賀敏慧
(晉能控股煤業(yè)集團寺河煤礦,山西 晉城 048200)
在煤礦系統(tǒng)中,礦井供水系統(tǒng)是必不可少的一部分,在開采過程中維護著生產安全,因此礦井供水系統(tǒng)被稱作礦井的“生命線”。老礦井因為開采時間較長,系統(tǒng)管道長期經受雨水侵蝕、巷道變形加劇、原本的自然條件受到影響、礦井采動壓發(fā)生變化,導致礦井發(fā)生跑冒滴漏的現(xiàn)象,給采掘礦井工作帶來巨大的挑戰(zhàn),常會因為管路出現(xiàn)斷裂或者水壓力過低而不得不停止工作,這種情況下,將會對水資源的浪費特別嚴重,而且還會對采掘方面的作業(yè)有一定的限制,從而導致企業(yè)不能夠正常運營[1]。
寺河礦井的供水管路鋪設的位置主要在運輸巷道或者是機采工作面巷道處,通過對質量方面的相關規(guī)定,可知需在管路中增加三通球閥門,尤其要注意的是在各個巷道的交叉處進行設置。過去對礦井泄露的現(xiàn)象進行檢查的方式主要依賴于人工,這種方法不僅費時費力,在遇到緊急情況時會出現(xiàn)處理不及時的問題,還無法進行實時監(jiān)控,導致無法對采掘工作面供水不足的情況及時發(fā)現(xiàn)并處理,從而影響了采掘工作的進度[2]。
目前,寺河礦井為了改變傳統(tǒng)方法上的缺點和不足,積極采取科學的措施,改變現(xiàn)狀,提高工作效率,主要有減少單班下井人員的數量,廣泛推行智能化和自動化的設備,實現(xiàn)了對礦井供水系統(tǒng)運行狀態(tài)的科學分析和安全管控。
現(xiàn)代化的礦井想要實現(xiàn)高產能,就必須通過大型機電設備來實現(xiàn),但是大型機電設備在運行過程中會產生大量的熱,導致機器溫度急劇上升,普通的風流冷卻方式已經無法滿足這樣的散熱需求,因此需要采用供水系統(tǒng)為其提供冷卻散熱。煤礦供水系統(tǒng)可稀釋井下高濃度的煤塵、巖塵和瓦斯等,并且具有降塵消塵的作用,改善了礦井下的條件,同時也可作為消防用水[3]。其次綜掘工作面所采用的液壓支架和液壓單體中的乳化液是由乳化油和水按照一定的比例配置的,其中水由井下供水系統(tǒng)提供。此外供水系統(tǒng)還可以為井下衛(wèi)生清理和沖洗雜物提供用水,對礦井安全質量標準化有重要意義[4]。
圖1 是供水系統(tǒng)的工作流程圖。供水系統(tǒng)的水源是煤礦地下水庫,在“自然壓差”的作用下進入管路;原水倉的水位具有上下限值,進水管的電動閥通過液位傳感器進行啟閉,可將水位控制在恒定范圍。清水倉的水位同樣具有上下限值,清水泵通過液位傳感器進行啟停,可將水位控制在恒定范圍[5]。清水倉通過安裝多種智能化和自動化的設備,如多參數水質監(jiān)測儀,實現(xiàn)了計量泵與清水泵的聯(lián)合。監(jiān)測儀通過監(jiān)測水的pH值、溫度、電導率等參數控制計量泵的啟閉,可到達自動、定量添加藥劑以改善水質條件的目的。供水系統(tǒng)的功能具體實現(xiàn)過程:將電動閥門安裝在凈水箱反沖洗管路上,計算機智能化設定電動閥門的啟閉時間和周期,達到自動沖洗沉淀物的目的。可根據采掘工作的需要將盤區(qū)采掘工作面的供水壓力的設定值發(fā)送到PLC,與供水系統(tǒng)管路的總壓力值對比,將調頻信號傳輸到變頻器,從而實現(xiàn)PID的自動控制;如果首臺變頻器在50Hz的工作頻率下,總管路的出水動壓還沒有達到上位機的設定閾值,那么就保持該變頻器的工作狀態(tài),開啟下一臺變頻器實現(xiàn)聯(lián)合調速,從而使總管路出水動壓達到設定值,采用多臺增壓泵聯(lián)合調配情況下的原理相同[6]。
圖1 智能供水系統(tǒng)流程圖
供水系統(tǒng)故障判斷方法:如果該系統(tǒng)在恒壓供水條件下運行,總管路出水動壓基本維持在一個固定的值,盤區(qū)采掘工作面的供水壓力值在很短時間內出現(xiàn)陡降,說明供水系統(tǒng)管路出現(xiàn)了滲漏,PLC識別后停止工作,對上位機發(fā)出警報,生產指揮人員會立即指示相關人員進行巡查并排除故障[7]。供水系統(tǒng)的維護人員可以通過儲存在上位機服務器中的智能供水系統(tǒng)歷史運行數據曲線來判斷供水系統(tǒng)的運行狀況。例如,維護人員在分析一臺加壓泵的運行數據曲線時,發(fā)現(xiàn)當加壓泵工作頻率工作下的時轉速為1400r/min,出水壓力是2.3MPa,如果出水壓力明顯低于3.3MPa時,就說明泵葉輪或軸承出現(xiàn)了磨損嚴重的故障。
