袁博
摘要:為確保1000MW超超臨界機(jī)組長(zhǎng)周期、安全穩(wěn)定運(yùn)行,針對(duì)某廠幾次典型的給水流量波動(dòng)大的異常事件,進(jìn)行原因分析與整理,指出防止給水流量波動(dòng)大的有效控制措施、技術(shù)改造途徑及方法,為發(fā)生給水流量異常時(shí),正確分析原因、有序處置以及為后期設(shè)備改造和維護(hù)保養(yǎng)提供思路。
關(guān)鍵詞:汽泵;LVDT裝置;再循環(huán)閥
DOI:10.12433/zgkjtz.20232939
一、前言
廣東大唐國(guó)際雷州發(fā)電有限責(zé)任公司1、2號(hào)機(jī)組(以下簡(jiǎn)稱“雷州發(fā)電公司1、2號(hào)機(jī)組”)汽輪機(jī),采用上汽西門子N1000-31/600/620/620型超超臨界、二次中間再熱、單軸五缸四排汽、凝汽式汽輪機(jī)。兩臺(tái)機(jī)組均采用單元制給水系統(tǒng),各配置1臺(tái)30%容量的電動(dòng)給水泵和1臺(tái)100%容量的汽泵。汽動(dòng)前置泵和主泵均由KSB公司提供,主泵由小汽輪機(jī)(以下簡(jiǎn)稱“小機(jī)”)直接驅(qū)動(dòng),前置泵由小機(jī)通過減速箱驅(qū)動(dòng)。小機(jī)采用上汽生產(chǎn)的SD(Z)91/84/10型變轉(zhuǎn)速凝汽式汽輪機(jī),設(shè)有五抽、二次冷再(三抽)、輔汽三路汽源,小機(jī)進(jìn)汽方式為四個(gè)調(diào)節(jié)汽閥組合的噴嘴配汽方式。
二、典型異常事件分析
(一)異常事件一
1.事件經(jīng)過
2020年3月28日19時(shí)20分,2號(hào)機(jī)負(fù)荷630MW,主汽壓22.41MPa,過熱度52℃,給水流量1610t/h,小機(jī)轉(zhuǎn)速3467rpm。
19時(shí)22分,省煤器入口流量在1240~1650t/h范圍內(nèi)大幅波動(dòng),小機(jī)轉(zhuǎn)速在3378~3490rpm范圍內(nèi)擺動(dòng),小機(jī)四個(gè)進(jìn)汽調(diào)閥大幅擺動(dòng),給水指令與反饋偏差>300t/h,給水自動(dòng)解除,機(jī)組切至TF方式運(yùn)行。工作人員立即將汽泵再循環(huán)調(diào)閥開至68%,穩(wěn)定給水流量在1610t/h。
19時(shí)25分,重新投入給水自動(dòng)、CCS方式。異常處理期間,水煤比短時(shí)失調(diào)、過熱度由52℃漲至72℃,一級(jí)過熱器出口溫度由528℃最高漲至592℃(此時(shí)一級(jí)過熱器出口保護(hù)定值604℃),險(xiǎn)些造成機(jī)組跳閘。
2.原因分析
為徹底排查本次給水流量波動(dòng)大的原因,從以下幾方面進(jìn)行分析:
(1)小機(jī)進(jìn)汽量的影響
給水流量波動(dòng)期間,小機(jī)進(jìn)汽壓力、溫度均穩(wěn)定,進(jìn)汽調(diào)閥裕量充足,排除小機(jī)進(jìn)汽能量不足對(duì)汽泵出力造成的影響。
(2)小機(jī)進(jìn)汽方式的影響
給水流量波動(dòng)期間,小機(jī)調(diào)門指令與反饋?zhàn)詣?dòng)跟蹤良好,未產(chǎn)生大幅偏差。現(xiàn)場(chǎng)采用改變小機(jī)進(jìn)汽調(diào)閥閥序和重疊度的方式,給水流量波動(dòng)現(xiàn)象未得到消除。
(3)汽泵組“揚(yáng)程—流量”特性曲線的影響
