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        充填灌漿技術(shù)在強(qiáng)透水性復(fù)雜地層防滲墻施工中的應(yīng)用

        2023-07-31 09:29:08周尚玉
        西部探礦工程 2023年7期
        關(guān)鍵詞:漏漿造孔槽孔

        張 前,周尚玉

        (中國水電基礎(chǔ)有限公司,天津 301700)

        1 應(yīng)用背景

        始建于20世紀(jì)60~70年代的一些大型水庫,當(dāng)時為節(jié)約投資,大壩主體大部分為代料(砂礫石土)粘土心墻結(jié)構(gòu)的碾壓式粘土心墻代料組合壩,而采用該類回填料的土石壩,在運(yùn)行幾十年后,大都逐漸出現(xiàn)滲漏,導(dǎo)致水庫無法滿負(fù)荷蓄水影響庫容,同時不同程度地出現(xiàn)險情。究其原因,主要是因?yàn)樵谛藿〞r受限于當(dāng)時的技術(shù)水平、施工機(jī)械化程度和經(jīng)濟(jì)條件,在回填料的使用上沒有進(jìn)行嚴(yán)格控制,壩體的壓實(shí)度未達(dá)到技術(shù)要求。在對該類病險水庫進(jìn)行除險加固時,通常會在大壩心墻部位設(shè)置混凝土防滲墻進(jìn)行防滲處理以阻斷壩體內(nèi)的滲漏通道,保證大壩主體結(jié)構(gòu)安全。由于當(dāng)年建庫時的技術(shù)資料保存不完整、地勘資料不準(zhǔn)確,在防滲墻施工時,遇到該類松散透水地層時,槽孔內(nèi)大概率發(fā)生嚴(yán)重漏漿、大面積塌孔情況。如果采用常規(guī)性的方法如擠密夯實(shí)土體、控制造孔速度、調(diào)整造孔泥漿性能等措施,效果并不理想。還會造成固壁泥漿嚴(yán)重浪費(fèi)、擴(kuò)孔系數(shù)嚴(yán)重偏大、工期成本嚴(yán)重失控,極易引發(fā)安全生產(chǎn)事故。

        如果在防滲墻施工前根據(jù)先導(dǎo)孔所探明的地質(zhì)狀況,提前對防滲墻軸線上、下游兩側(cè)進(jìn)行充填灌漿,對松散、透水土體內(nèi)的孔隙進(jìn)行有效填充,提高土體本身的整體性和支撐性,就可以在防滲墻施工過程中有效減小槽孔塌孔率、提高成墻質(zhì)量,保證防滲墻施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度可控。

        2 處理效果

        為了保證防滲墻施工過程可控,在施工前通過先導(dǎo)孔探明地質(zhì)情況后開展生產(chǎn)性試驗(yàn)后,驗(yàn)證初步擬定的施工方案、選擇的施工機(jī)具及采取的施工工藝的適用性,通過試驗(yàn)成果來確定有針性的施工方案。本文通過對某病險水庫碾壓式粘土心墻(心墻頂寬4.6m)代料組合壩塑性混凝土防滲墻(墻體厚度0.8m)施工前,在試驗(yàn)段對充填灌漿處理前后效果進(jìn)行對比,來檢驗(yàn)充填灌漿技術(shù)在該地層的有效性。

        為了確定充填灌漿處理深度,保證生產(chǎn)性試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和客觀性,設(shè)置的試驗(yàn)區(qū)內(nèi)槽孔的地質(zhì)情況應(yīng)相對一致,且無明顯變化。選擇終孔深度相對較大的槽孔,以保證地層的相對完整、連續(xù)、有代表性。

        按照以上原則,生產(chǎn)性試驗(yàn)段主要布置在防滲墻軸線范圍內(nèi)槽孔距離在30m(地質(zhì)情況無明顯變化)范圍之內(nèi),且終孔深度不小于50m 的F-11 和F-15 兩個槽孔。試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的F-11 槽孔在施工前不進(jìn)行充填灌漿處理,如遇漏漿、塌孔等特殊情況采用擠密夯實(shí)土體、控制造孔速度、調(diào)整造孔泥漿性能等常規(guī)措施進(jìn)行處理。F-15 槽孔則在開抓前,在槽孔上、下游兩側(cè)位置,距槽孔上、下游邊線外側(cè)1.6m 距離各設(shè)置一排充填灌漿孔進(jìn)行充填灌漿處理,孔間距2.0m。通過對試驗(yàn)區(qū)內(nèi)兩個槽孔處理效果的成果對比來為施工方案的確定提供依據(jù)。

