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        包頭稀土精礦濃硫酸酸化工藝

        2023-03-22 17:23:00李向東李虎平孟玉琴王維歡胡廣壽
        稀土信息 2023年1期
        關(guān)鍵詞:濃硫酸酸化精礦

        李向東,李虎平,孟玉琴,王維歡,胡廣壽/文

        甘肅稀土新材料股份有限公司

        包頭白云鄂博稀土礦是我國第一大稀土礦床,其主要成分氟碳鈰礦和獨(dú)居石。自20 世紀(jì)80 年代張國成院士團(tuán)隊(duì)提出濃硫酸高溫強(qiáng)化焙燒分解稀土精礦的工藝以來,經(jīng)過30~40 年的發(fā)展,此工藝已經(jīng)成為分解包頭稀土混合型稀土精礦的首選工藝,經(jīng)過大量技術(shù)人員多年的努力,工藝日趨完善。但隨著國家稀土精礦配額、能耗指標(biāo)、環(huán)保指標(biāo)的要求日趨嚴(yán)格,以及國際市場競爭的壓力越來越大,提高單體爐窯的產(chǎn)能產(chǎn)量成為各個稀土分離企業(yè)降低物料單耗、降低能源單耗、降低“三廢”處理壓力的重要途徑。濃硫酸高溫強(qiáng)化焙燒主要是將濃硫酸、鐵粉、包頭混合型稀土精礦酸化后在回轉(zhuǎn)窯中進(jìn)行焙燒,而后水浸除雜得到硫酸稀土溶液。生產(chǎn)過程中精礦的酸化工藝直接決定回轉(zhuǎn)窯是否“結(jié)窯”或者“拉稀”,進(jìn)而影響回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)能和稀土浸出率。

        由于稀土精礦濃硫酸酸化過程是硫酸強(qiáng)化焙燒的輔助工藝,大量的技術(shù)人員在研究焙燒工藝時對稀土精礦的濃硫酸酸化工藝進(jìn)行了研究,但是專門討論稀土精礦濃硫酸酸化過程的文獻(xiàn)比較少,難以系統(tǒng)的指導(dǎo)工業(yè)生產(chǎn)中的酸化工藝。因此本實(shí)驗(yàn)以包頭高品位稀土精礦和低品位稀土精礦為研究對象,通過濃硫酸直接酸化的方法,探索了稀土精礦酸化工藝,目的在于對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題:酸化過程劇烈反應(yīng)導(dǎo)致“硫酸稀土礦漿液冒槽”、酸化過程中漿液體積膨脹“結(jié)死”酸化槽、粘度過大導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯下料管堵塞、酸化時間不夠?qū)е滤峄^程不完全等生產(chǎn)問題進(jìn)行指導(dǎo)。

        1 試驗(yàn)

        1.1 原料

        表1 稀土精礦非稀土元素分析結(jié)果Table 1 Analysis results of non-rare earth elements in rare earth concentrate

        1.2 試驗(yàn)裝置與試劑

        裝置:JJ-1 型電動攪拌、TE6101-L 電子天平、自制運(yùn)動粘度計(jì)(四氟乙烯,下端流孔為φ5 mm)、量筒若干。

        試劑:98%工業(yè)硫酸、鐵粉(Fe ≥60%)

        1.3 實(shí)驗(yàn)方法

        準(zhǔn)確稱取100 g濕稀土精礦,按Fe/P=3.3的比例,準(zhǔn)確稱取鐵粉,對鐵粉和精礦進(jìn)行充分混合均勻備用,按不同酸比稱取工業(yè)硫酸,將硫酸倒入塑料燒杯中,開啟攪拌,緩慢加入混合好的稀土精礦,開始記錄時間,觀察反應(yīng)情況,加料結(jié)束后直至大量氣泡消失,此過程的時間可以認(rèn)為是酸化初步反應(yīng)時間,觀察冒氣泡現(xiàn)象,然后將漿液通過自制的粘度計(jì)測試運(yùn)動粘度。

        2 結(jié)果討論

        2.1 包頭高品位、低品位稀土精礦單獨(dú)酸化實(shí)驗(yàn)

        包頭高礦、低礦分別以1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 的酸礦比進(jìn)行試驗(yàn)。記錄劇烈酸化反應(yīng)時間和觀察不到冒氣泡現(xiàn)象時的酸化總時間,粗略測量酸化反應(yīng)時的料漿膨脹率和酸化后的料漿密度。使用運(yùn)動粘度計(jì)測量酸化后漿料的運(yùn)動粘度。

        2.1.1 包頭高品位稀土精礦硫酸酸化固化試驗(yàn)