根據(jù)離心泵的相關(guān)知識(shí),給水泵工作點(diǎn)為水泵“揚(yáng)程—流量”特性曲線與系統(tǒng)阻力曲線交點(diǎn),當(dāng)汽泵工作點(diǎn)接近最小流量Qmin區(qū)間時(shí),當(dāng)系統(tǒng)受到一定擾動(dòng)(如汽輪機(jī)調(diào)門開度、小機(jī)進(jìn)汽量改變等)時(shí),系統(tǒng)將克服擾動(dòng)進(jìn)入新的平衡狀態(tài),汽泵轉(zhuǎn)速、流量將發(fā)生大幅擾動(dòng)。
經(jīng)調(diào)研,國(guó)內(nèi)多家采用100%容量單汽泵的1000MW發(fā)電單位,均存在特定負(fù)荷區(qū)間給水流量波動(dòng)的問題,被迫開啟再循環(huán)閥穩(wěn)定給水流量。綜合數(shù)據(jù)對(duì)比分析,確認(rèn)給水流量波動(dòng)大的根本原因?yàn)殄仩t水動(dòng)力多值性和汽泵“揚(yáng)程—流量”特性曲線平緩的共同作用。
3.控制措施
在機(jī)組設(shè)計(jì)不發(fā)生改變的情況下,為防止鍋爐水動(dòng)力多值性和汽泵“揚(yáng)程—流量”特性曲線作用導(dǎo)致的給水流量大幅波動(dòng),可采取以下幾種措施:
(1)使汽泵運(yùn)行流量高于最小流量Qmin區(qū)間
一方面,可通過漲負(fù)荷避開汽泵不穩(wěn)定工作區(qū)間,但受限于火電機(jī)組調(diào)峰要求,很難實(shí)現(xiàn)機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間高負(fù)荷運(yùn)行。另一方面,可開啟汽泵再循環(huán)閥,使汽泵擺脫最小流量Qmin區(qū)間,但該方法會(huì)嚴(yán)重影響機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。查閱雷州發(fā)電公司兩臺(tái)機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù),單機(jī)每年400~700MW區(qū)間發(fā)電量約46億kWh,折算因汽泵再循環(huán)閥開啟影響供電煤耗升高約1.12g/kWh(見表1)。
(2)汽動(dòng)給水泵改造
采用合理的汽泵改造方案,可從根本上解決給水流量波動(dòng)的技術(shù)難題,有效保障機(jī)組運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。具體可采取以下幾種改造方案:
第一,增加50%容量汽動(dòng)給水泵或電動(dòng)給水泵。增加50%容量汽泵或電泵可避免部分負(fù)荷區(qū)間給水流量波動(dòng)的問題,但一方面,現(xiàn)場(chǎng)給水系統(tǒng)空間布局上可能無法實(shí)現(xiàn);另一方面,該方案與100%容量汽泵的設(shè)計(jì)理念相悖,對(duì)機(jī)組效率和運(yùn)維成本均會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響。
第二,切割給水泵葉輪。切割葉輪外徑,可調(diào)節(jié)離心泵的揚(yáng)程特性曲線。但一方面,切割葉輪的操作具有不確定性,改造后汽泵的運(yùn)行情況也具有不確定性;另一方面,切割原汽泵芯包葉輪,會(huì)使小機(jī)運(yùn)行轉(zhuǎn)速上漲,可能超出設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速區(qū)間,故該方案實(shí)施前需要進(jìn)行充分論證。
