賀治國
(福建福清核電有限公司,福建 福清 350315)
二回路液位控制是核電廠重要的控制系統(tǒng)之一,其測量環(huán)境較為苛刻。傳統(tǒng)液位儀表因其固有原理,且無法通過自身技術(shù)的改進(jìn)來消除誤差。
導(dǎo)波雷達(dá)是一種新興的液位儀表,它克服了傳統(tǒng)儀表原理上的不足,在核電廠應(yīng)用業(yè)績逐漸增多。其中在溫度、壓力不高的工況中應(yīng)用成熟。在高溫、高壓飽和蒸汽工況中使用業(yè)績也逐漸增多,但在實(shí)踐應(yīng)用中,蒸汽型儀表還存在一些因儀表設(shè)備設(shè)計(jì)與工程設(shè)計(jì)原因引起的重復(fù)性問題,該類問題不以更換新表而消失。
本文分析了上述問題,并重點(diǎn)分析了原因未明、同行首次出現(xiàn)的測量值周期性漂移問題,該問題嚴(yán)重影響到福清核電某機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行,并且同行電廠后續(xù)也發(fā)現(xiàn)了同樣問題。對(duì)此,本文通過理論計(jì)算、實(shí)踐驗(yàn)證等措施,找出問題原因和成因,并開展了針對(duì)性改進(jìn),應(yīng)用效果良好。
核電廠二回路容器液位測量需要經(jīng)歷下述一種或者幾種工況:負(fù)壓工況、高溫、高壓飽和蒸汽額定功率工況及功率變化工況。
核電廠啟動(dòng)后至低功率運(yùn)行階段,二回路各疏水容器處在負(fù)壓或微負(fù)壓環(huán)境中。這是源于二回路需要進(jìn)行排氣、沖洗、水質(zhì)凈化等工藝作業(yè),且此時(shí)容器壓力尚未建立,受凝汽器真空的影響處于負(fù)壓狀態(tài)或微負(fù)壓狀態(tài)。隨著機(jī)組功率提升,汽輪機(jī)的飽和抽汽在容器中建立了穩(wěn)定壓力,容器處在高溫、高壓的飽和蒸汽環(huán)境中。當(dāng)機(jī)組功率變化或者甩負(fù)荷時(shí),各容器蒸汽溫度、壓力都會(huì)相應(yīng)變化。由于測量環(huán)境比較苛刻,這給儀表的全工況準(zhǔn)確測量帶來了挑戰(zhàn)。
目前用于核電廠二回路液位控制的測量儀表主要有差壓式液位計(jì)、浮筒液位計(jì)和導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)。按照儀表原理與實(shí)際應(yīng)用效果,其特征分析如下。
1)差壓式液位計(jì)不能實(shí)現(xiàn)全工況準(zhǔn)確測量。
2)浮筒液位計(jì)不能實(shí)現(xiàn)全工況準(zhǔn)確測量,維修量大。
3)導(dǎo)波雷達(dá)采用TDR原理技術(shù),具有測量精度高、不受真空和負(fù)壓影響、不受液體密度影響,不需要校驗(yàn)、維修工作量少的特點(diǎn),且蒸汽型導(dǎo)波雷達(dá)具有補(bǔ)償功能,原理上能夠?qū)C(jī)組全工況進(jìn)行精確測量,完全克服了差壓式、浮筒式等液位測量儀表的缺點(diǎn),成為二回路氣液兩相液位測量的應(yīng)用主流。
福清核電高加導(dǎo)波雷達(dá)液位測量采用測量筒外置式安裝方式,機(jī)組在升功率后長期穩(wěn)定運(yùn)行中,出現(xiàn)了測量失效的情況,具體表現(xiàn)為:
1)儀表趨勢為鋸齒波形,變化幅度大。如圖1所示,爬升幅度最高為180 mm,超出技術(shù)規(guī)格書要求為±8 mm,也超過高加解列值(138 mm);
圖1 福清核電某機(jī)組高加液位典型故障特征波形Fig.1 Typical fault characteristic waveform of a unit in Fuqing Nuclear Power
2)測量失效具有周期性,6~12 h為一個(gè)周期;
3)測量失效具有普遍性,高加所有液位計(jì)陸續(xù)出現(xiàn)了此問題。
兩列高加同時(shí)具有解列風(fēng)險(xiǎn),機(jī)組存在降功率和停堆風(fēng)險(xiǎn)。