        2.1 地質(zhì)情況

        為了保證地質(zhì)勘測資料的準(zhǔn)確性,在布置先導(dǎo)孔時采取加密原則,在F-10槽孔、F-15槽孔的軸線位置分別布置FXD-08和FXD-09兩個先導(dǎo)孔進(jìn)行鉆孔取芯并進(jìn)行簡易壓水試驗(yàn)。

        根據(jù)先導(dǎo)孔的施工成果(表1)可以發(fā)現(xiàn),兩個先導(dǎo)孔所探明的地質(zhì)情況都存在相似情況,即該碾壓式粘土心墻代料組合壩體在其粘土心墻填筑過程中,對填筑料的控制不夠嚴(yán)格,有大量砂礫土夾雜其中;部分位置出現(xiàn)了液化粘土,說明該部位碾壓時壓實(shí)度不足,導(dǎo)致上游庫內(nèi)水滲入壩體心墻內(nèi)導(dǎo)致其液化失穩(wěn)。以上情況多出現(xiàn)在距壩頂高程約15m 范圍內(nèi),該范圍內(nèi)的土體松散,且多處失穩(wěn)、液化。按照壓水試驗(yàn)結(jié)果來看,該深度范圍內(nèi)透水率異常偏大,具有強(qiáng)透水性。

        表1 先導(dǎo)孔成果統(tǒng)計表

        2.2 常規(guī)措施的處理效果

        按照試驗(yàn)方案,首先按照防滲墻施工常規(guī)做法對F-11槽孔進(jìn)行施工,派專業(yè)技術(shù)人員對其開挖過程進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)測。施工方法為:

        (1)“抓取法”成槽,即采用金泰SG46 抓斗分“三抓”挖掘地層,形成槽孔;

        (2)進(jìn)行固壁的泥漿采用Ca基膨潤土泥漿確保開挖過程中槽孔穩(wěn)定;

        (3)清孔采用“氣舉法”清孔換漿,JHD-200型泥漿凈化器凈化泥漿;

        (4)澆筑方法采用泥漿下“直升導(dǎo)管法”;

        (5)墻段連接采用“接頭管法”,保證接頭連接質(zhì)量。

        在F-11 槽孔開抓后,由于頂部導(dǎo)墻的保護(hù)作用,孔深0~5m 范圍內(nèi)未出現(xiàn)明顯塌孔,但是泥漿滲漏情況非常明顯,通過降低抓取速度、泥漿內(nèi)加入鋸末減緩滲漏速度、利用抓斗斗體夯實(shí)槽孔內(nèi)土體后再繼續(xù)抓取等措施處理后,可以繼續(xù)造孔;但是在孔深8~15m范圍內(nèi),由于槽孔孔壁兩側(cè)粘土內(nèi)砂礫石土含量極大,滲漏通道明顯,槽孔內(nèi)泥漿流失速度瞬間加快,多次出現(xiàn)孔內(nèi)泥漿瞬間排空的極端情況,泥漿滲漏速度遠(yuǎn)大于泥漿液補(bǔ)充速度,在此過程中,上述的處理措施已完全失效,且導(dǎo)墻底部大范圍出現(xiàn)孔壁坍塌、脫空情況,對施工現(xiàn)場的人員和設(shè)備安全產(chǎn)生重大威脅,只能迅速采用粘土回填已開挖部分,防止出現(xiàn)嚴(yán)重后果?;靥钔瓿珊?,通過至少8h自然沉降,采取了將膨潤土調(diào)整為Na基膨潤土并在泥漿內(nèi)增加鋸末等堵漏材料、降低抓取速度同時通過抓斗斗體先夯實(shí)后開抓等措施后艱難成槽完成澆筑。雖然通過各種處理措施完成該槽孔的施工,由于大范圍的塌孔,對后續(xù)相鄰槽孔施工時的安全、進(jìn)度造成很大影響,不僅降低了施工效率、還增加了施工難度和成本投入。

        F-11槽孔造孔施工過程情況見表2。

        表2 F-11槽孔施工情況統(tǒng)計表

        F-11槽孔澆筑過程中,按照不同深度的混凝土耗用量繪制澆筑指示圖(見圖1)。

        圖1 F-11澆筑指示圖

        按照F-11槽孔的造孔和澆筑情況分析,該槽孔澆筑時的擴(kuò)孔系數(shù)與造孔時槽孔內(nèi)的情況相應(yīng)位置的情況一致,即塌孔、漏漿的嚴(yán)重性與擴(kuò)孔系數(shù)(K)成正比。F-11槽孔擴(kuò)孔系數(shù)K=1.29,該槽孔擴(kuò)孔系數(shù)相對于正常粘土層防滲墻的擴(kuò)孔系數(shù)(約K<1.1)是要明顯偏大的。

