曹付義 ,李輝煌 ,羅自贏 ,張明柱
(1. 河南科技大學(xué)車輛與交通工程學(xué)院,洛陽 471003;2. 機(jī)械裝備先進(jìn)制造河南省協(xié)同創(chuàng)新中心,洛陽 471003)
液壓機(jī)械傳動(dòng)裝置(hydro-mechanical transmission,HMT)是一種機(jī)-液復(fù)合無級(jí)傳動(dòng)形式,兼顧液壓傳動(dòng)無級(jí)調(diào)速和機(jī)械傳動(dòng)高效變速的優(yōu)點(diǎn),在農(nóng)業(yè)車輛、工程機(jī)械和軍用車輛等領(lǐng)域得到了廣泛運(yùn)用[1-3]。通過控制液壓調(diào)速系統(tǒng)以及不同離合器的接合與分離實(shí)現(xiàn)換段[4-6],離合器控制關(guān)系到其接合與分離的時(shí)機(jī)是否恰當(dāng),對(duì)換段品質(zhì)有較大影響[7-9]。
離合器作為液壓機(jī)械傳動(dòng)裝置及車輛傳動(dòng)系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,已有較多的國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)其進(jìn)行了充油特性、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和轉(zhuǎn)矩控制等方面的研究[10-14]。其中,王光明等[15]采取更改油路參數(shù)的方法,得到了離合器壓力與充油流量對(duì)換段品質(zhì)的影響規(guī)律。JUNG 等[16]構(gòu)造了基于離合器充油階段簡(jiǎn)化模型的前饋控制,避免了液壓系統(tǒng)時(shí)間延遲對(duì)控制器的影響。WANG 等[17]提出了一種離合器充油過程的自適應(yīng)模糊控制,有效減少了充油過程跟蹤誤差,提升了離合器接合品質(zhì)。劉璽等[18]為降低雙離合器自動(dòng)變速器在換擋過程產(chǎn)生的沖擊度和滑摩功,采用線性二次型最優(yōu)控制理論,獲得了換擋過程轉(zhuǎn)矩相和慣性相的離合器壓力的最優(yōu)控制軌跡。秦大同等[19]提出了一種基于擴(kuò)展?fàn)顟B(tài)觀測(cè)器和滑模控制的DCT 起步自適應(yīng)控制方法,得到了起步過程發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)矩和離合器壓力的自適應(yīng)控制率。為更好地改善HMT 換段品質(zhì),需對(duì)換段離合器做進(jìn)一步研究。
針對(duì)換段過程擾動(dòng)影響HMT 換段品質(zhì)這一問題,本文在分析HMT 組成及其工作原理的基礎(chǔ)上,建立換段過程動(dòng)力學(xué)模型和線性二次型控制模型,采用基于擾動(dòng)前饋補(bǔ)償?shù)姆椒▽?duì)HMT 換段離合器控制,從而抑制換段過程擾動(dòng)來提升換段品質(zhì),并通過仿真及試驗(yàn)驗(yàn)證該方法的有效性。
液壓機(jī)械傳動(dòng)裝置由機(jī)械變速機(jī)構(gòu)(離合器和齒輪副)、液壓調(diào)速系統(tǒng)和行星排匯流機(jī)構(gòu)等組成[20]。通過控制不同離合器的接合狀態(tài)來改變動(dòng)力傳遞路線,使液壓機(jī)械傳動(dòng)裝置在液壓段和機(jī)械段之間切換工作。