第三,給水泵芯包去掉一級(jí)葉輪。將汽泵芯包多級(jí)葉輪去掉一級(jí),可改變泵的特性曲線,但也會(huì)造成小機(jī)運(yùn)行轉(zhuǎn)速上漲,可能超出其設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速區(qū)間。而且,整體動(dòng)平衡校驗(yàn)工作量增加,可能會(huì)帶來給水泵振動(dòng)的問題,故該方案需慎重實(shí)施。
第四,重新設(shè)計(jì)給水泵芯包。重新設(shè)計(jì)給水泵芯包的關(guān)鍵在于降低芯包的比轉(zhuǎn)速,給水泵比轉(zhuǎn)速降低后,增加了“揚(yáng)程—流量”特性曲線的陡度,可有效避免給水泵出現(xiàn)多個(gè)工作點(diǎn),徹底解決給水流量波動(dòng)的技術(shù)難題。目前,該設(shè)計(jì)思路已在大唐東營(yíng)1000MW機(jī)組得到成功應(yīng)用。但是,該方案需重點(diǎn)考慮以下幾方面問題:一是給水泵效率。降低給水泵比轉(zhuǎn)速,可能會(huì)造成高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),給水泵效率降低;二是小機(jī)轉(zhuǎn)速適配問題。若設(shè)計(jì)不當(dāng),可能導(dǎo)致小機(jī)轉(zhuǎn)速超出設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速區(qū)間,影響機(jī)組帶負(fù)荷;三是給水管道、高加、鍋爐受熱面的超壓?jiǎn)栴}。芯包改造后,需重新核算沿程管路、設(shè)備、受熱面的承壓能力,防止給水泵出口閥、高加三通聯(lián)成閥、主電動(dòng)閥、大機(jī)主汽閥或調(diào)閥關(guān)閉后,引起汽水系統(tǒng)嚴(yán)重超壓。
(二)異常事件二
1.事件經(jīng)過
2020年2月5日21時(shí)56分,1號(hào)機(jī)停機(jī)過程中,負(fù)荷500MW,CCS方式運(yùn)行,小機(jī)由五抽供汽,供汽壓力0.42MPa、溫度392℃,輔汽及二冷至小機(jī)汽源處于備用狀態(tài),小機(jī)轉(zhuǎn)速3352rpm,四個(gè)調(diào)閥開度為99.9%、80.5%、22.1%、11%,省煤器入口流量1530t/h。
21時(shí)57分,將輔汽至小機(jī)供汽電動(dòng)閥開至5%進(jìn)行暖管。21時(shí)58分,省煤器入口流量突降至0,小機(jī)供汽溫度由395℃降至302℃,小機(jī)轉(zhuǎn)速由3357rpm突降至2794rpm,小機(jī)四個(gè)調(diào)閥全開;21時(shí)58分26秒,運(yùn)行人員立即開啟小機(jī)進(jìn)汽管道各疏水閥,小機(jī)供汽溫度緩慢上升至390℃,小機(jī)轉(zhuǎn)速恢復(fù)至3360rpm,省煤器入口流量1536t/h,各運(yùn)行參數(shù)恢復(fù)正常。
2.原因分析
第一,未對(duì)輔汽至小機(jī)供汽管路進(jìn)行充分暖管疏水,是造成本次事件的直接原因。輔汽供小機(jī)電動(dòng)閥開啟前,未對(duì)其閥前管道進(jìn)行充分暖管疏水。開啟輔汽至小機(jī)供汽電動(dòng)閥后,管道內(nèi)的水、冷汽在蒸汽攜帶下迅速進(jìn)入小機(jī),造成小機(jī)出力急劇下降,最終造成鍋爐給水短時(shí)中斷。
第二,機(jī)組停運(yùn)后,對(duì)小機(jī)供汽沿程各疏水器進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)個(gè)別疏水器前后管路被鐵銹等雜質(zhì)堵塞。輔汽至小機(jī)供汽管路各疏水器卡澀、不能及時(shí)排盡疏水,是導(dǎo)致本次事件的又一原因。
