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        基于不同投料模式的打葉復(fù)烤投料環(huán)節(jié)均質(zhì)化控制研究

        2023-05-20 07:45:16宋照凱李彥周張長安
        農(nóng)產(chǎn)品加工 2023年7期
        關(guān)鍵詞:原煙煙堿投料

        宋照凱,李彥周,張長安

        (1. 黑龍江煙草工業(yè)有限責(zé)任公司原料管理部,黑龍江哈爾濱 150001;2.天昌國際煙草有限責(zé)任公司 技術(shù)中心,河南 許昌 450002)

        打葉復(fù)烤作為煙草行業(yè)原料供應(yīng)的上游環(huán)節(jié),其功能不再僅僅是梗葉分離、復(fù)烤干燥,而是要延伸至原料特性研究、模塊化配方、參數(shù)化控制、信息化生產(chǎn)、智能化制造、均質(zhì)化加工等技術(shù)的研究和應(yīng)用。打葉復(fù)烤環(huán)節(jié)作為影響卷煙產(chǎn)品品質(zhì)均勻性的重要因素之一,其產(chǎn)品的均勻性是指片煙產(chǎn)品品質(zhì)的一致性、穩(wěn)定性,應(yīng)包括外觀、內(nèi)在、化學(xué)特性等所有煙葉品質(zhì)要素的一致性、穩(wěn)定性,越來越被卷煙工業(yè)企業(yè)關(guān)注[1-3]。卷煙工業(yè)大品牌戰(zhàn)略的加速推進(jìn)對煙葉原料的均勻穩(wěn)定提出了更高的要求,打葉復(fù)烤均質(zhì)化成為行業(yè)重點(diǎn)品牌持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在需求,對卷煙產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性具有重要影響[4]。當(dāng)前,復(fù)烤企業(yè)多采用模塊配方打葉模式,以人工鋪葉投料對多等級、小批量煙葉進(jìn)行混配加工,自動化水平低,工藝控制能力較弱,配方精準(zhǔn)度和均質(zhì)化水平亟待提升。以自動化精準(zhǔn)配方投料為研究對象,考查不同投料模式對原料均質(zhì)化(煙堿CV 值和感官品質(zhì)) 的影響,通過對當(dāng)前投料模式下提升均質(zhì)化控制能力進(jìn)行探索研究,并對原料煙堿數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的平庫預(yù)混投料模式、投料環(huán)節(jié)精細(xì)化控制能力提供有力支撐。

        1 材料與方法

        1.1 材料、設(shè)備和儀器

        材料:2021 年許昌C3F。

        設(shè)備:1 條設(shè)計(jì)產(chǎn)能為6 000 kg/h 的打葉復(fù)烤生產(chǎn)線,自動化精準(zhǔn)配方投料設(shè)備及定制煙筐(詳見專利CN211003636U 和CN211983752U)[5]。

        儀器:Nicolet Summit 型傅里葉變換近紅外光譜儀,美國賽默飛世爾科技(Thermo Scientific) 公司產(chǎn)品;FED240 型電熱烘箱,德國Binder 公司產(chǎn)品;CSM-III 型旋風(fēng)磨(帶40 目網(wǎng)篩),上海度柯自動化科技有限公司產(chǎn)品。

        1.2 方法

        1.2.1 取樣方法

        在皮帶匯總處,每隔2 h 橫截面取樣1 次,每次3 kg,共取3 d,一共36 個(gè)樣品。

        1.2.2 化學(xué)成分近紅外檢測方法

        將煙葉樣品剔除煙梗,經(jīng)切絲、混勻后采用四分法獲取檢測樣品,將檢測樣品置于40 ℃烘箱中,干燥至含水率為6%~10%;將煙葉樣品放入旋風(fēng)磨中研磨,過分樣篩后制成煙末樣品,置于20~25 ℃環(huán)境下平衡約4 h,取約16 g 煙樣, 裝入石英杯中,用280 g 的“圖章”形壓樣器壓平杯中樣品后, 放到光譜儀器臺上掃描[6]。近紅外儀器檢測參數(shù)如下:波數(shù)分辨率8 cm-1,間隔4 cm-1,掃描次數(shù)72 次,波數(shù)范圍4 000~10 000 cm-1,測定煙葉中煙堿、總糖含量。

        1.2.3 感官品質(zhì)評價(jià)方法

        按1.2.1 方法取樣3 kg,手工去梗、切絲,混合均勻后采用四分法選取感官評吸所需煙絲,然后制作成標(biāo)準(zhǔn)煙,置于溫度22 ℃,濕度60%恒溫恒濕箱中平衡48 h,由7 名專業(yè)評吸人員進(jìn)行感官品質(zhì)評價(jià)。

