摘要:隨著企業(yè)的發(fā)展,對回用水質(zhì)的要求日趨嚴(yán)格,很多早期建設(shè)的污水處理廠設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)較低,出水水質(zhì)達(dá)不到回用要求,需進(jìn)行提標(biāo)改造。污水處理廠是實現(xiàn)節(jié)能減排、環(huán)保工作的重要工藝單元,在市政、工業(yè)生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用,早期建設(shè)的污水處理廠存在設(shè)備老化、工藝落后等問題,難以達(dá)到新的產(chǎn)水要求。文章以工業(yè)污水處理廠功能性恢復(fù)及提標(biāo)改造實例進(jìn)行分析,給相關(guān)工作以一定參考。
關(guān)鍵詞:污水處理廠""污水處理""水質(zhì)""提標(biāo)改造
中圖分類號:X703"""文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
Case"Analysis"of"Functional"Restoration"and"Upgrading"of"Industrial"Sewage"Treatment"Plants
CHEN"Jianchang""YAUN"Guoguang""LI"Hong""HAN"Xianghong""GUAN"Saisai
(Energy"Center"of"Hansteel"Company"of"HBIS"Group,"Handan,"Hebei"Province,"056000"China)
Abstract:"With"the"development"of"enterprises,"the"requirements"for"reuse"water"quality"are"becoming"increasingly"strict."Many"early-constructed"sewage"treatment"plants"have"low"design"standards,"and"the"effluent"quality"cannot"meet"reuse"requirements,"so"they"need"to"be"upgraded"and"reconstructed."The"sewage"treatment"plant"is"an"important"process"unit"to"achieve"energy"conservation,"emission"reduction"and"environmental"protection,"and"it"is"widely"used"in"municipal"and"industrial"production."The"early-built"sewage"treatment"plants"have"the"problems"such"as"aging"equipment"and"backward"process,"and"they"are"difficult"to"meet"new"water"production"requirements."This"paper"analyzes"the"cases"of"functional"recovery"and"upgrading"and"reconstruction"of"industrial"sewage"treatment"plants,"so"as"to"give"certain"references"to"relevant"work.
Key"Words:"Sewage"treatment"plant;"Sewage"treatment;"Water"Quality;"Upgrading"and"reconstruction
生產(chǎn)污水處理回用是工業(yè)企業(yè)用水、節(jié)水管理中的重要環(huán)節(jié),污水回用率體現(xiàn)了企業(yè)在節(jié)水節(jié)能、循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面的水平,對促進(jìn)水資源高效利用、減少能源消耗、降低生產(chǎn)成本方面具有重要意義。
