王德鑫,金光,王健(華電電力科學研究院有限公司,遼寧 沈陽 110000)
鹽酸,質量分數(shù)31.00%,工業(yè)品;氯化銨、硫酸鈉、氯化鈉,優(yōu)級純[1]。在線氯表;在線pH計;在線電導率儀;在線氨氮儀;廢水升壓泵;整流柜;停留水箱1.00 m3;混合水箱5.00 m3;電解裝置[2]。
組成該實驗裝置的有電器控制、酸洗、水源系統(tǒng)以及電解裝置[3]。電解所采取的電流是380 V/50 Hz交流電經(jīng)過整流轉變的直流電,并對輸出規(guī)定量進行控制[4]。該工藝流程如圖1所示。
圖1 電解工藝流程
實驗中,在混合水箱內把氨氮廢水充分的進行混合,經(jīng)過濾器進入電解裝置進行電解,出水進入停留水箱,其會對產(chǎn)生的氫氣進行排放。在次氯酸鈉發(fā)生器前后進行進出水取樣設置,并對由酸洗箱和酸洗泵組成的電極酸洗裝置進行設置。
水樣A和J為脫硫廢水和精處理再生廢水一比一收集得到的,B~I水樣為精處理再生廢水收集得到的,實驗廢水樣品如表1所示。
表1 廢水樣品
水樣中各指標含量在取樣后考慮會方法是變化,所以,為了對各指標結果匹配性進行保證,可在線讀取實驗數(shù)據(jù),并在開始實驗前對比手測和在線表計,發(fā)現(xiàn)在5.00%以內的誤差,結束電解后,重新標記表計[5]。
手工分析方法:對游離氯含量采取鄰聯(lián)甲苯胺比色法;對總余氯含量采取N,N-二乙基對苯二胺分光光度法;Cl-含量采取硝酸銀滴定法;COD采取重鉻酸鉀法;NH3-N含量采取水楊酸-次氯酸鹽分光光度法。
控制進水流量為1.50 m3/h左右,停留時間控制為1.20 min,改變裝置電流,對于水樣A在電流密度不同的條件下進行電解,保持初始NH3-N濃度為不變的廢水,以1.20 min停留時間通過電解裝置,降解的NH3-N濃度會隨著電流密度的增加而增大,兩者為R2=0.97的線性關系[6]。
對水樣A在不同電流密度下電解,在電解裝置中,通過對進水流量調節(jié),來控制水樣A分別為1.00~2.00 min的停留時間,NH3-N隨電流密度在不同停留時間下的變化為,在相同電流密度下,NH3-N廢水通過電解裝置其降解率受到停留時間的影響較大[7]。當電流密度不變下,出水溫度為25 ℃,NH3-N濃度為121.00 mg/L時,在電解裝置內NH3-N降解率隨著廢水停留時間越長而越高。
對水樣B、C、D在不同電流密度下電解,在電解裝置中,對上述水樣通過調節(jié)進水流量來控制停留時間為1.00 min。在恒定電流密度下,一定NH3-N含量的廢水通過電解裝置,Cl-含量能夠顯著的影響NH3-N降解的效果。當NH3-N濃度為120.00 mg/L、出水溫度為25 ℃時,在電解裝置內NH3-N降解率隨著廢水初始Cl-含量越高而越大。
對水樣B、E、F在不同電流密度下電解,在電解裝置中,對上述水樣通過調節(jié)進水流量來控制停留時間為1.00 min。NH3-N降解能力在相同電流密度、不同TDS下基本一樣;而NH3-N降解速率因為我停留時間是相同的,所以也基本上保持一致;除此之外,電解可調電流會隨著TDS的提升,其上限也會有著明顯的提高。
將直熱式電加熱器放置在混合水箱內對水樣B進行加熱并攪拌,使水樣B以恒定電流密度與停留時間通過電解裝置[8]。NH3-N降解率在電流密度不變,相同停留時間水樣經(jīng)電解裝置時,隨著水溫上述而下降,NH3-N降解率在接近36 ℃時迅速下降,當為38 ℃時NH3-N降解率低于10.00%,這是因為電解產(chǎn)生的游離氯加速分解[9]。
在電解中水樣G與H游離氯與總余氯含量如表2所示。
表2 游離氯與總余氯的含量
通過表2能夠看出,在電解初始水樣當中,電流密度發(fā)生改變,總余氯質量濃度隨之發(fā)生變化,都是由大概1.00 g/L左右上升到1.50 g/L左右。由此能夠說明,在水樣反應初期,因為存在NH3-N所以會消耗電解產(chǎn)生的氯。當水樣中的NH3-N去除后,總余氯含量繼續(xù)電解會出現(xiàn)上升的情況,其濃度會提高到2.50 g/L以上。這種情況主要是因為水中還原劑比較缺乏,不能消耗余氯。
在對NH3-N電解去除中,總余氯質量濃度以及游離氯質量濃度在不同的電流密度下,均為20%左右??傆嗦荣|量濃度和游離氯質量濃度在NH3-N去除之后繼續(xù)電解可提高到70%以上。這與水中存在Cl-下,NH3-N生成氯胺和氮氣的途徑是相符的。由此NH3-N電化學氧化反應非常接近折點加氯除氮反應。Cl-先生成游離氯,之后再和NH3-N進行反應氧化成NO2-N、NO3-N、N2以及其他產(chǎn)物。
對水樣J在不同電流密度下進行電解,停留時間為1.20 min,電解裝置電極使用4.00%的鹽酸溶液循環(huán)進行20 min清洗,之后對水樣進行電解[10]。NH3-N濃度在停留時間相同下隨著電流密度增加而降低,清洗電極后,變化更加明顯,由此表明極板表面結垢及污染會對電極活性進行降低,從而對NH3-N降解造成影響。對NH3-N廢水在相同電流密度下電解,電解平均能耗極板清洗后要比清洗前低,大概能夠降低10.31%。
對水樣J在300 A/m2的電流密度下進行電解,停留時間控制在1.20 min,等到出水溫度穩(wěn)定之后,立即把廢水電解前后的水樣送檢分析水質。結果表明,總鎘在廢水電解之后會出現(xiàn)降低,而其他的各個重金屬總量基本上沒有任何變化,由此也能夠表明電解不能降低重金屬;鎂、鈣等陽離子出現(xiàn)小幅度的提升,大概在5%左右,而出現(xiàn)這種情況可能是電解中,廢水中的酸度會因為游離氯而大幅度的提高,將廢水中含有金屬的沉淀物等進行溶解所致;硫酸鹽的含量有著比較大的提升,這可能是在酸性條件下硫化物被氧化而生成硫酸鹽所致。另外,廢水中大的COD在電解之后,相比電解前有著非常明顯的下降,其降解率達到了91.23%,這表明對于廢水通過電解不但能夠去除NH3-N,還能對廢水中的COD進行有效降解。
研究表明,燃煤電廠高鹽NH3-N廢水中的COD和NH3-N能夠電解降低,但重金屬不能降解;電極表明清潔度、初始Cl-含量、停留時間以及電流密度越高,NH3-N降解效果就越好;NH3-N降解效率在水溫高于36 ℃時下降比較快。通過實驗可以看出,在NH3-N廢水處理中,應用電化學工藝能夠對脫硫廢水COD高的問題解決。