崔學(xué)茹
摘?要:?遼寧某鉀長石礦原礦中K2O品位為?5.21%,Na2O品位為3.07%,TFe203品位為1.09%,TiO2品位為0.054%,SiO2品位為69.47%,Al2O3品位為13.45%。原礦K2O+Na2O=8.28%品位偏低,而雜質(zhì)鐵、硅含量偏高,不能直接用于高檔陶瓷生產(chǎn),需要采用選礦提純技術(shù)對其中的鐵、硅等雜質(zhì)去除,提高K2O+Na2O的品位。試驗研究采用強磁-脫泥除鐵,粗精礦進行長石-石英浮選分離的選礦提純工藝,可獲得K20品位為6.23%?、Na20?品位為4.07%?,K20+Na20=10.30%?,?TFe203?品位為?0.28%?,?K20?回收率為?79.37%?,?Na20?回收率為?77.45%,精礦產(chǎn)率為65.36%長石精礦,滿足高檔陶瓷原料要求。
關(guān)鍵詞:?強磁除鐵??脫泥除鐵??長石-石英分離??磨礦細(xì)度??單體解離
中圖分類號:TD92??????????文獻標(biāo)識碼:A
An?Experimental?Study?on?the?Beneficiation?and?Purification?Technology?of?Low-Grade?Potassium?Feldspar?Ore
CUI?Xueru
(Liaoning?Geology?Engineering?Vocational?College,?Dandong,?Liaoning?Province,118303?China)
Abstract:?In?the?raw?ore?of?a?potash?feldspar?ore?in?Liaoning?Province,the?grade?of?K2O?is?5.21%,?the?grade?of?Na2O?is?3.07%,?the?grade?of?TFe203?is?1.09%,?the?grade?of?TiO2?is?0.054%,?the?grade?of?SiO2?is?69.47%,?and?the?grade?of?Al2O3?is?13.45%.?The?grade?of?K2O+Na2O=8.28%?in?the?raw?ore?is?low,?and?the?content?of?impurity?iron?and?silicon?is?high,?which?cannot?be?directly?used?in?the?production?of?high-grade?ceramics,?and?it?is?necessary?to?use?beneficiation?and?purification?technology?to?remove?impurities?such?as?iron?and?silicon?to?improve?the?grade?of?K2O?+?Na2O.?The?experimental?study?uses?strong?magnetism-desludging?to?remove?iron,?carries?out?the?beneficiation?and?purification?technology?of?feldspar-quartz?flotation?separation?to?rough?concentrate,?and?obtains?the?feldspar?concentrate?with?the?K2O?grade?of?6.23%,?the?Na2O?grade?of?4.07%,?the?K2O+Na2O?grade?of?10.30%,?the?TFe203?grade?of?0.28%,?the?K20?recovery?of?79.37%,?the?Na20?recovery?of?77.45%,?and?the?concentrate?yield?of?65.36%,?which?meets?the?requirements?of?high-grade?ceramic?raw?materials.
Key?Words:?Strong?magnetic?iron?removal;?Desliming?and?iron?removal;?Feldspar-quartz?separation;?Grinding?fineness;?Monomer?separation
我國鉀長石礦資源豐富,但富礦少,貧礦多,且鈦、鐵等雜質(zhì)含量高,不能直接用于高檔瓷器的生產(chǎn),嚴(yán)重制約了我國陶瓷工業(yè)的發(fā)展。為促進我國陶瓷工業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展,研究合理開發(fā)和利用我國豐富的中低品位鉀(鈉)長石礦資源,成為我國資源和礦山行業(yè)研究的重要課題。
遼寧某鉀長石礦原礦中K2O品位為5.21%,Na2O品位為3.07%,TFe203品位為1.09%,TiO2品位為0.054%,SiO2品位為69.47%,Al2O3品位為13.45%。從原礦可以看出,K2O+Na2O=8.28%的含量偏低,而雜質(zhì)鐵、硅含量偏高,不能直接用于高檔陶瓷生產(chǎn),需要采用選礦技術(shù)對其中的鐵、硅等雜質(zhì)進行去除,提高精礦中K2O+Na2O的品位,以滿足高檔陶瓷原料要求。
1??選礦提純工藝試驗研究
對礦石樣品進行化學(xué)多項分析,分析結(jié)果見表1。