1"工程概況
某鋼廠污水處理廠于1999年建成投產(chǎn),設(shè)計處理能力4"200"m3/h(100"800"m3/d),采用“斜板沉淀池+重力濾池”處理工藝,出水回用于鋼廠循環(huán)水補(bǔ)水、濁環(huán)系統(tǒng)用水。其工藝流程為鋼廠工業(yè)污水自流匯集至污水提升泵站,由4臺液下電泵加壓通過2條D1"000mm管道提升至配水渠,配水渠投加聚合氯化鋁藥劑,經(jīng)過三級混凝攪拌,進(jìn)入4座斜板沉淀池,經(jīng)過進(jìn)一步絮凝沉淀分離,上部清水進(jìn)入14座重力濾池,經(jīng)濾池過濾后加壓外送用戶;斜板沉淀池下部污泥由排泥管通過污泥泵排入污泥儲池,再通過污泥螺桿泵送入板框壓濾機(jī),經(jīng)壓濾機(jī)濾水后,濾餅裝車外排。工藝流程圖1所示。
污水處理廠經(jīng)長期運行,大部分設(shè)備老化現(xiàn)象明顯,工藝系統(tǒng)故障率逐步升高,整個設(shè)備系統(tǒng)維修工作大量增加,出水水質(zhì)不穩(wěn)定且較差,產(chǎn)水回用率僅為77%,不僅生產(chǎn)保障率低,而且造成大量水資源浪費。
針對污水廠長期運行功能減退的問題,主管方提出對污水處理廠進(jìn)行功能性恢復(fù)及提標(biāo)改造,項目于2018年6月份提出,要求經(jīng)系統(tǒng)維修及提標(biāo)改造后,恢復(fù)污水廠原有出水指標(biāo)和處理水量,系統(tǒng)生產(chǎn)穩(wěn)定,產(chǎn)水回用率達(dá)到100%。
2"存在問題及分析
2.1"設(shè)備老化失修、故障率高
該污水處理廠設(shè)備自1999年建成投產(chǎn)以來,連續(xù)運行基本沒有大修,設(shè)備老化嚴(yán)重,主要存在以下問題。
(1)濾池氣洗系統(tǒng)漏氣嚴(yán)重,鼓風(fēng)機(jī)氣源管道長年運行腐蝕情況嚴(yán)重,管道壁厚多在2~3"mm之間,管道多處腐蝕出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象。濾池氣洗時氣體壓力低,氣體流量小,氣洗強(qiáng)度偏低,對濾料的擾動效果差,造成濾池反洗不徹底,濾砂得不到徹底的凈化。由于濾池反洗效果較差,濾砂出現(xiàn)一定程度的板結(jié),造成濾后水質(zhì)差不達(dá)標(biāo),且濾池使用周期大大縮短,系統(tǒng)反洗頻繁,每個濾池反洗周期由最初的7~8h縮短到3h左右,實際運行時14個濾池需要依次排隊反洗,反洗系統(tǒng)由設(shè)計的間斷運行被迫變?yōu)檫B續(xù)運行,水量、電量消耗巨大,大大增加了生產(chǎn)運行成本[1]。
(2)反應(yīng)池、斜板沉淀池攪拌器、刮泥機(jī)變形,三級反應(yīng)池中間隔墻設(shè)計為鋼板支撐形式,由于長期水壓、泥壓的作用,鋼板產(chǎn)生撓曲變形,造成部分反應(yīng)池攪拌器無法運行,原本應(yīng)在反應(yīng)池進(jìn)行的絮凝反應(yīng)和沉淀作用滯后,部分污泥沉淀在過濾環(huán)節(jié)。斜板沉淀池攪拌器、刮泥機(jī)基礎(chǔ)受混凝土風(fēng)化作用,混凝土開裂強(qiáng)度減弱,地腳螺栓錨固力降低,造成攪拌器、刮泥機(jī)地腳松動,軸向振動超標(biāo),雖多次對混凝土基礎(chǔ)、地腳螺栓進(jìn)行加固,但效果均不理想。
(3)電氣、PLC系統(tǒng)元件器老化,且同類產(chǎn)品已不生產(chǎn),沒有備件更換。已多次發(fā)生電氣、PLC元器件老化停電、控制系統(tǒng)死機(jī)的事故,由于替代備件難以采購,每次只能拆除備用設(shè)備的元器件進(jìn)行維修,整個電氣、PLC系統(tǒng)缺損嚴(yán)重,難以保障正常生產(chǎn)秩序。
2.2"板框系統(tǒng)排泥困難,影響產(chǎn)水水質(zhì)
