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        銅陽極定量澆鑄的分段PID 控制系統(tǒng)

        2023-07-29 11:00:16鄒志成張義悅
        自動(dòng)化與儀表 2023年7期
        關(guān)鍵詞:工藝

        鄒志成,張義悅,蔣 鴻

        (云南銅業(yè)股份有限公司西南銅業(yè)分公司,昆明 650102)

        隨著自動(dòng)控制技術(shù)的迅速發(fā)展及應(yīng)用,銅冶金行業(yè)設(shè)備整體自動(dòng)化水平大大提高,國(guó)內(nèi)各銅冶煉企業(yè)除引進(jìn)芬蘭奧圖泰公司的奧托昆普銅陽極定量澆鑄系統(tǒng)外,紛紛自主研發(fā)銅陽極板自動(dòng)定量澆鑄設(shè)備。云南銅業(yè)股份有限公司西南銅業(yè)分公司避開先進(jìn)控制理論與技術(shù)應(yīng)用難題,通過對(duì)銅陽極澆鑄復(fù)雜過程的分解,提出分段PID 控制,開發(fā)控制系統(tǒng),提高銅陽極澆鑄質(zhì)量,擺脫引進(jìn)設(shè)備高昂的成本及技術(shù)依賴,探索并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)定量澆鑄設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。

        1 澆鑄工藝分析

        傳統(tǒng)銅陽極澆鑄工藝為PS 轉(zhuǎn)爐吹煉的粗銅經(jīng)過回轉(zhuǎn)式陽極爐精煉完成后,精煉銅液經(jīng)溜槽流入中間包,由澆鑄設(shè)備澆注并冷卻后,形成銅陽極,整個(gè)過程由人工控制機(jī)械設(shè)備,作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高,作業(yè)環(huán)境差,銅陽極質(zhì)量較差,精度大于±5 kg,澆鑄速度每塊陽極板澆鑄時(shí)間大于60 s/塊[1]。

        奧托昆普銅陽極定量澆鑄工藝為全自動(dòng)定量澆鑄,澆鑄設(shè)備有雙18 模圓盤澆注機(jī)、銅模、撈板及取板設(shè)備、澆鑄包(包含液壓設(shè)備、電子秤、澆鑄包)等。吹煉好的精煉銅液經(jīng)溜槽流入中間包,同時(shí)控制系統(tǒng)檢測(cè)并采樣各設(shè)備狀態(tài)信號(hào),伺服子系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)至澆鑄位,控制液壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)澆鑄包,按照澆鑄曲線動(dòng)作,將銅液注入銅模,并經(jīng)過冷卻后,形成銅陽極。澆鑄精度為±1 kg 之間,每塊陽極澆鑄時(shí)間為35~45 s[2],通過澆鑄工藝分析可知,澆鑄工藝的核心與關(guān)鍵是對(duì)精煉銅水注入銅模的精確控制,澆鑄過程需平穩(wěn),保證澆鑄速度及澆鑄精度。

        2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        銅陽極板自動(dòng)定量澆鑄系統(tǒng)包括工程師站、觸摸屏操作站、打印機(jī)、PLC 控制系統(tǒng)等子系統(tǒng),工程師站與打印機(jī)通過以太網(wǎng)通信,工程師站、觸摸屏操作站、PLC 控制系統(tǒng)之間通過以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)通信。工程師站1 臺(tái)設(shè)在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試控制室,觸摸屏操作站、打印機(jī)各2 臺(tái),設(shè)在現(xiàn)場(chǎng)操作室,PLC 控制系統(tǒng)2 套,設(shè)在電氣控制室。系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)如圖1 所示[3]。

        圖1 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖Fig.1 System network diagram

