位凱娜
(北京綠碳眾誠環(huán)境科技有限公司,北京101100)
隨著環(huán)境和節(jié)能減排政策的要求,火電廠脫硫系統(tǒng)的運行越來越受到重視。目前某企業(yè)2×300 MW 亞臨界循環(huán)流化床機組工程脫硫裝置,在脫硫運行過程中,石灰石-石膏漿液循環(huán)量需要根據(jù)機組運行負荷、煙氣參數(shù)的變化進行調整。
企業(yè)煙氣入口SO2濃度短時間內(nèi)在1 000 ~3 500 mg/Nm3波動,且沒有規(guī)律性。入口SO2濃度主要集中在1 000 ~ 1 500 mg/Nm3和1 500 ~2 000 mg/Nm3。出口SO2濃度<5 mg/Nm3的占比高達55%的,本項目要求出口SO2濃度<25 mg/Nm3,現(xiàn)場運行保證出口SO2濃度在20~25 mg/Nm3為最佳運行結果,占比卻只有3%,因實際運行入口SO2濃度的無規(guī)律波動,現(xiàn)場為保證出口SO2濃度達標排放,長期保持較高的漿液循環(huán)量,導致出口SO2濃度過低,造成能耗的增加。企業(yè)機組負荷200~250 MW 占比51%,負荷250~300 MW 負荷占比35%,負荷150~200 MW 負荷占比14%。
本項目存在入口SO2濃度值波動比較大的狀況,且SO2濃度值波動沒有規(guī)律,隨機性較強,為確保出口SO2濃度值達到環(huán)保要求,現(xiàn)場常開3臺漿液循環(huán)泵,導致漿液循環(huán)量余量過大,引起出口SO2濃度值過低甚至出現(xiàn)零值的現(xiàn)象?,F(xiàn)場通過起停漿液循環(huán)泵進行調節(jié),此種調節(jié)方法導致漿液循環(huán)量不夠或余量大的問題,同時運行費用較高。
鑒于以上分析,通過增設變頻裝置改變電機轉速,調節(jié)漿液循環(huán)泵的轉速和流量,進而實現(xiàn)節(jié)能降耗的目的,同時提高設備及系統(tǒng)的穩(wěn)定性和自動化程度。
1.1.1 工藝計算
通過參考其他4 個分公司漿液循環(huán)泵變頻改造的運行參數(shù),4 個分公司現(xiàn)場運行變頻范圍基本都在40~50 Hz,故本項目漿液循環(huán)泵變頻范圍取40~50 Hz 進行計算比較分析。本方案按設計漿液pH為5.2~5.5 進行討論計算,現(xiàn)場可以根據(jù)運行效果微調pH 以達到最佳運行工況。
漿液循環(huán)泵在45~50 Hz 變頻范圍內(nèi)噴嘴背壓不小于0.05 MPa,滿足噴嘴壓力要求。具體變頻調頻范圍根據(jù)現(xiàn)場實際操作效果調整。本方案按40~50 Hz 進行分析討論。
1.1.2 變頻可行性分析
1.1.2.1 運行數(shù)據(jù)分析
以1#機組現(xiàn)場實際運行工況為參考,分析不同負荷,不同入口SO2濃度下的運行數(shù)據(jù),并與設計值進行對比,以此分析4 臺循環(huán)泵ABCD 的運行狀況。
機組在負荷170 MW 以下,入口SO2濃度值1 000 ~ 2 350 mg/Nm3時,開啟一大一小2 臺漿液循環(huán)泵,可保證出口SO2濃度達到25 mg/Nm3以下。由設計計算值得知,在負荷>170 MW,入口SO2濃度>2 350 mg/Nm3時,開啟一大一小2 臺漿液循環(huán)泵將不能確保出口SO2濃度到25 mg/Nm3以下。所以在負荷>170 MW,入口SO2濃度>2 350 mg/Nm3時,現(xiàn)場常開3 臺泵運行。
由現(xiàn)場數(shù)據(jù)可知,運行過程開啟漿液循環(huán)泵ABD 可以保證負荷290 MW,入口SO2濃度3 000 mg/Nm3時,出口SO2濃度達到25 mg/Nm3以下,可知漿液循環(huán)泵ABD 組合適應負荷范圍及入口SO2濃度范圍較廣。相同負荷、相同入口SO2濃度時,運行漿液循環(huán)泵ABC 相對運行漿液循環(huán)泵ABD 泵最終出口SO2濃度要高,所以漿液循環(huán)泵ABD 搭配運行脫硫效率>漿液循環(huán)泵ABC 搭配運行脫硫效率。然而運行漿液循環(huán)泵ABD 時出口SO2濃度過低,造成了能耗的增加,因此有必要對漿液循環(huán)泵進行變頻改造。變頻改造不僅降低能耗同時滿足入口SO2濃度的隨機波動。保證出口SO2濃度既不過低也不出現(xiàn)超標,最終達到節(jié)能目的。