液壓機(jī)械傳動(dòng)裝置結(jié)構(gòu)如圖1 所示,其變速段包括液壓段(H 段)、液壓機(jī)械段1(HM1 段)和液壓機(jī)械段2(HM2 段)[21]。不同變速段之間切換的工作原理類似,本文選取HM1 段向HM2 段的切換過程為研究工況,在此過程中離合器C1 由接合狀態(tài)轉(zhuǎn)換為分離狀態(tài)、離合器C2 由分離狀態(tài)轉(zhuǎn)換為接合狀態(tài)。
圖1 HMT 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖Fig.1 Structure diagram of HMT (hydro-mechanical transmission)
根據(jù)圖1 可得HMT 由HM1 向HM2 換段過程的動(dòng)力學(xué)模型為
式中TC1為離合器C1 轉(zhuǎn)矩,N·m;TC2為離合器C2 從動(dòng)盤轉(zhuǎn)矩,N·m;ωC2為離合器C2 從動(dòng)盤的角速度,rad/s;ωm為馬達(dá)輸出軸的角速度,rad/s;Tm為馬達(dá)輸出軸轉(zhuǎn)矩,N·m;Tr為等效到HMT 輸出軸的車輛阻力矩,N·m;e為變量泵排量與定量馬達(dá)排量之比;k1、k2為行星排1和行星排2 的特征參數(shù)。
離合器在換段過程中會(huì)經(jīng)歷分離、滑摩和完全接合3 個(gè)階段,離合器在滑摩過程中傳遞轉(zhuǎn)矩與離合器壓力有關(guān),其數(shù)學(xué)模型為
式中TC為離合器傳遞轉(zhuǎn)矩,N·m;K為離合器傳遞轉(zhuǎn)矩系數(shù),m3;μ為離合器的動(dòng)摩擦因數(shù);n為多片式離合器的摩擦面數(shù);pC為施加到離合器摩擦面上的正壓力,MPa;A為離合器活塞作用面積,m2;Ri、Ro分別為離合器摩擦面的內(nèi)、外半徑,m。
影響HMT 換段品質(zhì)的因素包括HMT 各構(gòu)件參數(shù)設(shè)置(等效轉(zhuǎn)動(dòng)慣量和等效阻尼系數(shù)等)偏差造成的建模誤差和外界負(fù)載擾動(dòng),以及在試驗(yàn)過程中存在的HMT輸入軸轉(zhuǎn)矩、馬達(dá)輸出軸轉(zhuǎn)矩等實(shí)時(shí)參數(shù)的測(cè)量誤差和車輛阻力矩的估計(jì)誤差等。這些誤差和外界負(fù)載擾動(dòng)可耦合成一項(xiàng)總擾動(dòng),結(jié)合式(1)~(2)將換段過程模型簡(jiǎn)化為[22]
選取沖擊度、滑摩功和換段時(shí)間作為HMT 換段過程的評(píng)價(jià)指標(biāo)[23],其中沖擊度在仿真和試驗(yàn)中通過HMT輸出軸轉(zhuǎn)速的二階微分求得。結(jié)合HMT 換段過程的動(dòng)力學(xué)模型,將HMT 輸入軸角速度、HMT 輸入軸與離合器C2 從動(dòng)盤角速度差和離合器C2 壓力設(shè)置為狀態(tài)變量;將離合器C2 壓力變化率設(shè)置為控制變量,可得到狀態(tài)空間方程
式中X(t)為狀態(tài)變量;U(t)為控制變量;Y(t)為輸出變量;A為狀態(tài)變量矩陣;B為控制變量矩陣;C為輸出變量矩陣;Г為HMT 換段過程的可測(cè)變量;Δω為 HMT輸入軸與離合器 C2 從動(dòng)盤角速度差,rad/s。
HMT 輸入軸與離合器C2 從動(dòng)盤角速度差這一狀態(tài)變量影響著滑摩功的大小,離合器壓力變化率(即控制變量)決定了離合器傳遞轉(zhuǎn)矩的變化率,進(jìn)而影響沖擊度的大小,考慮到二次型函數(shù)可使?fàn)顟B(tài)變量和控制變量達(dá)到綜合最優(yōu),為權(quán)衡滑摩功和沖擊度2 個(gè)指標(biāo)對(duì)HMT換段品質(zhì)的影響,選取二次型函數(shù)性能指標(biāo)j為