板框系統(tǒng)采用3臺板框壓濾機(jī)、2臺西班牙TEFSA、1臺德國NETZSCH,板框間一層層高為3.0"m,原設(shè)計使用小型汽車進(jìn)行污泥裝卸。但隨著物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,小型汽車逐步淘汰,現(xiàn)污泥自卸汽車載重量和噸位加大,因?qū)痈叩屠嘧孕盾嚐o法進(jìn)入,卸泥只能采用污泥落地,鏟車二次倒運出廠。板框卸泥、排泥效率低下,環(huán)境污染嚴(yán)重,而且造成板框工作周期長,斜板沉淀池、污泥儲池泥位長期偏高,影響沉淀效果,產(chǎn)水水質(zhì)懸浮物偏高。
2.3"提升泵房設(shè)計地勢低,無法正常檢修
該項目一次提升泵設(shè)計為4臺FLY液下電泵,提升泵房設(shè)置在廠區(qū)下游,為半地下式泵房,泵房地面比廠區(qū)自然地面低4.0"m,比生產(chǎn)排水下水道低3.0"m,泵房長期被水淹沒,進(jìn)、出水管道及閥門長期泡在水下,液下電泵故障時無法正常更換,只能采取生產(chǎn)限水、停用系統(tǒng)反洗等限產(chǎn)措施,控制生產(chǎn)排水量,降低或分流下水道水位,達(dá)到液下電泵檢修條件,每次檢修對生產(chǎn)影響很大。
2.4"生產(chǎn)排水不均衡,沖擊負(fù)荷大
該污水處理廠沒有設(shè)計調(diào)節(jié)水池,生產(chǎn)排水直接進(jìn)入一次提升泵房,由液下電泵提升至混凝反應(yīng)系統(tǒng),污水排水受鋼廠生產(chǎn)影響,處理流量瞬間波動極大,造成污水處理廠沖擊負(fù)荷大,運行不穩(wěn)定,原水水位、處理后中水液位變化頻繁,系統(tǒng)穩(wěn)定控制極為困難。沖擊負(fù)荷大造成混凝沉淀、泥水分離效果不穩(wěn)定,出水水質(zhì)較差。
3"項目采取措施
針對系統(tǒng)存在的問題和需要達(dá)到的目標(biāo),又考慮到施工改造不能影響到污水廠正常運行,項目部分系統(tǒng)制訂了改造方案,先進(jìn)行功能性恢復(fù),穩(wěn)定污水處理廠生產(chǎn)平穩(wěn),穩(wěn)定出水水質(zhì);進(jìn)而消除設(shè)計缺陷,進(jìn)行系統(tǒng)提標(biāo)改造,從而達(dá)到100%產(chǎn)水回用率的目標(biāo)。
3.1"系統(tǒng)功能性恢復(fù)
3.1.1"反應(yīng)攪拌器及刮泥機(jī)恢復(fù)
三級混凝及斜板沉淀是污水處理廠主要工藝單元,反應(yīng)攪拌器及刮泥機(jī)故障對產(chǎn)水水質(zhì)的影響是很大的,考慮到污水處理廠連續(xù)生產(chǎn)的特點,施工采取單系列停水的方式,逐個對攪拌器、刮泥機(jī)進(jìn)行檢修修復(fù)。根據(jù)工藝特點檢修工作如下安排。
(1)因為反應(yīng)攪拌器及刮泥機(jī)故障處理部位大多在水下,需先對混凝反應(yīng)池、斜板沉淀池進(jìn)行了抽水放空,系統(tǒng)徹底清泥,用潛污泵將污泥抽至污泥儲池進(jìn)行處理。(2)反應(yīng)池、沉淀池抽空后,先安排對設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)檢查、各部間隙數(shù)據(jù)測量,同時組織對各水池隔墻變形部位進(jìn)行糾偏,加焊橫向、縱向支撐筋板以增強(qiáng)鋼制墻板的強(qiáng)度。(3)為消除設(shè)備轉(zhuǎn)運振動故障,將攪拌器、刮泥機(jī)的地腳螺栓、混凝土基礎(chǔ)破除,更換為新地腳螺栓和基礎(chǔ)。安排對斜板沉淀池中心污泥管道進(jìn)行了高壓水疏通,保證污泥管道的過泥通暢。(4)攪拌器、刮泥機(jī)水下部分進(jìn)行全面保養(yǎng)和磨損件的更換。(5)更換了攪拌器、刮泥機(jī)的控制單元和現(xiàn)場操作箱。全面修復(fù)工作完成后,投運之前再次對設(shè)備進(jìn)行了運行試驗,運轉(zhuǎn)24"h無故障,聲音、振動、設(shè)備溫升均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。修復(fù)后混凝沉淀達(dá)到預(yù)期效果,消除了沉淀之后的問題[2,3]。
3.1.2"濾池反洗系統(tǒng)恢復(fù)