1.1.2.2 現(xiàn)場實際運行電流分析
選取在負荷為250 和230 MW 條件下,開啟不同循環(huán)泵時現(xiàn)場運行電流數(shù)值進行分析。當4 臺漿液循環(huán)泵同時運行時,漿液循環(huán)泵A 的運行電流,較運行3 臺或2 臺漿液循環(huán)泵時明顯降低,說明實際運行過程漿液循環(huán)泵A 被搶流現(xiàn)象較嚴重,因此漿液循環(huán)泵A 不宜作為變頻泵。同流量漿液循環(huán)泵中對應噴淋層高度相對較高的漿液循環(huán)泵,液氣接觸時間相對較長吸收效果更好,因此選擇漿液循環(huán)泵B 或D 中的1 臺泵進行改造。漿液循環(huán)泵D 對應噴淋層在最頂層,流量較低調頻范圍較小,節(jié)能效果不明顯,且在噴嘴背壓較低霧化得不到保證時,漿液循環(huán)泵D 對應噴淋層液流會破壞下層噴淋層霧化效果,導致煙氣逃逸。而漿液循環(huán)泵B為大流量,大功率泵,選擇B 泵作為調頻泵,節(jié)能效果優(yōu)于D 泵,故建議選擇漿液循環(huán)泵B 進行變頻改造方案最優(yōu)。
1.1.2.3 功率數(shù)據(jù)分析
當頻率為45 Hz 與50 Hz 時,1#機組運行軸功率數(shù)據(jù)見表1。
表1 1#機組運行軸功率數(shù)據(jù)Table 1 1#Power data of unit operating shaft
由表1 可以看出,變頻條件下漿液循環(huán)泵B功率較工頻條件下在4 臺泵中差值最大,說明對B泵進行變頻改造節(jié)能效果最明顯。
現(xiàn)場漿液循環(huán)泵ABD 為常開泵,工藝計算分析此條件下變頻數(shù)據(jù)。
(1) 在負荷250 MW,煙氣量950 000 Nm3/h(標態(tài)、干基、6%O2),并保證出口SO2濃度<25 mg/Nm3條件下,針對此負荷下不同頻率對應不同入口SO2濃度,漿液循環(huán)泵B 從40 Hz 變頻到50 Hz 過程計算數(shù)據(jù)進行分析比較。
在負荷250 MW,保證出口SO2濃度<25 mg/Nm3的條件下,漿液循環(huán)泵B 變頻在40 Hz 時,只能保證入口SO2濃度為2 400 mg/Nm3。隨著頻率的增加保證入口SO2濃度值逐漸增加。在45 Hz時,可以保證入口SO2濃度為2 550 mg/Nm3,在頻率47 Hz 時可以保證入口SO2濃度為2 650 mg/Nm3的條件。漿液循環(huán)泵B 在工頻條件下運行時,可保證入口SO2濃度為2 700 mg/Nm3。相同入口SO2濃度時,變頻運行較工頻運行循環(huán)泵電流明顯降低,且可以隨時調節(jié)頻率滿足現(xiàn)場入口SO2濃度波動。頻率降低1 Hz,對應入口SO2濃度降低50 mg/Nm3,而電流降低4 A 左右。所以,變頻改造后運行能耗降低,同時可以提高設備及系統(tǒng)的穩(wěn)定性和自動化程度。
(2) 負荷270 MW,煙氣量982 000 Nm3/h,保證出口SO2濃度<25 mg/Nm3,針對此工況下不同頻率不同入口SO2濃度,B 泵從40 Hz 變頻到49 Hz 條件計算數(shù)據(jù)進行分析比較。
在負荷為270 MW,保證出口SO2濃度<25 mg/Nm3的條件下,漿液循環(huán)泵B 變頻至40 Hz 時,只能保證入口SO2濃度2 400 mg/Nm3的條件。隨著頻率的增加,入口SO2濃度值可以逐漸增加。在頻率調整至44 Hz 時,可以保證入口SO2濃度2 500 mg/Nm3的條件,在頻率調整至49 Hz 時,可以保證入口SO2濃度2 600 mg/Nm3的條件。變頻運行較工頻運行循環(huán)泵功率、電流明顯降低,且可以隨時調節(jié)頻率以滿足現(xiàn)場入口SO2濃度的隨機波動,大大降低了能耗。因此,變頻改造后運行能耗明顯降低。
