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        淺析榮烏高速公路新線工程混凝土用砂質(zhì)量控制措施

        2023-05-10 03:15:40周友杰
        中國水運 2023年4期
        關(guān)鍵詞:混凝土施工

        周友杰

        (中交四航局第二工程有限公司,廣東 廣州510000)

        1 工程概況

        榮烏高速公路新線工程位于河北省北部,工程線路總體呈東西走向,途經(jīng)廊坊、保定等地,線路全長72.8km,本文依托施工段ZT8 標(biāo)段,標(biāo)段長5.7km。項目受交地滯后及疫情影響,為確保節(jié)點工期,混凝土早期強度要求較高。因此,在參考大量經(jīng)驗基礎(chǔ)上[1~3],為保障其早期強度采取較小水膠比及用水量,但同時這一措施增加了混凝土減水劑摻量,易引起混凝土黏重,對減水劑敏感性增強[4]。且本項目跨越了河北地區(qū)整個冬季,冬期對混凝土原材料保溫加熱提出了更多挑戰(zhàn)。另外,本工程所處地雄安地區(qū)建設(shè)如火如荼,合格砂石料處于供不應(yīng)求狀態(tài),混凝土用砂質(zhì)量波動對混凝土拌合物性能影響極大[5],極有可能造成嚴重的質(zhì)量事故。

        綜上所述,本文所依托工程對混凝土質(zhì)量有較高要求,且所處地混凝土用砂較為緊張,以及施工跨越北方冬期,混凝土質(zhì)量保障較為困難?;诖耍疚拈_展相關(guān)探究工作,形成了混凝土用砂從生產(chǎn)、運輸、儲存到使用的全過程質(zhì)量控制措施。

        2 混凝土用砂質(zhì)量擇優(yōu)措施探究

        2.1 混凝土用砂測試指標(biāo)分析及質(zhì)量控制措施

        混凝土用砂應(yīng)嚴格控制其含泥量,砂中含泥量過大,會對混凝土新拌性能及硬化性能造成極大影響,進一步影響工程建造品質(zhì)[6~7],因此為保障混凝土質(zhì)量,應(yīng)嚴格控制混凝土用砂含泥量。項目需砂量較大,需將周邊砂場砂運輸至項目部水洗。測試了混凝土水洗前后含泥量變化,結(jié)果見表1 及圖1所示。

        表1 混凝土用砂的含泥量指標(biāo)檢測(%)

        如表1 及圖1所示,一次水洗之后,混凝土用砂含泥量在2.8%~4.1%之間,較未洗之前含泥量大幅度降低,含泥量最低降低了4.4%,含泥量最高降低了6.0%。二次水洗之后混凝土用砂含泥量在0.8%~2.6%之間波動,相對于一次水洗,二次水洗混凝土用砂含泥量最低降低了1.4%,含泥量最高降低了2.0%。二次水洗之后,混凝土用砂含泥量集中在1.6%左右,基本可滿足生產(chǎn)需求。

        圖1 混凝土用砂含泥量

        混凝土用砂的細度模數(shù)對其新拌性能同樣具有較大影響,不同細度模數(shù)用于混凝土中混凝土性能完全不同[8]。通常認為混凝土材質(zhì)和制備工藝相同時,高性能混凝土用砂級配宜選用Ⅱ區(qū)中砂,其細度模數(shù)通常為2.6 ~2.9[9]。對項目所在地周邊產(chǎn)砂進行了調(diào)研,結(jié)果見圖2所示。

        如圖2所示,項目所處地周邊所產(chǎn)砂子細度模數(shù)僅有少數(shù)超過了3.0,更多集中在2.4 ~3.0 之間。基于此,為保障混凝土質(zhì)量及混凝土用砂供應(yīng)量,項目采取將砂細度要求定于2.4 ~3.0 之間,并對所用砂細度模數(shù)進行定期抽檢,一旦發(fā)現(xiàn)其不符合要求,禁止其進入儲備倉內(nèi)。

        圖2 混凝土用砂細度模數(shù)