針對反洗過程中氣洗系統(tǒng)漏點多,氣動閥門動作遲緩,氣洗效果差情況,重新設(shè)計了鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)氣管路,按照雙管路環(huán)向布置管路,并對管道進(jìn)行了全部更換,氣洗壓力提高了0.05"MPa,改造后濾池氣洗效果改善明顯。由于濾池長期反洗不徹底,造成濾池使用周期短,濾砂板結(jié)污堵嚴(yán)重,根據(jù)各濾池情況不同,采取了兩種處理方案。
(1)濾砂板結(jié)污堵:先對上層30cm厚度濾砂進(jìn)行了更換,然后采取“翻砂處理+連續(xù)強(qiáng)制反洗”的方法,直至濾砂附著物全部剝落,濾砂徹底凈化。(2)濾砂板結(jié)污堵,且有漏沙現(xiàn)象:需先將濾池內(nèi)濾砂全部清除,清除時上層30cm厚度濾砂單獨存放做廢棄處理,對濾板、濾頭、密封件進(jìn)行檢查,更換破損濾頭、密封件,修復(fù)后濾池注水進(jìn)行密封試驗,無滲漏后回裝濾砂,濾砂裝填完成后首先連續(xù)強(qiáng)制反洗,待濾砂徹底凈化后方可投運[4]。
經(jīng)以上方案處理后,濾池及反洗系統(tǒng)恢復(fù)后運行周期平均延長了6"h,節(jié)約了大量的反洗水耗、電耗。
3.1.3"電氣及PLC系統(tǒng)恢復(fù)
考慮到污水處理廠電氣及PLC系統(tǒng)設(shè)備使用年限長,元器件老化嚴(yán)重,電氣設(shè)備更新?lián)Q代較快,同類備件已不再生產(chǎn)。電氣及PLC系統(tǒng)繼續(xù)使用不僅故障率高,而且維修十分困難,決定對此類設(shè)備重新進(jìn)行配置,將原有設(shè)備全部進(jìn)行了更新。重新編制了污水處理廠生產(chǎn)控制程序,提升了自動化控制水平,消除了電氣及PLC存在的事故隱患[5]。
3.2"系統(tǒng)提標(biāo)改造
功能性恢復(fù)工作完成后,污水處理廠生產(chǎn)基本穩(wěn)定,生產(chǎn)故障大幅度減少,產(chǎn)水水質(zhì)波動問題得到解決。為實現(xiàn)產(chǎn)水全部回用,又組織了以下改造。
3.2.1"調(diào)蓄及提升泵房改造
建設(shè)進(jìn)水調(diào)節(jié)池,以解決處理水量波動大的問題,因污水處理廠站內(nèi)外場地受限,考慮利用站區(qū)來水下水道容積及新建小型調(diào)節(jié)池聯(lián)合進(jìn)行調(diào)節(jié)的布置形式,確定在污水處理廠站區(qū)外,來水上游側(cè),建設(shè)分別2個混凝土調(diào)節(jié)水池,單個水池尺寸為30"m×12"m×6"m,污水廠主下水道容積約1"000"m3,共計調(diào)節(jié)水量約6"000"m3,可實現(xiàn)正常生產(chǎn)2"h的調(diào)節(jié)水量,基本滿足調(diào)節(jié)系統(tǒng)生產(chǎn)所需。為解決一次提升泵檢修時影響生產(chǎn)的問題,對提升泵房進(jìn)行了改造,將原有泵房地面提高到室外地面高度,重新設(shè)計安裝了吊裝設(shè)備,并將液下電泵的滑軌、電纜接口位置加高延伸5"m,實現(xiàn)不停水檢修提升泵的要求。
3.2.2"板框卸泥系統(tǒng)改造
板框卸泥系統(tǒng)一直是制約污水處理廠生產(chǎn)、環(huán)境污染的重要難題,考慮到板框間結(jié)構(gòu)已無法更改,最終采取了二次封閉倒運的改造方案。此次改造在板框間南側(cè)建設(shè)了一座輕鋼結(jié)構(gòu)中轉(zhuǎn)泥棚,可實現(xiàn)7~10天污泥儲存量。根據(jù)板框間一層大門高度,改裝了一輛輕型自卸汽車,專供板框間卸泥倒運至中轉(zhuǎn)泥棚使用。并在中轉(zhuǎn)泥棚大門處安裝了自動沖車裝置,以保證車輛、周圍環(huán)境的整潔、干凈。板框卸泥時,由輕型自卸汽車倒運至中轉(zhuǎn)泥棚,泥棚內(nèi)污泥采取集中外排的形式,污泥儲存1周左右由重型自卸汽車裝車外運。既解決了板框污泥落地、污泥系統(tǒng)運行困難的問題,又提升了周邊環(huán)境。
3.2.3"加藥系統(tǒng)改造