3.控制措施
為充分防止輔汽至小機(jī)供汽管道積水、冷汽,可以采取以下措施:
第一,運(yùn)行管理方面。制定專項(xiàng)措施,明確啟停機(jī)過程中投入輔汽至小機(jī)汽源前,必須開啟沿程管路各疏水器前、后隔離閥及旁路閥,進(jìn)行充分的暖管疏水。
第二,設(shè)備改造和維護(hù)方面。一是在輔汽至小機(jī)供汽閥前后加裝小旁路,確保機(jī)組運(yùn)行中,輔汽至小機(jī)汽源熱備用;二是定期開展小機(jī)供汽管路疏水器維護(hù)工作,保證疏水器正常工作;三是將輔汽至小機(jī)供汽管路疏水器改造為由DCS控制的氣動(dòng)疏水閥,當(dāng)疏水罐液位高報(bào)警時(shí),聯(lián)鎖開啟疏水閥疏水。
(三)異常事件三
1.事件經(jīng)過
2023年04月06日7時(shí)53分,1號(hào)機(jī)負(fù)荷748MW,給水流量1988t/h。小機(jī)轉(zhuǎn)速3727rpm,小機(jī)四個(gè)調(diào)閥開度分別為68.8%、25.2%、8.4%、0.5%,二冷至小機(jī)進(jìn)汽閥開度35%。
07時(shí)54分,小機(jī)轉(zhuǎn)速3745rpm,DCS畫面發(fā)出“汽泵異?!薄靶C(jī)調(diào)閥反饋偏差大”光字報(bào)警,小機(jī)1號(hào)調(diào)閥反饋跳變,2、3、4號(hào)調(diào)閥迅速開大,1A EH油泵電流由28.4A上漲至33.8A,EH油壓由16.16MPa降至16.02MPa,省煤器入口流量波動(dòng)約100t/h,小機(jī)轉(zhuǎn)速波動(dòng)約50rpm,立即退出AGC穩(wěn)定負(fù)荷。就地檢查小機(jī)1號(hào)調(diào)閥實(shí)際開度為10%,1號(hào)調(diào)閥EH供、回油管道大幅擺動(dòng)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查判斷為小機(jī)1號(hào)調(diào)閥LVDT裝置故障。工作人員立即采取隔離檢修措施:一是將小機(jī)1號(hào)調(diào)閥的閥限由105%設(shè)定至-5%,強(qiáng)置1號(hào)調(diào)閥指令為-15%,確保調(diào)閥全關(guān);二是關(guān)閉小機(jī)1號(hào)調(diào)閥進(jìn)油手動(dòng)閥。
更換小機(jī)1號(hào)調(diào)閥LVDT裝置后,押票試運(yùn)正常。
2.原因分析
第一,小機(jī)1號(hào)調(diào)閥LVDT裝置損壞是事件的直接原因。
第二,小機(jī)調(diào)閥LVDT接線盒長(zhǎng)時(shí)間工作溫度過高,導(dǎo)致LVDT裝置老化、使用壽命縮短,是事件的間接原因。
3.采取措施
第一,加強(qiáng)主、小機(jī)各進(jìn)汽閥及旁路閥的巡視檢查工作。定期對(duì)主、小機(jī)進(jìn)汽閥、調(diào)節(jié)閥以及汽機(jī)旁路閥LVDT裝置進(jìn)行測(cè)溫檢查,采取加裝通風(fēng)機(jī)等手段進(jìn)行物理降溫。
第二,開展小機(jī)LVDT裝置雙支改造工作。通過小機(jī)LVDT裝置雙支改造,避免單支LVDT裝置故障引發(fā)不安全事件。
第三,重新敷設(shè)主、小機(jī)進(jìn)汽閥外部保溫材料。主、小機(jī)進(jìn)汽主汽閥、調(diào)節(jié)閥等關(guān)鍵部位采用優(yōu)質(zhì)保溫材料或定期更換保溫材料,確保LVDT裝置運(yùn)行溫度不超設(shè)計(jì)值。