問題周期性地出現(xiàn)在穩(wěn)定工況下,排除了工況干擾和蒸汽滲漏的可能;通過更換其他批次產(chǎn)品驗(yàn)證,排除了批次原因。通過對(duì)現(xiàn)場采集的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行診斷,結(jié)果表明儀表信號(hào)處理單元、蒸汽補(bǔ)償參數(shù)設(shè)置、儀表工作溫度、安裝問題等方面均無異常。
經(jīng)分析,認(rèn)為故障由蒸汽補(bǔ)償變化引起。在機(jī)組滿功率穩(wěn)定運(yùn)行情況下,對(duì)故障儀表進(jìn)行了連續(xù)波形采集,如圖2所示,發(fā)現(xiàn)同一塊儀表在一個(gè)時(shí)間周期內(nèi),蒸汽補(bǔ)償量與儀表測量值之間的變化趨勢一致,確定問題由蒸汽補(bǔ)償量周期變化導(dǎo)致。
圖2 蒸汽補(bǔ)償量與儀表測量值變化趨勢圖Fig.2 Trend chont of steam compensation and meter measurement
基于對(duì)補(bǔ)償量問題分析和處理的復(fù)雜性,本文建立導(dǎo)波雷達(dá)電氣模型進(jìn)行理論分析,并結(jié)合儀表應(yīng)用環(huán)境、儀表結(jié)構(gòu)、采集故障波形,找出引起補(bǔ)償量變化的原因,并經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證正確,給出問題結(jié)論。
導(dǎo)波雷達(dá)電磁脈沖采用同軸傳輸結(jié)構(gòu)。由于頻率高,在同軸線上已經(jīng)具有明顯的波動(dòng)效應(yīng)。利用電磁波傳輸?shù)拈L線理論,將導(dǎo)波雷達(dá)的同軸傳輸線劃分為很多極小微分段,如圖3所示,每個(gè)微分段的分布參數(shù)等效為由電阻L、電容C、電感L和電導(dǎo)G等元件組成的Γ型網(wǎng)絡(luò)。由于電阻Y和電感L的存在,信號(hào)在沿傳輸線傳播時(shí)會(huì)發(fā)生金屬損耗效應(yīng),對(duì)信號(hào)傳輸起著消耗、阻隔的作用;橫截方向有電容和電導(dǎo)并聯(lián),對(duì)信號(hào)傳輸起著分流、短路的作用,電導(dǎo)G也會(huì)介質(zhì)損耗效應(yīng),導(dǎo)致信號(hào)傳輸衰減。
圖3 均勻傳輸線等效示意圖Fig.3 The equivalent schematic of uniform transmission line
(1)特性阻抗Z0
信號(hào)沿傳輸線傳播時(shí),均勻傳輸線上任何一點(diǎn)的電壓和電流的關(guān)系稱為特性阻抗Z0。Z0的大小由給定長線的橫向尺寸和周圍所填介質(zhì)的特性所決定,與信號(hào)源及負(fù)載無關(guān)。同軸線的特性阻抗為:
(1)
式中:εγ為介質(zhì)的相對(duì)介電常數(shù);D為同軸外套管的內(nèi)徑;d為波導(dǎo)直徑。
(2)波速度
電磁波在電纜中的波速度與電纜的絕緣介質(zhì)有關(guān),而與導(dǎo)體芯線的材料與截面積無關(guān),只要絕緣介質(zhì)相同,其波速度基本不變。波速表達(dá)式為:
(2)
式中:c為光在真空中的傳播速度,3.0×108m/s。
補(bǔ)償實(shí)質(zhì)是對(duì)電磁波速的動(dòng)態(tài)補(bǔ)償。根據(jù)公式(2)可知,波速由氣相介質(zhì)的介電常數(shù)決定。氣相只有蒸汽和蒸汽冷凝的水兩個(gè)動(dòng)態(tài)干擾因素會(huì)對(duì)波速產(chǎn)生周期性的影響。通過計(jì)算不同工況下(壓力、溫度)兩干擾因素的最大補(bǔ)償量,得出工況之間最大變化量,與漂移值比較,并結(jié)合試驗(yàn)驗(yàn)證,確定故障關(guān)鍵因素。
(1)補(bǔ)償量的計(jì)算
(3)
表1給出了機(jī)組高加各功率平臺(tái)的介電常數(shù)。
表1 高加各功率平臺(tái)的介電常數(shù)Table 1 Dielectric constants of each power platform