在線監(jiān)測系統(tǒng)主要由5部分組成,分別是礦用管道流量傳感器、上傳裝置、傳輸線纜、監(jiān)測分站和網絡交換機。礦井下設置有水流量傳感器,安裝在主要供水管路的進水口,其主要由3部分組成,分別是閥體、水流轉子組件和微電腦顯示器。當水流經過所對應的傳感器的過程中,設計的流量計通過其轉速和水流的速度相匹配,水流的流速將會影響轉速的大小,將產生的信號傳送到控制器,此時控制器對相關數值進行分析,并判斷水流量的大小,并且可以進一步地觀察水流量的變化情況。通過這種方式,不僅可以在井下對水流的狀態(tài)進行實時監(jiān)測,還能夠通過KJ90X 礦井的相關系統(tǒng)反應變化的曲線[8]。
電動控制閥門安裝在礦井管道流量傳感器的前端,可以達到遠程控制閥門開關,從而控制管路流量的目的。
法拉第電磁感應定律指出導體在磁場中運動時,與磁場方向和其運動方向相互垂直方向的導體兩端會產生感應電動勢,該感應電動勢的大小分別與導體的運動速度和磁場的感應強度有關,運動速度越快,磁感應強度越大,感應電動勢越大。因此,管道流量傳感器可以實現(xiàn)對管道內水流量大小的實時監(jiān)測[9]。
所謂的在線監(jiān)測系統(tǒng)是通過將安全監(jiān)控系統(tǒng)和水流量傳感器相結合的系統(tǒng),其作用是能夠有效地反映出在主供水管路的水流大小情況,且還可以通過對繪制出的水流量變化圖來進一步分析每個地區(qū)的供水狀態(tài)以及是否有異常情況出現(xiàn)等。通過以日常用水量為標準,能夠采用以在線監(jiān)測系統(tǒng)為基礎,對各地區(qū)的用水量進行設置一個上限值,如果超出上限值將會觸發(fā)警報,相關的工作人員能夠迅速鎖定地區(qū),并在短時間內進行處理[10]。
通過對礦井下各個地點的供水管路分布情況和供水管網的分析,將礦用管路流量傳感器的安裝分為三個層級。首先是為了監(jiān)測水源情況,將流量壓力傳感器安裝至礦井污水處理站入井工程管路下口;其次是為了監(jiān)測主供水管路水流量情況,將流量壓力傳感器安裝至各采區(qū)主要供水管路末端;最后為了監(jiān)測分支供水管路水流量情況,將流量壓力傳感器安裝至分支管路。從而使整個供水管網形成一個樹狀拓撲結構,各主、支供水管路的水流量變化情況就能更加直觀地呈現(xiàn)。基于KJ90X 煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng),工作人員能夠及時、快速、準確地獲取井下供水主、支管路的水流量變化情況,以便采取正確的處理措施。
每個流量傳感器前端都應該安裝有電動控制閥門,以達到遠程控制閥門開關的作用,如果需要關閉管路水流,采用電動控制閥門就可以及時實現(xiàn)遠程控制,從而減少水資源的浪費[11]。
礦井各管路的供水水流方向是固定的,結合礦井現(xiàn)場生產的實際情況,可以發(fā)現(xiàn)在工作面生產期間,管路的水流流量會呈現(xiàn)小幅波動,但基本都保持在一個范圍內,通過對歷史流量變化數據的分析,可以確定水流量的正常波動范圍。當管路發(fā)生斷裂或者關閉閥門時,供水管路水流量會發(fā)生相應變化,會偏離水流量的正常波動范圍,此時,工作人員就能迅速做出判斷并及時處理故障。
采用該檢測系統(tǒng)具有的特點是不需要依靠人工進行監(jiān)測,其工作原理是在管路上轉配的傳感器將會對流經管路處的水流量進行連續(xù)性監(jiān)測,并且根據相關智能化推理為參考,對管路處的情況進行判斷,確定是否出現(xiàn)破裂或者是其他異常的情況,從而能夠及時地解決在采煤工作面處出現(xiàn)水量不足的現(xiàn)象。
基于礦用管路流量傳感器,利用KJ90X 礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)平臺,對礦井供水系統(tǒng)運行和管路流量進行實時監(jiān)測,數據以監(jiān)測曲線形式呈現(xiàn),更加直觀,從而實現(xiàn)了遠程動態(tài)監(jiān)控[12]。
(1)礦井管路流量監(jiān)測系統(tǒng)通過對管路中流經的水量進行連續(xù)監(jiān)測,并對管路的狀態(tài)進行實時分析和判斷,這樣的優(yōu)勢是能夠有效地輔助對礦井供水狀態(tài),這對未來礦井進行作業(yè)發(fā)揮了重要的作用。
(2)該系統(tǒng)通過對供水管路的實時監(jiān)測,可以測定供水主、支管路水流量的變化情況,從而分析并掌握不同時段的用水量。
(3)該系統(tǒng)通過對歷史日流量變化數據的分析,得到了工作面正常生產期間供水量的允許波動范圍,為礦井供水系統(tǒng)設計提供了參考依據。
(4)當系統(tǒng)內管路出現(xiàn)斷裂故障或工作人員誤關閥門等情況,管路水流量會發(fā)生較大變化,超出水流量的允許波動范圍,此時工作人員可根據管路流量變化情況及時準確做出判斷和處理措施,從而保障了采掘工作面的安全生產。