戴蔥蔥
(北京金河水務建設集團有限公司,北京 102200)
北京市南水北調(diào)配套工程團九二期工程隧洞,采用盾構形成初襯,而后采用針梁臺車澆筑自密實混凝土形成二次襯砌,由于澆筑空間在臺車模板內(nèi)部,混凝土不能振搗,且施工監(jiān)控困難,蜂窩、麻面、氣泡、漏筋等施工質(zhì)量問題往往拆模才能發(fā)現(xiàn),對隧洞防滲和耐久性有很大影響。出現(xiàn)質(zhì)量問題的原因是綜合性的,包括自密實混凝土性能、組織安排、施工流程、細節(jié)把控等多方面,因此,本文從施工管理控制上綜合論述,希望為后續(xù)相關工程提供借鑒作用。
北京市南水北調(diào)配套工程團城湖至第九水廠輸水工程(二期)施工第一標段,位于北京市海淀區(qū)。標段隧洞起點位于團城湖調(diào)節(jié)池工程環(huán)線分水口末端1號盾構始發(fā)井,線路出1號盾構井后基本向北方向敷設,線路依次穿越垃圾坑、軌道交通西郊線、電力隧道、金河、燕化供水管道、東水西調(diào)供水管道、北長河及景觀水池,最終到達標段終點團北取水閘站2號盾構接收井,輸水隧洞樁號0+000~2+153.848,中心導線全長2153.848m。
團九二期輸水隧洞二襯為圓形隧洞,內(nèi)徑4.7m,使用C30W6F150自密實混凝土。隧洞二襯結構采用全圓針梁臺車一次澆筑成型,每12m(轉彎處7.5m)設置一道永久變形縫,縫內(nèi)設一道紫銅片止水帶。
二襯施工步驟為:盾構管片處理→防水施工(EVA防水卷材鋪設)→二襯鋼筋制作及安裝→模板支立及加固→混凝土施工及養(yǎng)護→變形縫施工→二襯背后回填灌漿(見圖1)。
圖1 二襯施工步驟
由于澆筑地點在隧洞內(nèi)部,一般埋深20m左右,因此混凝土要通過施工豎井進行倒運,一般澆筑分為3步(見圖2)。第一步:混凝土從攪拌站運輸?shù)浆F(xiàn)場溜槽口;第二步:通過豎井溜槽下放到豎井施工平臺上的小罐車(3m3);第三步:通過小罐車運輸?shù)剿矶磧?nèi),由地泵泵送入模板內(nèi)。
針梁式襯砌臺車由針梁、框架、模殼、支撐系統(tǒng)和運行系統(tǒng)組成,主要用于隧洞襯砌施工。它以針梁為支撐和定位基準,通過框架和針梁的相對運動以及模殼的伸縮使隧洞的襯砌作業(yè)不斷向前延伸。模板應具有足夠的強度、剛度,表面光滑,不出現(xiàn)凹坑等表面缺陷(見圖3)。
圖3 針梁臺車端頭模封堵
3.2.1 抗浮措施和抗傾斜措施
澆筑混凝土時,巨大的浮力會導致臺車整體上浮,導致漏筋、排骨印、保護層變小、水線等。
抗浮措施和抗傾斜措施在廠家加工制作時已經(jīng)經(jīng)過嚴謹計算,并有一定的保險系數(shù),理論上沒問題。但由于抗浮措施現(xiàn)場設置主要通過工人松緊螺絲完成,施工操作慢,效果不盡人意,后期可以增加千斤頂數(shù)量,以增加保險系數(shù)。另外增加抗浮措施的同時,適當減緩澆筑速度也是防止上浮的有效措施(見圖4)。
圖4 增加千斤頂措施
3.2.2 采用配套端頭模板
模板封堵采用定制配套的專業(yè)封堵板,保證二襯澆筑端頭面整齊,也保證了變形縫順直、美觀。
端頭板采用厚1cm的鋼板,由弧度30°的單塊扇形板拼裝而成,每個端頭封堵,扇形板之間預留5mm間隙以調(diào)節(jié)管片橢圓的誤差。端頭板安裝在止水帶內(nèi),每塊通過兩個螺栓固定在模板環(huán)向肋板上。確保端頭模板垂直安放,既避免了端頭模板脹模、跑模,在保護凝土澆筑時候,不導致瀝青油麻流失,又能保護紫銅止水帶(見圖5)。
圖5 定制端頭模板
3.2.3 其他
臺車定位進行嚴格復測,保證二襯厚度上下左右均勻;臺車模板每倉要進行打磨,涂刷脫模劑,防止產(chǎn)生局部麻面;頂部注漿孔以抽拉方式封閉,使注漿孔與模板臺車處于一個平面內(nèi),避免混凝土澆筑后凹陷情況的發(fā)生。
優(yōu)選自密實口碑良好的攪拌站為供應商,與攪拌站技術團隊共同研究,以現(xiàn)場需要確定合理的技術指標參數(shù),對攪拌站的原材、試配混凝土進行檢查、檢測,完全符合設計及規(guī)范指標后才能出站。對混凝土控制主要技術參數(shù)進行設計(見表1)
表1 混凝土性能指標
自密實混凝土對中砂要求高,細度模數(shù)宜為2.3~2.8,且含泥量宜在0.3%以下,石子粒徑1~2cm,摻加的粉煤灰應為一級?;炷僚浔刃杞?jīng)過嚴格的現(xiàn)場試驗確定。
現(xiàn)場嚴格控制混凝土指標,尤其是擴展度和V漏斗試驗,屬于互斥項目,擴展度太大會導致混凝土黏度降低,導致V漏時間不夠,而混凝土太黏,流動性則不能達標,因此經(jīng)過多次現(xiàn)場試驗,入倉前混凝土擴展度以690mm左右最佳(見圖6~圖9)。
