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        淺析以石油焦為燃料的玻璃熔窯余熱鍋爐運(yùn)行故障原因及解決措施

        2023-04-05 17:03:34顏興健
        玻璃 2023年2期
        關(guān)鍵詞:石油焦漏風(fēng)氨氣

        顏興健

        (南寧浮法玻璃有限責(zé)任公司 南寧 530409)

        0 引言

        目前,保證煙氣穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的排放是采用石油焦粉為主要燃料的平板玻璃生產(chǎn)線所面臨的一大難題。石油焦是原油經(jīng)蒸餾將輕重質(zhì)油分離后,重質(zhì)油再經(jīng)熱裂后轉(zhuǎn)化而成的產(chǎn)品。從外觀上看,為形狀不規(guī)則、大小不一的黑色塊狀(或顆粒),有金屬光澤,具多孔隙結(jié)構(gòu),主要的元素組成為碳,占有80%以上,含氫1.5%~8%,其余的成分為氧、氮、硫和金屬元素。石油焦灰份中含有的主要元素為鐵、硅、鈣、鋁、鈉、鎂,還含有少量的釩、鈦、鉻、鎳、錳等。根據(jù)含硫量的不同,可分為高硫焦、中硫焦和低硫焦3種,石油焦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(ZBE 44002—86)將生焦分為1號(hào)、2號(hào)和3號(hào),每個(gè)號(hào)又分為A焦和B焦兩類,規(guī)定1號(hào)焦硫分不大于0.5% (A焦)及0.8% (B焦),2號(hào)焦為不大于1.0% (A焦)及1.5% (B焦),3號(hào)焦為不大于2.0% (A焦)及3.0% (B焦)。玻璃生產(chǎn)中加入的芒硝以及含硫的石油焦粉燃料,均會(huì)形成并釋放SO2。部分SO2會(huì)進(jìn)一步被氧化成SO3,并與煙氣中的水蒸氣結(jié)合成硫酸蒸汽,硫酸蒸汽遇冷會(huì)冷凝形成硫酸,這種現(xiàn)象在鍋爐末端蒸發(fā)器特別容易形成,從而腐蝕換熱管片。為處理排放煙氣里含有的大量氮氧化物,需加入氨氣對(duì)煙氣進(jìn)行脫硝,此時(shí)逃逸的氨氣在鍋爐低溫段與SO3形成的硫酸氫氨也會(huì)腐蝕鍋爐換熱管片。本文旨在總結(jié)分析煙氣處理系統(tǒng)的故障原因,并提出解決措施。

        1 故障原因

        1.1 脫硝催化設(shè)計(jì)不合理

        脫硝催化設(shè)計(jì)不合理,日常維護(hù)不到位,導(dǎo)致催化劑失效,促成氨逃逸,形成酸腐蝕。

        逃逸的氨氣會(huì)在鍋爐低溫段第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ組蒸發(fā)器的管片上形成硫酸氫氨,硫酸氫氨酸性極強(qiáng),其pH值可以達(dá)到1,因此對(duì)管壁腐蝕很快,管道腐蝕到壁厚只有1.5 mm左右會(huì)發(fā)生爆管。在設(shè)計(jì)脫硝催化劑時(shí),考慮的余量不夠,導(dǎo)致催化劑未到設(shè)計(jì)年限便失效。再加上日常對(duì)催化劑的維護(hù)不到位,沒有及時(shí)清理催化劑表面形成的大量灰覆蓋,阻隔了脫硝反應(yīng)的進(jìn)行,降低了脫硝效率,造成大量得不到反應(yīng)的氨氣逃逸。

        1.2 石油焦灰份大,容易引起鍋爐負(fù)壓大

        灰份大的石油焦粉在熔窯內(nèi)燃燒后,剩余不可燃燒的灰份會(huì)進(jìn)入到鍋爐高低溫過熱器,在管間很容易積灰形成搭橋,導(dǎo)致整組蒸發(fā)管迎風(fēng)面堵塞,煙氣無法通過,最終導(dǎo)致鍋爐被迫停爐清洗。不可燃燒的灰份還會(huì)進(jìn)入到脫硝催化劑中,導(dǎo)致脫硝催化劑中毒,為了控制氮氧化物排放指標(biāo),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)加大噴氨量,此時(shí)大量逃逸的氨氣,又會(huì)在鍋爐低溫段管片上形成硫酸氫氨,腐蝕換熱管片。

        1.3 鍋爐排煙溫度過低,形成酸冷凝

        煙氣中部分SO2會(huì)進(jìn)一步被氧化成SO3,且與煙氣中的水蒸氣結(jié)合成硫酸蒸汽。煙氣中硫酸蒸汽的凝結(jié)溫度稱為酸露點(diǎn),比水露點(diǎn)要高很多。煙氣SO3(或者說硫酸蒸汽)含量越多,酸露點(diǎn)就越高,煙氣中的酸露點(diǎn)可達(dá)140~160 ℃,甚至更高。原鍋爐設(shè)計(jì)的排煙溫度為180 ℃,但是給水溫度只有150 ℃,即最后一組除氧蒸發(fā)器的管內(nèi)水溫是150 ℃,這樣就處在了酸露點(diǎn)的范圍,煙氣中的酸蒸汽極易冷凝,冷凝形成的硫酸附著在管壁上形成腐蝕,典型的凹坑狀腐蝕,最終導(dǎo)致漏水。