        3 基于混凝土用砂質(zhì)量控制的配合比設(shè)計探究

        3.1 混凝土原材料及配合比

        選取了張家口河砂、阜平河砂、唐山摻配砂、易縣摻配砂開展了混凝土配合比設(shè)計研究,粗集料為淶水產(chǎn)5~31.5mm 級配碎石;水泥為金隅P.O42.5 普通硅酸水泥;粉煤灰為區(qū)Ⅰ級粉煤灰;礦粉為S95 級礦粉,減水劑為蘇博特聚羧酸高效減水劑,配合比及砂指標(biāo)見表2 及表3所示

        表2 混凝土配合比(kg/m3)

        表3 各產(chǎn)地砂的技術(shù)指標(biāo)

        3.2 混凝土適配結(jié)果分析

        以表2 配合比及表3 混凝土用砂開展混凝土配合比適配工作,試拌結(jié)果見表4。

        表4 不同產(chǎn)地河砂C50 配合比試拌結(jié)果

        由表4 可知,不同產(chǎn)地混凝土用砂均可通過減水劑或砂率調(diào)整,使新拌混凝土坍落度達到設(shè)計要求。但混凝土和易性較差,出現(xiàn)黏重、泌水等現(xiàn)象。黏重、泌水等和易性不佳的混凝土,不僅影響施工,還會導(dǎo)致混凝土表面開裂,側(cè)面水紋,分層,砂線等質(zhì)量問題,出現(xiàn)回彈時明顯底部奇高,表面較低的混凝土“混”不好的現(xiàn)象[10]。

        3.3 減水劑適應(yīng)性配方調(diào)整及優(yōu)化措施

        新拌混凝土出現(xiàn)黏重、泌水現(xiàn)象主要是其體系中不能形成穩(wěn)定膠體引起的。新拌混凝土膠體指直徑為1~100nm 的顆粒物質(zhì),由膠材顆粒水化形成,聚羧酸減水劑含有植物纖維素、糖分海藻酸鈉等組分,同樣可形成該物質(zhì)[11],因此通過調(diào)整減水劑配方彌補混凝土用砂引起的黏重、泌水,改善混凝土拌合性能是完全可行的?;诖耍瑸楦纳祈椖炕炷劣蒙敖o新拌混凝土帶來的負面影響,通過與減水劑廠家技術(shù)人員溝通,形成了如下改善措施:

        (1)張家口、唐山砂減水劑配方相同,唐山砂增加0.1%的減水劑摻量,阜平和易縣砂增加0.3%的減水劑;

        (2)更改了減水劑配方,改變了減水劑各組分的比例,增加了增粘劑及保坍劑含量,保障了減水劑摻量不變的情況下混凝土新拌性能滿足設(shè)計要求,有效改善了混凝土黏重、保坍不足、凝結(jié)時間長等工作性問題;

        (3)為防止不同產(chǎn)地混凝土用砂混合使用或選錯對應(yīng)的減水劑,試驗室和物資磅房管理員對接,將不同的砂分倉存放,備料場劃區(qū)域備料,嚴禁混堆;

        (4)不同配方減水劑進場先進行編號,混凝土生產(chǎn)時,試驗員首先確認料倉內(nèi)砂的產(chǎn)地,細度模數(shù)大小,從而確定砂率和選定相應(yīng)編號配方的減水劑;

        (5)混凝土生產(chǎn)后加大混凝土拌合物性能的檢測頻率,符合要求后方可發(fā)車。

        通過以上措施,做到了混凝土原材料的準(zhǔn)確把控,混凝土配合比能夠?qū)?yīng)砂場的變化,砂石料的變化對混凝土拌合物性能的影響基本消除。

        3.4 混凝土用砂含水率控制措施研究

        本文依托項目混凝土用砂均為水洗砂,因工程所處地周邊工程量巨大,合格砂源一直處于供不應(yīng)求狀態(tài),砂場水洗砂當(dāng)天即轉(zhuǎn)運至攪拌站,混凝土用砂含水率波動較大。本項目混凝土配合比設(shè)計基于低用水量、低水膠比、早強的原則,減水劑是高性能聚羧酸型,減水率較高,對水量變化非常敏感。水洗砂含水率變化若未在施工配合比中及時體現(xiàn),則混凝土拌合物出現(xiàn)很粘稠或離析現(xiàn)象,嚴重影響混凝土拌合物性能,對施工不利?;诖?,對攪拌站不同批次進場砂進行了含水率變化測試,結(jié)果見表5所示,同時計算了混凝土用砂含水率降低情況(前一天混凝土用砂含水率減去當(dāng)天混凝土用砂含水率,進場含水率變化取0)。

