李海軍,章金宇,倪 麗,牛 鑫
(云南白藥集團健康產(chǎn)品有限公司,云南昆明 650000)
壓力儲罐作為常見的物料存儲、轉(zhuǎn)移設備,廣泛應用于化工、能源、醫(yī)藥等各類行業(yè),在日化行業(yè)也被廣泛使用。本文就壓力儲罐應用于云南白藥集團某生產(chǎn)現(xiàn)場,改進生產(chǎn)灌裝方式,確保生產(chǎn)質(zhì)量等方面進行闡述。
壓力容器(Pressure Vessel)是指盛裝氣體或液體,承載一定壓力的密閉設備。壓力儲罐即為壓力容器,是承壓容器的一種。完全按照GB 150—2011《壓力容器》進行設計制造,企業(yè)也必須按照特種設備備案使用。主要結(jié)構(gòu)包括筒體、封頭;常用附件包括壓力表、視鏡、進出料口、流量計、液位計等,亦可根據(jù)實際工況進行選配。按照最新TSG 21—2016《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》中劃分,先按介質(zhì)劃分為第一組介質(zhì)和第二組介質(zhì),然后再按照壓力和容積劃分類別Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類。并對每個類別的壓力容器在設計、制造過程,以及檢驗項目、內(nèi)容和方式做出不同的規(guī)定。
云南白藥集團某生產(chǎn)現(xiàn)場于2020 年11 月啟用一臺灌裝速度為60 支/min,灌裝精度為±2%的自動灌裝機。該設備料體輸送流程為:料體通過輸送泵進入進入灌裝機料倉,灌裝機進行灌裝(圖1)。
圖1 料體通過輸送泵直接進入灌裝機
生產(chǎn)現(xiàn)場按照設計之初的工藝進行操作,料體能實現(xiàn)灌裝。但生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn):①料體灌裝量無法穩(wěn)定,需要頻繁調(diào)試,且灌裝過程中,料體內(nèi)氣泡多,雖然產(chǎn)品重量在合格范圍內(nèi),但是單支重量不夠穩(wěn)定,給生產(chǎn)帶來很大困擾;②料體需通過轉(zhuǎn)子泵進入灌裝機料倉,該過程只能人工觀察控制,每隔15 min 需要手動開啟輸送泵進行送料。此時料倉內(nèi)料體已經(jīng)偏低,料體減少,灌裝的精度難以保證。此外,當新的料體進入料倉時,料倉為敞口狀態(tài),導致灌裝時帶入氣泡。企業(yè)內(nèi)控標準要求平均凈含量不得小于標識凈含量,且單只凈含量不得有兩支以上超過允許的負偏差要求(表1)。
表1 凈含量及允許負偏差
在生產(chǎn)過程中,企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制要求較高,下偏差較大的情況下,每一支產(chǎn)品均需要人工稱量挑選,耗費大量人力,生產(chǎn)效率極低,挑選出的不合格品處理困難。且生產(chǎn)過程中需要人員頻繁關(guān)注料體輸送情況,料倉液位過高或過低均會造成不良后果,人員操作頻繁、責任心要求高、產(chǎn)品裝量穩(wěn)定性差。
產(chǎn)品標識標準重量45 g,灌裝機設置標準重量45.5 g,最佳控制范圍45.0~46.0 g,實際灌裝量見表2。
表2 使用壓力儲罐前45 g 產(chǎn)品實際灌裝量 g
產(chǎn)品標識標準重量90 g,灌裝機設置標準重量90.5 g,最佳控制范圍90.0~91.0 g,實際灌裝量見表3。
表3 使用壓力儲罐前90 g 產(chǎn)品實際灌裝量 g
產(chǎn)品標識標準重量100 g,灌裝機設置標準重量100.5 g,最佳控制范圍100.0~101.0 g,實際灌裝量見表4。
表4 使用壓力儲罐前100 g 產(chǎn)品實際灌裝量 g