        1.4 漏風(fēng)

        鍋爐本體腐蝕漏風(fēng),人孔門漏風(fēng),吹灰器漏風(fēng),保溫不佳等問題加劇設(shè)備腐蝕。鍋爐運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),在爐壁漏風(fēng)的地方,管道腐蝕越嚴(yán)重,究其原因是漏風(fēng)造成局部低溫,形成酸冷凝。爐膛腐蝕穿孔,極易發(fā)生在膨脹節(jié)處。首先是膨脹節(jié)的焊接質(zhì)量不好,容易存在氣孔或沙眼,有一個(gè)點(diǎn)漏風(fēng)就會(huì)存在腐蝕,從點(diǎn)到面形成較大面積的漏風(fēng),最終因冷風(fēng)進(jìn)入接觸管道形成酸冷凝,腐蝕管道。其次是膨脹節(jié)處保溫施工不好,膨脹節(jié)保溫側(cè)是不規(guī)則型,且一般位于鋼結(jié)構(gòu)橫梁處,保溫施工難度大,因此保溫效果不佳,導(dǎo)致膨脹節(jié)溫度偏低,容易在膨脹節(jié)處形成酸冷凝,導(dǎo)致膨脹節(jié)腐蝕,最終穿孔漏風(fēng)。

        1.5 SCR脫硝裝置噴氨加劇氨逃逸

        選擇性催化還原煙氣脫硝技術(shù)(簡稱SCR技術(shù))在國外應(yīng)用較為普遍,針對(duì)石油焦粉作為燃料的玻璃熔窯,煙氣處理系統(tǒng)也大多數(shù)采用該項(xiàng)技術(shù)。SCR脫硝裝置具有結(jié)構(gòu)簡單、脫硝效率高、運(yùn)行可靠、便于維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)。隨著催化劑性能的改進(jìn)和反應(yīng)操作條件的優(yōu)化,SCR技術(shù)日趨成熟。但是,在煙氣脫硝的同時(shí),催化劑使部分煙氣中SO2轉(zhuǎn)化成SO3。在脫硝工藝上,要進(jìn)行噴氨,煙氣內(nèi)的氨氣在遇到SO3時(shí),會(huì)反應(yīng)形成硫酸氫氨,其具有極強(qiáng)的腐蝕性,在鍋爐換熱管上會(huì)形成酸腐蝕。隨著氨逃逸的加劇,形成的硫酸氫氨就會(huì)不斷地增加。

        由于玻璃熔窯的特殊性,在左右火燃燒過程中會(huì)造成左右火排放的煙氣量及成分不一致,特別是在熔窯中后期,差別會(huì)更大。煙氣排放指標(biāo)控制為小時(shí)均值排放值達(dá)標(biāo),但是熔窯換火是20 min一個(gè)周期,每個(gè)周期的煙氣成分及煙氣量不一樣,就會(huì)出現(xiàn)在控制單位時(shí)間均值的過程中,左右火實(shí)際需求的氨氣量不一致。實(shí)際控制中1 h內(nèi)噴氨量是相對(duì)穩(wěn)定的,因此會(huì)有其中一個(gè)火20 min內(nèi)噴氨過量,多余的氨氣就會(huì)形成氨逃逸,在催化層遇到SO3形成硫酸氫氨。硫酸氫氨跟隨煙氣到達(dá)鍋爐換熱管,容易冷凝造成酸腐蝕。

        2 解決措施

        2.1 增加脫硝催化劑設(shè)計(jì)余量

        因?yàn)槭徒够曳菘刂撇▌?dòng)大,不可燃燒的灰份會(huì)跟隨煙氣到達(dá)催化劑層覆蓋在催化劑上,且極易堵塞,堵塞加劇會(huì)非???,從而阻隔脫硝反應(yīng)。傳統(tǒng)的兩層催化劑設(shè)計(jì)存在較大的使用風(fēng)險(xiǎn),設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)再增加一層到兩層,確保較大的余量。在石油焦燃料灰份波動(dòng)的情況下,有一定的余量應(yīng)對(duì),而不至于出現(xiàn)大面積失效的情況。

        2.2 加強(qiáng)對(duì)脫硝催化劑的日常維護(hù)

        鍋爐運(yùn)行過程中注意每一層的壓降情況,通過壓降分析,判斷催化劑是否堵塞,停機(jī)檢修時(shí)要及時(shí)對(duì)每層催化劑進(jìn)行清理。根據(jù)催化劑的使用壽命,可以在使用中期,對(duì)催化劑進(jìn)行取樣檢測,檢測其活性,當(dāng)有一半催化劑只剩余50%活性時(shí),不建議繼續(xù)使用。結(jié)合使用過程中氨氣用量和后端鍋爐管壁腐蝕情況,及時(shí)更換催化劑。