原系統(tǒng)加藥為液態(tài)聚合氯化鋁,受外部運輸、交通政策等因素影響較大,藥劑供應(yīng)保證率低,影響了產(chǎn)水水質(zhì)。此次改造將加藥方式由液態(tài)聚合氯化鋁改為固態(tài)聚合氯化鋁,在加藥間配置了固態(tài)藥劑配置裝置,每周根據(jù)化驗數(shù)據(jù)確定配置濃度,實現(xiàn)動態(tài)調(diào)整,提高了絮凝沉淀效果,提升了產(chǎn)水水質(zhì)。
3.3"管理措施提升
3.3.1"指標(biāo)預(yù)警機(jī)制
因鋼廠排水的特點,受各產(chǎn)線生產(chǎn)節(jié)奏、鋼產(chǎn)品軋制種類的影響,來水流量波動較大,需要污水廠時刻對來水流量、指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控,及時調(diào)整污水廠處理水量、各單元處理狀態(tài)。對影響污水廠的指標(biāo)進(jìn)行了歸納分析和梳理,對來水水量、原水液位、處理后中水外供水量、處理后中水液位、來水濁度、來水PH值、來水油含量、來水色度等主要指標(biāo)實行了指標(biāo)預(yù)警機(jī)制[6]。某鋼廠污水處理廠來水預(yù)警指標(biāo)見表1。
來水預(yù)警指標(biāo)分為兩級,當(dāng)達(dá)到一級預(yù)警指標(biāo)時,由污水廠班長按照事故預(yù)案進(jìn)行調(diào)整處理,同時通知到上一級部門進(jìn)行后續(xù)處理;當(dāng)達(dá)到二級預(yù)警指標(biāo)時,污水廠班長立即通知到上一級部門,按照上一級部門的要求,結(jié)合事故預(yù)案進(jìn)行調(diào)整處理,同時上一級部門安排主管人員到污水廠進(jìn)行生產(chǎn)指揮。預(yù)警機(jī)制的實施,能夠根據(jù)污水廠生產(chǎn)實際及時調(diào)整處理工藝,增強(qiáng)了污水廠的生產(chǎn)調(diào)整效率,加大了生產(chǎn)指揮力度,提升了污水處理的穩(wěn)定性和連續(xù)性,降低了對鋼廠生產(chǎn)的影響。
3.3.2"來水巡查及報備制度
污水廠原來生產(chǎn)中,對于鋼廠的生產(chǎn)排水沒有進(jìn)行監(jiān)管,來多少處理多少,污水處理調(diào)整滯后,屬于被動處理。功能性恢復(fù)及提標(biāo)改造,實行了來水巡查制度,將鋼廠內(nèi)部生產(chǎn)排水納入生產(chǎn)管理,每班安排專人對鋼廠各生產(chǎn)單元排水進(jìn)行排查,每天對各生產(chǎn)單元排水進(jìn)行取樣檢查,對于超量、超指標(biāo)排放的生產(chǎn)單元進(jìn)行規(guī)范、考核;并實施超標(biāo)排放費用歸口管理,即由于超量、超指標(biāo)排放造成污水廠運行、維護(hù)產(chǎn)生的額外費用,由排水單位攤銷,通過費用歸口的方式,極大規(guī)范了各生產(chǎn)單元的排水管理。
對于鋼廠生產(chǎn)實際中必須要排放的污水,實行了報備制度,對于非常規(guī)排水,排水單位將排水量、排水方式、排水時間、排水指標(biāo)進(jìn)行核算,提前進(jìn)行報備,與污水廠溝通后方可進(jìn)行排水操作。
4"效果及結(jié)論
(1)改造于2018年9月份開始實施,邊生產(chǎn)邊改造,于2019年3月份完成,突破了生產(chǎn)運行的瓶頸,污水處理廠故障率大幅降低,抗負(fù)荷沖擊及調(diào)節(jié)能力的提高,產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定提升。從表2可見:
(2)水質(zhì)提升后,產(chǎn)水達(dá)到鋼廠濁環(huán)循環(huán)水系統(tǒng)和雜用水水質(zhì)要求,產(chǎn)水全部回用,回用率達(dá)到100%,完成項目目標(biāo)要求,年節(jié)約水資源費用約350萬元,既穩(wěn)定了污水處理廠生產(chǎn)運行,又實現(xiàn)了節(jié)水節(jié)能、降低費用的要求。
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