        由此可以看出,在地質(zhì)情況異常復(fù)雜情況下,采用常規(guī)措施處理造孔過程的特殊情況,并不能起到理想的效果。若僅靠施工單位本身過硬的技術(shù)能力、極為豐富的施工經(jīng)驗(yàn)和合理的處理措施來彌補(bǔ)地質(zhì)條件先天缺陷,從而保證施工質(zhì)量、安全和進(jìn)度是不現(xiàn)實(shí)的。而頻繁出現(xiàn)異常漏漿和大范圍塌孔,使得施工效率低下,經(jīng)常性地進(jìn)行回填、復(fù)抓等重復(fù)性施工。同樣,在澆筑過程中擴(kuò)孔系數(shù)遠(yuǎn)大于正常值范圍,會使泥漿回收率大大降低、混凝土的耗用量大大增加,不止付出數(shù)倍的人工、材料和設(shè)備成本,而且會導(dǎo)致孔型失控,影響成墻質(zhì)量。

        因此,先對松散、強(qiáng)透水性復(fù)雜地層進(jìn)行有效處理后,再開始防滲墻施工,才能提高成槽效率、降低施工成本、保證施工安全和質(zhì)量。

        2.3 充填灌漿處理效果

        結(jié)合前期先導(dǎo)孔成果與F-11 槽孔的施工情況進(jìn)行分析,在該地層中造孔,從開孔即出現(xiàn)漏漿情況,尤其在孔深8~15m 范圍內(nèi)出現(xiàn)異常嚴(yán)重的漏漿甚至泥漿液瞬間排空現(xiàn)象。與先導(dǎo)孔巖芯對比發(fā)現(xiàn),該深度范圍內(nèi)的巖樣中砂礫石含量大于65%,其漏漿情況也與壓水試驗(yàn)結(jié)果相吻合。大壩粘土心墻的粘土內(nèi)砂礫石含量很大,且土體松散,說明在建壩時距壩頂15m深度范圍內(nèi)材料控制和碾壓質(zhì)量均不達(dá)標(biāo)。該地層屬大孔隙、強(qiáng)透水的易滲漏地層。在這類地層中進(jìn)行防滲墻施工,若不先對透水孔隙進(jìn)行填充、加固,封閉滲漏通道,無法保證防滲墻施工質(zhì)量,會對生產(chǎn)安全和施工效率產(chǎn)生很大負(fù)面作用。如果要從根本上解決嚴(yán)重漏漿問題,需先對該類地層大滲漏孔隙進(jìn)行充填處理,隔絕滲漏通道,而充填灌漿技術(shù)是應(yīng)對此類問題快捷、經(jīng)濟(jì)、有效的處理方法[2]

        2.3.1 孔位布置

        F-15槽孔開抓前,在槽孔上、下游兩側(cè)位置,距槽孔上、下游邊線外側(cè)1.6m距離各設(shè)置一排充填灌漿孔進(jìn)行充填灌漿處理,鉆孔孔徑?110mm,間距2.0m。按照F-11 和先導(dǎo)孔情況來看,嚴(yán)重塌孔、漏漿情況主要出現(xiàn)在深度小于15m 范圍內(nèi),為保證充填范圍的有效性,試驗(yàn)段鉆孔深度暫定為16m。灌漿孔分2 序施工,施工順序?yàn)椋合娶裥蚩缀螈蛐蚩?,先上游排后下游排。灌漿壓力則利用漿液自重和灌漿泵自帶泵壓進(jìn)行無壓力灌漿,對松散地層進(jìn)行處理,灌漿材料采用水泥膨潤土漿液,孔位布置見圖2。

        圖2 充填灌漿孔位布置圖

        2.3.2 漿液配比及制備

        充填灌漿的漿液采用水泥粘土漿(水固比為0.5∶1),采用大密度漿液使?jié){液保持較大稠度,有利于漿液在可控制的擴(kuò)散范圍內(nèi)縮短漿液凝結(jié)時間,提高充填灌漿的可控性和有效性,如遇特殊情況,出現(xiàn)吃漿量異常時可在漿液中加入細(xì)砂進(jìn)行灌注。