(3) 負荷290 MW,煙氣量1 030 000 Nm3/h(標態(tài)、干基、6%O2) AB(變頻) D 泵運行,保證出口SO2濃度<25 mg/Nm3的條件下,漿液循環(huán)泵B 變頻在40 Hz 時,只能保證入口SO2濃度<2 250 mg/Nm3的條件,隨著頻率的增加可保證入口SO2濃度值逐漸增加,在44 Hz 條件下可以保證入口SO2濃度2 300 mg/Nm3的條件,在頻率48 Hz 時可以保證入口SO2濃度2 350 mg/Nm3的條件,循環(huán)泵B 在工頻條件下運行時,可達到入口SO2濃度2 400 mg/Nm3。變頻較工頻條件循環(huán)泵功率、電流明顯降低,且可以隨時調節(jié)頻率滿足現(xiàn)場入口SO2濃度波動。所以,變頻改造后運行能耗降低,同時提高設備及系統(tǒng)的穩(wěn)定性和自動化程度。
建議泵的搭配分析探討,B 泵頻率在45 Hz 條件下,在負荷300 MW 時, 2 100 mg/Nm3< 入口SO2濃度<3 000 mg/Nm3,開啟4 臺漿液循環(huán)泵AB(45 Hz) CD 即可滿足出口SO2濃度環(huán)保排放要求;在負荷250 MW 時,2 800 mg/Nm3<入口SO2濃度<3 000 mg/Nm3,開啟4 臺漿液循環(huán)泵AB(45 Hz)CD 即可滿足出口SO2濃度環(huán)保排放要求,2 100 mg/Nm3<入口SO2濃度< 2 700 mg/Nm3,開啟3 臺漿液循環(huán)泵AB(45 Hz) C/B(45 Hz) CD 即可滿足出口SO2濃度環(huán)保排放要求;1 000 mg/Nm3< 入口SO2濃度<1 500 mg/Nm3,開啟2 臺漿液循環(huán)泵B(45 Hz) C 即可滿足出口SO2濃度環(huán)保排放要求;在負荷150 MW 時,2 800 mg/Nm3< 入口SO2濃度< 3 000 mg/Nm3,開啟B(45 Hz) CD / AB(45 Hz) C 即可滿足出口SO2濃度環(huán)保排放要求,2 200 mg/Nm3<入口SO2濃度<2 700 mg/Nm3,開啟AB(45 Hz) 即可滿足出口SO2濃度環(huán)保排放要求,1 000 mg/Nm3<入口SO2濃度<2 100 mg/Nm3,開啟B(45 Hz) C 即可滿足出口SO2濃度環(huán)保排放要求。由于設計pH 為5.2,而現(xiàn)場實際運行pH 為5.6 左右,因此在較高pH 條件下對泵的組合現(xiàn)場可以根據(jù)運行情況進行調整。
250 MW 負荷ABD、ABC 和BCD 頻率對應入口SO2如圖1 所示。
圖1 250 MW 負荷ABD、ABC 和BCD 頻率對應入口SO2Fig.1 250 MW load ABD,ABC,BCD frequencies correspond to inlet SO2
由圖1 可以看出,模擬工況pH 為5.6 左右,模擬工況曲線在相同負荷條件下漿液循環(huán)泵AB(變頻) D 組合效率明顯優(yōu)于漿液循環(huán)泵B(變頻)CD 組合,漿液循環(huán)泵B(變頻) CD 組合明顯優(yōu)于漿液循環(huán)泵AB(變頻) C 組合,同一頻率AB(變頻) D 可以保證更高的入口SO2濃度,適應范圍更廣。模擬工況運行要優(yōu)于理論設計計算條件,因此現(xiàn)場實際運行時可調范圍更廣。
針對企業(yè)運行中入口SO2濃度不穩(wěn)定且變化隨機性較強的情況,經(jīng)過對運行數(shù)據(jù)及變頻計算數(shù)據(jù)的分析比較,可以得出結論,對漿液循環(huán)泵B 進行變頻改造可以達到節(jié)能降耗的目的。計算漿液循環(huán)泵變頻范圍為45~50 Hz,具體變頻值可以根據(jù)現(xiàn)場實際運行效果實時調整。