        2.3 確保焊接質(zhì)量

        焊縫沙眼及氣孔對(duì)漏風(fēng)危害非常大,極易形成由點(diǎn)及面的腐蝕,雙面焊接可以有效降低沙眼及氣孔的概率。膨脹節(jié)處在施工過程中的焊接難度較大,且保溫施工也難以真正的確保質(zhì)量,為了降低膨脹節(jié)的腐蝕速率,建議鍋爐內(nèi)低溫段膨脹節(jié)采用316L不銹鋼,厚度4 mm,盡可能延緩膨脹節(jié)的腐蝕,延長使用壽命。在鍋爐保溫施工上,增加保溫層厚度,嚴(yán)把保溫施工質(zhì)量,特別注意膨脹節(jié)處的保溫,一定要做到保溫棉貼金屬面,不留空洞。按全雙面焊接的施工要求,對(duì)鍋爐箱體、穿管及膨脹節(jié)進(jìn)行焊接施工,確保焊接質(zhì)量。

        2.4 增加密封罩

        蒸發(fā)器爐膛穿管位置是容易腐蝕穿孔的隱患點(diǎn),內(nèi)外存在溫差,容易造成酸冷凝。因此在鍋爐每一組蒸發(fā)器的集箱外,增加密封罩,形成兩道密封屏障,隔絕空氣對(duì)流。同時(shí)在密封罩內(nèi)增加保溫,避免穿管位置溫度下降,形成酸冷凝。兩道措施,可以較好地降低穿管位置的漏風(fēng)腐蝕,降低漏風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。

        2.5 增加換熱器

        增加水-水換熱器提高省煤器的給水溫度,即在鍋爐給水泵出口到省煤器入口增加換熱器。排煙溫度達(dá)到210 ℃以上,減少酸露點(diǎn)冷凝,減少省煤器的酸腐蝕。給水泵是一個(gè)瓶頸,過高的溫度,容易造成水泵損壞,耐高溫耐高壓的給水泵制造成本大,在給水泵出口端的管路上增加換熱器是較優(yōu)的選擇。

        2.6 控制脫硝噴氨量,降低氨逃逸

        因?yàn)椴A鄹G左右火的煙氣成分和煙氣量不一致,即在脫硝工藝控制的時(shí)候盡可能做到動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),可以根據(jù)煙氣排放氮氧化物指標(biāo)的情況,調(diào)節(jié)脫硝前氨氣投入量,減少氨逃逸,減少硫酸氫氨的形成,從而保護(hù)鍋爐蒸發(fā)器不受硫酸氫氨冷凝腐蝕。

        2.7 避免鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行

        硫酸氫氨在低溫下具有吸濕性,在140~230℃的溫區(qū)很容易形成冷凝附著,附著在換熱管壁上的硫酸氫氨會(huì)造成腐蝕。硫酸氫氨的形成是可逆的,將溫度升高到316 ℃即可使硫酸氫氨升華,因此提高鍋爐運(yùn)行溫度,可以有效降低換熱管及爐膛腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)。

        3 效果

        根據(jù)多年來的摸索改進(jìn),按以上措施逐步控制優(yōu)化,鍋爐腐蝕情況有了較明顯的改善。

        (1)降低了洗爐頻次

        鍋爐從原來的每2個(gè)月清洗一次,到現(xiàn)在可以每4~6個(gè)月清洗一次,減少了停啟爐次數(shù),避免停啟爐過程中的低負(fù)荷運(yùn)行腐蝕。

        (2)減緩了換熱管腐蝕

        原來每個(gè)洗爐周期檢查,管壁外徑減少0.2~0.5 mm,即半年約減少1.5 mm,優(yōu)化后半年外徑減少0.5 mm。原來鍋爐運(yùn)行一年后換熱管開始爆管漏水,現(xiàn)新鍋爐運(yùn)行一年半時(shí)間,換熱管情況良好。

        (3)減輕了膨脹節(jié)、人孔門及爐膛腐蝕

        以前每次洗爐檢查,都發(fā)現(xiàn)大量的穿孔腐蝕,人孔門腐蝕損壞情況,目前該現(xiàn)象已極大減少。

        4 結(jié)語

        通過對(duì)脫硝系統(tǒng)中的脫硝催化劑增加設(shè)計(jì)余量、控制噴氨量、加強(qiáng)對(duì)脫硝催化劑的日常維護(hù),可以減少氨逃逸,減少硫酸氫氨形成,減少硫酸氫氨附著,這是整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行防止堵塞或者腐蝕爆管的關(guān)鍵。取消除氧蒸發(fā)器,采用汽包補(bǔ)汽進(jìn)行除氧以提高鍋爐排煙溫度,可避免余熱鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行。按全雙面焊接的施工要求,對(duì)鍋爐箱體、穿管及膨脹節(jié)進(jìn)行焊接施工,保證焊接質(zhì)量,可減少鍋爐漏風(fēng),確保鍋爐保溫工作。

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