        (1)酸礦比對包頭高礦酸化過程的影響

        本實(shí)驗(yàn)中所述的膨脹倍數(shù)為:在酸化過程中,當(dāng)稀土精礦加入濃硫酸時,體系中會產(chǎn)生大量粘性泡沫,體積會急速的膨脹,其最大體積和硫酸液面穩(wěn)定時的體積之比,本實(shí)驗(yàn)稱之為膨脹倍數(shù)。在實(shí)際生產(chǎn)中,濃硫酸和稀土精礦在調(diào)漿罐中混合之后,會通過加料管直接自流至回轉(zhuǎn)窯中,加料過程屬于連續(xù)運(yùn)行過程。膨脹系數(shù)越大,即在酸化過程中形成的粘性泡沫越多,容易冒出調(diào)漿罐,導(dǎo)致生產(chǎn)無法進(jìn)行。圖1 看出,隨著酸礦比的不斷增大,膨脹倍數(shù)持續(xù)穩(wěn)定在3.67 左右,當(dāng)酸礦比大于1.3 以后,膨脹倍數(shù)迅速降低,其原因可能是由于稀土中濃硫酸量較大,在攪拌過程中,可以迅速地與稀土精礦接觸,且接觸面積瞬間增大,反應(yīng)速率快,反應(yīng)溫度高,粘性泡沫不易形成。圖1 所示,待反應(yīng)完全以后,讀取漿液體積,與加入體系中的稀土精礦和濃硫酸質(zhì)量可以得出酸化漿液的比重,可以看出,隨著酸礦比的增大,礦漿液比重成波動下降的趨勢,說明酸化時濃硫酸加入量越大,其相對體積越小。

        圖1 酸礦比對包頭高礦酸化的影響Figure 1 Effect of acid-to-mineral ratio on acidification of Baotou high-grade ore

        (2)酸礦比對包頭高礦酸化后粘度的影響

        圖2 酸礦比對酸化后礦漿液粘度的影響Figure 2 Effect of acid ratio on viscosity of acidified slurry

        在實(shí)際生產(chǎn)過程中,調(diào)漿罐和回轉(zhuǎn)窯之間由加料管連接,加料管與水平方向會有一定的傾角,粘度過大,漿料自流速度慢,容易出現(xiàn)漿料掛壁等問題,造成加料管堵塞,影響生產(chǎn),這就對酸化后的礦漿液粘度提出了要求。圖2 看出,隨著酸礦比的不斷增大,酸化后漿液粘度不斷降低。當(dāng)酸礦比在1.3以下時,隨著攪拌酸化時間的延長,其包頭高礦酸礦混合物的運(yùn)動粘度降低,這可能是因?yàn)椋S著酸化反應(yīng)的持續(xù)進(jìn)行,大量的粘性泡沫破裂,造成物料之間的流動性提高,導(dǎo)致整個酸化后的漿料體系粘度隨時間的延長不斷地降低;當(dāng)酸礦比在1.3 以上時,隨著攪拌酸化時間的延長,由于硫酸在體系中的比重較大,前期反應(yīng)快,體系溫度高,隨著時間的延長,溫度降低速度快,反應(yīng)過程中的濃硫酸與鐵粉、鈣等形成雜質(zhì)形成的硫酸鹽,造成其包頭高礦酸礦混合物的運(yùn)動粘度增大;進(jìn)一步的可以看出,其酸化后礦漿液粘度,隨著酸礦比的增大而降低,隨著酸化時間的延長而增加。

        2.1.2 包頭低品位稀土精礦硫酸酸化固化試驗(yàn)

        (1)酸礦比對包頭低礦酸化過程的影響

        圖3 酸礦比對包頭低礦酸化的影響Figure 3 Effect of acid ratio on acidification of Baotou low-grade ore

        圖3 看出,隨著酸礦比的不斷增大,膨脹倍數(shù)先減小后增大;當(dāng)酸礦比增大到1.2 時,膨脹倍數(shù)達(dá)到較小值3.1,這可能時因?yàn)榘^低礦的中鈣元素占比較大,在酸化過程中,形成了硫酸鈣沉淀,包裹于稀土精礦表面,導(dǎo)致反應(yīng)速率降低;但是隨著酸礦比的持續(xù)增大,酸化漿液中的硫酸占比增大,未反應(yīng)的稀土精礦之間相互機(jī)械摩擦,破壞硫酸鈣包覆層,稀土精礦與硫酸持續(xù)進(jìn)行酸化反應(yīng),產(chǎn)生大量粘性泡沫,漿液的體積增大。隨著酸礦比的不斷增大,礦漿液的比重大致不變,當(dāng)酸礦比達(dá)到1.5時,突然增大,這可能是因?yàn)榱蛩徕}包覆膜破碎以后,礦漿液中存在大量的微小硫酸鈣顆粒,且體系中的稀土精礦完全與硫酸發(fā)生反應(yīng)形成的粘性泡沫與微小硫酸鈣顆?;旌显谝黄?,粘性泡沫破裂,整體體積縮小,礦漿液比重增大。