現(xiàn)場分析原因后,無法穩(wěn)定供料和料倉進料方式是導致灌裝量不穩(wěn)和氣泡量多的主要原因。持續(xù)穩(wěn)定的供料是有效的改進辦法。具體改進方案從以下3 個方面考慮:
(1)料倉問題。灌裝機自帶的料倉較小,能裝的料體量有限,但灌裝設備已無空間加大料倉,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)料倉底部與灌裝機進料管僅為Φ35 mm 的快卡連接,可以直接取消料倉,管道直接連在轉(zhuǎn)子泵出料后端,可減少料倉中空氣的帶入。
(2)料體穩(wěn)定供給問題?,F(xiàn)在使用的為敞口儲罐,不帶壓,罐內(nèi)料體僅通過轉(zhuǎn)子泵轉(zhuǎn)移,當儲罐內(nèi)料體較少時,轉(zhuǎn)子泵無法輸送,不僅造成料體浪費,還會吸入空氣,導致轉(zhuǎn)子泵空轉(zhuǎn)。現(xiàn)場結(jié)合前期經(jīng)驗,考慮將敞口儲罐更換為帶壓儲罐,帶壓儲罐為密閉式,進料口可直接連接前段進料管道。出料口在底部,通過潔凈壓縮空氣穩(wěn)定罐內(nèi)壓力,穩(wěn)定料體輸出。
(3)人工啟停輸送泵問題。目前的輸送泵啟停都是人工觀察后操作,經(jīng)驗時間為15 min,人工操作存在較大不可控因素(操作時間準確性、及時性等)??紤]設計自控系統(tǒng),通過安裝在壓力儲罐上的液位計和灌裝出料的量的對應關(guān)系,系統(tǒng)自動啟停供料,提高穩(wěn)定性。
改進后的進料工藝如圖2 所示。
圖2 接入壓力儲罐后供料
(1)前段的供料管道直接進入壓力儲罐,并接入潔凈壓縮空氣。
(2)壓力儲罐側(cè)面安裝壓力變送器。該壓力變送器為底側(cè)式安裝,即儲罐底部安裝一感應,儲罐側(cè)面安裝一側(cè),通過上下壓力變化控制料體進出。
(3)壓力變送器設置上下限位,自控系統(tǒng)采集壓力變送器的信號值,當壓力變送器信號值低于下限值時,系統(tǒng)控制轉(zhuǎn)子泵開啟;當壓力變送器信號值高于上限時,系統(tǒng)控制轉(zhuǎn)子泵停止。
(4)通過轉(zhuǎn)子泵的料體輸送管直接安裝在灌裝機的進料管內(nèi),取消灌裝機料倉,確保管內(nèi)充滿料體,不僅防止了空氣的帶入,還能穩(wěn)定輸送料體。
改造后的進料工藝運行已經(jīng)超過1 年,使用壓力儲罐后料體輸送更加穩(wěn)定。由系統(tǒng)根據(jù)壓力變送器進行自動控制供料控制,無需再人工每隔15 min 進行觀察,且能保證料體均勻輸送。料體能均勻穩(wěn)定進入灌裝機,不會再帶入空氣,有效減少了灌裝過程中氣泡多的問題。灌裝機灌裝過程中裝量穩(wěn)定,裝量超出最佳范圍的產(chǎn)品大大減少(表5~表7)。減少人工干預操作,能保證設備穩(wěn)定運行,提高生產(chǎn)效率,提高產(chǎn)品質(zhì)量(圖3~圖5)。
圖3 45 g 產(chǎn)品最佳灌裝數(shù)對比
圖4 90 g 產(chǎn)品最佳灌裝數(shù)對比
圖5 100 g 產(chǎn)品最佳灌裝數(shù)對比
表5 使用壓力儲罐后45 g 產(chǎn)品實際灌裝量
表6 使用壓力儲罐后90 g 產(chǎn)品實際灌裝量
表7 使用壓力儲罐后100 g 產(chǎn)品實際灌裝量
對比使用壓力儲罐前后,對應設定灌裝量的產(chǎn)品最佳灌裝數(shù)情況見表8,灌裝穩(wěn)定量明顯增加,且最佳灌裝合格數(shù)也明顯增加。
表8 使用壓力儲罐前后最佳灌裝范圍數(shù)量對比
壓力儲罐可用于各種流體物料的儲存和運輸。在日化生產(chǎn)企業(yè)中,增加灌裝機自動加膏、灌膏自動穩(wěn)壓,以保證牙膏支重穩(wěn)定將是生產(chǎn)過程的重中之重,采用壓力儲罐供料可以最大限度的節(jié)約人力、物力,提高生產(chǎn)效率,保證了生產(chǎn)運行的可靠性和穩(wěn)定性。