        銅陽極板自動(dòng)定量澆鑄控制系統(tǒng)硬件構(gòu)成為PLC 控制器1 只(CPU1756-L61),冗余控制器1只,ControlLogix I/O 模擬輸入輸出模塊8 通道模擬量輸入模塊4 只,32 通道數(shù)字量輸入模塊5 只,8 通道模擬量輸出模塊2 只,32 通道數(shù)字量輸出模塊3 只,熱電阻模塊2 只,RIF 1769 模塊,控制網(wǎng)模塊1756-CNBR,電源2 塊,觸摸屏,電源模塊PLC 控制柜,供電控制柜,輸入控制柜,輸出控制柜各1臺(tái),現(xiàn)場(chǎng)電器設(shè)備等;系統(tǒng)軟件為Windows XP 操作系統(tǒng),工程師站的RSView32 監(jiān)控軟件,操作站觸摸屏系統(tǒng)的RSView Studio,控制系統(tǒng)編程軟件為ControlLogix 5000,通信軟件為RSLinx。整個(gè)系統(tǒng)的子系統(tǒng)為工程師站、觸摸屏操作站、打印機(jī)、PLC 控制系統(tǒng),工程師站與打印機(jī)通過以太網(wǎng)通信,工程師站、觸摸屏操作站與PLC 控制系統(tǒng)之間采用OPC協(xié)議通過以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)通信[4-11]。

        3 澆鑄分段PID 控制

        銅陽極自動(dòng)定量澆鑄系統(tǒng)的控制核心和難點(diǎn),就是在圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)到澆鑄位后,如何實(shí)現(xiàn)控制澆鑄裝置,按照工藝設(shè)定量,根據(jù)電子秤所反饋的注入陽極母模內(nèi)的銅水實(shí)時(shí)重量,實(shí)時(shí)調(diào)整澆鑄向下傾動(dòng)量或傾動(dòng)時(shí)間,實(shí)現(xiàn)銅陽極澆鑄的精度和質(zhì)量滿足工藝要求。

        3.1 澆鑄原理及關(guān)鍵控制對(duì)象

        澆鑄裝置包括液壓缸、澆鑄包、稱重單元及控制閥,其中電磁閥CT3 控制液壓缸的總進(jìn)油,比例閥CT6 工作電壓為1~5 V,控制液壓缸升起的高度,電磁閥CT4 控制液壓缸的升降,安全閥CT5 起液壓缸油壓超壓保護(hù)作用,液壓缸在控制閥的作用下,進(jìn)行升降動(dòng)作,稱重單元實(shí)時(shí)計(jì)量澆鑄過程中澆鑄包的重量。澆鑄裝置及圓盤見圖2。

        圖2 澆鑄裝置及圓盤澆鑄機(jī)Fig.2 Pouring device and disc casting machine

        澆鑄原理,在圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)到澆鑄位時(shí),控制輸出控制信號(hào),控制進(jìn)油總管電磁閥CT3 打開,澆鑄包下降電磁閥CT4 關(guān)閉,安全閥CT5 關(guān)閉,比例閥CT6在PLC 輸出模擬電壓的控制下開相應(yīng)的開度,澆鑄包按一定的速度起升;當(dāng)澆鑄完畢時(shí),進(jìn)油總電磁閥CT3 打開,澆鑄包下降電磁閥CT4 打開,安全閥CT5 關(guān)閉,比例閥CT6 在PLC 輸出模擬電壓的控制下打開相應(yīng)的開度,澆鑄包按一定速度做下降運(yùn)動(dòng)。在澆鑄過程中,稱重單元實(shí)時(shí)計(jì)量澆鑄過程中澆鑄包的重量,并送至PLC 系統(tǒng),作為控制系統(tǒng)控制澆鑄動(dòng)作參數(shù)。

        由澆鑄原理,比例閥CT6 決定了陽極澆鑄過程中液壓缸起升及下降高度,即決定了陽極澆鑄速度及質(zhì)量,故系統(tǒng)的關(guān)鍵控制對(duì)象即為比例閥CT6 線圈電壓。