        (2)酸礦比對包頭低礦酸化后粘度的影響

        圖4 所示,當(dāng)酸礦比在1.3 以下時,由于氣泡較多和運(yùn)動粘度較大,無法測定酸化10 min 和20 min的運(yùn)動粘度,酸化時間的在30 min 以上時,礦漿液的粘度達(dá)到500 mm2/min 以上,這可能是因?yàn)?,包頭低礦的中的鈣等雜質(zhì)元素含量較高,形成了硫酸鈣等固體小顆粒,增加了整個體系中的固體的相對含量,造成粘度非常大,漿液沒有流動性。隨著酸礦比的不斷增加,礦漿液的粘度先降低,當(dāng)酸礦比增大至1.4 時,粘度將至較低點(diǎn);隨著礦酸比的不斷增大,整個酸化過程中形成一種循環(huán)反應(yīng):硫酸鈣包覆稀土精礦——包覆層破碎——稀土精礦反應(yīng)——新包覆層形成,從而造成隨著酸礦比的增加,其運(yùn)動粘度先降低——后升高——再降低的趨勢。隨著酸化時間的延長,其運(yùn)動粘度先升高后降低,為了提高生產(chǎn)效率,選擇酸化時間10 min 為宜。

        圖4 酸礦比對酸化后礦漿液粘度的影響Figure 4 Effect of acid ratio on viscosity of acidified slurry

        2.2 包頭高品位和低品位精礦混合酸化實(shí)驗(yàn)

        根據(jù)包頭高礦與包頭低礦的單因素實(shí)驗(yàn),本實(shí)驗(yàn)取酸礦比為1∶1.4,將包頭高礦與包頭低礦按照不同比例均勻混合,進(jìn)行酸化實(shí)驗(yàn)。

        (1)酸礦比對混合精礦酸化過程的影響

        圖5 看出,隨著包頭低礦配比的增加,礦漿液的比重基本保持不變,但其膨脹倍數(shù)呈現(xiàn)先增大,后減小的趨勢。當(dāng)包頭高礦:包頭低礦=5∶5 時,其膨脹系數(shù)達(dá)到最大值4.23,說明在包頭低礦達(dá)到50%時,其酸化過程瞬時反應(yīng)速率最快,造成瞬時漿液體積增大。

        (2)酸礦比對混合精礦酸化后粘度的影響

        圖5 包頭高礦與包頭低礦不同配比對精礦酸化過程的影響Figure 5 Effect of different ratio of Baotou high ore andBaotou low ore on concentrate acidification process

        圖6 包頭高礦與包頭低礦不同配比對酸化后礦漿液粘度的影響Figure 6 Effect of different proportions of Baotou high ore and Baotou low ore on viscosity of acidified ore slurry

        圖6 看出,隨著包頭低礦配比的增加,礦漿液的粘度先升高—降低—再升高的趨勢,這主要是由于包頭低礦加入的影響。當(dāng)包頭低礦的配比不斷增加至30%~40%(高礦:低礦=(7~6)∶(3~4))時,混合精礦在硫酸作用下,大量反應(yīng),其運(yùn)動粘度增大穩(wěn)定在260 mm2/s 以上,在這個配比下,礦漿液的流動性比較差。但是當(dāng)?shù)偷V配比繼續(xù)增大至50%,其運(yùn)動粘度反而降低到250 mm2/s,有利于物料的流動。當(dāng)?shù)偷V配比小于70%時,隨著酸化時間的延長,其運(yùn)動粘度不斷地升高,酸化時間延長到30 min 時,伴隨著高低礦配比的不同,運(yùn)動粘度有波動,但基本趨于穩(wěn)定;當(dāng)?shù)偷V配比大于70%時,隨著酸化時間的延長,礦漿液的粘度先升高,在30 min時,粘度達(dá)到最大值,然后隨著時間的延長不斷地降度達(dá)到最大值,然后隨著時間的延長不斷地降低。

        (3)酸化工藝對稀土收率的影響

        圖7 包頭高礦與包頭低礦不同配比酸化工藝對稀土收率的影響Figure 7 Effect of acidification process with different ratio of Baotou high ore and Baotou low ore on rare earth yield

        圖7 看出,隨著酸礦比的不斷增大,稀土浸出率急劇地增加,當(dāng)達(dá)到1.4 以上時,稀土浸出率達(dá)到94%以上,且增加幅度逐漸減緩。當(dāng)包頭低礦的占比不斷地增加,其稀土浸出率降低,且酸礦比越大,其差距越小,當(dāng)酸礦比達(dá)到1.8 以上時,包頭低礦的加入對稀土浸出率幾乎沒有影響。

        3 總結(jié)

        (1)包頭稀土精礦得到最優(yōu)的酸化條件如下:

        包頭高礦單獨(dú)酸化酸礦比為1.3,包頭低礦單獨(dú)酸化酸礦比為1.5,酸化過程膨脹倍數(shù)最大,礦漿液才能酸化時間為10 min 粘度最低。

        (2)產(chǎn)能最大,收率最高的工藝酸化工藝條件為:

        包頭礦高礦:包頭低礦=8∶2,酸礦比1.4,酸化時間10 min 時,膨脹系數(shù)小,礦漿液粘度最低,稀土浸出率達(dá)到最高值94.8%。

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