何迎,何亮
(1.延安石油化工廠,陜西 洛川 727400;2.廣研檢測(cè)(廣州)有限公司,廣東 廣州 510000)
高壓液氧泵因其超低溫運(yùn)行條件與工藝的重要性,其潤(rùn)滑維護(hù)一直是煤化工企業(yè)的難點(diǎn),也是經(jīng)常出現(xiàn)問題的地方,如存在其電機(jī)軸承溫度高、軸振動(dòng)大、電機(jī)有異響等問題,嚴(yán)重影響液氧泵的安全穩(wěn)定運(yùn)行。況且高壓液氧泵與電機(jī)是連體的,故不能實(shí)現(xiàn)獨(dú)立檢修,從而造成更換費(fèi)時(shí)費(fèi)力,因此其潤(rùn)滑維護(hù)對(duì)于保證空分裝置的整個(gè)生產(chǎn)顯得至關(guān)重要。本文通過對(duì)某煤化工企業(yè)使用的高壓液氧泵軸承目前在運(yùn)行過程中出現(xiàn)了高溫想象而導(dǎo)致軸承破裂的故障問題進(jìn)行研究分析,以便存在到故障原因。主要利用實(shí)驗(yàn)室磨粒分析與紅外光譜等先進(jìn)技術(shù),通過大數(shù)據(jù)對(duì)比分析,最終得到相關(guān)的結(jié)論,為該化工企業(yè)的高壓液氧泵運(yùn)行提供合理的潤(rùn)滑解決方案。據(jù)此,本文還對(duì)高壓液氧泵的潤(rùn)滑維護(hù)提供了合理的方案。
高壓液氧泵是空分裝置中的關(guān)鍵設(shè)備,是一種低溫液體泵,通過提高液氧的壓力,達(dá)到輸送氧氣目的[1]。其結(jié)構(gòu)為單懸臂立式結(jié)構(gòu),泵體轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)軸較長(zhǎng),整個(gè)泵體轉(zhuǎn)子的重量完全依靠電機(jī)負(fù)端軸承支撐和定位[2]。目前某化工企業(yè)高壓液氧泵使用的為國(guó)外生產(chǎn)的設(shè)備,采用兩開兩備的運(yùn)行模式,以便提高生產(chǎn)運(yùn)行的安全穩(wěn)定性。該設(shè)備屬于多級(jí)、立式的離心泵,其電機(jī)運(yùn)行的線性速度為2950 r/min,目前使用的潤(rùn)滑劑為某品牌聚脲基脂,日常定期補(bǔ)脂間隔為1000 h,每次驅(qū)動(dòng)端軸承或非驅(qū)動(dòng)端軸承分別補(bǔ)充為40 g。
2022年7月份,該企業(yè)的高壓液氧泵某電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承出現(xiàn)高溫(達(dá)到100 ℃,正常70~80 ℃),現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)即采取更換軸承的措施。從現(xiàn)場(chǎng)拆下的電機(jī)軸承可發(fā)現(xiàn)保持架斷裂與內(nèi)圈高溫痕跡,如圖1所示。
圖1 拆解軸承
為了尋找故障原因,取了電機(jī)軸承目前使用的潤(rùn)滑脂與新脂進(jìn)行檢測(cè)分析,主要檢測(cè)的項(xiàng)目如下表1所示。利用紅外分析儀與磨粒分析技術(shù)[3],最終得到如表2所示的數(shù)據(jù)。
表1 檢測(cè)項(xiàng)目
表2 檢測(cè)數(shù)據(jù)
新脂檢測(cè)數(shù)據(jù)中存在明顯異常的是元素含量,主要是Li(鋰)、Ba(鋇)、Zn(鋅)、P(磷)這四種元素,參照在用脂及廣研數(shù)據(jù)庫中該品牌潤(rùn)滑脂相關(guān)元素含量的典型值,該品牌潤(rùn)滑脂是不含Li(鋰)、Ba(鋇)、Zn(鋅)等元素,而某煤化提供的該品牌新脂中含有這些元素。查閱該品牌的產(chǎn)品資料可知,該品牌潤(rùn)滑脂屬于以酯類為基礎(chǔ)的聚脲基潤(rùn)滑脂,為了驗(yàn)證是否符合產(chǎn)品資料所說,對(duì)送檢的該品牌新脂進(jìn)一步做了紅外分析,其圖譜見圖2。圖中藍(lán)色線為新脂的圖譜,紅色線為在用脂的圖譜,圖中3307 cm-1處為聚脲基特征峰,1151 cm-1處是酯類油的特征峰,1733 cm-1處是聚脲皂基和酯類油混合后的特征峰。而某品牌新脂在這些地方并沒有顯著特征峰,說明該脂并不是聚脲基潤(rùn)滑脂。