        3.2 澆鑄及電壓分段

        根據(jù)工藝要求,在澆鑄啟動(dòng)時(shí),銅水注入不能過快,否則銅水會(huì)沖出母模外,損傷設(shè)備或現(xiàn)場(chǎng)操作人員,啟動(dòng)后要加快注入速度,但整個(gè)澆鑄過程較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)要保持勻速,澆鑄速度既要保證澆鑄不會(huì)造成銅水在母模內(nèi)流速過快導(dǎo)致卷邊,也不能流動(dòng)過慢造成陽極薄厚不均,收包時(shí)速度要保證陽極精度。根據(jù)整個(gè)澆鑄工藝過程,每塊陽極板澆鑄過程分為啟動(dòng)階段、加速階段、勻速階段、減速階段,澆鑄過程的控制核心,就是在這4 個(gè)階段對(duì)澆鑄裝置的控制[12]。

        啟動(dòng)階段,澆鑄開始時(shí),輸出較大的電壓控制澆鑄包驅(qū)動(dòng)比例閥開度,使?jié)茶T包驅(qū)動(dòng)液壓缸動(dòng)作,驅(qū)動(dòng)澆鑄包升起,將銅水注入銅模中;加速階段,輸出較第一階段較小的電壓,繼續(xù)將澆鑄包抬高,但又不會(huì)導(dǎo)致銅水溢出;勻速階段,輸出保持電壓,使?jié)茶T包將銅水勻速注入銅模;減速階段,減小電壓輸出,以便收包,結(jié)束澆鑄。

        3.3 PID 與電壓分段協(xié)同控制

        由澆鑄過程分段可知,銅陽極自動(dòng)定量澆鑄的核心,是控制關(guān)鍵對(duì)象比例閥CT6 線圈的分段電壓即啟動(dòng)電壓、加速電壓、勻速電壓、減速電壓輸出值及輸出時(shí)間。作者根據(jù)工藝要求的各個(gè)階段澆鑄速度,計(jì)算出澆鑄啟動(dòng)、加速、勻速、減速的實(shí)際澆鑄量作為重量設(shè)定值Gs,以各階段實(shí)時(shí)澆鑄量Ga作為參數(shù),采用PID 原理,編制澆鑄控制程序,控制CT6 每段電壓值的輸出時(shí)間,同時(shí),以GΔ/5(工藝要求最大誤差絕對(duì)值)作為CT6 每段電壓的實(shí)際輸出進(jìn)而實(shí)現(xiàn)控制比設(shè)定值的倍數(shù),其GΔ/5 中的5 為工藝要求最大誤差絕對(duì)值,而各階段的電壓值則通過模擬實(shí)驗(yàn)確定,其控制原理如圖3 所示[13]。

        圖3 PID 控制原理Fig.3 PID control principle

        3.4 模擬實(shí)驗(yàn)及分段電壓確定

        為了確定陽極澆鑄過程中比例閥CT6 的啟動(dòng)電壓、加速電壓、勻速電壓、減速電壓,作者結(jié)合實(shí)際工藝編制比例閥CT6 動(dòng)作電壓的PID 控制程序及編制整個(gè)澆鑄系統(tǒng)的控制程序,并用水代替銅水進(jìn)行模擬試驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)過程中,PLC 控制系統(tǒng)實(shí)時(shí)采集澆鑄過程中澆鑄包的重量,計(jì)算出澆鑄水的實(shí)時(shí)重量,并用母模中水的實(shí)時(shí)重量作為控制參數(shù),控制澆鑄過程中CT6 線圈啟動(dòng)電壓、加速電壓、勻速電壓、減速電壓的相應(yīng)電壓值輸出穩(wěn)定時(shí)間,且根據(jù)銅密度8.9 g/cm3與水的密度1 g/cm3之比,換算成實(shí)際澆鑄銅水的重量。本次試驗(yàn),進(jìn)行11 組不同分段電壓的試驗(yàn),每組實(shí)驗(yàn)?zāi)M澆鑄銅陽極塊數(shù)為200 塊,根據(jù)銅與水密度比,將澆鑄質(zhì)量誤差換算成銅水時(shí)的質(zhì)量誤差,并分析各階段的電壓大小對(duì)澆鑄重量誤差及幾何形狀影響情況[14],如表1 所示。