        1.2.4 感官品質(zhì)的量化評價(jià)方法

        采用天昌公司《原煙質(zhì)量評價(jià)規(guī)程》中的量化評價(jià)方法,品質(zhì)特征各指標(biāo)得分按照表1 指標(biāo)權(quán)重計(jì)算品質(zhì)的特征得分。

        表1 品質(zhì)特征指標(biāo)權(quán)重(Yi)

        式中:P——感官品質(zhì)特征得分;

        Xi——第i個(gè)感官品質(zhì)指標(biāo)得分;

        Yi——第i個(gè)感官品質(zhì)指標(biāo)權(quán)重值。

        品質(zhì)特征指標(biāo)權(quán)重(Yi) 見表1。

        1.2.5 數(shù)據(jù)處理方法

        采用SPSS 17.0 進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 人工鋪葉投料模式對投料環(huán)節(jié)均質(zhì)化的影響

        根據(jù)原煙來料煙堿高、中、低3 個(gè)梯度設(shè)置人工鋪葉16 個(gè)臺位的比例,在投料皮帶匯總處形成完整的原煙配方,待生產(chǎn)運(yùn)行0.5 h 后各參數(shù)穩(wěn)定,在皮帶匯總處每2 h 橫截面取樣1 次,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室制絲、卷制、感官質(zhì)量評價(jià)及煙堿含量的測定。

        人工投料模式下原煙感官品質(zhì)得分及煙堿含量見表2,原煙感官品質(zhì)及煙堿含量均勻性描述統(tǒng)計(jì)見表3。

        表2 人工投料模式下原煙感官品質(zhì)得分及煙堿含量

        表3 原煙感官品質(zhì)及煙堿含量均勻性描述統(tǒng)計(jì)

        感官品質(zhì)指標(biāo)是配方模塊形成過程中的最終檢驗(yàn)、判斷和配方調(diào)整的依據(jù),是判斷模塊配方是否達(dá)到混配目標(biāo)或工業(yè)企業(yè)需求目標(biāo)的最重要指標(biāo)之一[7]。由表2 和表3 可知,人工鋪葉臺投料模式下,不同時(shí)間段樣品感官品質(zhì)具有一定的波動性,其中感官品質(zhì)指標(biāo)CV 值波動性最大的是余味,余味CV值8.74%,波動性最小是干燥感。從感官指標(biāo)CV 值來看,人工鋪葉臺投料對感官品質(zhì)指標(biāo)影響較大,煙堿CV 值14.92,也反映出人工鋪葉臺投料模式下配方精準(zhǔn)性的欠缺。主要原因可能是人工投料的隨機(jī)性和隨意性造成配方最小周期的配方比例誤差,尤其是工人夜班后精力不集中,人工誤差引起原煙配方比例不精確,缺乏可控性,直接影響感官品質(zhì)的穩(wěn)定性。

        2.2 自動化精準(zhǔn)投料對投料環(huán)節(jié)均質(zhì)化的影響

        為了保證正常生產(chǎn)流量,按照來料煙堿高、中、低設(shè)置合適的投料比例,輸入6 臺自動投料機(jī)的運(yùn)行系統(tǒng), 系統(tǒng)運(yùn)行0.5 h 后生產(chǎn)流量穩(wěn)定取樣、實(shí)驗(yàn)室制樣、評吸及煙堿含量測定。

        自動精準(zhǔn)投料模式下原煙感官品質(zhì)得分及煙堿含量見表4,原煙感官品質(zhì)及煙堿均勻性描述統(tǒng)計(jì)見表5。

        表4 自動精準(zhǔn)投料模式下原煙感官品質(zhì)得分及煙堿含量

        表5 原煙感官品質(zhì)及煙堿均勻性描述統(tǒng)計(jì)

        由表4 和表5 可知,襄縣C3F 在來料前按煙堿高、中、低3 個(gè)梯度形成自動化精準(zhǔn)配方投料均質(zhì)化配比方案,經(jīng)過自動化精準(zhǔn)投料后不同時(shí)間段樣品感官品質(zhì)有所區(qū)別,由表5 可知,采用自動精準(zhǔn)投料模式下,煙堿CV 值11.77,原煙感官品質(zhì)各指標(biāo)變異系數(shù)均小于4%,各指標(biāo)穩(wěn)定性較好,也反映了自動化精準(zhǔn)投料模式運(yùn)行下,投料環(huán)節(jié)均質(zhì)化效果較好。

        2.3 人工鋪葉投料與自動化精準(zhǔn)投料兩種模式下投料環(huán)節(jié)原料均質(zhì)化的比較

        2 種模式下品質(zhì)特征權(quán)重總分見表6,配方模塊感官品質(zhì)均勻性描述統(tǒng)計(jì)見表7,2 種模式下成對樣本檢驗(yàn)見表8。

        表6 2 種模式下品質(zhì)特征權(quán)重總分

        表7 配方模塊感官品質(zhì)均勻性描述統(tǒng)計(jì)