圖2 某品牌新脂紅外圖譜
從圖2可知,在用脂的各個(gè)特征峰符合以酯類油為基礎(chǔ)的聚脲基脂的峰值,從軸承在用脂檢測(cè)數(shù)據(jù)看,其主要問題是脂中磨損金屬元素Fe(鐵)含量超標(biāo),表明脂中存在鋼質(zhì)磨損顆粒。另外,從檢測(cè)數(shù)據(jù)可以判斷拆解軸承中所加潤(rùn)滑脂并非取樣新脂,在用脂檢測(cè)數(shù)據(jù)整體上與某品牌新脂典型值吻合,在元素Zn(鋅)含量上有出入。
(1)某品牌新脂的檢測(cè)數(shù)據(jù)與廣研數(shù)據(jù)庫中典型值及該品牌官方給出的產(chǎn)品說明書都無法匹配,故初步判斷該脂可能存在質(zhì)量問題??紤]這次所取樣品量較少,檢測(cè)項(xiàng)目也不全面,如有需要,某化工公司可進(jìn)一步送檢該品牌新脂樣品(不同批次、更多量),進(jìn)行更全面性能指標(biāo)檢測(cè),以確定產(chǎn)品質(zhì)量可靠性。
(2)從軸承在用脂檢測(cè)結(jié)果看,主要問題是磨損金屬元素Fe(鐵)含量超標(biāo),表明軸承存在異常磨損。建議保持對(duì)裝回后軸承運(yùn)行狀況的監(jiān)測(cè)。
(3)更換新脂前須檢測(cè)分析,以確保為該品牌新脂。
(4)清洗干凈軸承舊脂并且加強(qiáng)對(duì)測(cè)溫、聽音、振動(dòng)等檢查項(xiàng)目。
(1)加脂量過多或過少都會(huì)影響軸承的運(yùn)行溫度,不同的使用環(huán)境工況會(huì)影響潤(rùn)滑脂使用壽命[4]。該電機(jī)日常補(bǔ)脂周期為1000 h,補(bǔ)脂量為40 g,根據(jù)SKF軸承補(bǔ)脂間隔與補(bǔ)脂量計(jì)算公式,再結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)存在高低溫條件下,故定期補(bǔ)脂間縮短至720 h(約1個(gè)月),補(bǔ)脂量調(diào)整為25 g,保證加注的潤(rùn)滑脂只達(dá)到軸承潤(rùn)滑空間20%~30%,從而使軸承溫升得到控制。
(2)采用集中加脂器進(jìn)行潤(rùn)滑,做到精準(zhǔn)與定期潤(rùn)滑。加脂器需定期清理,保證輸送管暢通,建議定期3個(gè)月清理軸承油脂。
(3)建立規(guī)范的加換脂操作導(dǎo)則并按要求執(zhí)行。特別注意的是:電動(dòng)機(jī)軸承添加潤(rùn)滑脂之后,軸承溫度會(huì)有一個(gè)爬升的過程,一般會(huì)升高2~5 ℃。這個(gè)情況屬正常現(xiàn)象。電動(dòng)機(jī)運(yùn)行數(shù)小時(shí),潤(rùn)滑脂在軸承上分布均勻后,這個(gè)現(xiàn)象會(huì)自行消失,軸承溫度會(huì)下降至正常數(shù)值[5]。
(4)通過技術(shù)改造現(xiàn)場(chǎng)來加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的潤(rùn)滑維護(hù)。如由于設(shè)備在室外,會(huì)受到溫度變化和日曬雨淋的影響。故建議加裝擋板鐵硼裝置或者使用信號(hào)反饋監(jiān)測(cè)脂狀態(tài)。
鑒于高壓液氧泵對(duì)空分設(shè)備的重要性,日常合理、規(guī)范的潤(rùn)滑維護(hù)與定期監(jiān)測(cè)對(duì)設(shè)備的安全運(yùn)行起到重要作用。若電動(dòng)機(jī)軸承做不到按質(zhì)、按時(shí)、按量加潤(rùn)滑脂及潤(rùn)滑管理不規(guī)范,則會(huì)引起高壓液氧泵設(shè)備的軸承出現(xiàn)高溫,甚至抱軸、燒毀等現(xiàn)象。通過以上現(xiàn)場(chǎng)改造與潤(rùn)滑維護(hù)后,該化工廠高壓液壓泵電機(jī)軸承溫度趨于正常,其運(yùn)行穩(wěn)定,未對(duì)系統(tǒng)造成任何影響。因此,這些潤(rùn)滑維護(hù)與監(jiān)測(cè)經(jīng)驗(yàn)可以推廣應(yīng)用到低溫液氮泵、低溫液氬泵等低溫液體泵上,可以不斷改善和提升空分設(shè)備安全運(yùn)行。