        表1 電壓分段澆鑄實(shí)驗(yàn)Tab.1 Voltage staged casting test

        由分段電壓模擬試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,當(dāng)啟動(dòng)電壓小于4 V 時(shí),澆鑄精度與速度不能同時(shí)滿足工藝要求;啟動(dòng)電壓大于5.5 V 時(shí),澆鑄過程有大量高溫銅水噴灑至母模外,造成安全隱患;加速電壓大于1.5 V時(shí),銅水流速大,銅水對(duì)母模沖刷太大,導(dǎo)致陽極卷邊,加速電壓小于0.8 V 時(shí),銅水流速過小,影響澆鑄速度;勻速電壓大于1 V,銅水流速大,造成銅水溢出母模,勻速電壓小于0.5 V,影響澆鑄速度;減速電壓大于0.5 V,澆鑄包收包太快,對(duì)澆鑄裝置液壓缸沖擊太大,影響液壓缸壽命。同時(shí),熔融狀態(tài)下銅的粘度比水的粘度大,故銅水實(shí)際澆鑄速度較此次模擬實(shí)驗(yàn)慢了0.5 s,但這并不影響實(shí)際澆鑄速度在工藝要求范圍內(nèi)。

        綜合澆鑄精度及速度確定4 段電壓的合適范圍,啟動(dòng)電壓4~5.5 V,加速電壓0.8~1.5 V,勻速電壓0.5~1 V,減速電壓小于0.5 V。所編制控制程序各段電壓范圍均在此試驗(yàn)所得范圍內(nèi)。

        4 應(yīng)用效果

        系統(tǒng)在投入使用兩年來,運(yùn)行穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)了操作員直接在觸摸屏操作站上對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的遠(yuǎn)程控制,工程師站對(duì)控制系統(tǒng)的維護(hù)及參數(shù)修改,也實(shí)現(xiàn)各設(shè)備數(shù)據(jù)與生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集與上傳至總廠生產(chǎn)數(shù)據(jù)系統(tǒng),也為管理人員提高了數(shù)據(jù)打印功能,為生產(chǎn)及決策提供參考。實(shí)現(xiàn)了按工藝要求設(shè)置陽極板重量的自動(dòng)定量澆鑄,在澆鑄給定設(shè)定值陽極板的過程中,將每塊陽極板澆鑄誤差控制在了±2 kg 之間,澆鑄時(shí)間35~41 s,更實(shí)現(xiàn)了設(shè)定分段電壓下的陽極澆鑄曲線繪制、顯示及觸摸屏操作站控制功能,以便操作員根據(jù)實(shí)際銅水狀態(tài)適時(shí)調(diào)整澆鑄參數(shù)。圖4 所示為設(shè)定值為270 kg 的陽極澆鑄電壓分段計(jì)澆鑄曲線[15]。

        圖4 實(shí)時(shí)澆鑄曲線Fig.4 Real-time pouring curve

        5 結(jié)語

        該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了銅陽極定量澆鑄控制系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化,控制精度±2 kg 之間,速度達(dá)到了澆鑄時(shí)間35~41 s/塊陽極板,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了工藝要求的陽極板澆鑄時(shí)間35~45 s,澆鑄精度±5 kg 之間。但與奧托昆普澆鑄系統(tǒng)控制精度±1 kg 之間,速度達(dá)到了澆鑄時(shí)間30~38 s/塊陽極板,還有一定的差距,也是后續(xù)要提高的方向。

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