摘要:本文對原國電某電廠雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)磨制神華煤防爆專項進(jìn)行了深入分析,首先介紹了BBD型磨煤機(jī)的特性,其次詳細(xì)分析了BBD雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)磨制該煤種時易發(fā)生爆燃的原因,最后提出了相應(yīng)的防爆方案。結(jié)果表明,通過有效調(diào)整與改造BBD型磨煤機(jī),可有效降低制粉系統(tǒng)爆燃的風(fēng)險。
關(guān)鍵詞:BBD型磨煤機(jī);爆燃原因;防爆方案
DOI:10.12433/zgkjtz.20233243
2017年,國電與神華合并成立了國家能源投資集團(tuán),某省原國電火電機(jī)組于2019年底開始使用原神華礦點(diǎn)來煤,與之前的煤質(zhì)相比,神混煤的揮發(fā)分更高(近40%),水分更高(18%左右),哈氏可磨性系數(shù)也較高(易磨)。在原國電火電機(jī)組中,大部分機(jī)組使用的是BBD雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),但新煤質(zhì)與該類型磨煤機(jī)不適配,在磨制神混煤過程中,該種磨煤機(jī)極易發(fā)生爆燃事故,然而改造磨煤機(jī)的成本較高,很多廠只能冒險使用新煤種。為降低爆燃事故的發(fā)生率,本文以某300MW級電廠為例,分析了BBD雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)磨制該煤種時易發(fā)生爆燃的原因,并以此為重要依據(jù),制定出降低制粉系統(tǒng)爆燃風(fēng)險的方案。
一、BBD型磨煤機(jī)介紹
該電廠為2×330MW燃煤發(fā)電機(jī)組鍋爐,是哈爾濱鍋爐廠有限公司利用美國CE技術(shù)制造的。鍋爐為亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、單爐膛、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、露天布置、控制循環(huán)燃煤汽包爐、采用平衡通風(fēng)、直流式燃燒器、四角切圓燃燒方式,鍋爐配備正壓直吹式制粉系統(tǒng),由2臺離心式一次風(fēng)機(jī)、3臺BBD4060B型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)組成。
BBD4060磨煤機(jī)技術(shù)性能參數(shù):磨煤機(jī)結(jié)構(gòu)及流程示意圖見圖1。銘牌出力54t/h,磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速16.7r/min,有效容積67.89m3,最大裝球量71t,筒體長度5.54m,筒體直徑3.95m。
二、BBD雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)磨制該煤種時易發(fā)生爆燃的原因分析
(一)煤質(zhì)因素
2020~2021年每個月的煤質(zhì)平均值與設(shè)計校核煤質(zhì)對比情況,如表1所示。
由表1可知,近期燃用煤質(zhì)較設(shè)計煤質(zhì),干燥無灰基揮發(fā)分高達(dá)40%,水分較設(shè)計煤質(zhì)高5個百分點(diǎn),哈氏可磨性系數(shù)較設(shè)計值高26。
1.干燥無灰基揮發(fā)分
根據(jù)《火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設(shè)計計算技術(shù)規(guī)定》(DLT 5145-2012),煤的揮發(fā)分與爆炸性分級如表2所示。
雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)建議運(yùn)用爆炸等級Ⅲ級及以下的煤質(zhì),即揮發(fā)分較低的煙煤(Vdaf應(yīng)小于30),設(shè)計煤種與校核煤種的揮發(fā)分,對于雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)來說偏高。更換煤質(zhì)后,揮發(fā)分平均為40,達(dá)到了極易爆炸的最高等級(Vdaf大于35),易爆程度可想而知。