式中q、r為泛函權(quán)重系數(shù),tf為離合器接合完成的時(shí)間,s;P2為離合器C2 的壓力,MPa。
依據(jù)線性二次型控制理論[24],控制器系數(shù)矩陣h(t)可通過式(8)求得。
式中P(t)為黎卡提方程的解。
由此得到控制變量為
2.3.1 擾動(dòng)觀測(cè)器設(shè)計(jì)
本文選取一階擾動(dòng)觀測(cè)器[25]實(shí)時(shí)估計(jì)HMT 在換段過程的總擾動(dòng),將總擾動(dòng)估計(jì)值記為,則擾動(dòng)觀測(cè)器可設(shè)計(jì)成如下形式:
γ0和γ1滿足勞斯-赫爾維茨穩(wěn)定,計(jì)算式為
式中s為傳遞函數(shù)變量。
2.3.2 基于擾動(dòng)前饋補(bǔ)償?shù)目刂破髟O(shè)計(jì)
為提升HMT 的換段品質(zhì),設(shè)計(jì)擾動(dòng)觀測(cè)器估計(jì)HMT 換段過程中因外界負(fù)載擾動(dòng)和建模誤差產(chǎn)生的總擾動(dòng),通過結(jié)合擾動(dòng)前饋補(bǔ)償與線性二次型控制理論,進(jìn)而對(duì)離合器進(jìn)行控制。擾動(dòng)前饋補(bǔ)償根據(jù)擾動(dòng)估計(jì)值和擾動(dòng)補(bǔ)償系數(shù)kd計(jì)算出前饋補(bǔ)償增益,將前饋補(bǔ)償增益引入到控制變量,可實(shí)時(shí)補(bǔ)償產(chǎn)生的擾動(dòng),抑制換段過程的總擾動(dòng),與反饋控制相比能加快系統(tǒng)的響應(yīng)速度,增強(qiáng)其穩(wěn)定性;在綜合換段過程二次型指標(biāo)的同時(shí),不斷調(diào)整前饋補(bǔ)償增益,快速抑制換段過程的擾動(dòng),達(dá)到HMT 穩(wěn)定輸出的目的。其控制原理如圖2 所示。
圖2 基于擾動(dòng)前饋補(bǔ)償?shù)目刂圃鞦ig.2 Schematic diagram of control principle based on disturbance feedforward compensation
基于擾動(dòng)前饋補(bǔ)償?shù)碾x合器控制變量為
式中kx=-BTr-1P(t),kh=-BTr-1h(t),kd=-BTr-1hd(t),其中hd(t)的計(jì)算式為
為驗(yàn)證所提擾動(dòng)前饋補(bǔ)償控制方法對(duì)提升換段品質(zhì)的有效性,與未采用擾動(dòng)前饋補(bǔ)償?shù)木€型二次型控制進(jìn)行對(duì)比,通過計(jì)算機(jī)仿真平臺(tái)對(duì)HMT 由HM1 切換至HM2 段的換段過程進(jìn)行仿真分析。
利用AMEsim-Simulink 軟件建立如圖3 所示的HMT仿真模型,主要由液壓調(diào)速系統(tǒng)、機(jī)械變速機(jī)構(gòu)、行星排、發(fā)動(dòng)機(jī)、拖拉機(jī)和聯(lián)合仿真等模型組成。
圖3 HMT 仿真模型Fig.3 HMT simulation model
仿真時(shí),設(shè)置整車整備質(zhì)量為8 000 kg,驅(qū)動(dòng)輪半徑為0.485 m,離合器動(dòng)摩擦因數(shù)為0.4,行星排1、2 特征參數(shù)為5、2.5,變量泵最大排量為100 mL/r,定量馬達(dá)排量為75 mL/r,i0~i3定軸齒輪傳動(dòng)比分別為0.67、1.5、2.77、0.69。