        表8 2 種模式下成對樣本檢驗(yàn)

        為了更好地體現(xiàn)對投料環(huán)節(jié)均質(zhì)化的影響,按照方法1.2.4 計(jì)算原煙品質(zhì)特征得分,由表7 可知,人工鋪葉臺投料模塊配方品質(zhì)特征得分CV 值4.39,自動化精準(zhǔn)投料模塊配方品質(zhì)特征得分CV 值2.72。采用SPSS17.0[8]對2 組數(shù)據(jù)進(jìn)行配對樣本T檢驗(yàn)處理,2 種模式下模塊配方感官品質(zhì)具有顯著性差異。人工鋪葉投料模式下投料環(huán)節(jié)煙堿CV 值14.92,自動化精準(zhǔn)配方投料模式下投料環(huán)節(jié)煙堿CV 值11.77,煙堿CV 值下降了21.11%。綜上所述,自動化精準(zhǔn)投料模式投料環(huán)節(jié)配方模塊均質(zhì)化效果明顯優(yōu)于人工鋪葉臺投料。

        2.4 “雙循環(huán)”投料模式對模塊配方均質(zhì)化的影響研究

        為了更進(jìn)一步提升配方模塊投料環(huán)節(jié)的均質(zhì)化效果,在自動化精準(zhǔn)投料模式研究的基礎(chǔ)上,提出了“雙循環(huán)”投料模式,即人工鋪葉投料+自動精準(zhǔn)投料,其技術(shù)原理為:“循環(huán)一”是人工鋪葉臺把單等級煙葉按配方比例形成全配方的模式,“循環(huán)二”是“循環(huán)一”形成的全配方模塊運(yùn)用自動化精準(zhǔn)投料再次混配的模式,進(jìn)一步提升模塊配方投料的精準(zhǔn)性、均勻性。為了明確“雙循環(huán)”投料模式下對模塊配方的均質(zhì)化的影響,采用常規(guī)人工鋪葉投料+自動化精準(zhǔn)投料模式進(jìn)行投料,其中鋪葉臺16 工位,自動化精準(zhǔn)投料臺位6 臺,按1.2.1 和1.2.2方法規(guī)定取樣、磨粉、煙堿含量測定。

        “雙循環(huán)”模式樣品煙堿含量見表9,3 種模式配方模塊煙堿變異系數(shù)對比見表10。

        表9 “雙循環(huán)”模式樣品煙堿含量

        表10 3 種模式配方模塊煙堿變異系數(shù)對比

        由表10 可知,“雙循環(huán)”模式投料時(shí),配方模塊煙葉煙堿變異系數(shù)由常規(guī)模式的14.92%下降到8.95%,變異系數(shù)下降幅度為40.01%。相較于自動化精準(zhǔn)投料時(shí),煙堿變異系數(shù)11.77%下降到8.95%,變異系數(shù)下降幅度為23.96%說明配方模塊經(jīng)過“雙循環(huán)”模式投料,投料環(huán)節(jié)煙葉煙堿相較于常規(guī)模式、自動化精準(zhǔn)投料模式投料更加趨于一致,有效滿足卷煙品牌發(fā)展和產(chǎn)品創(chuàng)新對打葉復(fù)烤片煙的均勻性和穩(wěn)定性的原料需求。

        3 結(jié)論

        原煙打葉復(fù)烤加工過程中原煙來料的煙堿變異系數(shù)通常是從24%~30%下降到成品的2%~5%,下降最顯著的是配方投料工序,貢獻(xiàn)率為40%~50%。由于投料環(huán)節(jié)是為后工序提供原料,鋪葉后物料斷面的配方完整性是影響整體配方均質(zhì)化水平的主要因素,此投料環(huán)節(jié)對均質(zhì)化貢獻(xiàn)度也是有一定的限度,后續(xù)加工過程中一潤、二潤、葉梗分離、儲葉柜、復(fù)烤加工等工序的均質(zhì)化調(diào)控,從而達(dá)到批內(nèi)、批間加工過程中的煙堿、感官品質(zhì)的過程穩(wěn)定性。

        通過對打葉復(fù)烤投料環(huán)節(jié)不同投料模式對配方模塊均質(zhì)化的影響研究,“雙循環(huán)”投料模式煙堿CV 值相較于人工鋪葉投料下降40.01%,相較于自動化精準(zhǔn)投料下降了23.96%,“雙循環(huán)”投料模式配方模塊感官評吸品質(zhì)的均勻與穩(wěn)定,提高了煙葉間的混合均勻度,消除了煙葉原料間的品質(zhì)差異,保證配方模塊的穩(wěn)定性和一致性,提升成品品質(zhì),為卷煙品牌創(chuàng)新發(fā)展提供有力的原料保障。

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