2.收到基水分
雖然各個規(guī)程里沒有明確水分對制粉系統(tǒng)易爆性的影響,但水分增加會對磨煤機(jī)干燥出力造成影響。提高磨煤機(jī)的干燥出力,就需要提升磨煤機(jī)的進(jìn)出口溫度,但這會增加制粉系統(tǒng)的爆燃風(fēng)險。另外,爆炸時,水分會產(chǎn)生額外的爆炸氣量,加劇對制粉系統(tǒng)的破壞。
3.可磨性及煤粉細(xì)度
根據(jù)《火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設(shè)計計算技術(shù)規(guī)定》(DL/T 5145-2012)和《電站磨煤機(jī)及制粉系統(tǒng)選型導(dǎo)則》(DL/T 466-2017)的相關(guān)要求,煤粉細(xì)度的選擇可根據(jù)式(1)計算:
R90=0.5nVdaf" 式(1)
式(1)中,R90為用90μm篩子篩分時,篩上剩余量占煤粉總量的百分比;Vdaf為煤質(zhì)的干燥無灰基揮發(fā)分;n為煤粉均勻性指數(shù),根據(jù)選型導(dǎo)則的相關(guān)規(guī)定,n取0.8。
由此可以得出,更換煤質(zhì)前,R90應(yīng)控制在14.0%,實際測量R90為22.5%,雖然會導(dǎo)致燃燒的不經(jīng)濟(jì)性,但有利于降低制粉系統(tǒng)爆燃風(fēng)險程度。更換煤質(zhì)后,在同樣的工況下,R90應(yīng)控制在16.0%,可磨性提升了近25%,R90實際測量僅為11.5%,極大增加了制粉系統(tǒng)的爆燃風(fēng)險。機(jī)組于2008年投產(chǎn),當(dāng)時的磨煤機(jī)分離器為靜態(tài)擋板型,受制于廠房結(jié)構(gòu)與成本,無法更換為雙極軸向或動態(tài)分離器,靜態(tài)擋板控制機(jī)構(gòu)年久卡死,煤粉細(xì)度無法調(diào)整。
4.磨煤機(jī)出口溫度的控制
根據(jù)《火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設(shè)計計算技術(shù)規(guī)定》(DL/T 5145-2012)計算,雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)在磨制干燥無灰基揮發(fā)分Vdaf在30%以上時,磨煤機(jī)出口溫度不應(yīng)高于75℃,煤粉管中風(fēng)粉混合物露點(diǎn)為53℃,但最低溫度應(yīng)高于露點(diǎn)5℃。計算得出,露點(diǎn)溫度53℃,因而建議磨煤機(jī)分離器出口溫度應(yīng)控制在65~70℃范圍內(nèi)。電廠為提高經(jīng)濟(jì)性,先采用分離器出口70℃的運(yùn)行方式,未出一個月再次發(fā)生爆燃,現(xiàn)采用分離器出口65℃的運(yùn)行方式,爆燃頻率明顯下降。
5.磨煤機(jī)出口粉管風(fēng)速
保證磨煤機(jī)出口粉管風(fēng)速大于安全運(yùn)行要求值18m/s,可有效降低制粉系統(tǒng)發(fā)送爆燃的幾率。但該廠受制于采購、維護(hù)成本等因素,老舊的粉管風(fēng)速在線測量裝置已被堵死,無法直觀獲得風(fēng)速數(shù)據(jù),僅磨煤機(jī)入口混合風(fēng)壓參數(shù)相對準(zhǔn)確,只能通過測量磨煤機(jī)出口粉管差壓,才能獲得實際的粉管風(fēng)速:
式(2)中,[w]為風(fēng)管風(fēng)速;[K]為氣體流速修正系數(shù);[ρ]為氣體密度,kg/m3;[△P]為氣體流動產(chǎn)生的差壓,Pa。標(biāo)準(zhǔn)畢托管的修正系數(shù)為1,而非標(biāo)準(zhǔn)的動壓測量管測定的壓差必須加以標(biāo)定。測定管的標(biāo)定系數(shù)為:
式(3)中,[△P1]為標(biāo)準(zhǔn)畢托管的測量動壓值,Pa;[△P2]為標(biāo)準(zhǔn)畢托管的測量動壓值,Pa,在各粉管風(fēng)速滿足18m/s時,磨煤機(jī)進(jìn)口混合風(fēng)壓顯示為1.5kPa,該參數(shù)則為最低保證值。