        充填灌漿液采用ZJ-1000 高速攪拌機(jī)進(jìn)行拌制,制漿程序如下:

        (1)制漿材料使用順序:按照配合比,先在攪拌桶內(nèi)加入水,然后加入水泥攪拌均勻,最后加入粘土粉充分?jǐn)嚢瑁?/p>

        (2)制出穩(wěn)定漿液后應(yīng)過篩除去漿液中混雜的大顆粒雜質(zhì)后存入儲漿池,通過事先布置好的管路,使用S-300灌漿泵輸至孔口。

        2.3.3 充填灌漿施工工藝

        施工時使用HK-360 型深孔鉆機(jī)無水干鉆成孔,然后由MDL-150型錨固鉆機(jī)下設(shè)套管固壁,采用自下而上分段提升套管無壓灌漿的施工工藝,工藝流程見圖3。

        (1)鉆孔。本次充填灌漿的處理范圍按照方案,主要針對位于孔深小于15m 范圍內(nèi)的松散地層,根據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)際地質(zhì)情況,由于地層松散且透水性強(qiáng),需干鉆成孔后套管護(hù)壁,本次試驗(yàn)采用HK-360 型深孔鉆機(jī)無水干鉆成孔,MDL-150 型錨固鉆機(jī)下設(shè)套管,一鉆成孔至計劃孔深后下設(shè)套管,保證鉆孔的有效孔徑,這樣漿液在自重壓力作用下能有效滲入壩體滲漏通道[1]。鉆孔采用直徑不小于108mm 的合金鉆頭進(jìn)行。灌漿前,由MDL-150 型錨固鉆機(jī)上提套管至距孔底不大于5m,準(zhǔn)備灌漿。

        (2)灌漿。灌漿段長自上而下分別按照6m、5m、5m的長度來進(jìn)行設(shè)置,施工過程中的可以根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整段長,地質(zhì)情況差,可以縮短段長;地質(zhì)條件好,可增加段長。從而保證灌漿質(zhì)量、提高灌漿效率。灌漿時采用自下而上分段灌漿,下部一段灌漿結(jié)束后,套管上提達(dá)到上部下一段灌漿長度后繼續(xù)灌漿,直至提出孔口完成最后一段灌漿。灌漿壓力為漿柱自重壓力與灌漿泵輸漿泵壓之和,即無壓力灌漿。灌漿時漿液由儲漿池通過管路泵送入孔,當(dāng)灌注段不吃漿或者孔內(nèi)漿液冒出孔口時,即可結(jié)束本段灌漿,總體灌漿情況見表3。

        表3 F-15灌漿情況統(tǒng)計表

        2.3.4 效果檢驗(yàn)

        充填灌漿施工完畢24h后,即開始F-15槽孔的施工。為了形成對比,造孔時采用的泥漿、施工工藝與F-11槽孔保持一致。F-15槽孔整個施工過程非常順利,不但在造孔時未出現(xiàn)大規(guī)模塌孔和嚴(yán)重漏漿情況(造孔情況見表4),而且在澆筑過程中,F(xiàn)-15槽孔的終澆擴(kuò)孔系數(shù)(K值)僅為1.06(見圖4),擴(kuò)孔系數(shù)明顯減小,混凝土消耗量大幅度降低。

        圖4 F-15澆筑指示圖

        表4 F-15槽孔施工情況統(tǒng)計表

        3 結(jié)論

        通過F-11 和F-15 兩個槽孔施工情況對比來看,在強(qiáng)透水性復(fù)雜地層防滲墻施工前通過充填灌漿技術(shù)對松散、強(qiáng)透水性滲漏地層先進(jìn)行處理,可以使土體的密實(shí)度得到有效增強(qiáng),通過漿液對松散土體顆粒之間進(jìn)行有效、充分填充,提高土體本身的閉水、阻水性能。最終從根本上使槽孔兩側(cè)的孔壁的直立性、防滲漏性得到顯著提高,極大地改善地質(zhì)條件,從而確保灌后防滲墻施工過程控制的可靠性。

        所以,依據(jù)可靠的地質(zhì)復(fù)核成果,在強(qiáng)透水性復(fù)雜地質(zhì)條件防滲墻施工前采用充填灌漿技術(shù)對地層進(jìn)行有效處理,可以極大地節(jié)約成本、縮短工期,同時對槽孔的安全性和可靠性產(chǎn)生質(zhì)的提升。

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