm 含量62%~65%,未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。為提高磨礦細(xì)度,由昆明理工大學(xué)與冬瓜山銅礦共同進(jìn)行提高一段磨礦細(xì)度研究,將原僅補(bǔ)加φ90 mm 鋼球優(yōu)化為按φ60 mm 與φ40 mm 比例45∶55 補(bǔ)加,旋流器溢流-74 μm 含量從65.33%提高到70.05%,增加了4.20 個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)磨礦產(chǎn)品粒度組成較以前有了較大改善。
隨著半自磨筒體和出料端襯板優(yōu)化,半自磨排料粒度變粗,同時(shí)為進(jìn)一步優(yōu)化溢流粒度組成,利用礦石與多級(jí)配介質(zhì)的能量匹配技術(shù),進(jìn)一步優(yōu)化了一段磨礦產(chǎn)品粒度特性,將補(bǔ)加球調(diào)整為φ80 mm、φ60 mm、φ40 mm比例40∶40∶20,優(yōu)化后旋流器溢流-74 μm 從由70.05%提高到73.90%,中間易選級(jí)別(10~100 μm)產(chǎn)率提高2.53 個(gè)百分點(diǎn),此外球磨機(jī)鋼球單耗降低0.083 kg/t。球磨機(jī)磨礦細(xì)度優(yōu)化前后球磨機(jī)運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表6。
SAB 磨礦工藝參數(shù)優(yōu)化后運(yùn)行參數(shù)及指標(biāo)見(jiàn)表7。
由表7可知,通過(guò)對(duì)冬瓜山銅礦SAB 磨礦一系列參數(shù)優(yōu)化,半自磨機(jī)功率降低400 kW/h,半自磨機(jī)鋼球單耗降低0.272 kg/t,球磨機(jī)鋼球單耗降低0.083 kg/t,鋼球總單耗降低0.355 kg/t,半自磨機(jī)筒體襯板壽命由3.5 個(gè)月延長(zhǎng)至5.5 個(gè)月,并實(shí)現(xiàn)了半自磨機(jī)襯板的整體更換,提高了半自磨機(jī)開(kāi)車(chē)率,旋流器溢流-74 μm 含量提高至73.90%,提高了8.3 個(gè)百分點(diǎn),10~100 μm 易選粒級(jí)含量增加至63.04%,提高了8.79個(gè)百分點(diǎn)。
通過(guò)對(duì)冬瓜山銅礦SAB 磨礦一系列參數(shù)優(yōu)化,解決了礦山多年處理能力與節(jié)能降耗之間的矛盾;在滿足處理量需求的同時(shí),降低了磨礦能耗和鋼球單耗,延長(zhǎng)了襯板壽命,并實(shí)現(xiàn)了半自磨襯板的筒體更換。此外,通過(guò)SAB 磨礦整體優(yōu)化,提高了磨礦細(xì)度并優(yōu)化了粒度組成,為后續(xù)提高選別指標(biāo)提供了有力支撐。
(1)通過(guò)對(duì)半自磨機(jī)筒體襯板安裝方式、提升高度和襯板面角的優(yōu)化,對(duì)半自磨機(jī)出料端弧形格子板提升器結(jié)構(gòu)和頑石窗開(kāi)孔面積等優(yōu)化,將半自磨機(jī)補(bǔ)加鋼球球徑從200 mm 降低至130 mm,在不影響半自磨機(jī)處理量的同時(shí),半自磨機(jī)功率降低400 kW/h,降幅8.51%,半自磨機(jī)鋼球單耗降低0.272 kg/t,降幅34.18%,半自磨機(jī)筒體襯板壽命由3.5個(gè)月延長(zhǎng)至5.5個(gè)月,并實(shí)現(xiàn)了半自磨機(jī)襯板的整體更換,提高了半自磨機(jī)開(kāi)車(chē)率。
(2)針對(duì)磨礦細(xì)度不達(dá)標(biāo)及半自磨機(jī)排料粒度變粗的生產(chǎn)實(shí)際,利用礦石與多級(jí)配介質(zhì)的能量匹配技術(shù)優(yōu)化了一段磨礦產(chǎn)品粒度特性,球磨機(jī)鋼球單耗降低了0.083 kg/t,旋流器溢流-74 μm 含量提高至73.90%,10~100 μm易選粒級(jí)含量增加至63.04%,在提高磨礦細(xì)度的同時(shí)優(yōu)化了粒度組成,有利于后續(xù)選別指標(biāo)的提高。
(3)冬瓜山銅礦SAB 磨礦系統(tǒng)提質(zhì)增效生產(chǎn)實(shí)踐對(duì)提高半自磨工藝技術(shù)和生產(chǎn)管理水平,提高生產(chǎn)效率,降低能源消耗,健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展體系和碳中和具有積極意義。