本文以HMT 換段過程中沖擊度滿足舒適性要求(國(guó)內(nèi)推薦沖擊度最大值為10 m/s3)為前提,以離合器產(chǎn)生的滑摩功最小為目標(biāo),綜合沖擊度、滑摩功2 項(xiàng)指標(biāo),通過多次仿真及試驗(yàn)對(duì)比,設(shè)置二次型性能指標(biāo)權(quán)重系數(shù)q=1,r=0.1。HMT 輸入軸、離合器C2 從動(dòng)盤、定量馬達(dá)輸出軸和HMT 輸出軸的等效轉(zhuǎn)動(dòng)慣量分別設(shè)置為0.02、0.04、0.05 和1 kg·m2,等效阻尼系數(shù)分別設(shè)置為0.015、0.2、0.018 和0.016 N·m·rad/s。仿真結(jié)果如圖4 所示。
圖4 換段過程仿真結(jié)果Fig.4 Simulation results of shifting process
由圖4a、4b 可知,在t=15.45 s 時(shí)產(chǎn)生最大擾動(dòng),與未采用擾動(dòng)前饋補(bǔ)償相比,控制變量增加了0.63 的前饋補(bǔ)償增益,擾動(dòng)值降低了322.46 rad/s2,離合器建壓時(shí)間縮短了0.21 s。由圖4c 可知,采用擾動(dòng)前饋補(bǔ)償控制的最大沖擊度降低了2.72 m/s3。由圖4d、4e 可知,采用擾動(dòng)前饋補(bǔ)償控制可降低HMT 輸入軸與離合器從動(dòng)盤轉(zhuǎn)速差,使兩者轉(zhuǎn)速達(dá)到同步的時(shí)間縮短了0.28 s,離合器產(chǎn)生的滑摩功降低了1.55 kJ。由圖4f 可知,采用擾動(dòng)前饋補(bǔ)償控制時(shí),得益于前饋增益對(duì)擾動(dòng)的補(bǔ)償,輸出轉(zhuǎn)速波動(dòng)和換段時(shí)間減小,與未采用擾動(dòng)前饋補(bǔ)償控制的輸出轉(zhuǎn)速波動(dòng)的最大值降低了1.17 r/min,換段時(shí)間減少了0.17 s。
采用擾動(dòng)前饋補(bǔ)償控制使得換段過程擾動(dòng)值最大降低48.9%,最大沖擊度降低27.8%,滑摩功減少29.6%,換段時(shí)間減少15.3%,提升了換段過程的平順性,并改善了離合器的接合品質(zhì)。
為驗(yàn)證本文所提出的控制方法對(duì)改善液壓機(jī)械傳動(dòng)裝置換段品質(zhì)的有效性,在液壓機(jī)械傳動(dòng)裝置試驗(yàn)臺(tái)架上進(jìn)行由HM1 切換至HM2 段的換段過程試驗(yàn)。
HMT 試驗(yàn)臺(tái)架的主要構(gòu)成如圖5 所示,主要由驅(qū)動(dòng)電機(jī)、HMT 裝置、測(cè)控系統(tǒng)、轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)矩儀和加載電機(jī)等組成。試驗(yàn)臺(tái)架的工作原理如圖6 所示,其中驅(qū)動(dòng)電機(jī)和加載電機(jī)為YVF2-355 M-8 型變頻調(diào)速三相異步電機(jī),其額定轉(zhuǎn)矩為1 592 N·m;借助LabVIEW 軟件開發(fā)臺(tái)架測(cè)控系統(tǒng),測(cè)控系統(tǒng)主要包含轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)矩采集卡、上位機(jī)、DSP 控制器、工控機(jī)和儀表等。通過代碼自動(dòng)生成技術(shù)得到在Matlab/Simulink 中建立的控制模塊代碼,并將其寫入控制器中。在HMT 換段時(shí),DSP 控制器接收到上位機(jī)的換段指令,對(duì)離合器執(zhí)行機(jī)構(gòu)的控制閥組和排量調(diào)節(jié)系統(tǒng)進(jìn)行控制,以實(shí)現(xiàn)換段。