計(jì)算值與實(shí)際值對(duì)比如下。
1)滿功率下,補(bǔ)償最大計(jì)算值(117.5 mm)與補(bǔ)償?shù)膶?shí)際值(110 mm)比較接近,計(jì)算結(jié)果可信,也說明了導(dǎo)波雷達(dá)進(jìn)行補(bǔ)償?shù)谋匾浴?/p>
2)對(duì)比工況330 MW和1 089 MW,蒸汽的最大補(bǔ)償變化量為117.5-50=67.5 mm??芍獧C(jī)組熱態(tài)下,因蒸汽介電常數(shù)變化而引起的補(bǔ)償量變化只有67.5 mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于180 mm的跳變量。
經(jīng)1)、2)得出,工況變化引起的蒸汽補(bǔ)償量變化較小,故障原因應(yīng)為冷凝液滴引起。
(2)驗(yàn)證
驗(yàn)證1:在機(jī)組穩(wěn)定功率運(yùn)行下,關(guān)小蒸汽取樣閥門至1/8圈,減少蒸汽進(jìn)汽量,并調(diào)整了聯(lián)通孔的角度,儀表過補(bǔ)償趨勢無明顯變化。
驗(yàn)證2:機(jī)組經(jīng)歷了多次滿功率至80%功率之間的升、降負(fù)荷,工況引起的補(bǔ)償量變化小于15 mm。
驗(yàn)證3:機(jī)組經(jīng)歷1次啟堆升功率過程,從300 MW至滿功率升負(fù)荷過程,工況引起的蒸汽補(bǔ)償變化小于40 mm。
(3)結(jié)論
經(jīng)上述計(jì)算和驗(yàn)證結(jié)果可得出,機(jī)組穩(wěn)定工況下,蒸汽引起測量值變化值相對(duì)較小,故障原因應(yīng)為周期性的冷凝液滴導(dǎo)致。
冷凝液滴的定位分析需要先計(jì)算出探桿各段阻抗,得出儀表的標(biāo)準(zhǔn)波形,結(jié)合周期變化的故障波形進(jìn)行對(duì)比分析,找出冷凝液滴形成的位置和成因。
圖4為故障儀表采集信號(hào)周期性變化示意圖,蒸汽補(bǔ)償量從b1向b3增大時(shí),冷凝波形相應(yīng)從a1變到a3。對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)波形,圖中冷凝波形在蒸汽目標(biāo)上方區(qū)域。經(jīng)對(duì)探桿結(jié)構(gòu)的了解,分析認(rèn)為補(bǔ)償量變化的過程為冷凝液滴在探桿頂部形成-變大-掉落的過程。
圖4 故障儀表采集信號(hào)變化示意圖Fig.4 The schematic of signal change collected by fault instrument
(1)驗(yàn)證
驗(yàn)證方案用注射器往探桿頂部噴射少量冷凝水,試驗(yàn)在相同位置復(fù)現(xiàn)了冷凝液滴的故障波形,且在試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)探桿頂部存在一個(gè)較深的封閉空腔。
(2)液滴形成原因
根據(jù)文獻(xiàn)可知,儀表過程連接部分的封閉空腔屬于儀表的散熱、絕熱設(shè)計(jì)部分。蒸汽容易在空腔頂部容易形成周期性冷凝液滴,冷凝液滴一方面減緩了波速,另一方面產(chǎn)生了負(fù)極性的冷凝波形。
(3)結(jié)論
M6型和M5型過程連接處的空腔屬于絕熱、散熱設(shè)計(jì)。蒸汽在探桿頂部空腔易形成冷凝液滴,由于重力關(guān)系,冷凝液滴形成-變大-掉落的周期性過程導(dǎo)致了蒸汽補(bǔ)償量的周期性變化。
(1)K值定義與誤差放大計(jì)算
福清核電高加液位計(jì)探桿同軸長度為2 800 mm(量程為2 500 mm),而蒸汽目標(biāo)在探桿螺紋連接下方125 mm處,為了較好說明該儀表的蒸汽補(bǔ)償誤差放大系數(shù),定義K值如下:
福清高加M6型探桿的K放大系數(shù)為22.5。如蒸汽目標(biāo)產(chǎn)生10 mm誤差擾動(dòng),最大可產(chǎn)生225 mm的巨大誤差。K值設(shè)置不合理導(dǎo)致了儀表周期性高漂的嚴(yán)重后果。為驗(yàn)證上述結(jié)論,在確保機(jī)組運(yùn)行安全的情況下,進(jìn)行了關(guān)閉儀表蒸汽補(bǔ)償?shù)脑囼?yàn)驗(yàn)證。
(2)驗(yàn)證
儀表關(guān)閉蒸汽補(bǔ)償后,經(jīng)過長時(shí)間的觀察,液位趨勢無異常,能夠在穩(wěn)定工況下控制液位。為了避免機(jī)組因高加解列引起的降功率與停堆事件,機(jī)組采取了關(guān)閉液位計(jì)蒸汽補(bǔ)償方案來控制高加液位。
(3)結(jié)論
K值越大,抗干擾性能越差,因此需要選擇合適的K值。增大蒸汽目標(biāo),且將蒸汽目標(biāo)段設(shè)置在較穩(wěn)定流場中,減少冷凝水、取樣口等干擾因素的影響。
(1)設(shè)計(jì)改進(jìn)
新設(shè)計(jì)采取了下述措施:
1)減少蒸汽冷凝水凝結(jié),取消探桿過程連接的空腔設(shè)計(jì),用低介電常數(shù)的密封、絕熱材料填充;
2)優(yōu)化蒸汽目標(biāo)位置,降低誤差放大系數(shù);
3)優(yōu)化探桿阻抗,增加探桿抗干擾性。
(2)機(jī)組長期驗(yàn)證效果評(píng)價(jià)
M6改進(jìn)型投入機(jī)組工作,經(jīng)歷了長期的驗(yàn)證,期間經(jīng)歷了長期機(jī)組實(shí)際驗(yàn)證,效果較好。如圖5所示,與M6型比較,M6改進(jìn)型趨勢無跳變、無漂移。如表2所示,M6改進(jìn)型與實(shí)際液位波動(dòng)范圍一致,測量偏差小于±8 mm,符合規(guī)格書的要求。
表2 升級(jí)前后儀表性能對(duì)比Table 2 Comparison of instrument performance before and after upgrade
圖5 產(chǎn)品升級(jí)前、后趨勢對(duì)比Fig.5 Comparison of trends before and after product upgrade
導(dǎo)波雷達(dá)已經(jīng)成為二回路液位測量應(yīng)用趨勢,本文分析了蒸汽型導(dǎo)波雷達(dá)在實(shí)踐應(yīng)用中的重復(fù)性問題,并給出分析結(jié)論與改進(jìn)措施。重點(diǎn)分析了補(bǔ)償量問題,運(yùn)用一套理論分析與試驗(yàn)驗(yàn)證相結(jié)合的診斷方法,確定了問題原因,該方法的意義主要有:
(1)精確地計(jì)算出各工況間蒸汽補(bǔ)償量的最大差值,確定故障原因?yàn)槔淠旱我?,通過關(guān)小蒸汽取樣閥門和機(jī)組升降功率驗(yàn)證了此結(jié)論。
(2)在冷凝液滴對(duì)補(bǔ)償影響的定位分析中,采集了周期性故障波形變化趨勢,通過與標(biāo)準(zhǔn)波形對(duì)比,確定故障由探桿頭部冷凝液滴引起,通過往探桿頂部空腔注射水的試驗(yàn)驗(yàn)證了分析結(jié)論,并對(duì)探桿液滴形成原因進(jìn)行詳細(xì)的闡述。
(3)創(chuàng)新性地給出蒸汽補(bǔ)償K值的定義與作用,對(duì)后續(xù)蒸汽型導(dǎo)波雷達(dá)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供借鑒,并對(duì)蒸汽型同軸套管的尺寸給出優(yōu)化參數(shù)。
本文總結(jié)了重復(fù)性問題的措施,給出了儀表的設(shè)計(jì)改進(jìn)方案,并促進(jìn)廠家對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)。產(chǎn)品改進(jìn)后,經(jīng)機(jī)組長期驗(yàn)證合格,儀表符合規(guī)格書和系統(tǒng)液位控制的要求。實(shí)踐證明本課題理論分析正確、驗(yàn)證方案有效、設(shè)計(jì)改進(jìn)方案先進(jìn)。綜上,本文成果將促進(jìn)導(dǎo)波雷達(dá)在核電廠二回路液位測量中的廣泛應(yīng)用。