        表5 砂含水率變化

        由表5 及圖3 可知,不同批次混凝土用砂進場時含水率在8.6%~12.1%之間波動,含水率較高。隨著放置時間的延長,不同批次混凝土用砂含水率均呈下降趨勢。且可發(fā)現(xiàn)隨著放置時間延長,混凝土用砂含水率變化逐漸趨于平緩。究其原因,本文所依托項目混凝土用砂為水洗砂,含泥量控制在較低水平,同時水洗過程會丟失部分細集料,造成混凝土用砂保水性較差,因此隨著放置時間延長,混凝土用砂含水率前期波動大,后期波動小?;炷劣蒙胺胖?d 時間,混凝土用砂含水率在5.3%~5.6%之間波動,且含水率波動較小。

        圖3 含水率降低差值

        針對混凝土用砂含水率變化情況,在保障項目工程順利進行基礎(chǔ)上,制定了如下措施:

        (1)對混凝土用砂大量備料,堅持分倉、逐次使用,盡量使料倉中砂至少存放四天且含水率穩(wěn)定后使用;

        (2)對上料鏟車司機進行嚴格交底,嚴格按照試驗室要求上料。不得貼地將水和砂一起鏟起上料;

        (4)加大砂含水率、施工配合比、混凝土拌合物等的檢測頻率。

        3.5 冬期施工混凝土用砂溫度控制

        因項目工期緊張,需在河北冬期連續(xù)施工,項目11月份進入冬期,來年2月份結(jié)束,最低溫度-18℃。冬期之前根據(jù)以往經(jīng)驗,需確保冬期混凝土出機溫度在16℃~20℃之間,結(jié)合熱工計算,當(dāng)采取55 ~60℃熱水時,砂的溫度不得低于3℃。基于此,建立了封閉料倉,并于料倉底部預(yù)埋了地暖管道,對冬期用砂進行了地暖加熱。

        圖4 混凝土用砂保溫加熱措施

        攪拌站采取全封閉料倉,結(jié)合地暖加熱,冬期料倉內(nèi)部溫度遠大于外部維度,分別測試了不同加熱時間下,料倉內(nèi)混凝土用砂溫度變化情況,結(jié)果見圖5所示。

        圖5 砂溫度變化

        如圖5所示,混凝土用砂溫度隨之增加,加熱1d,混凝土用砂溫度在1 ~4℃之間波動,加熱2d,混凝土用砂在3 ~8℃之間波動,加熱3d,混凝土用砂溫度在5 ~10℃之間波動。隨著加熱時間增加,混凝土用砂溫度上升變緩,溫度逐漸趨于一致。

        綜上所述,采取封閉料倉及地暖加熱措施,混凝土用砂加熱2d,可保障其溫度不低于3℃,滿足熱工計算中砂溫度不低于3℃需求,有效保障了冬期施工混凝土出機溫度。

        4 結(jié)論

        (1)二次水洗可保障混凝土用砂含泥量小于2%;混凝土細度模數(shù)控制在2.4 ~3.0 之間,可保證項目用砂供應(yīng)充足;

        (2)增加減水劑降粘組分、減水劑摻量,可保證所配置C50 混凝土具有較好工作性;

        (3)混凝土用砂放置4d 時間,其含水率穩(wěn)定于5.3 ~5.6 之間,含水率波動較小,結(jié)合用水量調(diào)整,可保證混凝土工作性能;

        (4)采取全封閉料倉及地暖加熱措施,加熱2d,可保證混凝土用砂溫度不低于3℃;

        (5)通過系列控制措施,解決了砂源、砂含水率、冬期施工砂溫度等影響混凝土性能問題,減少了因混凝土拌合物狀態(tài)不合格如離析、干硬等廢棄混凝土,降低了混凝土損耗,節(jié)省了二次調(diào)整混凝土的時間,增加了工效。

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