圖6 擴展度試驗
圖7 漏斗試驗
圖8 氣密性試驗
圖9 U形箱試驗
自密實混凝土必須保證連續(xù)澆筑,否則會出現(xiàn)冷縫,以下安排可供參考。
駐攪拌站試驗員一名:記錄混凝土出站坍落擴展度、V形漏斗通過時間、T50時間、U形箱高度等各項指標,出站時間,保證下一罐混凝土及時發(fā)出。
現(xiàn)場試驗員一名:記錄每一罐車混凝土擴展度、V形漏斗通過時間、T50時間、U形箱高度以及到站時間,駐場人員與現(xiàn)場人員隨時聯(lián)絡,控制從攪拌站到現(xiàn)場時間為40min以內(nèi),混凝土性能不達標時退回。
施工員2名:井上1名:調(diào)配混凝土,保證現(xiàn)場照明、交通以及協(xié)調(diào)相應問題;井下1名:根據(jù)現(xiàn)場情況合理安排澆筑,看模,以及保證隧洞內(nèi)安全。
測量員1名:全程測量臺車上浮,臺車上浮時及時采取減緩澆筑速度等措施。
為保證混凝土連續(xù)性,避免堵車造成影響,混凝土澆筑時間確定為夜間22點至翌日7點內(nèi)完成。
施工過程中,施工人員要嚴格控制施工節(jié)奏,為了保持澆筑連續(xù)性,在小罐車混凝土運輸完成后,地泵內(nèi)要留有混凝土不能空泵,略停2~5min泵送量,在下一車混凝土到來前再進行混凝土泵送。
夜間澆筑的另一個好處就是混凝土從出站到入倉時間可控,從攪拌站(10m3罐)到施工現(xiàn)場嚴格控制在40min以內(nèi),從地面溜槽到小罐車(2.5m3)控制在3min以內(nèi),小罐車從洞外到倉內(nèi)單次進出最長時間控制在15min(運輸最長距離350m),即每一大罐車從攪拌站出廠到澆筑完成大概需要100~120min(考慮人為因素)。全倉澆筑完控制時間504min。
要求混凝土最佳入倉擴展度為690mm,通過多次測算核驗,考慮損失,嚴格控制出站擴展度為780mm左右。
從地面上到基坑下垂直距離18m,溜槽整體形式為“Z”字形,混凝土溜放過程中會對溜槽彎頭進行很重的壓砸,導致彎頭破漏,為保證混凝土澆筑連續(xù)不中斷,將彎頭改為“卜”字形,每個轉彎處超出50cm,這樣積累的混凝土變在抗壓砸的底部,保證了中間環(huán)節(jié)不出差錯。
嚴格控制拆模時間和拆模混凝土強度,混凝土達到2.5MPa后,可將堵頭拆除,根據(jù)《水工混凝土施工規(guī)范》(SL 677—2014)常溫施工承重模板應在混凝土強度達到5MPa后方可拆模(見圖10~圖11)。
圖10 臺車打磨
圖11 涂刷脫模劑
現(xiàn)場問題主要是蜂窩麻面、漏筋、排骨印、水線、環(huán)縫壓碎等。
原因:臺車打磨不徹底、脫模劑不均勻、混凝土和易性差。
解決措施:?嚴格按照上面論述方案施工,保證混凝土性能;?控制拆模時間不宜過早。
原因:未復核一襯洞涇,鋼筋保護層局部變小,臺車上浮,墊塊施工過程中移動,混凝土性能差。
解決措施:嚴格復核、實測隧洞軸線、橢圓度,根據(jù)隧洞實測值布置鋼筋及臺車;保證混凝土性能良好;根據(jù)實際情況制作剛性支撐代替墊塊,在縱向架立筋與內(nèi)圈鋼筋交叉點處布置6排T型鋼索支架,間隔1.5m一個,需注意鋼索支架頂部需安裝塑料保護帽,防止鋼筋頭漏出混凝土,形成鐵銹點。
原因:臺車上浮。
解決措施:增加千斤頂?shù)瓤垢〈胧?;臺車腰線以下澆筑時放緩澆筑速度;保證入倉混凝土擴展度不宜太大,擴展度太大,混凝土離析,容易導致臺車上浮。
原因:臺車針梁塌腰;臺車在已澆筑好的混凝土上壓板過短,導致混凝土局部受力過大;臺車不居中或者分倉過長,導致合模時壓碎混凝土。
解決措施:合理分倉,臺車長度12m,由8環(huán)組成,每環(huán)1.5m,過彎半徑小于500m,就得合理分倉,一般7.5m即可;臺車壓板一控制在20cm,保證受力面積,但也不宜過長,過長也會壓碎混凝土;一般臺車重70t左右,全部承受在鋼梁上,所以鋼梁要經(jīng)過嚴格計算,保證一定的剛性。
團九二期工程在后續(xù)施工中混凝土表觀質(zhì)量良好,得到了各方認可。本文根據(jù)團九二期工程前期施工過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題和解決措施,綜合多方面原因,重點闡述了施工中應該把控的技術重點,需要特別重視的是,保證表觀質(zhì)量的同時,更要重視實體質(zhì)量,在后期的背后回填灌漿中要嚴格控制注漿量,保證后背密實,對整個隧洞的防滲有至關重要作用,希望本文對后續(xù)類似工程有借鑒作用。