(四)異常事件四
1.事件經(jīng)過
2020年7月16日1時(shí)03分,1號(hào)機(jī)負(fù)荷480MW,CCS投入,省煤器入口流量1131t/h,汽泵入口流量1991t/h,小機(jī)由五抽供汽,二冷至小機(jī)供汽未投入備用。小機(jī)進(jìn)汽壓力0.38MPa、溫度413℃,汽泵再循環(huán)調(diào)閥開度100%。
1時(shí)07分,漲負(fù)荷至545MW,省煤器入口流量1532t/h,汽泵入口流量2393t/h,小機(jī)四個(gè)調(diào)閥開度均漲至100%,小機(jī)進(jìn)汽壓力0.36MPa,汽泵再循環(huán)調(diào)閥開度92%。
1時(shí)14分,負(fù)荷644MW,小機(jī)轉(zhuǎn)速設(shè)定值與實(shí)際值偏差大,給水自動(dòng)切除,機(jī)組轉(zhuǎn)入TF方式運(yùn)行。立即關(guān)閉小汽泵再循環(huán)閥,手動(dòng)調(diào)節(jié)水煤比,暖投二冷至小機(jī)汽源。待參數(shù)穩(wěn)定后,重新投入給水自動(dòng)、CCS運(yùn)行。
2.原因分析
第一,五抽至小機(jī)供汽逆止閥卡澀是本次異常事件的直接原因。相同負(fù)荷下,小機(jī)進(jìn)汽壓力較正常低0.06MPa、且五抽至小機(jī)供汽逆止閥報(bào)故障,漲負(fù)荷過程中,小機(jī)汽源壓力偏低、進(jìn)汽能量不足,最終造成給水自動(dòng)切除。
第二,調(diào)節(jié)汽泵再循環(huán)閥開度滯后是本次異常事件的又一原因。漲負(fù)荷時(shí),汽泵再循環(huán)閥關(guān)閉不及時(shí),在小機(jī)進(jìn)汽調(diào)閥全開的情況下,仍不能滿足鍋爐給水流量要求,最終導(dǎo)致給水自動(dòng)切除。
3.采取措施
第一,優(yōu)化DCS系統(tǒng)光字報(bào)警。設(shè)置小機(jī)綜合閥位高和五抽至小機(jī)供汽逆止閥狀態(tài)異常光字報(bào)警,當(dāng)逆止閥開度小于對(duì)應(yīng)負(fù)荷下的正常開度或小機(jī)綜合閥位高時(shí),發(fā)出光字報(bào)警,幫助運(yùn)行人員及時(shí)進(jìn)行應(yīng)急處置。
第二,制定汽泵再循環(huán)閥的專項(xiàng)控制措施。防范漲負(fù)荷時(shí),汽泵再循環(huán)閥關(guān)閉不及時(shí),會(huì)影響機(jī)組的安全運(yùn)行;防范降負(fù)荷時(shí),汽泵再循環(huán)閥開啟不及時(shí),造成省煤器入口流量大幅擺動(dòng)。
三、結(jié)束語
通過對(duì)雷州發(fā)電公司兩臺(tái)機(jī)組運(yùn)行中幾起給水流量波動(dòng)異常事件的分析,針對(duì)1000MW單汽泵,布置機(jī)組發(fā)生給水流量波動(dòng)的給水泵“揚(yáng)程—流量”特性曲線平緩、小機(jī)進(jìn)汽管路積冷水、小機(jī)調(diào)閥LVDT裝置故障、小機(jī)供汽管道逆止閥卡澀等幾方面的原因進(jìn)行探究,提供了切實(shí)有效的控制措施和設(shè)備改造思路,在保障機(jī)組長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)上,為進(jìn)一步優(yōu)化給水系統(tǒng)設(shè)計(jì)、節(jié)能降耗工作,提供了可借鑒的途徑。
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