通過鏡相巖石工藝礦物鑒定分析,長石礦中鐵雜質(zhì)主要以黃鐵礦、磁鐵礦、赤鐵礦、白云母、絹云母、鈦鐵礦等形式存在,這些雜質(zhì)礦物由于其賦存狀態(tài)及物理特性、化學(xué)特性等方面的差異,其去除方法也各有不同。此次試驗擬采用磁選-脫泥進行鐵雜質(zhì)分離,特別是去除云母等細(xì)粒含鐵礦物更為有效。
1.1?磁選磨礦細(xì)度試驗
磨礦細(xì)度試驗是考察礦石中有用礦物與雜質(zhì)礦物單體解離的粒度條件,既要達到較好的分離程度又不至于產(chǎn)生“過粉碎”而增加能耗,影響精礦指標(biāo)[1]。磨礦細(xì)度試驗是選礦工藝流程試驗研究過程中極其重要且必要的一環(huán),是決定后續(xù)工藝流程試驗研究能否順利開展的關(guān)鍵。
原礦中大部分含鐵礦物為弱磁性礦物,需要強磁選設(shè)備脫除,考察磨礦細(xì)度對強磁性礦物去除效果的影響,磨礦細(xì)度試驗流程見圖1,試驗結(jié)果見表2。
由表2數(shù)據(jù)可知,磨礦細(xì)度(-200目)為71.14%時,磁選除鐵效果最佳,尾礦鐵回收率最高,隨著磨礦時間延長,精礦指標(biāo)鐵含量雖然降低,但降低幅度不大,而且磨礦需要消耗較多的能源,同時伴隨次生礦泥逐漸增加,干擾后續(xù)選別效果。綜合考慮,磨礦細(xì)度-200目71.14%為較合適,在此基礎(chǔ)上進行后續(xù)作業(yè)。
1.2?脫泥除鐵試驗
磨礦細(xì)度試驗結(jié)果可以看出,通過強磁后,精礦中鐵含量降低十分明顯,但并沒有降到合格標(biāo)準(zhǔn)。精礦中含有較多細(xì)粒懸浮礦泥,且含鐵較高,同時因礦泥比表面大、活性強、易產(chǎn)生團聚,惡化后續(xù)浮選效果,因此在浮選前擬采用脫泥的方法使礦石中部分細(xì)粒鐵隨礦泥一起被排除。
脫泥試驗在1.5?L單槽浮選機中進行,取磁精礦礦樣500?g置入浮選機中,加水調(diào)制33%礦漿濃度,強烈攪拌1?min,然后靜止沉淀計時,通過不同靜止沉降時間來獲取最佳脫泥指標(biāo)[2]。脫泥除鐵流程見圖2,試驗結(jié)果見表3。
表3可以看出,通過脫泥試驗精礦中鐵含量有所降低,同時K20?、Na2O含量有所提高。隨著脫泥量增加,精礦中鐵的含量沒有明顯變化,而鉀、鈉的回收率逐漸降低。綜合回收率及精礦中Fe203指標(biāo)分析,采用3?min作為脫泥試驗的沉降時間。
1.3?長石、石英分離試驗
長石礦經(jīng)強磁-脫泥除鐵后,長石精礦中鐵礦物含量明顯降低,但長石中鉀、鈉品位沒有達到高檔陶瓷應(yīng)用級別標(biāo)準(zhǔn)。精礦中含有大量石英脈石礦物,如果實現(xiàn)長石礦物與石英脈石礦物分離,便可提高精礦品位。
長石-石英分離:根據(jù)長石和石英的物化特性差異,在pH值2.0~3.0條件下,石英表面不荷電,表現(xiàn)為電中性,陰、陽離子捕收劑均不會對其產(chǎn)生吸附作用;在此pH值下,長石表面電點值為1.5,表現(xiàn)為正電性,其表面活性Al3+離子對陰離子捕收劑產(chǎn)生吸附作用,又因長石礦表面K+和Na+離子易溶于水,在其表面形成負(fù)電離子特性,對陽離子捕收劑有吸附作用[3]。在長石-石英分離試驗過程中,可采用陰、陽離子混合捕收,在其相互促進,協(xié)同作用下,可使長石可浮性大大優(yōu)于石英。
本次長石-石英分離試驗采用無酸工藝,以六偏磷酸鈉作為調(diào)整劑,以十二胺和石油磺酸鈉(1∶5配比)混合液作為捕收劑[4],試驗兩種藥劑用量對分離效果的影響。
分析表4得出,長石-石英浮選分離試驗,精礦中鉀、鈉品位提高幅度較大,隨著捕收劑用量的增加,精礦品位沒有明顯變化,回收率逐漸提高,而鐵含量基本沒有變化。當(dāng)捕收劑用量為30?g/t、?150?g/t時精礦回收率較高,繼續(xù)增大捕收劑用量,鉀、鈉的回收率基本沒有變化。綜合考慮,十二胺、石油磺酸鈉捕收劑用量以30?g/t、150?g/t為宜。
2??閉路全流程試驗
從各分段流程條件試驗可以得出,該鉀長石礦,由于鐵含量較高,且成分復(fù)雜,采用強磁-脫泥聯(lián)合除鐵流程能有效去除鐵礦物雜質(zhì),除鐵精礦經(jīng)長石-石英浮選分離,能有效提高長石精礦品位,滿足高檔陶瓷原料要求。但因礦泥、長石-石英分離浮選尾礦量較多,流失大量K20、Na20?,影響長石精礦的回收率和產(chǎn)率,影響企業(yè)經(jīng)濟效益[5]。因此,在全流程試驗流程中對礦泥進行二次分離、浮選尾礦進行掃選回收,以提高精礦的回收率和產(chǎn)率。
鏡像觀察礦泥,團聚現(xiàn)象明顯,礦泥中裹挾大量細(xì)粒長石礦物,滴入20?g/t水玻璃后,可實現(xiàn)礦泥與長石礦物分離[6]。閉路全流程試驗流程如圖4,閉路全流程試驗結(jié)果見表5,精礦多元素分析結(jié)果如表6所示。
3??結(jié)語
由表5閉路試驗結(jié)果表明,閉路全流程試驗流程對提純遼寧某鉀長石礦行之有效,可得到K20品位為6.23%、Na20品位4.07%,K20+Na20品位為10.30%,TFe203品位為0.28%,K2O回收率為79.37%,Na20品位為77.45%,精礦產(chǎn)率為65.36%長石精礦,滿足高檔陶瓷原料要求。
參考文獻[1]?江旭.后箐邦銅鉛多金屬礦選礦技術(shù)研究[D].昆明:昆明理工大學(xué),2020.
[2]劉波,楊啟帆,盧舒舒,等.遼寧地區(qū)某鈉長石礦提純試驗研究[J].非金屬礦,2022,45(6):54-57.