通過查詢本廠制粉系統(tǒng)爆燃前的歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),爆燃時磨煤機(jī)進(jìn)口的混合風(fēng)壓均低于1.5kPa,從而也印證了爆燃時粉管風(fēng)速未達(dá)到安全值,制粉系統(tǒng)會產(chǎn)生積粉,積粉緩慢自燃,待積粉受擾動后就會出現(xiàn)爆燃風(fēng)險。
該廠雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)每側(cè)4個,共有8個出口粉管,進(jìn)口混合風(fēng)壓即便滿足1.5kPa,各個粉管風(fēng)速也未必能同時達(dá)到18m/s。因此,要定期進(jìn)行風(fēng)調(diào)平試驗,保證各個粉管風(fēng)速偏差小于10%,同時將磨煤機(jī)進(jìn)口混合風(fēng)壓不得低于1.6kPa納入指標(biāo)考核。
6.其他改造建議
防爆門設(shè)計偏小,每次爆燃破壞程度較大,損失嚴(yán)重。更換新型防爆門,有利于爆燃時迅速排放壓力,降低制粉系統(tǒng)的受損程度。但是防爆門的位置要合理,防止傷人。此外,也可以進(jìn)行爐煙再循環(huán)改造,磨煤機(jī)入口通入冷爐煙,將制粉系統(tǒng)中的氧氣含量降至16%以下,徹底消滅磨煤機(jī)爆炸的根源。
7.運(yùn)行控制問題
為響應(yīng)國家節(jié)能減排“十四五”規(guī)劃,2020年開始,機(jī)組參與山東電網(wǎng)的深調(diào)任務(wù)。磨煤機(jī)啟停次數(shù)大幅增加,磨煤機(jī)停止時發(fā)生多次爆燃,爆燃時,磨煤機(jī)風(fēng)速與粉管風(fēng)速均滿足上述防爆要求。通過查詢歷史趨勢可知,每次爆燃均發(fā)生在磨煤機(jī)吹掃25min左右。通過測量可知,雖然磨煤機(jī)入口混合風(fēng)壓大于1.6kPa,但不能保證將磨煤機(jī)吹掃干凈,磨煤機(jī)內(nèi)部產(chǎn)生過攆磨,導(dǎo)致爆炸,特建議電廠的磨煤機(jī)入口混合風(fēng)壓大于2.0kPa,吹掃時間控制在10min,采取大風(fēng)量、短時間的吹掃方式。根據(jù)防爆設(shè)計技術(shù)規(guī)程,停磨時要給磨煤機(jī)充惰,然而該廠惰性氣體為水蒸汽,經(jīng)常發(fā)生停磨后蒸汽噴口板結(jié)的情況,啟停頻繁時無法及時處理,導(dǎo)致惰性氣體充滿度不夠,水蒸氣的通入使得發(fā)生爆燃時反而會加重破壞程度,建議后期對充惰系統(tǒng)進(jìn)行改造,優(yōu)化噴口或替換惰性氣體。
三、調(diào)整后的效果
試驗確定,通過現(xiàn)有的參數(shù)控制磨煤機(jī)出口粉管風(fēng)速,通過計算獲得現(xiàn)有煤種磨煤機(jī)出口溫度,優(yōu)化運(yùn)行方式。2022年度,該廠僅在停磨期間發(fā)生過一起磨煤機(jī)爆燃事故,與2020~2021年度共發(fā)生12起爆燃事故相比,爆燃現(xiàn)象明顯緩解。而且通過查詢?nèi)霠t煤質(zhì)記錄發(fā)現(xiàn),當(dāng)時干燥無灰基揮發(fā)分高達(dá)44%,確實難以避免。
四、結(jié)束語
受煤價等因素的影響,原國電機(jī)組勢必大規(guī)模燃用神華煤,雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)磨制高揮發(fā)分的神華煤時,若運(yùn)行參數(shù)未根據(jù)煤質(zhì)調(diào)整,制粉系統(tǒng)爆燃風(fēng)險極大。
本研究通過相關(guān)試驗,獲得能適應(yīng)煤種的煤粉細(xì)度、磨煤機(jī)出口溫度、磨煤機(jī)出口粉管風(fēng)速等參數(shù),對電廠運(yùn)行人員相關(guān)工作有一定的參考價值,在進(jìn)行相關(guān)設(shè)備的改造時能夠大幅降低制粉爆燃的風(fēng)險。
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