圖5 試驗(yàn)臺(tái)架Fig.5 Test bench
圖6 HMT 試驗(yàn)臺(tái)架工作原理圖Fig.6 Schematic diagram of operation principle of HMT test bench
由于滑摩功在試驗(yàn)中較難測(cè)得,選取離合器壓力、擾動(dòng)值、沖擊度和換段時(shí)間驗(yàn)證所提控制方法的有效性。通過負(fù)載電機(jī)施加負(fù)載擾動(dòng),設(shè)置輸出端加載轉(zhuǎn)矩為1 000 N·m,輸入轉(zhuǎn)速為1 500 r/min。試驗(yàn)結(jié)果與仿真結(jié)果如圖7 所示。
圖7 擾動(dòng)前饋補(bǔ)償控制試驗(yàn)與仿真結(jié)果對(duì)比Fig.7 Comparison between the test and simulation results of disturbance feedforward compensation control
由圖7a、7b 可看出,在HMT 換段過程中,離合器壓力變化趨勢(shì)的試驗(yàn)結(jié)果與仿真結(jié)果一致,在t=15.45 s 時(shí)產(chǎn)生最大擾動(dòng),與未采用擾動(dòng)前饋補(bǔ)償相比,控制變量的前饋補(bǔ)償增益增加了0.68,擾動(dòng)值降低了350.21 rad/s2,相比仿真結(jié)果增大了8.6%,這主要是由HMT 實(shí)時(shí)參數(shù)的測(cè)量誤差與車輛阻力矩的估計(jì)誤差增大造成的。由圖7c 可看出,采用擾動(dòng)前饋補(bǔ)償控制的最大沖擊度降低了2.70 m/s3,相比仿真結(jié)果增加了4.5%;由圖7d 可看出,采用擾動(dòng)前饋補(bǔ)償控制可降低HMT 輸入軸轉(zhuǎn)速與離合器從動(dòng)盤轉(zhuǎn)速差,加快其同步速度;由圖7e 可看出,采用擾動(dòng)前饋補(bǔ)償控制的換段時(shí)間縮短了0.16 s,相比仿真結(jié)果增加了12.7%,這主要是由于離合器執(zhí)行機(jī)構(gòu)的管路以及電比例控制閥組存在壓力損失和動(dòng)作滯后,使離合器偏離最佳接合時(shí)機(jī),從而導(dǎo)致HMT 換段過程動(dòng)力傳遞損失造成的。
從上述分析可知,由于試驗(yàn)中多種因素的影響,試驗(yàn)與仿真結(jié)果存在一定誤差,但采用擾動(dòng)前饋補(bǔ)償控制的試驗(yàn)結(jié)果總體變化趨勢(shì)與仿真結(jié)果一致,證明了所制定的基于擾動(dòng)前饋補(bǔ)償?shù)目刂品椒ㄔ谝种茢_動(dòng)的同時(shí),減小了最大沖擊度,縮短了換段時(shí)間,較好地提升了HMT換段品質(zhì)。
1)本文針對(duì)HMT 換段過程中存在因建模誤差和外界負(fù)載擾動(dòng)影響換段品質(zhì)這一問題,在建立HMT 換段過程動(dòng)力學(xué)模型和線性二次型控制模型的基礎(chǔ)上,提出了一種基于擾動(dòng)前饋補(bǔ)償?shù)膿Q段離合器壓力控制方法。該方法借助擾動(dòng)觀測(cè)器估計(jì)HMT 換段過程的總擾動(dòng),將擾動(dòng)補(bǔ)償增益引入控制器的前饋項(xiàng),設(shè)計(jì)了能抑制換段過程擾動(dòng)的控制器。
2)仿真及試驗(yàn)結(jié)果表明,本文提出的換段離合器控制方法使得HMT 換段過程的擾動(dòng)值最大降低了48.9%,最大沖擊度減小了27.8%,滑摩功減少了29.6%,換段時(shí)間縮短了15.3%,能較好地改善HMT 的換段品質(zhì),提高其抗干擾能力。